发电机检查性大修投运大纲.docx
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发电机检查性大修投运大纲
四川福堂水电有限公司
四号水轮发电机组检查性大修启动试验程序
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批准:
审核:
校核:
编写:
二零零五年元月九日
四川福堂水电有限公司1#发电机启动试验组织措施
试验总监:
试验副总监:
安全监督:
运行方式:
技术负责(电气):
技术负责(机械):
试验总指挥:
运行负责:
运行操作人员:
一、机组启动前须具备的条件
(一)、水力机械部分
1.机组大修、技改、消缺项目全部完成,验收合格;
2.机组各部分回装完毕,水车室、发电机风洞内外、顶盖上无异物;
3.蜗壳、转轮室已清扫干净,无杂物。
蜗壳排水阀启闭情况良好并处于关闭位置。
4.蝶阀及旁通阀启闭情况良好,其压油装置复压、工作正常。
5.各轴承冷却系统已检查合格,温度及冷却水水压传感器、示流计已校验,各整定值符合要求。
6.油、水、气管道及其阀门回装完毕,管道阀门介质方向清晰正确,设备编号符合规程图纸,消防水各阀门及管路按运行机组情况对待;
7.油、水、气系统测温、测压仪表经校验合格,回装后模拟正确;
8.机组各部轴承油位指示在规定值,油位异常报警准确可靠;
9.调速器和油压装置有关整定数据,经模拟动作准确可靠;
10.压油泵及电机工作正常,压油槽升压后,检查各部无渗漏现象,调速器系统经充油各管路法兰无渗漏,调速器各电磁阀工作正常,导水机构传动灵活;
11.水力机械及机组附属二次回路接线正确,已经模拟试验,声、光信号及动作后果正确无误,定子铁芯、线圈测温头及元件每个都必须经检查正常;
12.油、水、气管道、阀门在运行规程规定允许的最高压力下充压试验无三漏;
13.机组各水力机械仪表检验合格,在限额处划上红线。
(二)、电气一次部分
1.发电机定、转子绕组已清洁,相关试验合格;机组电气一次设备、励磁系统经检修后接线正确,试验合格;定子绕组引出线与母线间联接铝排安装正确,贯穿螺栓压接牢固;发电机出口断路器试验合格,远方、现地分合闸动作正常;
2.发电机定子与转子间隙无异物;使用2500V兆欧表摇测4F定子绕组绝缘电阻及吸收比、极化指数合格(吸收比R60〃/R15〃≥1.6,极化指数R600〃/R60〃≥2);使用1000V兆欧表摇测转子绕组对地绝缘阻值大于0.5MΩ;
3.检查大轴接地炭刷安装牢固。
(三)、电气二次部分
1.电流、电压互感器二次回路接线正确,联结牢固可靠,前者无开路后者无短路,二次回路电缆摇测绝缘合格;
2.LTW6200微机励磁调节器、发电机灭磁开关QFG控制回路及灭磁过压保护经检验合格,二次回路接线正确、联接牢固可靠,经模拟试验声、光信号及动作后果正确无误;
3.电气测量仪表检验合格,在限额处划上红线;
4.4F保护装置接线经检查正确,设备标示明晰,检修交待清楚详细;保护定值正确,保护装置经模拟试验,其声、光信号及动作后果正确;
5.4F微机调速器与机械部分联动正确,试验数据合格,静特性试验已做且合格;
6.4FLCU微机监控装置各屏柜检查工作完毕,按控制流程模拟正确,与励磁、调速器之间的控制联动正确,显示信号正确;
7.上位机与4FLCU通讯正常,各信号显示及各电量变送器传输信号准确无跳跃现象。
(四)、办理4F大修工作票结束手续
大修工作结束后,由公司总工程师组织各施工单位及公司生产管理人员、当值运行人员一起对所属大修设备进行一次详细检查符合规程规定,检修现场及设备清洁达到文明生产要求和无泄漏机组要求。
拆除检修安、技措施和临时设施,恢复运行常设遮栏,各工作面的工作负责人必须认真作好现场《检修交待记录》(特别要写清楚设备改进的说明及接线方式,有关技术数据,提供相应的图纸、资料,遗留问题及运行中的注意事项)并经运行值班负责人签字认可后,方能办理机组检修工作票的结束手续。
