57提高钢筋笼制作一次成型合格率Word文档格式.docx

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二、工程简介

工程概况

工程名称

聚隆广场A地块深基坑降水支护工程

建设单位

山东宏海卓邦置业有限公司

施工单位

山东水利工程总公司

建设地点

济南市历城区花园路以南、洪楼西路以东和洪楼南路以西片区

总建筑面积

本基坑工程按照一个独立基坑进行设计,基坑东西长约418.4m,南北长约122.1m,支护段总长度约1108m

支护桩桩径800mm、1000mm,桩间距1.70(1.60)m,桩长22-27m

钢筋笼

钢筋笼共800条,每条平均长度25m。

已完成233条,钢筋笼合格率为90.4%,基本达到钢筋笼合格标准。

聚隆广场效果图

编制人:

商福海日期:

2015年7月15日

三、选题理由

6月17-7月15桩基返工率对比表

制图人:

四、活动计划及实际活动进度

为了保证本次QC活动的顺利进行,我们按照PDCA循环,结合本工程的总体进度计划,编制了QC小组活动计划。

活动开始日期为:

2015年6月17日,计划完成日期为:

2015年12月17日,活动一共有4个阶段,10个步骤。

制表:

申玉玺日期:

2015年6月16日

五、现状调查

1、主要问题调查

针对钢筋笼制作的施工质量问题,我们QC小组对监理方发送的《监理工程师通知单》及《工作联系单》(共31份)中钢筋笼问题进行分析研究,并对钢筋笼制作的质量进行了细致的实地考察,共调查了29条桩,从钢筋笼焊接质量,箍筋间距偏差,钢筋笼表面,钢筋笼变形,主筋保护层等5个方面进行检查,每条桩抽查20个点,共检查580点,其中合格524点,合格率为90.4%,QC小组成员针对检查得出的不合格点数据进行分析、归纳、整理,编制了“钢筋笼不合格问题频数、频率统计表”。

钢筋笼不合格问题频数、频率统计表

序号

项目

频数

频率(%)

累计频率(%)

1

钢筋笼焊接质量差

42

75%

2

箍筋间距偏差超标

5

9%

84%

3

主筋保护层过大

4

7%

91%

钢筋笼表面不清洁

5%

96%

钢筋笼变形

4%

100%

合计

56

制表人:

韩华强日期:

2015年7月14日

钢筋笼制作质量问题现场图

资料收集:

韩华强日期:

根据《钢筋笼不合格问题频数、频率统计表》绘制了“不合格项目排列图”。

制图:

申玉玺日期:

由以上排列图可以看出,“钢筋笼焊接质量差”占75%是影响钢筋笼制作优良率的主要质量问题。

因此,QC小组将重点采取措施对“钢筋笼焊接质量差”进行控制。

六、目标设定

1.目标制定

根据对现状调查结果,小组成员经过反复论证,研究讨论,一致决定此次活动的目标值为:

钢筋笼一次成型合格率由现状的90.4%提高到95%.

2015年7月15日

2、目标可行性

七、原因分析

QC小组成员针对“钢筋笼焊接质量差”这个主要质量问题,运用“头脑风暴法”,从“人、“机”、“料”、“法”、“环”等5个方面展开讨论分析,得到了9个末端原因,并制定了以下因果鱼刺图。

八、确定主要原因

1.要因确定计划表

从分析图中可以看出,造成钢筋笼焊接质量差的末端因素共有17项,经过小组各成员多次充分地分析和讨论后,形成了一致意见,确认了要因,要因确认表如下:

要因确认计划表

类别

末端

原因

验证

方法

标准

验证人

完成

日期

工人工作时间过长

检查班组记录工人工时表。

工人每天工作时间不超过10个小时

韩华强

7.17

未设立专项检查制度

检查制度文件及内容

有专项检查制度并按此实施

交底不及时,无针对性

检查技术交底记录与施工日志

1.对班组均在工序开始前2天进行交底

2.内容有针对性,针对作业人员100%经过技术交底

7.19

工人未经考核即上岗

检查岗前教育资料及上岗证

作业人员100%经过岗前培训、考核,持有上岗证

钢筋材质不合格

查阅钢筋进场验收资料

检查记录详尽,检测报告合格。

7.20

6

焊条原材保护不当

现场检查

1.焊条保护得当,无受潮,药皮破坏,铜芯生锈等现象

2.焊条分类存放于干燥的仓库中

7.21

7

设备运行不正常

1.现场检查

2.查看设备维修记录

1、检查设备运转正常

2、维修记录及时,齐整

7.22

8

焊接前钢筋表面污物清除不干净

现场观察

1.焊接前钢筋应洁净,不破损。

2.工具能有效清除污物

7.23

9

成品钢筋笼无架空

现场查看

现场成品钢筋笼,架空,地面硬化,保护得当

7.24

2015年7月25日

2、逐项确认要因

1)工人工作时间过长

确认标准:

