锅炉检修技术总结(共5页)2700字.docx

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锅炉检修技术总结

  

  望着#1锅炉冒出的袅袅白烟,情绪久久不能平静。

为了今天,50多天所有领导及参战人员付出了巨大的辛苦。

回首大修的每个日子,历历在目。

为了搞好本次防磨防爆工作,大家积极参与防磨检查,细心检查每一根管子,每一道焊口,认真仔细。

首先对天唯检修公司防磨防爆组致以感谢。

就是他们不辞劳累和辛苦,为锦能公司锅炉a级检修做出了不小的贡献。

为了既定的工作目标,除了白天进行大量的检查工作,晚上还要进行数据整理。

作为一名普通的劳动者,没有什么豪言壮语,没有壮丽的誓言。

所有琐碎和微小的工作,都化作锅炉安全运行的铺垫。

尽管这样累,在我们看着锅炉一次水压成功、一次点火成功,一种成就感在心中久聚不散。

所有的辛苦,所有的努力不就是为了成功点火和安全运行这个结果吗?

工作是辛苦的,把工作当作包袱,干起来就会很累。

如投身其中时,也有其乐趣所在!

  一、#1锅炉在a级检修中发现的主要问题及检修措施:

  1、#1炉等离子燃烧器磨损严重

  2、检修中发现吹灰器部分烧损严重需要更换28个

  3、汽包内衬套裂纹

  所有环焊缝进行打磨、加强补焊。

  4、分隔屏过热器左数第1屏,前数第2片前数第19根托板与右侧夹持管碰磨。

已加防磨块。

  5、在锅炉防磨防爆检查过程中,发现末级再热器出口段部分管子存在氧化皮现象,后经过金属专业人员割管取样分析,为12cr1mov三级球化。

加装部分热控测点,进行实时监控。

  6、金属检验发现的导汽管裂纹:

  1)后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补两处

  后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝前半圈

  后屏过出口联箱右侧导汽管三通焊缝后半圈

  2)后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝

  后屏过出口联箱左侧导汽管三通焊缝后部1/3周

  3)屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝长约1/4周,深约4mm;宽约8mm,两处

  屏式再热器入口联箱左1导汽管三通焊缝

  4)屏式再热器入口联箱右2导汽管三通,局部打磨

  屏再入口联箱右侧导汽管-2三通打磨

  5)屏式再热器入口联箱右1导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。

  屏再入口联箱右侧导汽管-1三通焊缝挖补

  6)末级再入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约半周,深约8mm。

  7)末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,长约100mm,宽20mm,深约10mm。

  末级再出口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补

  8)末级过入口联箱左侧导汽管三通焊缝挖补,长约1/3周,深约10mm;宽约20mm。

  末级过入口联箱左侧导汽管三通

  9)末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝挖补,整圈,前半部分深约25mm。

(最深的)

  末级过入口联箱右侧导汽管三通焊缝

  7、防磨喷涂项目:

  本次喷涂根据受热面检查结果,采取针对性和预防性措施,对锅炉受热**区域及燃**区域和水冷**区域进行喷涂防护。

#1受热面喷涂总面积XXXX年.87平米。

喷涂工作按计划喷涂完成。

通过本次喷涂项目实施完成,锅炉受**区域管子的抗腐蚀和磨损进一步增强,对炉管的使用寿命进一步提高。

  8、吹灰器检修项目:

  #1锅炉吹灰器大修主要内容包括:

154台吹灰器进气阀解体研磨及法兰密封垫更换;154台吹灰器行走箱前后轴承加油;28台炉膛吹灰器拆卸和烧损套筒更换,具体是b4、b5、b14、b13、b11、c11、c7、c6、c4、c5、d7、d9、d10、d12、d14、d17、d2、d4、e1、e3、e4、e5、e6、e10、e12、e18、e17、e16;其中,10台吹灰器减速箱解体检查,长吹4台l16、r23、l23、l24,短吹4台c8、c17、d8、d17,空预器吹灰器2台,at1、at2;其中减速箱更换一个磨损涡轮。

吹灰器减压站气源母管上调阀、电动截止阀、安全阀、手动阀全部进行了解体检查和研磨,并进行了形程调整和定值整定。

  通过本次吹灰器大修,整个吹灰器系统及设备性能比修前得到提高,设备使用的稳定性和安全性提高。

  9、#1炉a级检修换管项目:

  1)后烟井48.2m炉左数第7、64根省煤器中间联箱连接管水平中间段各取1m,规格:

φ51*6.5,材质:

sa-210c (化学、金属样)

  2)后烟井39.8m炉最下层左、右各数第7根水平中间段各取1m,规格:

φ51*6.5,材质:

sa-210c (化学、金属样)

  3)末级过热器右数7排迎火面第1根管取l形弯,规格:

φ51*6,材质:

sa213-t91  (化学样)

  4)末再右数第14排5号管u形弯外伤换管、第17排5号管u形弯底部弯管有轻微氧化皮割u形弯取样,规格:

φ63*4,材质:

12cr1movg  (化学、金属样)焊口四道

  5)大罩壳内末再出口联箱右数第46排直角连接管取弯管、管外氧化皮(球化等级三级);第47排直角连接管取直管290mm,右数联箱北侧第1排管直段300mm做拉伸试验,规格:

φ63*5,材质:

12cr1movg   (金属样)

  6)水冷壁前墙密封室前斜坡左数第91管c修时错口,更换XXXX年mm管段,φ51*6.5,材质:

20g光管 (检修换管)

  7)前墙d层燃烧器右数第40根、后墙d层燃烧器左数第40根各取1m,φ51*5.7min,材质:

sa-210a1   (化学、金属样)

  8)低过垂直段距顶棚5m处迎火侧左数第11、15、37、、45、50、51、58、59、78、82、89、104排,前数第1根更换;低过垂直段距顶棚5m处背火侧左数第3、11、37、45、58、59、67、82、89、95、96、104、126排,前数第1根更换。

φ51*6,材质:

15crmo(更换原因,管子变形)

  9)水冷壁前墙d层燃烧器左数第37、41根管子外伤,痕深1mm,φ51*5.7min,材质:

sa-210a1 

  10)#1炉大罩壳右侧一级、二级减温器进水管焊口各两道,大头φ155*41,小头一减φ133*16,二减φ108*16材质:

12cr1mov。

  11)#1炉炉前22.5米冷再右侧喷水减温管割开检查,焊口两道,φ133*22及φ76*5材质:

20g。

  12)#1炉45.4米左侧@@省煤器中间联箱手孔盖角焊缝一道,联箱:

φ219*35材质:

106b

  13)定排扩容器处下水包排污管子更换弯管,焊口两道。

  说明:

每根管子焊口均为两道。

  本次检修总共换管46根,包括化学采样。

  10、燃烧器检修项目

  燃烧器主要检修是20个燃烧器补焊,等离子燃烧器三级放大内套筒补焊和增加防磨骨料。

另外,燃烧器超温保温更换。

通过这些检修使燃烧器磨损得到治理,延长使用时间,超温部位得到治理。

  11、其它项目:

  另外,受热面减温器检修,抽查右侧再热器减温器、过热器一级、二级减温器,没有发现损坏现象,运行2年时间,减温器的喷嘴都比较良好。

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