5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx

上传人:b****3 文档编号:11203472 上传时间:2023-05-29 格式:DOCX 页数:14 大小:21.13KB
下载 相关 举报
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第1页
第1页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第2页
第2页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第3页
第3页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第4页
第4页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第5页
第5页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第6页
第6页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第7页
第7页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第8页
第8页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第9页
第9页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第10页
第10页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第11页
第11页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第12页
第12页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第13页
第13页 / 共14页
5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx_第14页
第14页 / 共14页
亲,该文档总共14页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx

《5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

5硫磺回收装置事故处理操作卡.docx

5硫磺回收装置事故处理操作卡

 

 

硫磺回收事故处理

 

封面第1~1页

版本更新记录第2~2页

事故处理原则第3~3页

紧急停工方法第4~4页

事故处理预案第5~16页

 

[]—操作[]—同时操作M—班长

图示()—确认[]I—中心控制室操作员

〈〉—安全P—现场操作员

生效

签字

日期

执笔:

梁晓乐

工区主任

2008年4月15日

参加编制:

李庆伟、张俊东、孙桂庆、陈勇

生产运行处

2008年4月15日

机动设备处

2008年4月15日

质量安全环保处

2008年4月15日

主管领导

2008年4月15日

打字排版:

齐琦

版本

No.02

2008年4月15日

校对:

梁晓乐

版本更新记录

装置:

硫磺回收装置编号:

GY/CZ1304-2008-501

版本号

日期

再版原因

更改内容

页码

01

2005.01.01

按新要求修订

全部

02

2008.4.15

修订

全部

一、事故处理原则

1.操作人员必须时刻保持警惕,有备无患。

当事故发生时,一定要遇事冷静,内外操配合默契,按照事故安全预案的规定正确处理,至少不使事故扩大化。

2.当装置发生泄漏事故时,内操及时通知车间值班干部和公司值班调度,同时班长协助外操采取紧急处理措施,并通知相关岗位做出相应处理。

3.在处理硫化氢泄漏时,必须戴好防毒面具或空气呼吸器再处理,避免中毒。

4.必须紧急停工时,处理的原则:

一是保证人身不受伤害;二是保证设备安全;三是保证装置在紧急情况排除后,能迅速恢复开工。

 

二、紧急停工方法

1硫磺回收紧急停工方法

(1)硫磺回收部分紧急停工位于操作台左侧,当需要紧急停工时,可将此按钮拉出,此时就可以将酸气由进炉直接改为放火炬。

当事故或问题处理完毕,重新开工前,需将此按钮重新复位。

(2)如果是因为DCS故障或仪表风无需要紧急停工,此时内操无法控制停工,外操立即赶至现场,将放火炬的快速切断阀切至手动状态,打开,入炉切断阀切为手动关闭,同时停止入炉配风,防止床层温度飞升。

一、二级掺合阀手动关闭,烟道阀稍开,维持炉堂温度。

其它控制阀均切到付线控制,待问题处理完毕,按照步骤恢复开工。

2溶剂再生部分紧急停工方法

(1)如果上游装置出现问题,需要溶剂再生紧急停工,则可以将溶剂大循环,改为装置内自循环,关闭贫、富胺液进出装置阀门即可,这样溶剂在装置内维持循环再生,当上游装置需要恢复开工时,可以立即由自循环改为大循环。

(2)当本装置出现事故需要紧急停工,立即停止塔底再沸器热源,防止冲塔,超温超压。

同时与相关岗位联系、与调度联系说明情况。

如果是DCS或仪表风故障,外操必须赶到现场,先停止塔底热源,再去用付线控制其它控制阀。

 

三、事故处理预案

GY/YA1304-2008-001装置停蒸汽预案第6~6页

GY/YA1304-2008-002装置停循环水预案第7~7页

GY/YA1304-2008-003溶剂再生塔冲塔预案第8~8页

GY/YA1304-2008-004装置停酸气预案第9~9页

GY/YA1304-2008-005废锅干锅预案第10~10页

GY/YA1304-2005-006催化剂床层着火预案第7~7页

GY/YA1304-2005-007T3601堵塞预案第8~8页

GY/YA1304-2005-008T3601顶温超高预案第9~9页

GY/YA1304-2005-009急冷水管线泄漏预案第7~7页

GY/YA1304-2005-010焚烧炉烟道及烟囱超温预案第8~8页

GY/YA1304-2005-011装置停电预案第9~9页

GY/YA1304-2005-010V3601液位超高预案第8~8页

 