由运行人员将机组恢复备用,各设备置于手动开机前的状态。
二、充水试验
(一)、充水前须具备的条件
1.调速器切“机手动”位置,开限及机组导叶“全关”,接力器锁锭落下;
2.蜗壳和尾水锥管进人门封堵严密,蜗壳内无异物,关闭蜗壳排水阀4264阀;
3.4F蝶阀主阀及手动旁通阀4290阀、液压旁通阀4296阀处于全关位置;
4.4F机组调速器、水轮机检修工作完毕,调速器试验合格,动作灵活可靠,机组已恢复备用。
(二)、尾水管充水操作及充水中的检查以及充水后的试验
1.开启3F机组检修排水阀3265阀和4F机组检修排水阀4265阀给4F尾水充水平压,并检查锥管、蜗壳、顶盖的各部位应严密无渗漏水,主轴密封漏水在允许范围内;
2.4F机组尾水平压正常各部检查无异后,提起4F尾水闸门并安放牢固,关闭3F机组检修排水阀3265阀和4F机组检修排水阀4265阀。
(三)、蝶阀启闭及压力钢管充水试验
1.投入4LCU屏交、直流电源,投入机柜背部的交流强电开关K1、直流强电开关K2,投上机柜背部交、直流强电输入保险,投入风机电源保险,合上风机插箱上电源开关,查指示灯亮,风机运行正常,合上“LCUA1双供电/监控插箱”面板上的“AC”和“DC”电源开关(先投AC、后投DC),相应指示灯亮,合上“辅助电源”和“PLC电源”电源开关,“辅24V”,“主24V”灯亮,“秒灯”闪烁。
2.投入4F简易水车保护回路各保护压板;
3.现地手动全开4F蝶阀;
4.静水状态下进行4F蝶阀全开和全关试验,并记录4F蝶阀全开和全关过程时间;
5.派专人监视蜗壳、尾水锥管进人门、顶盖、导叶套筒、蜗壳测压管道及水工建筑物无渗漏情况;
6.在4LCU上进行4F蝶阀的全开、全关试验,检查4F蝶阀动作正确,监视4LCU开出正确,各开关量及模拟量显示正确;
7.在4LCU屏上执行紧急关闭蝶阀操作,观察4F蝶阀工作情况,并记录事故关门时间不超过规定;
8.起动1台机组循环供水泵向4F各冷却水管路充水,调节各冷却器进出水阀满足各处的冷却水压力值,检查机组各部无渗漏水现象。
三、手动启动机组及自动停机联动关闭蝶阀试验
(一)、手动开机前须具备的条件
1.启动顶转子油泵顶起4F机组转子,其顶起高度不得超过8mm,失压后检查各制动闸复位正确;
2.微机调速器机械柜检修、调试后联动模拟灵活、可靠,置“机手动”位置;
3.再次检查4F机组上导推力轴承、下导及水导轴承油位正常;
4.机组油、水、气系统各阀门分别置于开机准备位置,油、水、气压力值符合规定,其余各部符合备用机组条件,4F机组检修围带退出;
5.检查4DL在分闸位置,44G在分闸位置;
6.检查4F之灭磁开关QFG在分闸位置,微机励磁装置LTW6200置“C通道”运行,强励方式置于“禁止强励”;
7.4#发变组保护装置上电正常:
投入4#发变组保护屏1~5QF开关,投入4#发变组保护打印机电源开关QF、投入4#发变组分相操作机构电源空气开关DKK;
8.投入4#发变组保护A、B柜各CPU出口压板(压板编号按《检修交待》校正后的进行),4#发变组保护A、B柜各出口跳闸回路压板(压板编号按《检修交待》校正后的进行);
9.4LCU微机监控装置上电投运正常,4LCU置“当地”运行(与上位机“联机”但由4LCU当地控制),各路开出动作后果应与并网机组相同,微机调速器电柜上电投运正常;
10.有关测试仪表器具在测试准备工作状态,各部监视人员已分别就位。
(二)、手动开机及其试验
检查机组冷却水正常,提起接力器锁锭,机械开限打至20%位置,手动开机逐步升转速至额定,并记录机组启动开度、空载开度、接力器行程、升速过程中和转速达额定后须对机组进行下列监视试验;
(1)专人监视机组启动过程中各部振动、摆度,有无异音、异味,轴承翻油是否良好,油温、瓦温、冷却水压变化是否正常,无跳跃现象,同时做好记录;发现问题立即汇报现场总指挥。
(2)记录空载额速时的蜗壳、顶盖上腔压力、转轮上止漏环、尾水管、蝶阀前后压差之压力值;
