精编潜在失效模式及后果分析过程FMEA.docx
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精编潜在失效模式及后果分析过程FMEA
(精编)潜在失效模式及后果分析(过程FMEA)
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-01
项目名称:
缸筒/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/缸筒:
材质符合规定要求,内径尺寸在公差范围内。
材质不达标,性能下降,6,,供方来料问题或材质报告不准确,2,检查材质单,,5,60,,,,,,,
外观不良,影响外观顾客不满意,4,,,5,,目测,2,40,,,,,,,
内径尺寸超上差,材料报废,5,,,4,,尺寸检验,3,60,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-02
项目名称:
油嘴/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/油嘴:
材质符合规定要求螺纹及高度尺寸在公差范围内。
材质不好,性能下降,6,,供方来料问题或材质报告不准确,2,检查材质单,,5,60,,,,,,,
外观不良,影响外观顾客不满意,3,,,5,,目测,2,15,,,,,,,
螺纹超差,顾客装配困难,5,,,4,,螺纹塞规检测,3,60,,,,,,,
高度尺寸超差,影响外观或顾客装配困难,5,,,4,,尺寸检测,3,60,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-03
项目名称:
尾盖/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/尾盖:
材质符合规定要求,螺纹合格连接孔尺寸在公差范围内。
材质不好,性能下降,6,,供方来料问题或材质报告不准确,2,检查材质单,,5,60,,,,,,,
外观不良,影响外观顾客不满意,4,,,3,,目测,2,24,,,,,,,
油口螺纹超差,影响顾客装配,5,,,4,,塞规检测,3,60,,,,,,,
端部螺纹超差,影响顾客装配,5,,,4,,塞规检测,3,60,,,,,,,
连接孔超差,影响顾客装配,5,,,4,,尺寸检测,3,60,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-04
项目名称:
导向套/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/导向套:
材质符合规定要求,外径符合采购要求。
材质不好,影响产品性能,5,,供方来料问题或材质报告不准确,2,检查材质单,,5,50,,,,,,,
外径超下差,后续加工不起来造成废品,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
外径超上差差,材料浪费,3,,,3,,尺寸检测,3,27,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-05
项目名称:
活塞/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/活塞:
材质符合规定要求,外径在公差范围内。
材质不好,影响产品性能,5,,供方来料问题或材质报告不准确,2,检查材质单,,5,50,,,,,,,
外径超下差,后续加工不起来造成废品,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
外径超上差差,材料浪费,3,,,3,,尺寸检测,3,27,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-06
项目名称:
压帽/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/压帽:
螺纹、密封槽在公差范围内。
外观不良,影响产品性能,4,,供方来料问题,3,,目测,2,24,,,,,,,
螺纹超差,装配困难或易松动,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
内槽直径超差,性能下降,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
内槽宽度,性能下降,4,,,3,,槽卡板检测,4,48,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-07
项目名称:
活塞杆/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/活塞杆:
材质符合规定要求,密封槽、外径、内径尺寸符合公差范围。
材质不好,影响产品性能,5,,供方来料问题或材质报告不准确,3,检查材质单,,4,60,,,,,,,
外观不良,影响产品性能,4,,,3,,目测,2,24,,,,,,,
两端螺纹超差,性能下降,4,,,3,,螺纹环规检测,3,36,,,,,,,
大外径超差,性能下降,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
小外径超差,性能下降,4,,,3,,尺寸检测,3,36,,,,,,,
镀层厚度不足,性能下降,4,,,3,,测厚仪检测,5,60,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-08
项目名称:
清洗剂/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/清洗剂:
外观白色或微带黄色粉末,无结块。
清洗剂变质,影响清洗效果,4,,供方提供产品不合格,2,,目测,4,32,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-09
项目名称:
锁紧螺母/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/锁紧螺母:
外观无污损、、磕碰,螺纹光洁完整。
外观不良,影响产品性能,4,,供方提供产品不合格,3,,目测,2,24,,,,,,,
螺纹不好,影响产品性能,4,,,3,,目测,2,24,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-10
