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改进喷涂工艺降低涂料消耗

 

改进喷涂工艺,降低涂料消耗

 

 

小组名称:

技术质量部QC小组

小组类型:

生产现场型

注册编号:

2007-011

发布人:

王谦

发布单位:

河北华油一机图博涂层有限公司

发布日期:

2008年6月1日

 

 

一概况……………………………………………………………………

(1)

二小组简介……………………………………………………………………

(1)

三选题理由……………………………………………………………………

(2)

四现状调查……………………………………………………………………

(2)

五课题目标……………………………………………………………………(3)

六原因分析……………………………………………………………………(4)

七要因确认……………………………………………………………………(5)

八制定对策……………………………………………………………………(8)

九对策实施……………………………………………………………………(9)

十实施效果……………………………………………………………………(13)

十一经济效益…………………………………………………………………(15)

十二遗留问题及今后打算……………………………………………………(16)

 

一、概况

河北华油一机图博涂层有限公司(英文简称:

HHTCC)是由中国石油和NOV共同出资组建的中外合资企业,专业从事石油专用管材内涂层、耐磨带加工和技术服务。

我公司以石油专用管内涂层为主营业务,公司采用DPC、TK34、TK34P、TK34XT等专利涂料,完全依赖进口,价格昂贵。

在生产过程中,由于设备、工艺等原因,涂料浪费严重,生产成本居高不下;另一方面,废涂料会产生环境污染,加重了废料处理负担。

本次活动从改进喷涂工艺,降低涂料消耗入手,提高喷涂效率,降低生产成本,减少环境污染。

二、小组简介

河北华油一机图博涂层有限公司技术质量部QC小组成立于2007年3月,注册编号为2007-011,活动次数为6次,成员出勤率为95%,活动日期为2007年3月至2007年11月,平均受教育时间为100小时,小组成员见表一。

表一技术部QC小组成员情况表

序号

姓名

性别

年龄

组内职务

职称

1

王谦

30

组长

助工

2

魏连清

30

组员

工程师

3

王科辉

30

组员

工程师

4

刘志平

33

组员

工程师

5

段正海

40

组员

工程师

6

胡建修

29

组员

助工

7

魏刚

24

组员

工人

8

杨立军

30

组员

助工

9

马俊军

37

组员

工人

10

马伟伟

28

组员

工人

11

叶宇昌

32

组员

工人

12

张桂新

43

顾问

高工

制表:

魏连清日期:

2007年3月20日

三、选题理由

1、公司2007年生产经营目标是提高产量,降低生产成本。

2、内涂层生产线的原材料中,涂料消耗量大,而且完全需要进口,价格昂贵,涂料的成本居高不下。

因此,减少涂料浪费,降低涂料成本潜力巨大,公司决定以“改进喷涂工艺,降低涂料消耗”为课题进行攻关。

 

四、现状调查

我公司主要的石油专用管内防腐涂料类型为DPC、TK-34和TK-34P等,根据不同的井况来选择一种最适合的涂料进行喷涂。

涂料在工序上都要经过底漆和面漆喷涂,其中DPC和TK-34的底、面漆都为液体涂料,TK-34P的底漆为液体涂料,其面漆为粉末涂料。

液体涂料的计量单位为加仑(英制),粉末涂料的计量单位为kg,具体分类见下表。

表二涂料分类

涂料类型

DPC

TK-34

TK-34P

涂料类别

底漆

面漆

底漆

面漆

底漆

面漆

物理状态

液体

液体

液体

固体粉末

计量单位

加仑

加仑

加仑

kg

经统计,近3年来,仅面漆岗位涂料就有87%的月份超过定额标准,这里以面漆2006年2月至12月涂料消耗统计表(表二)为据,说明涂料浪费情况:

表三06年2-12月面漆涂料的定额与实际用量对比表

项目

计量单位

实际消耗

定额

超出定额

DPC

加仑

11,464.50

10727.122

737.378

TK34

加仑

4,435.50

4156.154

279.346

TK34P(粉末)

kg

11,975.00

10139.618

1,835.382

制表人:

彭月辉日期:

2007年4月10日

从上表中2006年11个月涂料消耗量得出:

面漆液体涂料超出定额:

737.4+279.3=1016.7(加仑),

粉末涂料超出定额:

