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超临界机组事故案例汇编28个汇总.docx

1、超临界机组事故案例汇编28个汇总超临界机组事故案例(28个)2012/6/14一、07年8.1日#1 机组事故跳机现象及处理经过一、事故前运行状况运行一值白班,时间:2007 年08 月01 日9 时39 分,#1 机组485MW,A、B、D、E、F 五台磨煤机运行,总煤量215T/H,A、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B 一次风机自动投入,A、B 汽泵自动运行,A、B 循环水泵运行,机组控制方式为CCS;6KV 厂用电分别由A、B 高厂变接带,厂用电快切正常投入。二、事故现象:9:39:21 定期工作试启动#1 机电泵,机、炉、电光字牌报警,机组负荷到零,检查#1 发电机出口50

2、12、5013 开关已跳闸,机、炉联锁跳闸正常,6KV1A、1B、1C 段快切正常,但6KV 1C 段切换后造成备用电源进线开关“过流、低电压”保护动作造成6KV1C 段失电,A、B、C 三台空压机全部跳闸,仪用气压力由0.712MPa下降至最低0.389MPa.就地检查发变组保护为C 屏B 高厂变A 相差动保护动作。三、事故处理过程:1. 9:51:44 将6KV1C 段备用进线开关6161B 开关合闸,09:55 恢复公用PCA 及公用MCCA、B 段电源,启动A、B、C 空压机。2. 10:51#1 炉MFT 复位,10:55 启动B 磨煤机,10:56 因启动分离器至大气扩容器左侧3A

3、 阀电动门开不了造成分离器水位达13.2M 引起MFT 动作,联系九江维护处理同时派人就地将其摇开。3. 11:28#1 机汽机转速到零,投入大机盘车。4. 因两台密封风机入口滤网堵,暂停启炉。11:55 将A 密封风机入口滤网拆除。5. 12:08 启动B 磨煤机锅炉点火成功,12:24 启动A 磨煤机,12:41主汽压7.19MPa,主汽温482 度,再热汽压0.29MPA,再热汽温476 度,汽机挂闸开始冲转,就地检查盘车未脱扣,手动打闸将盘车脱扣后重新挂闸继续升速,13:09 大机定速3000RPM, 13:22#1 发电机并网;13:47 将厂用电切换至本机高厂变接带。14:25 启

4、D 磨、14:50 启E 磨逐渐将负荷升至320MW,15:23停电泵。四、事故原因:1. 启动电泵引起1B 高厂变差动保护误动导致#1 发电机跳闸;2. 由于6KV 1C 段的快切动作后,备用电源进线6161B 开关“过流、低电压”保护动作造成造成6KV1C 段失电,是造成事故扩大的根本原因。五、存在问题:1. 在电泵启动时引起1B 高厂变“差动“保护动作的原因不明;2. 备用电源进线6161B 开关“过流、低电压”保护动作的原因不明;3. 当“空压机控制电源消失”将造成运行中的空压机跳闸,四台空压机控制电源分别接在公用380V MCC A 段及公用380V MCC B 段,接线设计不合理;

5、建议将部分空压机的控制电源改接到保安PC 段;4. 6KV 1C 失电后造成工业水泵无法“远方”操作,但“就地”可以操作,原因不明。5. 汽轮机冲转后,盘车不能脱扣。6. 全面检查厂用电系统的运行方式,将其调整为正常运行方式;发电部运行2007 年8 月2 日二、9.18 #2 机B 汽泵跳闸事故处理经过白班一值,事故发生前,机组TF 模式,负荷660MW;A、B 汽泵运行,电泵备用,给水控制自动方式,总给水流量1920t/h 左右;A、B、C、D、E、F 磨运行,总煤量265t/h 左右。12:40 根据调试人员安排机组切至TF 模式,手动加煤,开始由600MW 升负荷,准备做#2 机组最大