确定人:

确定时间:

2015年7月17日

确定方法:

检查班组记录的工人工时表。

确认过程:

根据开工以来的工时表进行调查。

并做了以下统计表:

每天工作时间

8~9小时

9~10小时

10小时以上

桩基班组

27人

15人

0人

桩基工人工时表工人平均每日工作时间统计表

5月

6月

7月

韩华强日期:

确认结果:

由统计表可知,桩基班组的工人每天正常工作都不超过10小时,班组人员的休息时间充足,不会因为工作时间过长而而导致工程质量问题。

结论:

工人工作时间过长非要因

2)未设立专项检查制度

有专项检查制度,

1.检查制度文件及内容,2.检查质检人员巡查记录,施工日志

项目部颁布了专项检查制度,并于开工前向

所有操作工人宣布,并由班组长签名接收。

资料如下:

质量检查制度质量检查程序框图

王红雷日期:

项目部有针对性的专项质量检查方案,项目部对于专项检查制度很好的执行,不存在因专项检查制度原因造成工程质量问题。

未设立专项检查制度非要因

3)交底不及时,无针对性

1.对班组均在工序开始前2天进行交底2.内容有针对性,针对作业人员100%经过技术交底

确认人:

王红雷

确认时间:

2015年7月19日

对桩基班组开工的日期及负责该专业施工员的技术交底卡进行检查,结果如

技术交底检查表

班组

人数

开工时间

交底时间

签名人数

支护桩班组

55

5月22日

5月21日

技术交底资料工人签字QC小组成员在检查技术交底资料

施工员对班组的技术交底及时到位,具有针对性,在班组开工前都已经做好了技术交底,而且班组所有的人员都签了名。

施工员的技术交底都比较有针对性,各种数据及表格都比较清晰,工人施工有据可依,不会因技术交底而导致班组任意施工,影响工程质量。

交底不及时,无针对性非要因

4)工人未经考核即上岗

QC小组检查了桩基岗前培训记录表以及特种作业人员上岗证件,在钢筋笼制作之前,就项目部就对操作人员进行技能培训,考核合格后上岗作业。

小组调阅了项目部记录的技能培训成绩单,结果如下:

工人受培训考核特种作业上岗证

QC小组成员在查看培训成绩统计工人受培训考核

成绩

60分以下

60~80分

80~90分

90~99分

100分

3人

33人

19人

工人考核成绩统计表

操作人员都是施工经验非常丰富的工人,虽有3位是新手,但经过培训后,现都已能独立的施工。

操作人员都是考核合格后上岗,特种作业人员持证考核合格后上岗。

由于不存在因工人未经上岗考核即上岗,操作水平不熟练而对工程质量造成不良影响。

工人未经考核即上岗非要因

5)钢筋材质不合格

2015年7月20日

检查施工钢筋原材料进场验收记录,发现产品具备合格证、检验报告,检查结果如下:

检测报告合格证

编制人:

2015年7月20日

原材料进场检查记录完整,详尽,检测报告合格。

所以不会因为钢筋原材料不合格导致焊接质量差而影响工程质量

钢筋材质不合格非要因

6)焊条原材保护不当

1.焊条保护得当,无受潮,药皮破坏,铜芯生锈等现象2.焊条分类存放于干燥的仓库中

2015年7月21日

确认方法:

现场检查焊条保护措施不足,焊条因保护不当出现不同程度的受潮,药皮破坏等现象,结果如下:

焊条保护不当QC成员检查现场焊条

焊条破封后放置地下晴雨表(雨天较多)

焊条乱放冲孔桩场地潮湿

现场焊条不合格百分比统计表

通病现象

抽检根数

焊条受潮

药皮破损

铜芯生锈

其他

合计

根数(根)

160

11

24

不合格百分比(%)

6.9

3.75

要因

1.87

2.5

15

经调查,受天气影响雨天较多,加之冲孔桩场地较为潮湿,焊条乱摆,现场没有很好的保护焊条,导致不同程度的焊条受潮,药皮破损,铜芯生锈,因而焊条保护不当直接影响了工程质量。