编号:

GY/YA1304-2005-001

装置停蒸汽预案

事故现象:

1)DCS画面上进装置蒸汽压力PI308逐渐下降

2)DCS画面上进装置蒸汽温度TI302逐渐下降

3)DCS画面上进装置蒸汽流量FI303逐渐下降

事故确认:

现场蒸汽分水罐V3511压力表逐渐降低

事故处理:

[P]-切断装置内蒸汽与系统管网蒸汽的联系

[P]-用硫磺自产蒸汽维持塔底重沸器的蒸汽量

(I)-若自产蒸汽量满足不了塔底的温度控制,各温度控制点的温度降低

[I]-适当降低冷却水量尽量维持操作

[M]-联系调度查明原因,通知车间

(I)-若维持不了,短期内恢复不了供汽

[I]-按紧急停工处理

退守状态:

溶剂再生部分塔底热源不足,维持循环再生。

 

编号:

GY/YA1304-2005-002

装置停循环水的处理预案

事故现象:

1)DCS画面上进装置循环水压力PI301逐渐下降

2)DCS画面上进装置循环水流量FI301显示为零

3)DCS画面上显示急冷水冷却器E3605A、B冷后温度上升

4)T3601出口气温度升高

事故确认:

现场循环水压力表显示为零

事故处理:

—尾气处理部分

(I)-确认T3601出口气温超50℃后

[P]-尾气处理部分按临时停工处理

[P]-待循环水正常后再把尾气引入

—溶剂再生部分

[P]-减小重沸器蒸汽流量,增大回流量,降低塔顶温度

(I)-确认塔顶冷后温度大于50℃

(I)-确认长时间不能恢复循环水

[P]-硫磺回收部分紧急停工

[P]-酸性气改至紧急放空系统

[P]-关闭重沸器蒸汽

[P]-系统保持循环

[M]-联系调度尽快查明原因

退守状态:

溶剂再生部分停塔底热源,硫磺回收部分将尾气处理切除。

编号:

GY/YA1304-2005-003

溶剂再生塔顶冲塔事故

事故现象:

塔顶温度升高,V3502液位迅速上升,塔顶压力突然上升

事故原因:

1)塔底再沸器蒸汽量过大,造成塔底温度过高

2)塔顶回流中断或过小

3)循环水压力低或中断,造成塔顶回流温度突然升高

4)进料循环量及温度波动过大

事故确认:

塔顶温度高,塔顶压力高,塔顶回流罐液位高,此时证明已经冲塔。

处理方法:

[I]-适当降低再沸器蒸汽流量,降低塔底温度

[P]-检查回流泵运行状况,尽快恢复平稳塔顶回流

(I)-确认调节阀故障

[P]-改副线控制

[I]-联系仪表处理

(I)-确认循环水压力低或中断

[M]-联系调度尽快恢复

(P)-确认温控阀故障

[I]-联系仪表处理

[P]-富液闪蒸罐液位暂时打手动控制,平稳再生塔进料

[P]-酸气分液罐加强脱水,视情况决定是否将酸气改为放空。

保持温度。

溶剂再生部分维持系统压力和液位。

 

编号:

GY/YA1304-2005-004

停酸性气事故预案

事故现象:

酸气入炉流量直线下降,炉前酸气压力也直线降低。

事故原因:

1)上游装置紧急停工,关闭酸气外送阀门,导致酸气流量骤然降低。

2)溶剂再生部分出现故障,紧急停工造成酸气量减少。

3)酸气控制阀失灵全关,导致酸气流量降低。

事故确认:

酸气流量FI201A流量下降。

事故处理:

(I)-由于酸气流量降低,导致酸气配风比例增大,炉膛温度会升高。

[I]-此时可适当降低配风维持生产。

(I)-确认酸气量来量减少到一定量时,无法正常生产

[P]-将尾气处理按临时停工处理

[I]-调整配风比,加大风量,使酸气中烃类及H2S完全燃烧,以维持炉膛、反应器等各部温度。

[P]-迅速查明原因,及时准备开工。

退守状态:

调节配风维持炉温,将尾气处理部分切除。

 

编号:

GY/YA1304-2005-005

废锅干锅事故预案

事故现象:

E3601液位急剧下降,补水流量无。

事故原因:

1)废锅补水控制阀失灵。

2)凝结水泵自停。

3)凝结水泵出口压力过低。

事故处理:

[I]-按紧急停工处理

[P]-待温度降低后向锅炉内充蒸汽

[I]-查明原因及时调整操作

退守状态:

硫磺回收部分紧急停工。

 

编号:

GY/YA1304-2005-006

催化剂床层着火事故

事故现象:

主要表现为床层各点温度急剧上升,

事故原因:

酸气量少,配风过大,过程气中氧含量过剩,导致床层的积硫着火。

事故确认:

床层温度上升迅速,以每分钟2~3℃上升,很快超过350℃。

事故处理:

(I)-如果是配风比例过大

[I]-立即降低配风

(I)-如果仍未抑制温度上升势头

[P]-立即在反应器入口注N2或注蒸汽保护催化剂

退守状态:

应立即采取有效措施,防止催化剂超过400℃.

