聚丙烯生产中催化剂加料的改进.docx
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聚丙烯生产中催化剂加料的改进
QC成果报告
活动课题:
建立催化剂加料新方式
小组全称:
聚丙烯车间QC小组
一、小组简介
表1小组概况表
小组名称
聚丙烯车间设备QC小组
注册时间
2013年3月
注册号
24071-13
活动时间
2013.03--2011.11
活动次数
10次
小组成员简介
序号
姓名
文化
程度
职务
组内
职务
TQC教育
时间
1
李振军
大学
工艺员
组长
120h
2
刘先东
大学
设备员
组员
120h
3
孙明先
大专
安全员
组员
120h
4
琚海峰
大学
设备员
组员
120h
二、设备简介
聚合釜催化剂加料罐是聚合釜加入催化剂的主要设备,设计者考虑加料方便、密封要求加料口采用了丝堵方式,该方式是间歇液相小本体聚丙烯行业的通用做法。
具体的装置见图1
图1催化剂丝堵加料口
三、选题理由
(一)问题的提出
2012年6月12日中石化沧州炼油厂聚丙烯车间发生丙烯爆炸,原因是聚丙烯车间3#聚合釜催化剂加料口处崩开丝堵,泄漏活化剂所致安全生产事故。
因为该加料模式与我们车间的加料模式一致,且也发生过次丝堵崩开的现象,由于员工操作到位,及时消除,虽然未发生严重事故,但该安全隐患还是客观存在,由此我们对丝堵崩开的现象进行了现场调查,主要存在丝堵咬死,丝堵未关到位,丝堵螺纹磨损以下问题。
(二)丝堵崩开情况的调查分析
2013年4月3—5日,我小组分别对三个问题进行了调查:
1、丝堵咬死和丝堵未关到位现场调查情况
表2现场调查情况
项目
操作频次(次)
发生次数(次)
百分比%
丝堵咬死
600
2
0.3
丝堵未关到位
600
0
0
2、丝堵螺纹磨损
小组成员对8台聚合釜丝堵螺纹进行了现场使用和测量,发现8个丝堵在上紧1/2或者2/3螺纹情况下,都有晃动现象,现场观察和测量螺纹存在磨损现象。
根据上面调查,小组成员认为丝堵崩开主要是催化剂加料口丝堵螺纹磨损引起。
四、设定课题目标
(一)目标值的确定
消除丝堵崩开现象,由柱图(图2)显示:
图2活动前后目标值对比
(二)目标值分析
1、公司安全生产要求;
2、如果能建立一种新的催化剂加料口密封方式代替丝堵密封方式,即可解决丝堵螺纹磨损的缺陷,消除丝堵崩开故障。
五、提出方案并确定最佳方案
(一)选择新的密封方式
1、我小组经市场调查,选择出快速接头、球阀阀门、盲板三种方式
(二)新封堵方式试验分析见(图3)
图3新封堵方式
1、快速接头的试验分析(表3)
试验过程或测算
特点
分析结论
1、选用仓库现有的快速接头PN4.0DN50焊接在报废催化剂加料罐上进行实验;
2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂
3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况
优点:
1、投加催化剂简单
2、有泄压孔
缺点:
1、关闭时,保险栓易忘记关闭
2、催化剂粉粘壁,快速接口不易扣紧;
加料简单,复位操作较繁琐,损坏较高
试验时间:
2013年5月20—21日试验地点:
聚丙烯车间责任人:
李振军
2、球阀阀门的试验分析(表4)
试验测算
特点
分析结论
1、选用仓库现有的阀门PN4.0DN50利用现有法兰,安装在报废催化剂加料罐上进行实验;
2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂
3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况
优点:
1、能从根本上解决问题;投加简单
2、实施方法简单,实施费用较低
缺点:
1、催化剂粘壁时极易造成阀门泄漏
方法简单,加料简单,复位简便。
试验时间:
2013年5月22—23日试验地点:
聚丙烯车间责任人:
刘先东
3、盲板的试验分析(表5)
试验测算
特点
分析结论
