谈HARSVERTA系列高压变频器在黔西电厂的应用.docx

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谈HARSVERTA系列高压变频器在黔西电厂的应用

谈HARSVERT-A系列高压变频器在黔西电厂的应用

杨蛟(贵州黔西中水发电有限公司)

摘要:

对一次风机、引风机、凝结水泵同时改造高压变频器,在贵州电力行业中还属首例。

变频器改造后,辅机耗电率明显下降,取得较好的经济效益。

关键词:

高压变频器  应用  节能  存在的问题

为节能降耗,黔西电厂在2008年作了很多节能工作,如凝结水泵取消次末级叶轮等,在黔西电厂进入中电投大家庭后,更是出巨资对1号机组凝结水泵、一次风机和引风机进行变频器改造。

变频器选用北京利德华福公司HARSVERT-A系列产品,经过基础建设、设备安装、调试于2009年3月6日随1号机组大修后启动而投入运行,现将HARSVERT-A系列高压变频器在黔西电厂的节能效果和存在的问题进行探讨。

黔西电厂4×300MW机组由中南设计院设计,当时没有考虑装配置变频器,各配电室、开关室预留空间相对较小,没有安装变频器的空间,因此根据现场考察后,变频器就近安装在辅机辅机空地上。

凝结水泵处环境相对较好,而一次风、引风机处的环境相对恶劣,综合考虑后一次风机、引风机变频器使用活动板房。

变频器对工作环境要求较苛刻,考虑周围环境情况,变频器冷却装置按照100%散热容量一运一备配置。

引风机变频器功率较大,为保证在夏天设备能正常运行,引风机变频器采用空水冷装置,冷却水取自开式循环冷却水。

HARSVERT-A系列高压变频器每相用6个功率模块多级串联“Y”接组成功率单元。

功率模块为基本的交-直-交单相逆变电路,即先经过二极管三相全桥整流,通过IGBT(功率管)逆变桥进行正弦PWM(脉宽调制)控制。

单个功率单元的输出电压为690V,功率单元结构上完全一致,可以互换。

功率模块为N+1冗余配置,每相5个功率模块能满足满额输出。

当功率单元故障,系统可以自动旁路故障单元,同时采用中性点漂移技术保证三相输出线电压平衡。

根据辅机的重要性,凝结水泵变频器采用“一拖二”方式(图a)。

引风机和一次风机采用“一拖一”方式(图b),为今后实现工频/变频自动切换功能作好基础,“一拖一”模式增加了高压接触器。

变频器及电动机参数如下:

变频器参数

设备

凝结水泵变频器

一次风机变频器

引风机变频器

型号

HARSVERT-A06/130

HARSVERT-A06/160

HARSVERT-A06/300

额定容量(kVA)

1250

1600

2800

额定输入电压(kV)

6.3

6.3

6.3

额定输出电压(kV)

6.6

6.6

6.6

冷却方式

风冷

风冷

空水冷

使用条件

户内

户内

户内

生产日期

2008.10

2008.11

2008.11

数量(台)

1

2

2

产品标准

Q/CPBLH003-2007

电动机参数

电动机

凝结水泵

一次风机

引风机

型号

YKSL500-4

YKK56-4G-W

YKK800-8

额定功率(kW)

1000

1250

2240

额定输入电压(kV)

6

6

6

额定电流(A)

113.8

140

253.2

功率因数

0.89

0.89

0.887

转速(r/min)

1487

1490

746

绝缘等级

F

F

F

由于需要躲过辅机的振动区域,将各变频器高频、低频限制如下:

变频器使用点

A一次风机

B一次风机

A引风机

B引风机

凝结水泵

高频设置(Hz)

50

50

50

50

50

低频设置(Hz)

10

10

20

20

36

未安装变频器前,辅机功率根据公式P=1.732UIcosφ可以计算,U取6kV母线电压6.3kV,功率因数cosφ取测控装置测量数据。

改造后变频器有输出功率测点,用改造前后前后功率差异来计算节能情况。

1、一次风机

改造前一次风机耗电情况如下:

负荷

A一次风机

B一次风机

合计

(MW)

电流(A)

功率因数(cosφ)

功率

(kW)

电流(A)

功率因数(cosφ)

功率(kW)

总功率

(kW)

耗电率

(%)

180

93.67

0.855

873.89

90.6

0.860

850.19

1724.07

0.958

190

93.36

0.858

874.05

91.6

0.861

860.57

1734.62

0.913

200

94.6

0.861

888.76

89.8

0.862

844.64

1733.40

0.867

210

98.2

0.861

922.58

97.23

0.863

915.59

1838.16

0.875

220

96.32

0.862

905.97

93.44

0.863

879.90

1785.86

0.812

230

101.2

0.863

952.97

99.2

0.865

936.30

1889.27

0.821

240

100.8

0.864

950.30

97.8

0.867

925.22

1875.53

0.781

250

101.3

0.865

956.12

96.32

0.868

912.27

1868.40

0.747

260

101.32

0.865

956.31

97.88

0.868

927.05

1883.36

0.724

270

102

0.865

962.73

98.2

0.869

931.15

1893.88

0.701

280

102.68

0.865

969.15

102

0.871

969.41

1938.56

0.692

290

103.76

0.866

980.47

103.32

0.872

983.08

1963.56

0.677

300

103.94

0.867

983.31

103.56

0.873

986.49

1969.80

0.657

备注:

耗电率(%)=辅机总功率×100/发电机功率

一次风机变频器改造后,辅机耗电及节能情况如下:

负荷

(MW)

A一次风机

B一次风机

合计

耗电率

(%)

节能

(kW)

耗电率下降值(%)

节能百分比(%)

功率(kW)

功率(kW)

功率(kW)

180

306

294.44

600.44

0.334

1123.63

0.624

65.17

190

304.97

296.61

601.58

0.317

1133.04

0.596

65.32

200

321.97

314.12

636.09

0.318

1097.31

0.549

63.30

210

328.08

313.89

641.97

0.306

1196.19

0.570

65.08

220

342.62

325.79

668.41

0.304

1117.45

0.508

62.57

230

338.61

331.74

670.35

0.291

1218.92

0.530

64.52

240

331.29

337.05

668.34

0.278

1207.19

0.503

64.37

250

349.14

340.67

689.81

0.276

1178.59

0.471

63.08

260

356.35

349.48

705.83

0.271

1177.53

0.453

62.52

270

359.44

352.69

712.13

0.264

1181.75

0.438

62.40

280

389.3

379.35

768.65

0.275

1169.91

0.418

60.35

290

390.91

371.8

762.71

0.263

1200.85

0.414

61.16

300

396.51

393.31

789.82

0.263

1179.98

0.393

59.90

备注:

1、耗电率(%)=辅机总功率×100/发电机功率;

2、辅机功率采点为变频器输出功率(经电表核实,误差较小)。

一次风机改造变频器前后耗电率对比图如下,从趋势和上表中可以可以看出,一次风机节能效果比较稳定在60%以上,受负荷影响不大,,使得机组厂用电率下降0.4%。

2、凝结水泵

凝结水泵增加变频器前后耗电情况如下:

负荷

凝结水泵改造前

凝结水泵改造后

差值

(MW)

电流(A)

功率因数(cosφ)

功率

(kW)

耗电率

(%)

功率(kW)

耗电率

(%)

节能

(kW)

耗电率下降值(%)

节能百分比(%)

