补连塔煤矿综采面顶板漏冒事故.docx

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补连塔煤矿综采面顶板漏冒事故

补连塔煤矿12401综采面顶板漏冒事故

一、工程概况

22404综采工作面位于大井2-2煤四盘区,工作面埋深95~120m,煤层平均厚度4.7m,工作面长度219.4m。

初采时顶板没有采取强制放顶措施

一、工程概况

(一)开采条件

12401工作面上覆岩层内有一砾石层,为主要含水层,共有5个异常区,其中第一个异常区含水层厚度为81m,第四异常区含水层厚度为107m。

工作面从过补连沟(推进1650m)开始出现涌水,周期来压的期间,工作面涌水明显增大,2007年2月18日、3月2日、3月9日、3月25日、4月8日、4月18日、5月1日、5月8日、5月13日、6月22日等相继出现大的涌水,涌水量在200~600m3/h,其中最大一次4月8日瞬时涌水量在2000m3/h。

(二)工作面直接底为泥岩,老底为细粒砂岩,直接顶为粉砂岩,老顶为细粒砂岩。

(二)主要设备配套

支架:

机尾段40架采用北京煤机厂生产5.5m支架,机头段116架采用JOY生产的5.5m支架。

煤机:

JOY-7LS

刮板运输机:

JOY—3×1000kw

(三)工作面矿压情况

初次来压:

步距为47.5~61.9m,平均52.3m。

周期来压:

最小步距14m,最大步距80m,平均来压步距49m。

工作阻力:

来压时平均阻力达到9369kN,最大达10231kN,超出其额定工作阻力8670kN。

二、事故经过及造成的损失

(一)事故经过

1、冒顶过程及程度

2007年5月11日4时,12401工作面推进2595m,煤层厚度4.6m,采高4.3m,冒落范围99~107#架,端面冒宽1.5~2.0m,冒高1.8~2.5m。

5月13日1时,采用机尾加刀控制住冒落顶板。

5月14日~15日,工作面再次发生冒顶,冒顶范围80~119#架,端面冒宽2.0-3.0m,冒高2.0-3.5m。

5月16日~20日,在处理冒顶过程中,80~90#架接顶,110~120#架顶板再次发生冒落,端面冒宽1.5~4.0m,冒高1.8~4.5m。

5月21日至28日,冒顶范围基本稳定。

5月29日4时,工作面90~132#架冒顶,端面冒宽0.5~4.5m,冒高1.8~4.5m。

之后开始注高分子材料。

6月11日6时,在注高分子材料区域105~115#架再次发生冒落,端面冒宽1.0~3.0m,冒高1.0~4.5m。

2、倒架过程

5月14日前,第一次冒顶过程中,由于受向斜、冒顶、窜溜影响,80~101#架发生轻微倒架,向机尾倾斜,倾角约10°。

5月16日,由于受调面及冒顶区域支架不受约束影响,支架倾斜范围扩展到65~110#架,其中85~106#倒架较为严重,倾角达18°,95#、101#架同时纵向倾斜,部分支架大脚已经压到推拉杆上,80~110#架支架和刮板机不能移动。

5月17日~29日,主要以扶架和处理矸石为主,同时工作面在冒顶区继续向前推进。

6月7日,在注射高分子材料后,在机尾割煤扶架过程中,倾斜范围扩展到118#架,95#架到机头已经扶正。

6月7日~10日,在注射高分子材料加固顶板的同时,主要工作以扶架为主,6月10日将所有支架基本扶正,开始割煤。

6月11日,冒顶区在割煤过程中,工作面二次来压,再次发生冒顶,冒顶范围105~115#架,导致102~114#架再次倒架,倒架倾角达17°。

(二)造成的损失

1、该事故直接造成工作面停产大约1个月,直接影响产量70万吨。

2、该事故注高分子材料4000桶,约花费600万元。

三、事故原因分析

(一)冒顶原因分析

1、工作面涌水量大,顶板水解软化,水解系数为0.2~0.5,顶板强度降低2~5倍。

涌水量大导致工作面不能连续正常生产,端面悬顶时间长。

2、工作面矿山压力较大,煤壁片帮严重,端面距大。

3、12煤地质条件相对复杂,底板起伏较大,最大倾角8°,经常出现背向斜构造,存在构造应力,导致顶板破碎。

直接顶为复合顶板,层理发育,强度较低,易冒落。

4、支架选型不合理,工作阻力偏小。

周期来压时,活柱下沉量大(300~700mm),加剧断面顶板拉、剪、切破坏。

5、工程质量管理不严,80~110#架淤泥积水多,未及时清理,导致推溜困难,循环步距小,相对工作面滞后。

6、支架支撑状态差,支架推拉困难,反复支撑顶板,导致顶板更加破碎,支架压住推拉杆,未达到初撑力。

7、现场组织不力,浮煤清理不到位,损坏推拉油缸,没有对关键问题进行处理。

8、工作面设备运行状态差。

支架推拉油缸损坏,在未及时更换的情况下仍然生产;综采设备停产时间长,5月9日更换TTT,处理链轮及通讯故障停机31小时,导致工作面煤体及端面破坏加剧。

(二)倒架原因分析

1、JOY支架本身稳定性较差。

(1)同DBT支架相比重心高,调面时掉向困难;