1、选用仓库现有的盲板PN4.0DN50利用现有法兰,安装在报废催化剂加料罐上进行实验;
2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂
3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况
优点:
1、能从根本上解决问题;
2、保持原加料操作过程。
缺点:
1、拆卸安装螺栓较复杂;
1、2、需要经常更新密封垫片外委费开支大。
方法简单,复位复杂,需要配件费用
试验时间:
2013年5月24—25日试验地点:
聚丙烯车间责任人:
琚海峰
通过对三种密封实验对比分析后,球阀阀门在有效性和操作上更具有优势,为此我们把此案做为可行方案。
(三)球阀阀门新加料口方案选择试验分析(图4)
图4球阀阀门加料口选择
小组成员结合催化剂和催化剂瓶子口径采用三种阀门进行使用,使用情况见表6。
表6使用调查情况
编号
聚合釜
球阀型号
使用情况
1#
5#
普通球阀Q41F-40DN25
口径偏小,催化剂下落过程中极易堵塞加料口,造成罐内气流堵塞,引起催化剂反吹喷出。
2#
7#
普通球阀Q41F-40DN50
口径合适,加料流畅,无气流堵塞现象,由于阀门阀颈较长,极易造成催化剂粘壁,造成球芯上表面催化剂潮解,引起阀门内漏。
3#
8#
超短球阀Q41F-40DN50
口径合适,加料流畅,无气流堵塞现象,阀门阀颈短,加料瓶直接通过阀芯加料。
通过对比实验,我们选择超短球阀Q41F-40DN50作为加料口球阀。
(四)球阀阀门密封试验选择
在以上试验的基础上小组成员对内部填充物提出了以下方案:
(图5)
图5球阀密封选择
小组成员于2013年6月26日在5、7、8号聚合釜进行了安装试验,安装验证情况如下表:
表7球阀现场安装表
编号
聚合
釜
球阀型号
密封材料
泄漏
等级
阀座
类型
泄漏情况
1#
5#
Q41F-40DN50
加碳纤维聚四氟乙烯
Ⅵ级
C型
9月26日正常
2#
7#
Q41F-40DN50
聚四氟乙烯
Ⅴ级
F型
9月26日正常
3#
8#
Q41F-40DN50
钛合金
Ⅴ级
F型
7月6日内漏
考虑成本,采用聚四氟乙烯密封。
(五)球阀阀门安装位置验选择
图6安装位置
小组成员设计了如下的方案:
方案一方案二
并在现场安装使用,使用情况如下:
表8现场安装使用情况
编号
聚合釜
方案
使用情况
1#
5#
方案一
安装方便,但在下球阀或上球阀有内漏情况下,催化剂出现飞溅
2#
8#
方案二
安装方便,操作位置偏紧凑,由于保留原加料口,在上下球阀内漏情况下,可打开原加料口泄压,避免了催化剂飞溅现象。
根据使用情况,选用方案二安装方式。
(六)确定最佳方案
图7最佳方案
六、制定对策
表9对策措施
方案
对策
目标
措施
地点
责任人
完成时间
建立新加料方式
超短球阀
球阀长度≤70
1、在采购计划中标明采购要求
聚丙烯车间
刘先东
2013年
7月26日
聚四氟乙烯密封
泄漏要求控制在3个月以上
采购计划要求,并进行安装登记,进行台帐跟踪
聚丙烯车间
琚海峰
2013年
9月26日
安装
方便安装,操作
安装图纸要求整体预制和安装
6、8号聚合釜
李振军
2013年
9月12日
七、对策实施
对策实施一、采购超短球阀
经过设备人员筛选采购了超短球阀Q41F-40DN502只,经过现场测量,球阀整体长度在70左右,阀门口径在45左右,符合要求。
对策实施二、聚四氟乙烯密封
对采购球阀检查相关资料,同时邀请钳工人员对密封材料现场验证后确认为聚四氟乙烯密封
对策实施三、安装
9月份报材料,出图纸后,要求甬工机电按图纸整体预制,预制好后,安装6、8号进行使用,制作后的整体情况见图8。
图8安装后效果图
八、效果检查
1、采用球阀阀门加料口方式后,由于阀门采用法兰连接,杜绝丝堵崩开现象
3、QC小组活动前后柱状图9:
图9活动后效果对比
由柱状图看出活动后实现预期目标,变建立了新的加料方式。
九、巩固措施
1、把新加料口资料图纸整理归档;
2、编制新加料口工艺流程指导书。