(3)测量记录各轴承摆度、振动、油瓦温度、水压在正常运行时的稳态值;
(4)测量记录发电机定子线圈残压值;
(5)检查4LCU微机监控装置工作正常、显示值无跳跃现象,上位机显示4#发变组各部数据正常;
(6)检查4F滑环碳刷工作正常,大轴碳刷工作正常;
(7)用校验合格的手持数字式转速表实测机组转速并校核电气转速表、齿盘测速装置输出的准确度;
(8)根据DFWT—100—XT—STARS微机调速器的试验大纲的要求进行有关试验(空载扰动试验等)各技术指标符合要求;
(9)根据4LCU试验大纲的要求进行有关试验。
(三)、自动停机试验
1.调速器切“自动”工作位置,机组制动用“自动”方式;
2.在4LCU上执行“空转→停机”流程;
3.检查4F调速器部分及4LCU动作正确,记录机组导叶全关时间;
4.在机组降速过程中校验制动转速符合要求,待转速降至25%以下时,监视机组自动制动正常,否则采用手动制动并记录制动过程时间;
5.机组解除制动后检查各制动闸自动复位正常;
6.检查4F接力器锁锭自动投入正常;
7.检查4LCU微机监控装置开出正常,4F冷却水电动阀4204阀自动关闭,视情况决定是否停运循环水泵。
8.检查蝶阀动作情况。
四、4F发电机组短路试验
(一)、试验条件
1.检查4DL、44G在分闸位置;
2.将4DL出线侧软连接三相短接(如图)。
3.退出发变组保护A柜上的CPU1层的发变组差动出口压板1XP01。
将发变组差动保护发电机差动臂3BA电流端子短接,电流端子短接后投入发变组差动出口压板1XP01;
4.停用发电机复合过流I段及负序过负荷II、III段(t2=1000s,tup=0.1s)保护,4F机组其余保护按并网机组对待;
5.4F励磁装置各整流桥交、直流开关在断开位置,起励电源断开、4FQFG断开;
6.将盘车装置转子柜输出端分别按极性接入2#功率柜直流母排上,如图。
7.4F调速器置“自动”位置;
8.4LCU监控装置正常,各测量表计接线完毕。
9.盘车柜操作按说明书要求执行。
(二)自动开机联动开蝶阀及其试验
1.在4LCU上执行“空转”命令,自动开机联动开蝶阀,并记录蜗壳水压和机组启动开度,空载开度;
2.检验自动开机流程符合要求,各执行元件动作正常;
3.转速达到额定值后,将调速器切至“电手动”方式;
4.将盘车柜输出电流调节旋钮调为电阻最大位置,合上4FQFG开关;
5.短接44G隔离刀闸至4DL合闸闭锁回路的接点,现地合上4DL断路器,拉开其操作电源F11、F12;
6.根据短路试验要求,现地调整盘车装置输出使发电机电流从零升至试验需要值,并进行下列试验:
(1)递升电流过程中录制发电机短路特性曲线;
(2)发电机额定电流下检查1BA-10BA工作正常;
(3)发电机额定电流下测量发电机差动保护回路差电流符合规定;
(4)调整盘车装置输出使电流降至下限位置,投入F11、F12,模拟4F水车事故停机。
7.恢复4DL出线侧三相软连接至正常位置,并恢复44G隔离刀闸至4DL合闸闭锁回路的接点。
8.退出发变组保护A柜上的CPU1层的发变组差动出口压板1XP01。
将发变组差动保护发电机差动臂3BA电流端子恢复,电流端子恢复后投入发变组差动出口压板1XP01;
9.恢复发电机复合过流I段及负序过负荷II、III段(t2=1000s,tup=0.1s)保护。
五、机组过速试验
(一)、试验条件
1.4DL、44G、4FQFG在分闸位置;
2.自动开机维持机组空转后,调速器置“机手动”运行,简易水车保护按并网机组启用。
(二)、试验项目及步骤
1.升速前4F机组测温屏、水轮机室、发电机风洞须派专人监视,各监视点人员到位;
2.将4F简易水车保护回路过速保护压板退出,解除4F转速信号装置115%ne和150%ne的接点从水车保护回路中断开;
