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检修报告

检修总结报告

汽机 专业 第1页

 

设备名称

2号机组

检修类别

临停

首次开工时间

最后交票时间

使用工日

580(估计)

材料费用

 

一、在此期间汽机共发工作票51张

二、设备异动3项

1、化学汽水采样加装过渡阀门

2、主油箱第一道放油门取消(重大危险源项目)

3、凝结泵滤网放水门管改独立管道

三、技改项目2项

1、化学汽水采样加装过渡阀门

2、凝结泵滤网放水门管改独立管道

二、检修项目38项:

1、采暖快关阀检查

2、凝汽器A、B侧检查(汽、水两侧)、

3、高压轴封流量孔板检查

4、#2水塔消漏

5、冷再至小机电动门前疏水旁路门150℃

(2)

6、冷再至小机电动门后疏水旁路门118℃

(2)

7、四段至小机逆止门后疏水器旁路门105℃

(2)

8、四段至小机电动门前疏水器旁路门130℃

(2)

9、四个调门联轴器紧固检查。

10、主汽压力表第二道门更换

11、#2凝汽器A、B侧收球网检查

12、检查凝汽器循环水出、入口蝶阀

13、辅汽、再热至轴封加热站更换垫片(4)

14、#3加热器至除氧器压力表门锁母更换垫片

15、凝结泵滤网放水门管改独立管道

16、电动给水泵截流孔板更换垫片

17、给水泵汽轮机冷油器冷却水调门更换门杆

18、#2气动前置泵机器密封水入口兰盘换垫

19、#2凝结器扰动电机更换盘根

20、高压加热器至除氧器更换DN50PN32阀门10个

21、#2主油箱六通阀更换(如果法兰不合适焊接法兰)

22、低压加热器、轴封加热器液位计阀门更换垫片(4)

23、低压旁路内漏消除

24、高压缸平衡管滴水检查

25、#5、#6瓦顶轴油管泄漏消除(顶轴油管穿端盖处漏油)

26、盘车泄漏

27、小汽轮机前箱接线处消漏(配合热工)

28、发电机更换氢气阀门(4个)

29、低压导气管采暖蝶阀渗油处理

30、顶轴油油压调整门消漏

31、循环水泵出口管填函消漏

32、真空泵阀门减震处理

33、真空泵效率低解体检查

34、主油箱第一道放油门取消(重大危险源项目)

35、油系统阀门改水平安装(3)

36、轴封喷水检查

37、二号机B凝泵更换机封

38、压力容器安全门拆除

39、给水泵出入口平衡管更换垫片

三、检修过程中新增项目2项

1、给水泵出入口平衡管更换垫片

2、压力容器安全门拆除

四、工程概述:

完成丰润热电#2机组临修全部标准项目及特殊项目,其中包括主机盘车漏油检查及小机推力瓦、小机#1支撑瓦解体检修,主机#5、#6瓦顶轴油管泄漏消除(顶轴油管穿端盖处漏油)、#5瓦油档间隙调整、主油箱第一道放油门取消(重大危险源项目)高加、给水系统阀门检修,压力容器安全门拆除校验、轴封系统阀门、2B凝结水泵及2A真空泵解体检修、化学汽水采样加装过渡阀门、金属检验等项目。

五、检修中发现的主要设备缺陷及处理方法:

一、本体专业

1、轴瓦检修:

解体后在对机组给水泵汽轮机一号轴瓦进行的常规检查中,没有发现异常情况,基本在正常值,同时还校验了推力间隙、轴位移,并对轴瓦进行了适量修刮,使其光滑度提高。

接触面良好,油质合格,各部间隙紧力合格。

推力瓦工作面、非工作面接触良好。

检查给水泵汽轮机一号轴瓦乌金完好。

前箱结合面未发现漏油现象,清扫处理。

推力间隙:

0.40mm

2、主机#5瓦油挡间隙:

在处理主机#5、#6瓦顶轴油管泄漏的过程中(顶轴油管穿端盖处漏油)发现#5瓦外油档结合面间隙大于2mm,属于重大缺陷,此次更换了顶轴油管锁母垫片,油档结合面重新紧固,油挡间隙调整到设计值

单位:

mm

#5瓦前外

0.30

0.25

0.45

0.05

 

 

 

 

3、主机#6轴瓦检修记录

在启机过程中发现#6轴瓦瓦温高,解体检修发现有遗留棉布堵住进油孔,下瓦干磨后乌金有重皮现象,用内径千分尺、外径千分尺测量轴瓦内径与主轴直径,测得间隙值0.69mm,经与设备部协商,不做补焊处理,对轴瓦进行了适量修刮,使其光滑度提高,接触面良好,各部间隙紧力合格。

#6瓦后外油档间隙

0.30

0.25

0.45

0.05

#6瓦后内油档间隙

0.30

0.25

0.45

0.05

 

 

 

 

3、盘车:

轴承工作正常,油管路索姆有漏油现象,本次检修更换了锁母垫片,各油管索母清扫重新紧固。

4、给水泵汽轮机冷油器冷却水调门更换门杆

给水泵汽轮机冷油器冷却水调门门杆因折断,此次更换了新门杆,门盖垫片尺寸Ф105×φ125×3

5、高压缸平衡管滴水检查

更换了高压外缸与内缸定位销上盖垫片Ф125×φ150×3

(二)调速专业

1、净油箱、污油箱清扫:

油箱内壁用白布擦净后,再用面粘;经过清扫,油箱内清洁,无杂物、无锈垢。

2、主油箱第一道放油门

主油箱第一道放油门取消是安评重大危险源项目,取消后更换1100mm碳钢管Ф159×5

3、四个调门联轴器紧固检查

四个调门联轴器螺丝有松动现象,此次进行了紧固销钉处理。

4、低压导气管采暖蝶阀渗油处理

(三)水泵专业

1、2B凝结泵

(1)因凝泵机封漏水,此次更换机封,检查凝泵没有泵轴头没有磨损,泵轴承旋转灵活,轴承型号6309,转子总串动9.1mm,抬起量4.5mm,

0.03

 

凝泵中心情况:

0.00

 

0.03

 

0.00

 

 

泵与电机

4.5

4.45

4.47

4.5

 

 

 

 

2、真空泵

4.55

 

2A真空泵效率低解体检查,解体后没有发现叶轮磨损现象,更换水环密封垫片,经甲方同意回装,联轴器中心情况高低相差1.7mm,重新调整泵与电机中心。

4.35

 

4.25

 

中心情况:

4.30

 

 

左右

4.50

 

4.23

 

4.37

 

4.45

 

4.50

 

4.47

 

4.46

 

4.50

 

4.45

 

4.465

 

4.475

 

4.30

 

 

(四)管阀专业

1、低压旁路门解体检修

阀门解体,清理检查各部件,门杆、丝母、填料室等均完好无缺陷,门口研磨后阀门密封面试口接触良好,更换石墨盘根。

由甲方验收后回装。

杆套间隙

名称

门杆

门杆套

间隙

低压旁路门

 

 

 

 

 

 

 

预起阀行程:

15mm

2、高加安全门(3个)、#1、#2低加安全门(2个)

#2机小修安全门校验情况一览表

单位:

mm

名称

校验压力

密封压力

校验编码

本次校验

时间

下次校验

时间

#1高加

 

 

 

2010.9.23

2011.9.23

#2高加

 

 

 

2010.9.23

2011.9.23

#3高加

 

 

 

2010.9.23

2011.9.23

#1低加

 

 

 

2010.9.23

2011.9.23

#2低加

 

 

 

2010.9.23

2011.9.23

法兰加热

1.0

0.9

0091

 

 

 

 

 

 

 

 

3、各疏放水阀门解体检修

(1)高加放水门

(2)解体检查Φ20×Φ36石墨盘根

(2)高加向空排气门

(2)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ94×3、门口密封面有冲蚀沟道,经研磨去处沟道和麻点。

密封面环型接触良好,由甲方验收后回装。

(3)轴封喷水检查,门盖更换垫片Φ50×Φ100×3

(4)采暖快关阀检查(运行操作)

(5)高压轴封流量孔板检查更换垫片Φ235×Φ150×3

(6)冷再至小机电动门前疏水旁路门

(2)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ60×3

(7)冷再至小机电动门后疏水旁路门

(2)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ60×3

(8)四段至小机逆止门后疏水器旁路门

(2)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ60×3

(9)四段至小机电动门前疏水器旁路门

(2)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ60×3

(10)辅汽、再热至轴封加热站更换垫片(4)Φ16×Φ26石墨盘根,门盖更换垫片Φ75×Φ60×3

(11)#3加热器至除氧器压力表门锁母更换垫片

(12)电动给水泵截流孔板更换垫片Φ255×Φ155×3、#2气动前置泵机器密封水入口兰盘更换垫片Φ55×Φ25×3

(13)#2凝结器扰动电机更换盘根8×8石墨盘根

(14)低压加热器、轴封加热器液位计阀门更换垫片(4)Φ55×Φ25×3

(15)轴封喷水检查、给水泵出入口平衡管更换垫片Φ100×Φ50×3

阀门解体,清理检查各部件,阀门密封面试口接触良好。

由甲方验收后回装。

(五)辅机专业

1、凝汽器A、B侧检查(汽、水两侧)、#2凝汽器A、B侧收球网检查、检查凝汽器循环水出、入口蝶阀

经检查出口滤网没有发现收球滤网有漏球空洞,最后发现胶球泵出口分配门没有打开,运行中处于关闭状态,调整出口门,管道清扫干净。

2、#2水塔消漏,更换堵板

3、凝结泵滤网放水门管改独立管道,管道气割。

4、循环水泵出口管填函消漏

循环水泵出口管填函在前池后加填料,焊接堵板

(六)化学专业

1、化学汽水采样加装过渡阀门

化学采样间加装过渡阀门,一、二号机采样架冷却水分开运行,DN50阀门

2、发电机修整氢气阀门(4个)

因为氢气阀门口为铝制或铜质门口,此次阀门没有更换,修整门口,更换们盖垫片。

垫片尺寸:

Φ100×Φ65

(七)其他

1、主油箱第一道放油门取消,焊口金属着色无裂纹。

(一)遗留问题:

六、质量评价及验收意见:

经甲乙方鉴定,机组检修完全符合检修工艺标准,分段及整体验收合格,静态试验合格。

机组一次启动成功。

在开机过程中和机组正常运行中,各瓦振动、瓦温都在标准范围内。

 

 

 

 

 

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