1835.4(kg)。

底漆与面漆情况类似,将底、面漆涂料综合考虑,2006年液体涂料超出定额为1016/11×12×2=2216(加仑)

粉末底漆用量较小,在此不计入。

结合以上计算,考虑到每年专用管规格差异,若年产量同2006年持平,以80万米计,液体涂料(底、面漆共计)年超过定额量在1500加仑至2500加仑,粉末涂料年超过定额量1000kg至2000kg。

由此看出,涂料的浪费量很大。

 

五、课题目标

(一)小组目标

(二)

小组活动的目的是通过改进喷涂工艺来降低涂料消耗,降低生产成本,提高经济效益,减少环境污染。

基本目标是2007年节约液体涂料量1000加仑,节约粉末涂料250kg。

图一小组活动目标柱状图

液体涂料减少浪费1000加仑

粉末涂料减少浪费250kg

 

制图:

刘志平制图时间:

2007.6.20

 

(二)可行性分析

1、本小组成员由公司领导、工程技术人员、现场操作人员组成,他们中不乏在喷涂岗位工作过数年老涂层,经验丰富;

2、国外涂层行业的专家学者经常来公司进行技术交流与支持;

3、全体小组成员有良好的团队意识,大家集思广益,密切协作,为达到上述目标努力奋斗。

六、原因分析

小组对涂料浪费原因作如下分析,见下图:

温度影响大

涂料物理化学性质

更换涂料类型

泵出压力波动

涂料喷涂前的准备

涂料与添加剂的配比

喷涂参数因素

涂料泵出系统

涂料的粘度特性

搅拌不充分或混入空气泡

喷涂系统

粉末停粉不能精确控制

操作失误

操作经验少

洗泵消耗涂料

涂料开封后放置时间长

涂料升压延时长

涂料剩余废弃

易挥发,开封即用

图二涂料浪费因果图

制图:

刘志平时间:

2007.6.25

七、要因确认

根据原因分析图,我们共找到十三项末端因素,小组成员分别对这些因素进行分析,以确定造成涂料浪费的主要原因,列表如下:

表四要因确认表

序号

末端因素

验证方法及确认依据

是否要因

1

操作人员培训教育少

公司每年不定期培训

非要因

2

操作人员经验少

喷涂操作人员都有多年本岗位工作经历,经验比较丰富

非要因

3

操作失误

在生产时偶尔发生,但机率非常小

非要因

4

涂料与添加剂的配比

操作人员在加入添加剂时认真阅读标签,并有质量人员跟踪检验

非要因

5

泵出压力波动

泵出压力时有波动,但都在允许工作范围内

非要因

6

涂料升压延时长

喷枪在伸出公端后,有一个延时等待时间,等待涂料工作压力由大气压升至稳定的工作压力

要因

7

粉末停粉不能精确控制

由于原有的粉末喷涂系统需要人为控制停粉,不能精确控制

要因

8

涂料的物理化学性质

涂料主要成分为环氧酚醛树脂,粘度大,易挥发,化学稳定性差,开封即用,不可长久保存

非要因

9

温度影响较大

由于温度的原因,特别是冬天温度低,涂料的粘度加大,涂料的流动、雾化效果不好,喷涂前需要不断加入涂料调试

要因

10

涂料开封后放置时间长

经调查,涂料在开封后的放置时间在24小时以内,符合规定

非要因

11

搅拌不充分或混入空气泡

偶尔发生,但几率很小

非要因

12

涂料剩余废弃

在涂敷不同批次的管材时,因更换涂料,往往剩余一部分涂料,不能继续保存,继而废弃。

可合理安排生产解决

非要因

13

洗泵消耗涂料

因更换涂料,须将残留在喷涂设备内的涂料去除,再加入新涂料调试

非要因

制表:

马伟伟日期:

2007.7.1

以下根据生产统计数据,分析涂料浪费的要因:

(一)涂料升压延时长,涂料损失较大。

以如下生产记录为例:

2006年6月22日22:

40,面漆已生产5〞钻杆190根,涂料类型为TK-34,(此时,已进行3小时的生产,相对于冬天、以及开班调试等时候,可以认为喷涂工况参数是最稳定的,此时是涂料浪费的最低点),对其进行测定,详见下表:

表五液体喷涂工艺中各时段统计值

喷涂耗时测量值

第一次测得(s)

第二次测得(s)

第三次测得(s)