6、出力试验。13:08:44 负荷升至669MW,B 汽泵#1 瓦X 向振动由47.8um 突升至151.3um,B 汽泵跳闸,电泵联启,B 汽泵其他各瓦振动也有突升。总给水流量由1922t/h 最低降至1185t/h。13:09:04 手动打跳F 磨,13:09:12 手动打跳E 磨,总煤量减至120t/h 左右,给水切手动,将电泵并入,加给水至1420t/h 左右。13:09:27 B 一次风机发喘振报警,13:09:42 B 一次风机喘振跳闸。13:10:20 手动打跳D 磨,13:10:51 B 磨一次风流量低跳闸,手动减煤至100t/h,只有A、C 磨在运行,将A 层等离子拉弧,13:

7、15 重启B磨,退出A 层等离子。13:44 B 小机冲转,13:54 启B 一次风机,将B 一次风机并入,14:10 启D 磨,14:24 并入B 汽泵,将电泵停运。14:30 启E 磨,14:38 机组重新投入CCS 模式,负荷升至600MW。事故处理中,机组负荷最低降至308MW,汽水分离器出口温度最高升至450。由于现场领导调度有力,各操作人员密切配合,从而避免了一次机组停运事故,而此次事故也再次暴露出了B 小机保护方面存在的问题,因B 小机振动是阶跃性的突变,至最高值后仅一秒钟后便又回落,所以将小机振动保护加延时可有效避免小机跳闸,而保护设计中振动也有延时,通过近几次B 小机跳闸情况

8、看,并没有延时,任一瓦振动超150um 时即刻引起小机跳闸,建议会同设管部热控专业对小机振动保护进行整改,以避免再次造成汽泵跳闸的恶性事故。发电运行部2007 年9 月20 日三、9.19 #2 机B 一次风机跳闸事故处理经过发电部一值零班,事故发生前,机组CCS 模式,负荷300MW;A、B、D 磨运行,总煤量128t/h;A、B 一次风机运行,一次风与炉膛差压控制为自动方式,差压设定10kpa;A、B 一次风机出口风压分别为11.23/11.26kpa,A、B 一次风机动叶开度分别为38.5/40.7%,电流分别为92.5/92.5A。2:36 B 一次风机发喘振报警,同时B 一次风机电流

9、突降至79.2A。一次风与炉膛差压剧降至8.38kpa,A、B 一次风机出口风压分别8.79/8.31kpa,A、B一次风机动叶自动开至54.9/57.8%。2:37 将A、B 一次风机解手动,将A 一次风机动叶关小到49%,将B 一次风机动叶开大至80%,后又将A、B 一次风机动叶关小至43.8/79%,A、B 一次风机电流基本调平,分别为92.9/95.4A,A、B 一次风机出口风压也由最低6.91/6.32kpa 开始回升,但B 一次风机喘振信号一直未复归,2:38 B 一次风机喘振跳闸,跳闸前A、B 一次风机出口风压已升至7.1/6.7kpa。B 一次风机跳闸后,将炉主控切手动,煤量减

10、至100 t/h,将A 一次风机动叶开大至85%左右,维持一次风与炉膛差压为10kpa 左右。3:23 对B一次风机检查无异常后,启B 一次风机,将其并入。3:45 机组重新投入CCS 模式,负荷维持300MW。事后经过分析,我们认为B 一次风机喘振后,处理方式不够恰当,当时应该继续开大A 一次风机动叶,将B 一次风机动叶关小至25%以下,待B 一次风机喘振信号复归后,再择机将其并入,这种处理方式是否可行,有待验证。总之通过这次事故我们吸取了教训,为今后类似事故的处理积累了经验。发电运行部2007 年9 月20 日四、416#1 机组跳闸情况汇报2007 年4 月16 日本值白班,11 时11

11、 分汽机跳闸,机组大联锁动作正常,现就相关情况汇报如下:一、事故前运行方式#1 机组CCS 控制方式,有功600MW,无功70Mvar,主/再热汽压252MPa/41 MPa,主/再热汽温560/540,煤量250T/H,A、B、C、D、F 磨运行,A、B 汽泵运行,A、B 双侧送、引、一次风机,A 凝泵工频运行,B 泵工频备用,A 循泵运行,凝汽器、除氧器水位自动,500KV 升压站黄鹰、回线,第一、二串合环运行正常,高厂变带厂用电运行。二、事故现象1、11:11 集控室发声光报警,汽机跳闸,首出“ASL TRIP”,主汽压力上升,锅炉PCV 阀动作,随后过热器安全门动作,汽机高中压主汽门调