项目名称:
密封圈/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/密封圈:
①工作表面应平整,不允许有毛刺、气泡、杂质、边缘裂痕、合模错位、凹凸不平、等缺陷。
②尺寸符合样本要求,外观不良,影响产品性能,5,,供方来料问题或材质报告不准确,3,,目测,2,30,,,,,,,
尺寸未达规定要求,性能下降,5,,,3,,每批进料按样本尺寸检测5件,3,45,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-11
项目名称:
稀释剂/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/配套稀释剂(MZS01-02-DMZS03-02-D):
①外观:
清澈透明,无悬浮物。
②溶解性:
完全溶解。
③水份含量:
不浑浊。
外观混浊有悬浮物,影响成品外观质量顾客不满意,5,,供方来料问题或材质报告不准确,2,,目测,2,20,,,,,,,
溶解不完全,产品漆膜不均匀,外观质量差,4,,,2,,目测,2,16,,,,,,,
浑浊,漆膜易出现气泡等缺陷,5,,,2,,目测,2,20,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-12
项目名称:
底漆/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/底漆(MZS01-02-D
):
外观无结皮、无杂物、无分层、无结块硬状沉淀。
外观状态差,影响成品外观质量,4
,供方来料问题或材质报告不准确,2
,目测,2,16,,,,,,,
附着力差,漆膜易脱落,5,,,2,,划格检测,4,40,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-13
项目名称:
面漆/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/面漆
(MZS03-02-D):
①外观:
无结皮、无杂物、无分层、无结块硬状沉淀。
②硬度:
≥H。
③附着力(划格法)≤1级,外观状态差,影响成品外观质量顾客不满意,5,,供方来料问题或材质报告不准确,2,,目测,2,20,,,,,,,
硬度低,抗摩擦能力差,5,,,2,,H铅笔检测,4,40,,,,,,,
附着力差,漆膜易脱落,5,,,2,,划格检测,4,40,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-14
项目名称:
底漆固化剂/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/底漆固化剂(L-30):
外观:
深褐色粘稠液体,无杂质及悬浮物,外观状态差,影响成品固化时间影响生产进度,4
,供方来料问题或材质报告不准确,2
,目测,3,24,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-15
项目名称:
面漆固化剂/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/面漆固化剂(L-30):
外观:
无色粘稠液体,无杂质及悬浮物,外观状态差,影响成品固化时间影响生产进度,4
,供方来料问题或材质报告不准确,2
,目测,3,24,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-16
项目名称:
保护螺堵/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/保护螺堵:
外观无污损、、磕碰。
外观不良,影响产品外观顾客不满意,4,,供方提供产品不合格,3,,目测,2,24,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-17
项目名称:
包装材料/进料检验过程责任:
杨红民共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
010进料检验/包装材料:
纸箱要求外观无污损、、字迹清楚。
外观不良,影响包装外观顾客不满意,4,,供方提供产品不合格,3,,目测,2,24,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-18
项目名称:
车焊口过程责任:
吴寿山共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
050车焊口/车焊口角度、长度符合要求,缸筒长度超差,后续难以保证缸筒长度,安装距超差,顾客装配困难。
5,,车削过量,3,,首件检验,巡检,3,45,,,,,,,
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-19
项目名称:
焊接油嘴过程责任:
吴寿山共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度
D,R
P
N,建议措施,责任及目标完成日期,措施结果
,,,,,,,,,,,,采取的措施,严
重
度,频
度,探
测
度,R
P
N
060焊接油嘴/按要求焊接油嘴要求焊缝平整无气孔、夹渣、虚焊,位置尺寸符合要求。
焊缝外观不良,影响外观顾客不满意,8,★,电流、电压波动,焊枪位置调节不当,3,电流表
电压表,目测,2,48,采用X-R图控制焊接参数,机加车间25/7,已采用,8,3,3,72
气孔夹渣虚焊
油缸漏油,8,,电流、电压波动,焊枪位置调节不当,5,电流表
电压表,目测,3,120,,,,,,,
油嘴位置尺寸超差,顾客安装困难,5,,工装调整不当,3,,尺寸检测,3,45,,,,,,,
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
文件编号:
XH-FR730201PFMEA编号:
HD01/F-20
项目名称:
车环带过程责任:
吴寿山共1页第1页
车型年度/车辆:
1891.310/B(O)30/8×4关键日期:
2004.07.29编制:
张明江
核心小组:
见项目小组名单FMEA日期(编制)2004.07.12(修订)
过程功
能
要求,潜在的失效模式,潜在失效后果,严重度数S,级别,潜在失效
起因/机理,频度数O,现行过程控制预防,现行过程控制探测,探
测
度