正弦波逆变器驱动芯片.docx

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正弦波逆变器驱动芯片

正弦波逆变器驱动芯片

(公布日期:

2020-10-2610:

29:

00) 扫瞄人数:

1029

 

   

自从公布了1KW正弦波逆变器的制作过程后,有许多朋友来信息,提如此那样的问题,专门多差不多上象我如此的初学者。

为此,我又花了近一个月的时刻,制作了这台600W的正弦波逆变器,该机有如下特点:

1.SPWM的驱动核心采纳了单片机SPWM芯片,TDS2285,因此,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西专门少,因此,比较容易成功。

2.所有的PCB全部采纳了单面板,便于大伙儿制作,因为,专门多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,如此,就不用苦恼PCB厂家了,自已在家里就能够做出来,因此,要紧的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点假设不起〔我是万不得已才去找PCB厂家的〕。

3.该机所有的元件及材料都能够在淘宝网上买到,有了网购确实专门方便,快递送到家,你要什么有什么。

假如PCB没有做错,假如元器件没有问题,假如你对逆变器有一定的基础,我老寿包你制作成功,因此,里面有专门多东西要自已动手做的,能够尽享自已动手的乐趣。

4.功率只有600W,一样说来,功率小点容易成功,既能够做实验也有一定的有用性。

下面是样机的照片和工作波形:

 

 

 

 

一、电路原理:

   该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。

分别是〝功率主板〞;〝SPWM驱动板〞;〝DC-DC驱动板〞;〝爱护板〞。

1.功率主板:

   功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。

   该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流能够达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就能够输出600W,也能够用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。

主变压器用了EE55的磁芯,事实上,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。

关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。

前级推挽部分的供电采纳对称平稳方式,如此做有二个好处,一是能够保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证可不能显现单边发热现象;二是能够减少PCB反面堆锡层的电流密度,因此,也能够大大减小因为电流不平稳引起的干扰。

高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性专门好,我用的是二手管,才1元钱一个。

高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情形下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。

   H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也能够用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子能够提高整机的逆变效率。

H桥部分的电路采纳的常规电路。

 下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,因此,我没有画原理图,是直截了当画了PCB图的。

该板布板时,曾得到钟工的提示关心,特在此表示感谢。

2.SPWM驱动板

   和我的1KW机器一样,SPWM的核心部分采纳了张工的TDS2285单片机芯片。

U3,U4组成时序和死区电路,末级输出用了4个250光藕,H桥的二个上管用了自举式供电方式,如此做的目的是简化电路,能够不用隔离电源。

   因为BT电压会在10-15V之间变化,为了可靠驱动H桥,光藕250的图腾输出级工作电压一定要在12-15之间,不能低于12V,否那么可能使H桥功率管触发失败。

因此,那个地点用了一个MC34063〔U9〕,把BT电压升至15V〔该升压电路由钟工提供〕,实验证明,这方式十分有效。

   整个SPWM驱动板,通过J1,J2插口和功率板接通,各插针说明如下:

J2:

   2P-4P;7P-9P;13P-15P;18P-20P分别为H桥4个功率管的驱动引脚。

   23P-24P为交流稳压取样电压的输入端。

J1:

  1P为2285输出至前级3525第10P的爱护信号连接端,一旦爱护电路启动,2285的12P输出高电平,通过该接口插针到前级3525的10P,关闭前级输出。

 6P-7P-8P为地GND。

 9P接爱护电路的输出端,用于关闭后级SPWM输出。

 10P-11P接BT电源。

  下面是SPWM驱动板的电原理图和PCB截图:

3.DC-DC驱动板

   DC-DC升压驱动板,采纳的是专门常见的线路,用一片SG3525实现PWM的输出,后级用二组图腾输出,经实验,假如用一对190N08,图腾部分能够省略,直截了当用3525驱动就够了。

因为这DC-DC驱动板,和我的1000W机上的接口是通用的,因此有双组输出,该机上只用了一组。

板上有二个小按钮开关,S1,S2,S1是开机的,S2是关机的,能够操纵逆变器的启动和停机。

   这驱动板,是用J3,J4接口和功率板相连的,其中J3的第1P为限压反馈输入端。

  下面是DC-DC升压驱动电路图和PCB截图:

4.爱护板

  我这次没有做爱护板,有如下缘故:

第一是没有爱护板该机也能够工作,加上这段时刻比较忙,因此,爱护板就拉下了;其次是:

我这次公布的功率主板,是后来经修正过的,爱护板上的接口也做了改动,而我的样机用的是没有修正过的PCB板,即便是做了爱护板,也插不上去。

我倒是期望有朋友假如用我的PCB文档去厂家打样,不要不记得,多给我打一套,寄给我,我就能够依照新的功率主板来画爱护板了。

 下面是爱护部分的电路图,是我学习了钟工公布的3000W上用的爱护电路变化而来的。

 