12、门关闭,抽汽逆止门电动门关闭,高排逆止门关闭,高排通风阀开启,汽机转速略微上升后下降,A/B 小机联跳;2、锅炉MFT 动作,首出汽机跳闸,所有磨煤机跳闸,A/B 一次风机跳闸,密封风机跳闸,减温水调门电动门自关,A 引风机跳闸(就地开关室检查为A 相差动保护动作,后经电气检修检查告A 引差动为A 引中性点CT 不平衡电流使保护误动所致);机组负荷由600MW 甩到零,3、#1 机组负荷由600MW 甩到零,发变组解列,首出“逆功率保护动作”,灭磁开关联跳正常,厂用电自动切换为启备变带。三、事故处理经过1、判断机组跳闸联锁动作正常后,检查汽机交流润滑油泵未联启,手动启主机交流润滑油泵;2、手动

13、开启高低压旁路及其减温水,对锅炉降压,调整低旁维持冷再压力1MPA左右,以维持主机轴封汽压力;3、检查除氧器水位高至1200 毫米,除氧器水位自动调节不正常,立即解除自动,手动关闭除氧器水位控制主副调阀,手动开启凝结水再循环调整门,维持凝结水走再循环;4、检查低压缸喷水调门未自开,手动开启后缸喷水和水幕喷水至50%的开度,检查开启汽机本体所有关闭的疏水手动门;5、A 引风机跳闸后,将A 引6108 开关拉到“试验”位,测量对地绝缘为200M,相间电阻为0,就地检查无明显异常,电气检修检查告A 引差动为A 引中性点CT 不平衡电流使保护误动所致。将6108 开关送“工作”位。6、11:16检查启

14、动电泵运行,手动开启PCV 阀泄压至11MPA 后向锅炉进水,调整锅炉总风量800T/H,给水量600T/H,启动炉膛吹扫;7、五分钟吹扫结束后对A 层等离子四角拉弧,依次启动A 一次风机、B 密封风机和B 一次风机,测量A 引风机绝缘200M,就地检查A 引电机无异常后启动A引风机;8、11:56 启动A 磨煤机,锅炉点火成功;9、12:05 启动B 磨煤机,主汽升温升压,12:49,主汽压力8.6MPA,主汽温度510,再热气温480,汽机冲转,13:10 汽机定速3000 转/分;10、13:13 发电机自动准同期并网,自动带初始负荷30MW,13:30 机组负荷升至110MW,启动快切

15、装置倒厂用电为高厂变带;11、13:35 B 小机冲转,#2 瓦Y 向振动大跳闸,重新600RPM 暖机,15:05B 小机3000RPM,并入汽泵运行正常,电泵旋转备用,至交班,投入TF 方式,负荷240MW。四、事故经验总结1、机组跳闸后应视汽压情况,及时开启锅炉PCV 阀,将压力下降到11 MPA 左右,控制电泵给水流量和电流不超限;2、极热态恢复过程中,要尽快点火升汽温以满足冲转要求,以免延误开机进程;(如在1-2 小时内点火,可不用投启动炉)3、注意监视缸温,偏差大及时关闭汽机本体相关疏水闷缸,冲转前切记要开启相关疏水门;4、严密关注3A 阀的动作情况,以免阀门闭锁引发分离器水位失控

16、;5、小机应提前冲转到3000RPM 备用;6、旁路系统应保持热态备用,以免紧急情况下投用导致管道振动;7、凝泵再循环长期不能正常投入备用是一大安全隐患;8、恢复过程中提前联系热控做好热工信号,以便尽快机组带出力;9、汽温应对照极热态启动尽快满足汽温,旁路配合调整汽温;10、平时做好各种事故预想,各岗位提高事故情况下的应急作战能力,加强横向联系与专业培训。五、关于07 年06 月25 日#1 炉MFT 动作事故处理经过一、事件前运行方式1. 6 月25 日运行二值当班。04 时12 分,#1 号机组有功300MW,无功-30Mvar,机组控制方式为CCS, B、C、D、E 四台磨煤机运行,总煤