(2)销轴孔配合间隙大,整体刚度不够,顶梁与底座同步性差。

2、工作面运输机向机头窜动,导致支架向机尾倾斜。

3、浮煤、淤泥清理不及时,拉架时,使用起底油缸,使底座处于浮动状态。

4、底板软化严重。

5、受冒顶的影响。

6、运输机局部弯曲问题。

7、受向斜构造的影响。

8、工程质量和支护质量对倒架造成影响。

9、工作面压力较大。

四、采取的防治措施及取得的效果

(一)冒顶处理过程

1、第一次冒顶处理方案:

采用机尾加刀,调斜工作面,放炮处理冒落矸石,保证工作面机道畅通,快速通过冒顶区。

5月14日冒顶得到控制。

2、5月15日:

在该区域再次冒顶、倒架,工作面不能向前推进,决定先扶架,边向前推进,边处理冒顶。

3、5月29日:

又一次冒顶,冒顶范围扩展到90~133#架。

研究拟定采用木支柱、架棚支护顶板通过冒顶区,但考虑到施工安全问题,决定采取强制通过冒顶区域方案。

在95~112#架煤机过不了区域,采用炮采通过,由于水大,在该区域没法实施,最终决定对冒顶区及相关区域采用灌注玛丽散加固,罗克休充填,来通过冒顶区。

4、6月11日:

再次冒顶后,采用灌注玛丽散、罗克休支护顶板通过冒顶区。

(二)冒顶处理方案

重点介绍第三冒顶处理方案,该次冒顶处理时将冒顶段分为六个区域进行处理:

图1冒顶区域灌注处理方案示意图

1、第一区域(133~123#架)处理方案

首先采用罗克休材料进行充填,充填快到顶板时,再采用马丽散进行加固。

○1灌注材料预支撑

为高冒区,灌注前对冒顶下进行充填,133~130#架为空心砖、枕木,130-123#架为泡沫板、纵向木板。

117~123#架为原冒落矸石,呈斜坡状,利用它来作支撑体对冒落区域进行灌注,在没有破碎冒落架段正常进行灌注。

○2割煤前预支撑清理

先将充填物的正面、侧面木板、单体等一次性拆除,空心砖和其他充填物会沿着坡度进行滑落,然后开始从132#支架处进行处理,清理完支架下面的充填物后,将支架护帮板打出。

○3割煤前支护

为了防治灌注物的冒落,必须在护帮板与灌注物之间铺设一根12号槽钢,槽钢上面垂直铺设两块厚度为50mm,长度为2m,宽度为250mm的木板,做为灌注物的支撑体,待槽钢、木板铺设好以后再继续处理131#支架,处理方式和132#支架相同,以此类推,一直处理到128#支架。

图2第一区域(123-133#支架)灌注方案图

图3第一区域灌注后割煤支护图

2、第二区域(96~122#架)处理方案

117~123#架根据现场实际情况在采空区侧先浇注罗克休,再用马丽散加固,在96~117#架前端或端面施工倾角为45°、90°的注浆孔,先用罗克休进行灌注,然后用马丽散进行加固。

顶部注浆孔为两个,两个注浆孔的间距为1m,其中一个注浆孔按照倾角90°施工,灌注罗克休;另外一个注浆孔按照倾角45°施工,灌注马丽散;帮上施工一个向上倾斜注浆孔(倾角为20°,孔距顶板1m),采用马丽散进行加固。

图4第二区域(96~122#支架)处理方案图

3、第三、第四区域(69~95#架)处理方案

第三区域(81~95#架)在煤帮上半部,主要为了加固煤帮端面,施工一排4m深的注浆孔(距顶1.2m,孔距为3m),采用马丽散进行加固。

第四区域(69~80#架)顶全部加固区,顶上采用浇注罗克休进行充填端面,然后用马丽散进行加固;煤帮上半部施工注浆孔(孔距顶1.2m,采用三花布置,孔水平距离为3.0m,垂直距离为0.8m),采用马丽散进行加固。

第三、第四区域在支架粱端有浮矸,呈斜坡状,没有进行清理,顶、帮采用两种材料进行灌注,在割煤时,浮矸会冒落,冒落矸石采用放炮、截割等方式处理,揭露帮后进行补二次注。

图5第三、第四区域(69~95#架)处理方案图

4、第五区域(20~68#架)

为煤帮加固区,煤帮上半部施工注浆孔(孔距顶1.2m,采用三花布置,孔水平距离为3.0m,垂直距离为0.8m),采用马丽散进行加固,重点先加固片帮严重区域。

5、第六区域(134~156#架)