下面是600W整机的全部PROTEL99数据包

600W正弦波逆变器技术资料 

 

二、要紧部件的制作和采购

1.SPWM主芯片

   TDS2285,能够和张工联系:

:

//item.taobao/item.htm?

id=4044474774

2.主变压器

   主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量专门好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM。

绕制数据:

初级2T加2T,用10根0.93的线。

初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T。

 

 

绕前预备:

  

先预备骨架,把骨架上22个引脚,剪去4个,下面红圈处确实是表示差不多剪去的脚。

上面二个独立的脚是高压绕组用的,远离下面的脚有利于绝缘,中间及下面的脚是低压绕组用的,左边是一个绕组2圈,右边是另一个绕组2圈。

绕制步骤:

   A),先绕二分之一的高压绕组〔次级〕,先在骨架上用高温胶带粘一层,如此做是为了防止导线打滑,用一根0.93线绕一层,约30圈〔注意的是,高压绕组的线头要做好绝缘,我是套进一小段热缩套管,用打火机烤一下,就紧紧包在线头上了〕,再用胶带固定住线头,不要让它散出来,并在高压绕组的别处用高温胶带包三层。

   B),下面就能够绕低压绕组了〔初级〕,低压绕组分成二层绕,也确实是每一层是2加2,用5根线并绕,我画了一个图〔见下面图〕,不知大伙能不能看清晰结构情形。

   先用5根0.93线绕2圈〔见图二中红线〕,中间留间隙,再在间隙处用另外5根线绕2圈〔见图二中蓝线〕,每根线长约37CM。

用同样的方法绕二层,层间包二层胶带,如此就相当于用了10根线并绕。

绕完低压绕组,在绕组外用高温胶带包三层。

绕低压绕组要注意的问题是:

线头留在下面,即骨架引脚处,线尾留长一点,临时留在骨架的上面〔等绕完高压绕组后要向下折下来〕。

从〔图一〕能够看出,实际上,低压绕组的头和尾是有一段是重叠的,也确实是不是2圈,而是约2.2圈,如此做能够大大减少漏感。

   C),再连续绕高压绕组,绕完另外的30圈,要注意的是,这30图要和里面的30圈绕向相同,这点专门关健。

假如一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层。

   D),绕完高压绕组后,在别处用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来〔见图三〕,预备焊在骨架的脚上。

去漆能够用脱漆剂,用棉签沾一点脱漆剂,抹在线头上,过一会儿,漆就掉下来了,就能够焊了。

   E〕,再后在整个绕组的别处包几层高温胶带,绕好的线包外观要饱满平坦。

   F〕,现在能够插磁芯了,插磁芯之前要对磁芯的对接面做清洁处理,我是用胶带粘几下,把磁芯对接面的粉末全清洁洁净,插入磁芯,用胶带扎紧,有条件的话对磁芯对接处用胶水做固定。

   我发觉用这种方法绕制的变压器漏感比较小。

往常用铜带绕制,漏感一样在0.8uH以上,现在能够做到0.4uH以下。

我想缘故是:

因为铜带要焊引出线头,如此就留下了一个锡堆,再绕高压绕组时,中间就有一个间隙,导致耦合不紧。

以下图为测试漏感示意图。

   假如有条件,一定要做一个耐压测试,任一个低压绕组对高压绕组的绝缘要在1500V以上,如此才能够放心使用。

3.AC输出滤波磁环

   关于象我如此纯手工打造的爱好者来讲,那个磁环的绕制也是十分头痛的事。

   磁环是采纳直径40MM的铁硅铝磁环,用1.18的线,在上面穿绕90圈,线长约4.5米,假如用导磁率为125的磁环,电感量大约在1.5mH,用导磁度为90的磁环,电感量大约在1mH左右。

我做过试验,用二个如此的磁环,每个电感量在0.7mH以上就能够正常工作了。

绕制时分二层,第一层,45圈,因为磁环外圈和内圈的周长不同,因此第一层绕时,内圈的线要紧密排列,而外圈的线是每圈之间留有一个间隙的。

绕第二层时,内圈是叠在第一层线上,外圈是嵌在第一层线的间隙中,如此绕出来的线圈才好看。

因此,仿佛是否好看,也不阻碍使用。

下面是我在淘宝上买过磁环的网店〔无意为商家做广告,只是方便朋友们采购〕。

注意,绕那个磁环时,一定要戴手套,否那么,导线会让你勒出血泡的。

 

4.散热风扇

   本机前级功率管和H桥的功率管都用风扇散热〔安装方法下面再详述〕,这是一种小型外表风扇,比电脑上的CPU风扇还要小一点,实验证明,在600W输出的情形下,H桥的4个功率管散热不成问题,但前级的二个功率管仿佛散热不够一点,假如有可能,最好用大一点的风扇。