17、量150T/H(B 磨45 T/H、C 磨37 T/H、D 磨41 T/H、E 磨40 T/H),A、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B 一次风机自动投入,B 汽泵自动运行且其出口流量顶表(A 汽泵和电泵均检修中),给水流量850 T/H ,A、B 循环水泵运行。2. 1A 高厂变,1B 高厂变带本机6KV 1A、1B、1C 段母线运行,#01 启备变运行,6101B、6131B、6161B 热备用状态,厂用电快切正常投入。二、事件处理经过1. 01:00 接班后本班为节省部分优质煤,逐步增加C、D 磨煤机本省劣质煤,减小B、E 磨煤优质煤。2. 01:57 开始发现D 磨一次风流量

18、逐步下降,磨煤机差压较高,立即将D 磨煤机给煤量降低同时调整D 磨冷热风门挡板着手吹通D 磨,同时对所以磨煤机进行一次排渣,发现无异常,02:53 发现C 磨煤机一次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即将C 磨煤机给煤量降低也着手吹通C 磨,同时再次对C、D 磨煤机进行一次排渣未发现异常,03:57 将C 磨停运,将B 层等离子投入,03:59 启动A 磨煤机运行,维持负荷在300MW。3. 04:01 发现1 炉分离器温度从389 度开始快速上涨,立即将给水切至手动增加给水量,最高至1100 T/H,已达到汽泵的出力极限,为防止损坏汽泵,维持给水流量1100 T/H,同时将给煤量快速减小

19、,减少送风量,降一次风压,由于分离器温度上涨过快,本班于04:05 停运E 磨、04:06 停运B 磨,04:06 分离器温度最高至453.7 度后回落,04:061B 一次风机喘振跳闸,D 磨煤机因一次风流量低跳闸,立即增加1A 一次风机出力,调整好锅炉工况。04:07 分离器水位开始快速上升,立即减小主给水量,最小至543 T/H,已到低流量的保护定值,增加给水流量至590 T/H 左右,准备启动B 磨。4. 04:12#1 炉分离器水位至13.2M,锅炉MFT 动作,汽机跳闸,1 发变组解列,厂用电快切成功.5. 05:46 用#1 机冷再汽源将#1B 小机冲转,07:29#1 机组用5

20、013 开关并网成功,07:54#1 机厂用电切为本机带。三、事件原因分析1. 由于#1 炉分离器水位高造成#1 炉MFT 动作。2. 1 炉C 、D 磨内煤质太差,杂质太多,导致磨排渣口堵住。3. 1 机电泵及1A 汽泵均在检修中,仅1B 汽泵运行,运行方式特殊,在事故处理时调节余量不够。4. 1 机CCS 调节不灵敏,在1 机CCS 投入时,汽压和分离器温度超限,调节太慢。5. 一次风机特性较差,难适应机组负荷及工况大幅变化。四、应采取措施1、提高检修质量,保证给水泵正常运行及备用。2、改善来煤质量,减少原煤中杂质,保证磨煤机正常运行。3、改善CCS 调节性能,使汽压、分离器温度工作正常范

21、围。4、提高运行人员操作水平,加强事故处理的培训。5、加强对特殊运行工况的事故预想及操作。发电运行部2007-06-25六、关于“7.22#2 机组跳闸”分析报告一、运行方式#2 机组400MW, A,B,C,E,F 五台磨煤机运行,给煤量175T/H,A、B 送引风机、一次风机运行,A,B 汽泵运行,电泵维持3000 转旋转备用,给水自动,机组CCS 投入。二、事故经过1、13:25 检查发现B 汽泵前置泵机械密封水回水观察孔玻璃破裂,大量漏水,立即将电泵出力加大,并入电泵带出力运行,退出B 汽泵运行。13:35 检查发现A 汽泵前置泵机械密封水回水观察孔玻璃同样破裂,大量漏水,按照调总要求