平均值

喷轮伸出公端到开始旋转

6.03

6.32

6.20

6.183

喷轮泵出涂料至喷枪开始向后退(升压延时)

3.64

3.67

3.65

3.653

喷枪开始向后退至喷轮停喷涂料

19.48

20.00

19.80

19.76

制表:

马伟伟日期:

2007.7.10

从表四可以看出,后两项为出料过程,其中升压延时占出料时间百分比为:

3.653/(3.653+19.76)=15.6%,升压延时工序并不是有效工序,即它并没有将涂料喷到管体上,但却是必不可少的工序。

我们的改进就从这道工序入手。

(二)粉末喷枪在退出母端后需要手动停粉,由于人为控制误差,不能准确控制停粉;或者,操作人员为防止漏涂,往往推迟停粉时间,造成涂料浪费。

(三)由于冬季气温较低,涂料的粘度大,流动性能较差,为了获得稳定的工作参数,喷涂操作人员往往需要不断加料调试,计量泵和喷枪管路内不适合喷涂的涂料必须排出废弃,造成浪费,统计如下:

调试时:

底漆每天浪费0.5桶(4.5加仑/桶)涂料,折合2.25加仑/天;

面漆每两天浪费1.5桶液体涂料,折合3.375加仑/天。

由此看出,涂料升压延时长,粉末设备停粉不能精确控制,工作温度低是造成涂料浪费的主要原因。

八、制定对策

 

根据以上三个主要原因,我们制定了相应的对策如下表:

表六对策表

序号

项目

对策

目标

具体措施

负责人

完成日期

1

涂料升压延时长

修改PLC程序

减少升压延时

将喷涂的启动延时由原来的3.5秒改为3.0秒

王谦

魏刚

马伟伟

2007.7

2

粉末停粉不能精确控制

改进粉末喷涂控制系统

可精确实现停粉

加装光电传感器,用以识别钻杆端部和废料收集小车

魏刚

马俊军

2007.9

3

温度因素

提高环境温度

涂料工作温度在20-25℃

加装散热器,将工作间环境温度由17-20℃提高到21-25℃

王谦

魏连清

2007.11

制表:

王谦日期:

2007.11.20

 

九、对策实施

先来介绍一下涂料的喷涂程序。

不同液体涂料的喷涂程序基本相同:

喷枪从钻杆母端进入,前进至伸出公端外一段距离,喷涂马达开始高速旋转,同时涂料开始泵出,经过数秒延时,涂料压力稳定后喷枪由公端向母端倒退,将涂料高速喷至管体内壁,当喷枪退出母端时,涂料停止泵出,喷涂马达停止,一个循环结束。

下图为喷枪在进入管体前喷出涂料的延时升压阶段。

图三涂料升压延时

 

粉末涂料的喷涂程序:

喷枪从钻杆母端进入,前进至伸出公端外一段距离,喷粉头开始喷粉,经过数秒延时,喷粉头由公端向母端倒退,将粉末涂料喷至管体内壁,粉末因高温液化,附着在管内壁上,当喷枪退出母端后,涂料停止喷涂,一个循环结束。

整个过程由继电器、接触器系统控制,对钻杆的摆放位置的准确度要求很高。

针对涂料的喷涂程序,我们做了如下改进。

对策实施一:

修改液体喷涂PLC程序,缩短升压延时。

对PLC程序段中喷轮在伸出钻杆公端时喷涂延时由3.5s缩短至3.0s。

改造后,喷涂延时缩短,在喷枪开始后退时,泵出压力已达稳定值。

这样,减少了涂料升压的准备时间,继而减少涂料泵出浪费。

 

图四PLC程序修改

 

对策实施二:

改进粉末喷涂控制系统

小组活动之前粉末停喷不及时,造成粉末涂料浪费。

针对此原因我们改进了粉末喷涂控制系统,具体做法是:

在母端废料收集小车上两端加装两个光电传感器,前面的光电传感器用于识别钻杆母端,从而对收集小车精确定位,后面的光电传感器用于识别预先在喷枪杆作的标记,当喷枪后退至工艺要求位置的瞬间,给出一个反馈信号,进行停粉操作,起到节约粉末涂料的作用。

如下图五、图六所示。

 

图五粉末喷涂光眼控制改进原理图

 

图六粉末喷涂改进实物图

 

对策实施三:

在工作间加装散热器

因环境温度低,涂料粘度很大,流动和雾化效果差,造成喷涂前调试的浪费。

本次活动,根据两个房间的采暖面积和散热器参数,选用5组电加热散热器安装在工作间内,将涂料的工作环境温度由17-20℃提高到23-28℃,见图七。

图七在搅拌间和工作间加装电暖气

十、实施效果

(一)改进喷涂系统

1、对底、面漆涂料和粉末涂料喷涂改造前后的对比见表六:

表六改进前后涂料节省情况对比

项目

底漆

(涂敷根数/5桶涂料)

面漆

(涂敷根数/5桶涂料)

粉末

(涂敷根数/50kg涂料)

改造前

115根

100根

40根

改造前单根用量

0.19565加仑/根

0.225加仑/根

1.25kg/根

改造后

117根

103根

41根

改造后单根用量

0.1923加仑/根

0.2184加仑/根

1.2195kg/根

单根节省涂料

0.00334加仑

0.00655加仑

0.0305kg

2、计算用基本数据:

计算都以5”钻杆或折合成5”钻杆为基础,单根长度9.65米,各型钻杆年产量共计80万米。

经统计,2006年的涂料消耗量所占份额为:

DPC:

63%,TK-34:

25%,TK-34P(粉末):

11%,其他:

1%。

3、DPC和TK-34涂层产品年产量分别为:

DPC:

80×63%=50.4万米,

TK-34:

80×25%=20万米,

粉末:

80×11%=8.8万米。

各型涂料年节省量为:

DPC底漆:

50.4×10000/9.65×0.00334=174加仑

DPC面漆:

50.4×10000/9.65×0.00655=342加仑

TK-34底漆:

20×10000/9.65×0.00334=69加仑

TK-34面漆:

20×10000/9.65×0.00665=138加仑

粉末面漆:

8.8×10000/9.65×0.0305=278kg

(二)加装散热器,提高环境温度

此项专用于节省液体涂料。

改造前,底漆每天调试消耗0.5桶(4.5加仑/桶)涂料,面漆每2天调试消耗1.5桶(0.75桶/天)液体涂料,改造后,底漆每2天调试消耗0.5(0.25桶/天)桶涂料,面漆每3天消耗1桶(0.33桶/天)涂料。

如果每年低温时间段按120天计,再根据各型涂层产量所占的比例计算,得出下表:

表七各型涂料在环境升温后调试消耗量的变化

用于调试的消耗量

DPC(加仑)

TK34(加仑)

底漆

面漆

底漆

面漆

改造前

170

255

100

150

改造后

85

113

50

67

各型涂料年节约量

85

142

50

83

(三)按照上述各型涂料耗量的比例计算,各型涂料年节省量分别为:

表八根据统计值估算年节约量表

涂料类型

DPC(加仑)

TK-34(加仑)

TK-34P(kg)

底漆

面漆

底漆

面漆

底漆

面漆

改进系统工艺

174

342

69

138

278

提高环境温度

85

142

50

83

各型涂料合计

259

484

119

221

/

278

总计

1083

278

注:

因粉末底漆在工艺上用量不大,上表未将其计入。

制表:

王谦2007.11.28

图八小组活动目标完成情况柱状图

活动前涂料浪费量

节约液体涂料1083加仑

节约粉末涂料278kg

目标值

 

制图:

刘志平时间:

2007年11月28日

十一、经济效益

公司自从开展QC小组活动以来,取得了良好的经济效益,主要计算过程如下:

1、涂料成本节约计算(单位:

元)

DPC底漆:

259×290=75110

DPC面漆:

484×458=221672

TK-34底漆:

119×296=35224

TK-34面漆:

221×441=97461

粉末面漆:

278×210=58380

2、每年产生的经济效益为:

75110+221672+35224+97461+58380=487847(元)

3、综合经济效益为

公司设备改造共投入资金2万元,运行费用2万元,所以,每年综合经济效益为:

487847元-20000元-20000元=447847元(44.8万元)

 

十二、遗留问题及今后打算

 

通过本小组活动,涂料浪费明显减少,降低了生产成本,提高了经济效益,减少了环境污染。

下一步我们尝试采取液体废涂料回收利用的方法,将废涂料通过物理处理后回收再利用(见图九),将涂料浪费降到最低,经济效益和社会效益可观,回收原理如图九所示。

图九液体涂料回收装置原理图

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