这风扇也是在淘宝网上买的,但现在这家店中仿佛没有了,只能用其它差不多的风扇代替了。

5.其它还有一些小配件,也做一个图解:

 

 

 

三、安装与调试:

    本机的安装调试并不复杂,但安装前必须做到二点:

1.所有元器件必须是好的,器件的耐压和工作电流一定要够,尽可能用新器件,有条件的话装前对元器件作一番测试。

2.PCB质量一定要好,装前最好认真地检查一下,有没有铜箔毛刺引起的短路等。

下面我讲一讲各板子的安装过程要注意的事项:

1.功率主板:

   功率主板的安装,因为差不多上一些大器件,因此安装是比较方便的。

   大功率管的安装:

先把大功率管的脚弯成如以下图所示的模样,然后把管子金属面朝上,将管脚插入焊接孔,在功率管的金属面上涂一点导热硅脂,再覆盖一层矽胶片做绝缘。

再把散热器盖上,从PCB下面升上来一个M3的螺丝,拧在散热器,并拧紧,如此,散热器就紧紧压在大功率管上了,再在反面把管脚焊好。

这种装法,要紧是更换功率管比较方便。

 

PCB板上的有几个元件是要装在反面的,即铜箔面,见以下图黄色的圈内的元件。

 

如左边的R10 R11 R12,C15 C16 C17,是DC-DC升压电路的吸取回路,因为本机前级用的是准开环,假如变压器漏感不大,这六个元件能够不装,我的样机就没有装。

右边黄色圈内的C14,是一个CBB电容,224/630V,是跨接在H桥的正极和负极之间的,要紧作用是滤除高压母线上的各种干扰及毛刺,那个电容不能省,我在装这台样机时,开始确实是因为想省了那个电容,莫名其妙地烧了一个H桥的MOS管,后来经钟工提醒装上那个电容,就平安无事了。

 快复原二极管,都装上一个小散器,散热器上有一个脚也插入PCB,反面焊好,起到固定二极管的作用。

这四个二极管的位置,我在画PCB时就作了散热考虑,把它放在H桥的风扇的出风口,让风扇吹着,因此一样可不能太热。

前级因为电流专门大,因此PCB的反面有6MM宽的留锡层,在装好全部元件后,在PCB引出线孔中插入4根6平方的电线〔最好二红二绿,便于区别正负〕,再在反面留锡层上,用100W左右的烙铁进行堆锡,一样要堆到1MM厚才能够。

上图二个绿圈中是风扇插座,红圈中是一个5X20的保险丝座。

前级低压电解和后级高压电解,最好能买到高频低阻的。

功率主板,假如元件是好的,一样不用单独调试。

2.DC-DC驱动板:

这块驱动板,没有什么难度,只要元件是好的,且没有装错东西的话,一样能够一次开机成功。

板子装完后,接入12V直流电,见上图,按一下S1开关,驱动板就开始工作了,测一下工作电流,一样应该在40MA左右,将示波器探头接到图中PWM输出处,应该看到二路互为相反的PWM波输出,频率在28K左右,幅度为12V。

因为这块板子,起初我画的时候,是和我的1000W机通用的,因此,插针处有二对输出,但在600W机中只用了左边的一对。

3.SPWM驱动板

   SPWM驱动板,因为元器件较多,因此,安装时一定要细心,元器件不能有问题,也不能装错。

专门是板上的高速隔离光藕TLP250,买时一定要注意质量,现在淘宝上的价格专门乱,我曾经买到专门廉价的,全新的才2.8元一个,结果发觉是打磨后重新印字的假货。

一样我认为,全新东芝原装的,价格应该在5-6元的才是确实。

装好板子后,按以下图接上12V电源,总电流应该在120-130MA左右。

测C22二端应该在19V左右,C23二端为15V,说明升压电路部分差不多正常。

这时,就能够用示波器在SPWM输出端测到SPWM波形,见上图右边的引出脚。

〔注意:

因为二个上管是自举供电的,因此,在没有接H桥的情形下,只能测到二个下管的SPWM波形,二个上管的波形临时测不到的,这是正常的〕。

4.整机调试:

   为了安全起见,一样是前后级分开来调试,等把前后级都调好了,再联起来调试,就方便了。

A〕.前级的调试:

   先在电瓶的引线上接一个15A的保险丝,功率主板上的高压保险丝不要装,如此,前后级就分开了。

插上前级DC-DC驱动板,把万用表直流电压700V档接在高压电解二端,开机〔按一下DC-DC驱动板上的ON启动开关〕,前级就启动了,功率主板上的高压指示LED就亮了,这时,看直流高压为几V。