22、,降低机组出力,13:38 停运F 磨煤机,降负荷至350MW,14:23 机组负荷367MW,给煤量148 T/H,给水流量1089 T/H,A 汽泵和电泵并列运行电泵转速4458 转/分,A 汽泵转速4342 转/分,A 汽泵出力837 T/H,电泵出力500 T/H,A 小机运行参数正常,#3 瓦X 向震动1.3 丝。2、14:24A 小机跳闸,首出“轴承振动大”,查#3 瓦X 向振动瞬间升至40 丝后正常,就地检查#3 瓦X 向振动很小。14:24:05 给水流量迅速降至500 T/H,立即加大电泵出力,给水流量增大缓慢,14:24:21 锅炉MFT 动作,首出“给水流量低”,汽机及发

23、变组联跳正常,电泵跳闸,检查厂用电切换正常,机炉联锁动作正常,15:30 汽机转速到零,投入盘车运行。三、原因分析#2 机组跳闸后组织发电部、调试及江西火电安装单位进行了分析。原因分析如下:1、#2 机组跳闸原因是A 小机跳闸造成给水流量低所致。2、A 小机跳闸是安全油滤网有堵现象,安全油压(低压)波动(正常运行为0.55Mpa,动作压控值),导致压控动作(压控动作指令在DCS 及MEH 发出的跳闸指令之前),发出指令使跳闸电磁阀失电动作。四、责任单位1、江西火电没有及时清理滤网,对#2机组跳闸负主要责任。2、江西电科院调试时对运行操作人员指导不力,对#2 机组跳闸负次要责任。五、防范措施1、

24、加强巡回检查,定期清理安全油进油滤网。2、根据实际情况讨论并申请批准后将压控设定值由0.45Mpa 修改为0.40Mpa 动作。3、加强运行监视与就地巡回检查、测量,核对DCS 上数据与就地的一致性,发现问题及时联系校对、处理。4、加强热工测量原件的检查维护,保证测量准确,为运行人员提供可靠分析判断依据。5、加强运行的操作调整,调试人员加强对运行人员的指导。安监部2007 年7 月23 日七、7 月8 日跳机处理经过一、事故前工况:运行三值晚班机组负荷500MW,CCS 控制方式,A、B、D、E、F 磨运行,给煤量:215t/h,主汽温571,主汽压力24.8Mpa,再热汽温541,再热汽压力

25、:3.5 Mpa,氧量:4.2,给水流量:1610 t/h,给水、引风、一次风自动运行。发变组、启备变、黄500KV、母、黄鹰、回线运行,6KV A、B、C 段工作进线开关带,备用进线开关备用,快切装置投入。二、处理经过:1. 22:30 电泵检修后准备试运,测电泵电机绝缘(2G)合格后启动,集控室照明消失,事故喇叭鸣叫,发变组跳闸,5012、5013 开关跳闸,灭磁开关联跳,发电机解列,6KV A、B 段快切动作正常,6KVC 段快切失败,机炉电大联锁未动作。2. 22:31 立即手动MFT,机炉联锁动作正常,复位各跳闸转机,手动开启过热器出口PCV 阀泄压,断开6KVC 段各负荷开关。3.

26、 22:37 就地检查发现6KV1C 段备用进线开关6161B 综合保护过流保护动作,发变组保护C 屏1B 高厂变A 相差动保护动作,电泵开关保护未见异常,1B 高厂变本体未见异常。4. 22:50 锅炉过热器出口压力至17.5Mpa 后停止泄压,开启高旁维持冷再压力,投入冷再供辅汽以保证主机轴封。5. 22:58 因公用400V PC 段失压,退出启备变冷却器全停保护压板,在公用400V PC 段送电后投入该压板。6. 23:08 将电泵开关拉至试验位置后,手动合6KVC 段备用进线开关6161B 对6KVC 段母线试送电,正常后恢复机组公用及外围系统。7. 23:44 A 小机挂闸冲转,转

27、速至3000r/min 后开启锅炉给水旁路调门向锅炉上水,8. 23:50 锅炉吹扫完成,B 层等离子拉弧,开启A 磨冷风挡板及磨出口挡板,先后启动A、B 一次风机及A 密封风机,磨出口分离器温度到70启动B 磨运行,开启高低压旁。9. 23:59 主机转速到零,投入盘车运行。10. 0:32 由于升温升压速度较慢,在A 层等离子拉弧后启动A 磨运行。11. 0:57 经再次测电泵电机绝缘(2G)合格后启动电泵运行,转速到3000r/min 后备用。12. 1:12 主汽温:500,压力:9.6Mpa,再热汽温度:505,压力:0.7 Mpa,主机挂闸冲转,1:31 主机转速定速3000r/m

