聚丙烯生产中催化剂加料的改进.docx

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聚丙烯生产中催化剂加料的改进

QC成果报告

活动课题:

建立催化剂加料新方式

 

小组全称:

聚丙烯车间QC小组

 

一、小组简介

表1小组概况表

小组名称

聚丙烯车间设备QC小组

注册时间

2013年3月

注册号

24071-13

活动时间

2013.03--2011.11

活动次数

10次

小组成员简介

序号

姓名

文化

程度

职务

组内

职务

TQC教育

时间

1

李振军

大学

工艺员

组长

120h

2

刘先东

大学

设备员

组员

120h

3

孙明先

大专

安全员

组员

120h

4

琚海峰

大学

设备员

组员

120h

二、设备简介

聚合釜催化剂加料罐是聚合釜加入催化剂的主要设备,设计者考虑加料方便、密封要求加料口采用了丝堵方式,该方式是间歇液相小本体聚丙烯行业的通用做法。

具体的装置见图1

图1催化剂丝堵加料口

三、选题理由

(一)问题的提出

2012年6月12日中石化沧州炼油厂聚丙烯车间发生丙烯爆炸,原因是聚丙烯车间3#聚合釜催化剂加料口处崩开丝堵,泄漏活化剂所致安全生产事故。

因为该加料模式与我们车间的加料模式一致,且也发生过次丝堵崩开的现象,由于员工操作到位,及时消除,虽然未发生严重事故,但该安全隐患还是客观存在,由此我们对丝堵崩开的现象进行了现场调查,主要存在丝堵咬死,丝堵未关到位,丝堵螺纹磨损以下问题。

(二)丝堵崩开情况的调查分析

2013年4月3—5日,我小组分别对三个问题进行了调查:

1、丝堵咬死和丝堵未关到位现场调查情况

表2现场调查情况

项目

操作频次(次)

发生次数(次)

百分比%

丝堵咬死

600

2

0.3

丝堵未关到位

600

0

0

2、丝堵螺纹磨损

小组成员对8台聚合釜丝堵螺纹进行了现场使用和测量,发现8个丝堵在上紧1/2或者2/3螺纹情况下,都有晃动现象,现场观察和测量螺纹存在磨损现象。

根据上面调查,小组成员认为丝堵崩开主要是催化剂加料口丝堵螺纹磨损引起。

四、设定课题目标

(一)目标值的确定

消除丝堵崩开现象,由柱图(图2)显示:

图2活动前后目标值对比

(二)目标值分析

1、公司安全生产要求;

2、如果能建立一种新的催化剂加料口密封方式代替丝堵密封方式,即可解决丝堵螺纹磨损的缺陷,消除丝堵崩开故障。

五、提出方案并确定最佳方案

(一)选择新的密封方式

1、我小组经市场调查,选择出快速接头、球阀阀门、盲板三种方式

(二)新封堵方式试验分析见(图3)

 

 

图3新封堵方式

1、快速接头的试验分析(表3)

试验过程或测算

特点

分析结论

1、选用仓库现有的快速接头PN4.0DN50焊接在报废催化剂加料罐上进行实验;

2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂

3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况

优点:

1、投加催化剂简单

2、有泄压孔

缺点:

1、关闭时,保险栓易忘记关闭

2、催化剂粉粘壁,快速接口不易扣紧;

加料简单,复位操作较繁琐,损坏较高

试验时间:

2013年5月20—21日试验地点:

聚丙烯车间责任人:

李振军

2、球阀阀门的试验分析(表4)

试验测算

特点

分析结论

1、选用仓库现有的阀门PN4.0DN50利用现有法兰,安装在报废催化剂加料罐上进行实验;

2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂

3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况

优点:

1、能从根本上解决问题;投加简单

2、实施方法简单,实施费用较低

缺点:

1、催化剂粘壁时极易造成阀门泄漏

方法简单,加料简单,复位简便。

试验时间:

2013年5月22—23日试验地点:

聚丙烯车间责任人:

刘先东

3、盲板的试验分析(表5)

试验测算

特点

分析结论

1、选用仓库现有的盲板PN4.0DN50利用现有法兰,安装在报废催化剂加料罐上进行实验;

2、用密度接近的粉末地角料聚丙烯代替催化剂

3、用活化剂油封罐模拟聚合釜工况

优点:

1、能从根本上解决问题;