 

编号:

GY/YA1304-2005-007

T3601堵塞事故预案

事故现象:

系统压力上升,

事故原因:

尾气中SO2含量高,在R3603床层加氢不完全,剩余的SO2与生成H2S在高温管道内发生反应生成气态硫,进入急冷塔后凝固成固体,附着在填料层中造成填料堵塞,引起系统压力升高。

事故处理:

[I]-根据化验分析及R3603床层温升调整操作,保证SO2含量合格。

[P]-T3601加大水冲洗

(I)-若效果不明显

[P]-将尾气处理部分按临时停工处理

[P]-进行蒸塔消除堵塞

注意

生产中应加强责任心,及时发现硫磺尾气组成变化并处理。

蒸塔过程中,塔底放空不能关闭,否则会积液硫

退守状态:

尾气处理部分停工,用蒸汽给急冷塔蒸塔、除硫。

 

编号:

GY/YA1304-2005-008

T3601顶温超高事故预案

事故现象:

T3601顶温超高,大于60℃。

事故原因:

1)E3607出口气温高

2)T3601冷却水量小

3)冷却器E3605循环水量小

4)冷却器E3605结垢

5)FI3601A或B,堵塞造成冷却水循环量减少。

6)仪表指示失灵,冷却水流量调节阀失灵。

事故处理:

[I]-查找原因,将该出口温度降至规定温度范围。

[P]-开泵的入、出口阀,提高流量。

[I]-开大冷却器E3605循环水量。

[M]-视情况是否决定尾气临时停工抢修。

[P]-打开滤FI3601A或B进行清扫。

[I]-联系仪表重新校正。

退守状态:

如果短时间内不能解决问题,只能将尾气处理部分切除。

尾气直接去焚烧炉。

 

编号:

GY/YA1304-2005-009

急冷水管线泄漏事故预案

事故现象:

急冷水管线出现腐蚀减薄现象,甚至出现个别泄漏点。

事故原因:

急冷水显酸性,经过泵后压力提高,冲刷和腐蚀使个别部位如弯头等被腐蚀穿孔。

事故处理:

(P)-确认急冷水管线漏水

[P]-将尾气处理改出尾气处理,停止注氢。

[P]-T3601停止循环,吹扫管线后补焊或换管。

退守状态:

尾气处理部分切除,用蒸汽吹扫管线,塔器,联系修补管线。

 

编号:

GY/YA1304-2005-010

焚烧炉烟道及烟囱超温事故预案

事故现象:

烟道、烟囱温度升高超过400℃。

事故原因:

1)酸性气量突增,配风未及时跟上。

2)烃含量突然增高,配风偏小。

事故处理:

[I]-及时调节配风。

(I)-当烟道及烟囱超温至500℃

[I]-立即停工

[P]-停尾气焚烧炉风机C-3602

[P]-向烟道内开灭火蒸汽,直至降温

[M]-通知调度

退守状态:

 硫磺回收部分紧急停工。

 

编号:

GY/YA1304-2005-011

装置停电预案

事故现象:

泵出口流量回零,塔器的液位猛涨。

三反入口温度下降。

事故原因:

装置停电,部分甚至全部机泵停止运行。

事故确认:

操作人员必须检查所有机泵,发现停运,及时启动。

事故处理:

—如果长时间停电,按紧急停工处理

[I]-关闭所有液控阀,维持系统液面界位

[P]-关闭各泵出口阀门,按停车键.

[I]-停重沸器热源蒸汽

[I]-维持再生塔各容器压力液位等待开工

[P]-酸性气放火炬

—如果瞬间停电

[P]-按照需要的顺序,直接启动停止运行的机泵,内操恢复操作即可。

退守状态:

装置紧急停工,酸气放火炬,燃烧炉维持温度。

溶剂再生部分维持系统压力和液位。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 表格模板 > 合同协议

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2