180

70.16

0.832

636.94

0.354

345.36

0.192

291.58

0.187

52.76

190

70.64

0.837

645.16

0.340

349.86

0.184

295.30

0.155

45.77

200

70.28

0.842

645.70

0.323

348.11

0.174

297.59

0.149

46.09

210

72.6

0.844

668.60

0.318

347.5

0.165

321.10

0.153

48.03

220

71.24

0.845

656.85

0.299

346.2

0.157

310.65

0.141

47.29

230

76.4

0.845

704.43

0.306

405.78

0.176

298.65

0.130

42.40

240

76.32

0.846

704.53

0.294

406.24

0.169

298.29

0.124

42.34

250

77.7

0.847

718.11

0.287

468.19

0.187

249.92

0.100

34.80

260

77.32

0.848

715.44

0.275

470.32

0.181

245.12

0.094

34.26

270

78.68

0.849

728.89

0.270

470.48

0.174

258.41

0.096

35.45

280

78.68

0.851

730.60

0.261

470.49

0.168

260.11

0.093

35.60

290

79.88

0.854

744.36

0.257

470.93

0.162

273.43

0.094

36.73

300

80.92

0.857

756.70

0.252

544.02

0.181

212.68

0.071

28.11

备注:

耗电率(%)=辅机总功率×100/发电机功率

从上表可以看出凝结水泵在高负荷下节能28.11%,能使机组厂用电率下将0.08%。

从趋势图可以看出节能效果随机组负荷降低而增大,机组负荷180MW时(由于网上负荷需求较紧,没有在该负荷下长期运行测试),节能效果能达到52%。

在调试的过程中将凝结水调节阀旁路门全部打开,能降低辅机电流10A左右。

机组未运行时调试凝结水泵变频器,当频率低于36Hz时,辅机振动增加,故将低频限制在36Hz。

这一数据影响了低负荷下的节能效果,经过试验将低频限制调整32Hz。

3、引风机

改造前引风机耗电情况如下:

负荷

A引风机

B引风机

合计

(MW)

电流(A)

功率因数(cosφ)

功率

(kW)

电流(A)

功率因数(cosφ)

功率(kW)

总功率

(kW)

耗电率

(%)

180

109.36

0.611

729.10

110.32

0.610

734.30

1463.40

0.813

190

110

0.633

759.77

109.92

0.627

752.03

1511.80

0.796

200

111.84

0.658

802.99

114

0.639

794.87

1597.86

0.799

210

113.28

0.653

807.15

115.12

0.642

806.44

1613.60

0.768

220

111.76

0.653

796.32

117.28

0.644

824.13

1620.46

0.737

230

118

0.686

883.27

117.28

0.664

849.73

1733.00

0.753

240

120.64

0.691

909.62

120.08

0.678

888.36

1797.98

0.749

250

117.12

0.705

900.97

120.72

0.696

916.80

1817.77

0.727

260

124

0.712

963.36

125.44

0.705

964.97

1928.33

0.742

270

134.32

0.719

1053.80

136.44

0.712

1060.01

2113.81

0.783

280

137.36

0.745

1116.62

139.92

0.741

1131.32

2247.94

0.803

290

138.8

0.765

1158.62

139.92

0.765

1167.96

2326.58

0.802

300

144.60

0.782

1234.17

147.04

0.784

1257.88

2492.05

0.831

备注:

耗电率(%)=辅机总功率×100/发电机功率

引风机变频器改造后,辅机耗电及节能情况如下:

负荷

(MW)

A引风机

B引风机

合计

耗电率

(%)

节能

(kW)

耗电率下降值(%)

节能百分比(%)

功率(kW)

功率(kW)

功率(kW)

180

472.61

458.88

931.49

0.543

531.91

0.270

33.16

190

475.82

465.29

941.11

0.495

570.69

0.300

37.75

200

480.39

465.29

945.68

0.473

652.18

0.326

40.82

210

536.47

502.82

1039.29

0.495

574.31

0.273

35.59

220

597.8

525.94

1123.74

0.511

496.72

0.226

30.65

230

639.23

598.49

1237.72

0.538

495.28

0.215

28.58

240

660.97

617.26

1278.23

0.533

519.75

0.217

28.91

250

735.73

669.67

1405.4

0.562

412.37

0.165

22.69

260

763.96

754.12

1518.08

0.584

410.25

0.158

21.28

270

801.04

817.29

1618.33

0.599

495.48

0.184

23.44

280

967.65

920.28

1887.93

0.674

360.01

0.129

16.02

290

1031.05

970.86

2001.91

0.690

324.67

0.112

13.95

300

1138.39

1086.21

2224.6

0.742

267.45

0.089

10.73

备注:

1、耗电率(%)=辅机总功率×100/发电机功率;

2、辅机功率采点为变频器输出功率(经电表核实,误差较小)。

引风机改造变频器前后耗电率对比图如下,从趋势可以看出,引风机改造变频器后在高负荷时节能效果较小仅有10%,机组负荷在200MW时节能空间较大(由于网上负荷需求较紧,没有在该负荷下长期运行),能够使机组厂用电率下降0.3%左右。

在调试中还发现,由于风机调节性能存在差异,当负荷降到230MW,两台风机输出功率极不平衡,出现抢风情况(如上图),影响了节能效果,甚至不节能。

及时作出调整手段,当机组负荷降到230MW,人为将引风机静叶关到75%左右,待机组负荷降到目标值且稳定,再将引风机静叶开足,保证引风机不抢风,两台引风机输出功率均平衡。

以上辅机安装变频器后,机组厂用电率下降情况如下表,从表中看出厂用电率下降值在0.55%-1%之间。

负荷(MW)

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

厂用电率下降值(%)

1.08

1.05

1.02

1.00

0.87

0.88

0.84

0.74

0.7

0.72

0.64

0.62

0.55

按照2006、2007、2008年1号机组完成发电量计算,节能情况如下:

年份

发电量

平均负荷

节能

2006年

205849万kWh

235MW

1729.13万kWh

2007年

212996万kWh

243MW

1767.87万kWh

2008年

174730万kWh

223MW

1520.15万kWh

备注:

2008年平均负荷按照326天计算(除凝冻灾害40天)

变频器改造后辅机其它数据变化:

1、辅机功率因数均上升到0.97,减少了电缆损耗;

2、辅机噪声降低;

3、电机线圈温度和电机轴承下降。

特别是一次风机与改造前比较线圈温度下降近20℃,轴承温度下降近10℃。

HARSVERT-A系列变频器在调试的过程中发现以下问题:

1、对于“一拖一”方式的变频器中进线刀闸和接触器、出线刀闸和出线接接触器位置安装不合理(如右图),属于设计缺陷。

存在两个不足:

一是电缆反复经过接触器柜,浪费电缆,施工困难;二是接触器具备灭弧能力,经常带负荷进行分、合闸,接触器损坏的几率远远大于刀闸,一旦接触器故障需要处理,必须停运辅机造成机组降负荷。

应该进行改造,并要求各接触器有独立空间。

2、高压接触器没有机械分、合闸指示牌,运行人员判断接触器是否分闸缺少可靠依据。

3、控制柜电源切换功能受限于控制柜电源,属于设计缺陷(如右图)。

若QF12有故障,控制柜电源正常时旁路柜电源无法切换;其二是控制柜检修,开关QF41、QF42断开后,旁路柜就失去控制电源,建议改造。

4、一次风机变频器采用风冷,变频器运行后,由于变频器冷却风机的作用下导致室内形成负压。

引风机变频器采用空水冷,变频器室内冷却分风独立空间内形成循环冷却、再利用,所以不会产生负压。

根据使用情况变频器室采取空水冷冷却方式较为合适。

5、变频器安装在汽机0米,没有考虑设备防水问题,一旦汽机0米水管泄漏将带来较大损失。

6、变频器冷却风扇控制程序存在设计缺陷,变频器启动时,若风扇在“自动”方式下将导致风扇跳闸,造成模块温度高而停运变频器。

以上不足,与厂家沟通后,厂家已经采纳,并在2、3、4号机组中变频器改造中进行优化。

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