煤帮上半部施工注浆孔(孔距顶1.2m,采用三花布置,孔水平距离为3.0m,垂直距离为0.8m),采用马丽散进行加固,保证机尾端头安全。

(三)处理倒架方案

1、倒架阶段

5月16日,倾斜范围在65~110#架,其中有101、106#两架前倾比较严重,左右最大倾斜角度在10~35°,80~110#架支架和刮板机不能移动,被迫在19~20日割煤调整工作面舒展溜槽,19日前100#架滞后机头3~4m,机尾超前机头9m,在调面同时安排扶架。

5月30日,65~120#支架在发生左、前倾斜,部分支架大脚已经压到推拉杆上,矿里又进行扶架。

6月7日,在到90~110#倒架严重段,利用马蒂尔推拉油缸、小油缸和单体支柱配合进行扶架,102~109#支架大柱机头方向销子断裂,在处理倒架前处理销子,用大链将支架大柱与支架底座相连,采用油缸、单体直接将顶梁顶住,然后通过降架,油缸下缩,开始拆除。

6月11日,在灌注完毕后,105~115#架又发生倒架,矿里安排扶架,扶架从93#架开始,由机头向机尾进行扶架,扶架完毕后工作面走入正常。

2、动态扶架

(1)如采煤机从110#支架割煤到90#支架,然后再退回到120#支架,将运输机推出,从90#架开始调架,一直调到110#支架

(2)调架所用工具:

采煤机滚筒、长短单体支柱、长短油缸、钢丝绳、开口环、60T链子、牛鼻子、吊链等。

方法:

沿支架倾倒侧支架顶梁设单体支柱、长油缸、钢丝绳,支架底座设短油缸、单体支柱,在支架前移时所设工具根据具体情况进行操作,将支架逐渐扶正。

3、静态扶架

在不具备动态扶架时,采取静态扶架的方式,扶架时除了支架不前移外,其它同动态扶架。

(四)取得效果

1、在注马丽散加固的区域,推进过程中煤柱稳定性良好,未出现显着的片帮。

在距离回撤通道8m时,顶板漏矸得到全部控制,支架全部钻入煤体内。

2、采煤工艺调整后,工作面大块得到一定程度的控制,减少了矸石落在煤机机尾侧滚筒的冒落,大大缩短了放炮处理大块的时间。

拉架措施的执行,有效地控制了梁端距,提高了顶板的支护效果。

3、通过对回撤通道、回撤辅巷及联巷的补强支护,巷道的稳定性得以增强。

在贯通及设备回撤期间未出现显着的巷道变形及片帮。

五、事故经验教训

(一)认识方面

1、对客观地质条件认识不足。

对新开发,自认未条件好的采区要作新的、详细地质勘察,作出开发安全评。

2、对设备选型配套认识不足。

根据条件来配套设备,既要考虑设备通用性,又要考虑特殊性。

3、冒顶、倾倒两种状态下,处理先后,局部全局、重点次要认识。

初期先处理冒顶,不考虑调面,后来两者全部考虑才解决问题。

4、前期处理冒顶,采取手段经验不足认识。

前期采用加刀、强过、架棚方式处理冒顶不能成功,导致恶化。

5、扶架质量不高。

前期光扶前梁没有处理架尾,导致扶架不彻底,几次进行扶架。

(二)管理方面

1、工作中生产强调的多,质量强调的少,在条件变化后,质量管理没有及时跟上。

2、工程技术人员年轻,缺乏经验,技术方案措施不能指导生产。

3、复杂条件下,工人劳动强度增大,人员补充不足,工作不能到位。

4、提升区队全局把握工作的能力,提升队干部业务能力。

5、队干部之间加强协调和沟通,安排工作时,必须统一思想。

(三)工程质量方面

1、保证工作面“三直两平”,工作面不能滞后,底板尽量找平,采高保证在4.0~4.2m。

2、使用好几种拉架方法,即超前拉架、及时拉架、擦顶移架和带压移架,支架升架必须达到初撑力,控制好端面距。

3、工作面涌水较大时要停机排水、清淤,保证水煤不上系统,淤泥清理及时,不影响支架推拉。

(四)设备方面

加强工作面设备、皮带检修,能够快速推过危险区,保证支架推拉油缸全部完好,推拉到位,立柱无窜漏液,安全阀及时效验。

(五)技术方面

1、新材料玛丽散、罗克休在矿区支护,处理大面积冒顶的应用。

利用材料两种特性,在安全区域进行灌注,在灌注支护条件下进行二次架棚支护,在支护下割煤,处理冒顶不冒险,不强过,安全条件下处理冒顶;

2、在综采冒顶区域工作面进行联合支护的应用。

在冒顶区域、冒顶相邻区域采取锚索、网片、单体、灌注材料、油缸等工具控制工作面端面、超前顺槽顶板

3、在冒顶、倾倒复杂条件下,根据测量、现场数据对工作面进行调整,在调整中扶架处理冒顶,在处理冒顶间调面、扶架。

4、处理倒架经验。

动、静态下,利用大小油缸、钢丝绳、单体、煤机扶架。

5、统一组织、统一协调处理复杂工作面经验。

根据随时变化条件,班前组织相关人员听取意见,制定方案,统一意见,组织协调井下处理冒顶、调面。

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