2、保持原加料操作过程。

缺点:

1、拆卸安装螺栓较复杂;

1、2、需要经常更新密封垫片外委费开支大。

方法简单,复位复杂,需要配件费用

试验时间:

2013年5月24—25日试验地点:

聚丙烯车间责任人:

琚海峰

通过对三种密封实验对比分析后,球阀阀门在有效性和操作上更具有优势,为此我们把此案做为可行方案。

(三)球阀阀门新加料口方案选择试验分析(图4)

 

图4球阀阀门加料口选择

 

小组成员结合催化剂和催化剂瓶子口径采用三种阀门进行使用,使用情况见表6。

表6使用调查情况

编号

聚合釜

球阀型号

使用情况

1#

5#

普通球阀Q41F-40DN25

口径偏小,催化剂下落过程中极易堵塞加料口,造成罐内气流堵塞,引起催化剂反吹喷出。

2#

7#

普通球阀Q41F-40DN50

口径合适,加料流畅,无气流堵塞现象,由于阀门阀颈较长,极易造成催化剂粘壁,造成球芯上表面催化剂潮解,引起阀门内漏。

3#

8#

超短球阀Q41F-40DN50

口径合适,加料流畅,无气流堵塞现象,阀门阀颈短,加料瓶直接通过阀芯加料。

通过对比实验,我们选择超短球阀Q41F-40DN50作为加料口球阀。

(四)球阀阀门密封试验选择

在以上试验的基础上小组成员对内部填充物提出了以下方案:

(图5)

 

图5球阀密封选择

小组成员于2013年6月26日在5、7、8号聚合釜进行了安装试验,安装验证情况如下表:

表7球阀现场安装表

编号

聚合

球阀型号

密封材料

泄漏

等级

阀座

类型

泄漏情况

1#

5#

Q41F-40DN50

加碳纤维聚四氟乙烯

Ⅵ级

C型

9月26日正常

2#

7#

Q41F-40DN50

聚四氟乙烯

Ⅴ级

F型

9月26日正常

3#

8#

Q41F-40DN50

钛合金

Ⅴ级

F型

7月6日内漏

考虑成本,采用聚四氟乙烯密封。

(五)球阀阀门安装位置验选择

 

图6安装位置

小组成员设计了如下的方案:

方案一方案二

并在现场安装使用,使用情况如下:

表8现场安装使用情况

编号

聚合釜

方案

使用情况

1#

5#

方案一

安装方便,但在下球阀或上球阀有内漏情况下,催化剂出现飞溅

2#

8#

方案二

安装方便,操作位置偏紧凑,由于保留原加料口,在上下球阀内漏情况下,可打开原加料口泄压,避免了催化剂飞溅现象。

根据使用情况,选用方案二安装方式。

(六)确定最佳方案

 

图7最佳方案

 

六、制定对策

表9对策措施

方案

对策

目标

措施

地点

责任人

完成时间

建立新加料方式

超短球阀

球阀长度≤70

1、在采购计划中标明采购要求

聚丙烯车间

刘先东

2013年

7月26日

聚四氟乙烯密封

泄漏要求控制在3个月以上

采购计划要求,并进行安装登记,进行台帐跟踪

 

聚丙烯车间

琚海峰

2013年

9月26日

安装

方便安装,操作

安装图纸要求整体预制和安装

6、8号聚合釜

李振军

2013年

9月12日

七、对策实施

对策实施一、采购超短球阀

经过设备人员筛选采购了超短球阀Q41F-40DN502只,经过现场测量,球阀整体长度在70左右,阀门口径在45左右,符合要求。

对策实施二、聚四氟乙烯密封

对采购球阀检查相关资料,同时邀请钳工人员对密封材料现场验证后确认为聚四氟乙烯密封

对策实施三、安装

9月份报材料,出图纸后,要求甬工机电按图纸整体预制,预制好后,安装6、8号进行使用,制作后的整体情况见图8。

图8安装后效果图

八、效果检查

1、采用球阀阀门加料口方式后,由于阀门采用法兰连接,杜绝丝堵崩开现象

3、QC小组活动前后柱状图9:

图9活动后效果对比

由柱状图看出活动后实现预期目标,变建立了新的加料方式。

九、巩固措施

1、把新加料口资料图纸整理归档;

2、编制新加料口工艺流程指导书。

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