焊条保护不当要因

7)设备运行不正常

1、检查设备运转正常。

2015年7月22日

1.现场检查2.查看设备维修记录

检查设备检查维修记录是否按时,记录是否齐全详尽,对现场设备进行检查,结果记录如下:

焊机运转检查表

焊机编号

1号焊机

2号焊机

检查人

运转情况

正常

设备检查记录

设备检查维修保养记录表

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

检查时间

7:

03

06

17:

53

02

57

7.16

7.18

04

54

49

08

07

设备检查维修记录齐全,而且大多是在工人上下班前检查,能有足够时间为修保养。

现场检查设备运行正常,不会因为设备故障导致工程质量问题。

设备检查维修不及时非要因

8)焊接前钢筋表面污物清除不干净

2015年7月23日

现场观察工人在焊接前发现钢筋表面污物采用短钢筋敲打,钢丝刷进行有效清除,结果记录如下:

焊接前钢筋表面污物除污物工具(钢丝刷)

钢筋表面污物清理统计表

表面锈蚀

水泥

氧化皮

淤泥

工具

短钢筋

钢丝刷

结论

可清除

编编制人:

工人对钢筋表面的污物运用有效的清除工具与方法清除,因而不存在焊接前钢筋表面有污物而影响工程质量。

焊接前钢筋表面污物清除不干净非要因

9)成品钢筋笼无架空

现场成品钢筋笼架空,地面硬化,保护得当

2015年7月24日

现场已做好地面硬化,已经钢筋,钢筋笼架空,结果记录如下:

架空措施地面硬化

通过现场查看,已做好架空,地面硬化等保护成品措施,所以不会因为成品无架空遮蔽保护措施而造成工程质量问题

成品无架空遮蔽保护措施非要因

3.要因确认结论

根据以上分析,得出钢筋笼焊接质量差的一个要因:

钢筋笼焊接质量差焊条原材保护不当

九、制定对策

对于以上分析出来的具体要因,QC小组集体讨论,通过表决,确定责任人,责任人全权负责以后相关工作的开展,对开展后的工作实时监控,及时总结,全面掌握对策实施后的具体情况。

具体对策见下表:

1.对策比选

要因:

要因

对策

优点

缺点

结果

焊条原材保护不当

加强焊条保护措施

1从根源上加强了焊条原材的保护,对于焊条原材的保护有效得当,

2能促进项目管理

1需要承担一定的费用,

2需要班组配合沟通,进行内部沟通交流

能有效保护焊条原材,该对策可行

成立焊条保护小组,轮班检查,加强监督

1费用低

2小组成员能自行实施,

1没能从本质上解决焊条原材保护问题

2容易影响小组成员团结性,对于以后的项目管理方面会造成不良的影响

弊大于利,而且未能切实有效保证焊条原材保护问题,该对策不可行

2015年7月26日

2.制定对策

对策表

目标

具体措施

实施地点

责任人

完成时间

加强焊条的保管

焊条保护率达100%,不得受潮,单根焊条药皮破损面积不得超过3%,铜芯无氧化。

1.焊条的保管

2.运输焊条时不要损伤焊条

3.控制一次焊条出库量

4.焊接前再次检查焊条

现场

10月31日

十、对策实施

1.对策实施:

加强焊条的保护措施

实施时段:

2015年7月27日至2015年10月31日

负责人:

由于出现焊条保护不当的现象,为达到加强项目管理,实现过程监控,质量受控的目的,QC小组成员决定将涉及保护焊条的重要因素全部罗列并重新实施,严格按照之前制定的质量安全检查制度,同时加大奖惩力度。

措施:

◆焊条的保管

Ø

焊条的保管,要特别注意环境湿度。

进场的焊条及班组未用完的焊条应存放在干燥的仓库内,存放在环境空气中的相对湿度低于60%,并与地面和墙壁离开约30厘米。

各类焊条必须分类、分牌号堆放,避免混乱。

破封后正在使用的焊条,做好遮蔽与离地保护措施,禁止将焊条乱摆乱放,避免焊条受潮与药皮破损。

◆运输、堆放焊条过程应注意不要损伤药皮,焊条堆放应按照要求码层,不能超高。

◆一般焊条一次出库量不能超过两天的用量,已经出库的焊条,必须要保管好。

◆焊接前再次检查焊条,因二次运输等原因造成焊条不合格严禁使用。

实施效果:

●焊条的保管:

分类堆放破封后的焊条保护

拍摄:

胡成杰日期:

2015年7月28日

焊条保管不当问题处罚统计表

7.27~8.26

8.27~9.29

9.30~10.31

工人下班后没将未用完的焊条存放仓库

3次

1次

0次

仓库内焊条无分类摆放

仓库内不干燥

焊条离墙,离地小于30CM

工人将破封后焊条乱摆乱放

4次

2次

运输焊条时焊条破损

焊条一次出库量超过两天用量

焊接前工人没有对焊条进行二次检查

5次

处理情况

仓库管理员口头警告2次,罚款50元。

班组口头警告5次,共计罚款400元

仓库管理员口头警告1次。

班组口头警告2次,共计罚款100元

焊条保护率达100%,奖励仓库管理员200元,班组600元

2015年11月2日

2、实施效果:

措施实施后,对于焊条保护不当的情况逐步得到控制,10月1至10月31焊条保护率达100%,焊条进场合格率及现场验收合格率达100%。

实施措施有效性百分比估算表

重新编制合理的

进度计划

焊接前做好

防风防雨工作

按湿度要求作业

57%

70%

72%

86%

85%

进度计划的合理编制,对雨天,工期的合理掌控,避免了雨季施工的可能。

有效程度100%

钢筋棚,彩钢板,挡水布对于突然来临的风雨起到了很好的防护作用,有效程度100%

雨后对于相对湿度的准确把握,使得工期相对宽松,对于焊接质量给予了十分坚实的保障,有效程度100%

3、初步实施结果

根据以上有针对性的对策进行施工后,按PDCA循环进行验证,得到以下数据

桩数

176

528

点数

3520

10560

不合格数

98

186

95

380

不合格率

2.8%

5.3%

2.7%

3.6%

合格率

97.2%

94.7%

97.3%

96.4%

由以上数据及折现图可知,2015年7月27日至10月31日这段时间,项目部通过有效的控制及管理,将钢筋笼制作的合格率不断提高,基本上达到了控制目标的要求。

因此初步证明我们所采取的施工措施是有成效的。

十一、检查效果

1、目标效果

自对策实施至2015年11月7日,小组成员对聚隆广场共计528条桩,528个钢筋笼,10560个点进行验收统计,发现钢筋笼制作一次验收合格点数为10180点,不合格98+186+95=380点,总的一次合格率为96.4%,我们对不合格的钢筋笼进行调查分析,如下表:

影响钢筋笼制作优良率的因素统计表

调查项目

钢筋笼间距偏差超标

钢筋保护层过大

出现总次数

36

137

127

46

34

合格点数

10180

总检查点数

合格率:

96.4%

2015年11月3日

由统计表可以看出,经过对策实施后,钢筋笼焊接质量差占不合格钢筋笼的比例由原来的75%降低到10%,钢筋笼一次合格率也由90.4%提高到96.4%,比目标值还提高了1.4个百分点,实现了我们QC小组的目标。

编制人:

活动效果图

课题中主控钢筋笼焊接质量,一次通过率100%,活动成果显著

活动后的立焊焊缝

活动后的平焊焊缝

活动中由于措施有效,不仅解决了课题中的主要问题,也减少了次要问题的不合格率

活动减少了螺旋箍的间距不均匀出现频次

活动促进了钢筋笼平直,表面洁净

拍摄:

2、经济效益

通过本次QC活动,我们也取得了一定的经济效益,计算如下:

(1)活动产生的收益:

活动前后提高了6个百分点(96.4%-90.4%),活动期间约完成了528个钢筋笼,不合格整改按人工费100元/根及材料费25元/根计算,则可以减少由于钢筋笼制作不合格造成返工的费用为528×

6%×

(100+25)=4000元。

按照合同约定,节约工期一天奖励1万,现对策实施97天,相比之前进度计划有效节约7天,折计7*10000=70000元,总收益=4000+70000=74000元。

(2)活动投入的费用:

钢筋笼月度累积合格率达标共奖励管理人员5人次,合计5×

100=500元,奖励班组长14人次,合计14×

100=1400元,小计500+1400=1900元。

除奖励费用外,为彩钢板,购置空气质量检测仪等耗用了人工费1800元、材料费1322元,合计3122元,总投入费用为1900+3122=5022元。

(3)创造直接经济效益为74000-5022=68978元,为项目部节约了成本。

经济效益证明文件:

表4经济效益分析表

费用名称

单位

数量

单价(元)

合价(元)

备注

一、节省费用

74000

人工材料费

元/个

125

4000

返工费用

工期奖励

元/天

10000

70000

节约工期7天

二、支出费用

5022

奖励费用

元/人次

19

100

1900

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