调试DC-DC驱动板上的R12多圈电位器,使高压输出在370-380V之间。

现在,12V的电流应该在200MA之内,说明前级正常。

那个地点假如看D极波形,应该是杂乱的波形,因为是空载限压的状态下,如此的波形是对的。

   那个地点,能够稍稍为前级加点负载,能够用二个100W220V的灯泡串联起来,接到高压解的二端,这时电瓶电流可达到12A左右,让它工作一段时刻,看看前级功率管有没有温升,假如温升不明显,能够把电瓶保险丝换大点,连续加大负载,一样在功率管散热正常的情形下,前级能够加到600W左右。

在加载的情形下,再看D极波形,应该是正常的方波,稍有点尖峰是没有关系的,假如尖峰过大,说明变压器制作只是关,要重新绕制。

B〕.后级调试:

    调好前级后,再把前级的DC-DC驱动板拔下,在功率主板的高压保险丝座上,装上一个1A左右的保险丝,在高压电解二端接上一个60V左右的电压,作为母线电压,我是用一台双组的30V电源串起来当成60V用。

插上SPWM驱动板,假如电路没有问题,这时,在AC输出端就能够测到正弦波了,电压大约在40V左右,能够接一个36V60W的灯泡做负载。

C〕.联机

   在前后级都正常的情形下,能够把前后级联起来,完成整机调试。

   把前级的DC-DC驱动板重新插上,后级AC输出端的负载去掉,接上示波器〔示波器最好用1:

100的高压探头〕和万用表〔AC700V档〕,把高压保险丝换成一个0.5A的。

下面要做的事是:

开机!

即按一下DC-DC驱动板的启动开关,成败在此一举,假如后级元件耐压没有问题,现在,应该在示波器上看到正弦波了,波形应该专门漂亮。

那个地点,调整SPWM驱动板的多圈电位器R7,就能够看到输出电压在变化,把它调在225V左右停下。

因此,假如元器件性能不行,或者安装不到位,这时不是冒烟,确实是冒火了!

 让机器空载工作一段时刻,假如没有显现意外,能够把高压保险丝换成2A的,慢慢加大负载,一样是100W,200W,400W,一步一步地加,每加一点让机器老化一段时刻,同时要紧密注意前级功率管的温升,假如温度过高,要查出缘故。

我在装这台样机时,曾遇到过300W以下一切正常,加到300W以上,H桥管子就有一个烧掉,也曾请钟工张工帮我诊断和查找缘故,后来是加强了高压直流和SPWM板电源的滤波就一切正常了.

基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆变器开发指南

时刻:

2020-08-0100:

22:

35来源:

电源网

以TDS2285芯片为核心,打造一款正弦波1200W逆变机器,使大伙儿对TDS2285芯片有更深入的了解。

我们明白在许多逆变的场合中,差不多上低压DC直流电源要变成高压AC电源,因此中间是需要升压才能完成这一变化,我们此次讨论的依旧是采纳高频的方式来做逆变,采纳高频的方式相关于工频方式来做有许多优点:

高转换效率,极低的空载电流,重量轻,体积小等。

也许有人会说工频的皮实,耐冲击,关于这一点我也专门认同,只是需要指出的是,高频的做的好,一点也可不能输于工频的,这一点,差不多通过我们公司的产品和TDS2285的出货情形得到了确信。

因此,以下就让大伙儿看看TDS2285芯片在该系统中表现吧!

DC-DC升压部分:

此次设计是采纳DC24V输入,为了要保证输出AC220,在此环节中,DC-DC升压部分至少需要将DC24V升压到220VAC*1.414=DC311V,如此在311V的基础上才能有稳固的AC220V出来,为了能达到这一目地,我们采纳专门熟悉的推挽电路TOP来做该DC-DC变换,电路图如下:

该电路图中,GR,GL是两路推挽PWM信号,分别驱动由2个RU190N08并联的大电流MOSFET。

变压器采纳EE55,二极管为RHRP1520,实际能够用RHRP860就能够了,我是正好没有860了,因此才用15120。

设置输出的空载高压为380V,如此,变压器就能够用3+3:

49T如此来绕制了,具体绕法请搜索论坛里的老帖,有专门多都专门详细。

到此,有了DC380V了,还怕不能出来AC220吗?

呵呵

下面开始讲DC-AC部分,在这部分,电路也是专门简单,请看下面的电路:

从上图能够看出,DC-AC部分由H桥电路构成,通过L1,L2和C22滤波后得到纯正的正弦波,输出波形见以下图:

LS2构成输出过流检测电路,由R22构成H桥短路爱护电路,至此功率部分的电路〔包括DC-DC,DC-AC〕全部给出,大伙儿看看,是不是专门简单啊,下面就看看操纵这些功率元件正常运作的小信号电路吧,

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