28、in,1:45 发电机并网。三、存在问题:1、5012、5013 开关跳闸后,汽机转速最高升到3110 转/分钟且OPC 动作,并手动炉MFT。2、事故后,集控长明灯只亮一盏,其它灯均不亮。3、炉本体照明开关容量小,运行一段时间后开关会跳闸。事故后炉本体照明开关送不上,给运行操作带来不便且不安全。4、炉MFT 动作后,电动给水泵未跳闸。5、1B 高厂变“A 相差动保护动作”动作的原因应找到。6、6KV1C 段备用进线开关6161B 综合保护过流保护动作的原因应找到。发电运行部07 年7 月9 日八、10 月17 日除氧器断水情况10 月17 日四值白班,#2 机负荷600MW,六台磨运行,CC

29、S 投入,10:12 监盘人员发现#5、#8A 低加水位高报警,#5、8A 低加水位保护动作,#5 抽电动门联关、其水侧旁路门联锁开启;#2 机负荷瞬时上冲至620 MW,主汽压也瞬时由25.4MP 上冲至26.6MP;退出协调方式,炉PCV 动作一次;同时监盘人员告:#2 机凝结水流量到零,除氧器水位由880mm 开始下降;10:13 盘上检查发现#2 机轴封加热器进口电动门处关闭状态,即紧急开启轴封加热器旁路电动门,除氧器开始上水;曾某就地检查告:轴封加热器进口电动门操作开关已被切至就地方式、处关闭状态(该门状态被改变原因不明,当时并无相关工作);即令其将该电动门就地开启并切至远方控制;至

30、10:15 #2 机除氧器水位开始上升,逐恢复正常水位。期间#2 机除氧器水位最低掉至143mm,紧急停运2F 磨,#2 机降负荷至520 MW。10:30 检查系统运行正常,重新启动2F 磨运行,逐升负荷至600 MW,拟投#5低加汽侧运行时,#5 抽电动门故障开不了,联系贵溪维护前来处理。2007-10-17运行四值九、#1 机组因主汽温度高跳闸处理经过一、事故前运行方式:5 月30 日运行三值当班。16 时18 分,1 机组有功负荷500MW,主蒸汽压力25MPa,A/B 侧主汽温度566.6/566.7,再热汽温542.9/545.5,给煤量207.12t/h,给水流量1524.5t/

31、h,分离器出口过热度48.8,A/B 侧二级减温水调整门开度0.32/25.3%,A/B 侧一级减温水调整门开度0.54/43%, 炉膛氧量设定在3.5%,AGC 控制方式,A、B、C、E、F 磨煤机运行,D 磨煤机检修,A、B、F 磨煤机给煤量自动,C、E 磨煤机给煤量手动,A、B 送风机、A、B 引风机、A、B 一次风机、A 密封风机自动,给水、减温水自动。1A 高厂变,1B 高厂变带本机6KV 1A、1B、1C 段母线运行,#01 启备变运行,6101B、6131B、6161B 热备用状态,厂用电快切正常投入。二、事故过程:1. 16 时18 分,停运1 炉F 磨煤机交检修处理加载油管漏

32、油缺陷,16:21 1 炉E 磨煤机跳闸,首出润滑油压低,派人就地检查未发现异常。在启动E给煤机时发现启动不了,立即通知检修人员处理。在此期间锅炉给煤量由210t/h瞬时降到147t/h 后回升到177t/h,1 机组负荷在下降,锅炉汽温、汽压、给水流量等运行参数在缓慢下降,但仍在正常范围内。2. 16:24 AGC 控制方式因1 机主汽压力偏差大跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26 解给水自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温降至522,启动分离器出口过热度控制在19,过热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳为手动。3. 16:32 1 炉F 磨煤机加载油管漏油缺陷处

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