3.手动增加开度调整机组转速,待机组转速达额定运转稳定后,将导叶开度限制继续加大,使机组转速上升到115%ne,转速信号装置应动作正确,继续将转速上升至150%ne,转速信号装置相应接点应动作正确,检查机械过速保护装置、事故配压阀动作是否正确,4F机组停机是否正确。
同时进行以下监视和检测记录:
(1)监视机组各部运行工况,测定机组振动、摆度、各部水压变化;
(2)监视和记录各轴承油、瓦温变化情况;
(3)机查滑环碳刷工作是否正常;
(4)校核过速保护定值正确;。
(5)从升速至150%ne不得超过1分钟,否则应手动紧急停机;
(6)各测量、监视人员就位后,由“指挥试验负责人”发令手动调整机组转速进行试验;
(7)事故关蝶阀时监视蝶阀关闭情况,并作好记录。
3.试验完毕后,做好过速后停机检查消缺的安、技措施,进行以下检查:
(1)全面检查发电机转动部分,如转子磁轭键、磁极键、阻尼环及磁极引线、磁轭压紧螺杆等无异常情况;
(2)检查推力轴承甩油情况和各轴承油位正常;
(3)拆除安装在4DL与44G之间的三相短路排;
(4)拆除短路试验临时引线,恢复励磁装置正常连接线。
六、发电机升压试验
(一)试验条件
1.4DL、44G断开,切断4DL操作电源F11、F12空气开关;
2.退出发变组保护A柜上的CPU1层的发变组差动出口压板1XP01。
恢复发变组差动保护发电机差动臂3BA电流端子接线,电流端子接线恢复后投入发变组差动出口压板1XP01;
3.停用发电机复合过流I段及负序过负荷II、III段(t2=1000s,tup=0.1s)保护;
4.4FQFG开关在断开位置,将4F励磁调节器柜控制面板背面的接口板上SW1的第4位拔到“ON”位置即零升位置,调节器对发电机电压的给定值进行预置,检查操作面板上“减”和“到限”指示灯同时亮,4FLTW6200微机励磁装置置C通道运行,将4FLTW6200励磁调节器切至“近控”位置;
5.4F机组调速器切“自动”;
6.发电机灭火消防设施完善,风洞派人监视;
7.除上述条件外,其余机、电一、二次设备与备用机组相同。
(二)试验步骤
1.4LCU屏上执行“停机→空转”流程,4F机组转速正常后,合上4FQFG开关;
2.操作4FLTW6200微机励磁装置进行人工起励,起励正常后,检查发电机输出电压在10%Ue左右;
3.检查4F各部无异常后,在4FLTW6200励磁调节器柜控制面板上按“增、减”磁按钮,使4F发电机电压从零值递升至额定值并进行下列试验:
(1)递升和递降电压过程中录制发电机空载特性曲线;
(2)递升电压的每个阶段检查三相电压平衡,定子电流为零值;
(3)空励状态下测量和记录各部轴承摆度、振动值;
(4)空励状态下模拟转子一点接地,检验4F发变组保护装置动作正常;
(5)测量轴电压符合要求;
(6)机组在额速下手动调整励磁装置输出,检查4F过电压保护(130%Ue=17.94kV)动作是否正确;
4.调整LTW6200微机励磁输出使4F电压降至零,跳开4FQFG;
5.恢复LTW6200励磁装置至备用,A、B两套的给定值调至下限,进行励磁装置动、静稳定检查和A、B、C三个通道的调节切换试验;
6.试验完毕,进行逆变灭磁、跳开4FQFG。
七、机组对4号主变升压试验、相序测定和同期回路检查
(一)试验条件
1.跳开4DL、54DL、204DL断路器,拉开2042G、20430G、54G隔离刀闸,推上4B主变中性点刀闸2049G;
2.调速器切“电手动”,合上44G,将机、电设备全部恢复备用;
3.停用发电机复合过流I段及负序过负荷II、III段(t2=1000s,tup=0.1s)保护,其余保护全部投入;
4.4F之QFG开关在断开位置,将4F励磁调节器柜控制面板背面的接口板上SW1的第4位拔到“ON”位置即零升位置,调节器对发电机电压的给定值进行预置,检查操作面板上“减”和“到限”指示灯同时亮,4FLTW6200微机励磁装置置C通道运行,将4FLTW6200励磁调节器切至“近控”位置(若使用A、B通道运行,则应解除R682并网信号);
5.派专人监视4B主变递升电压中的情况,一有异常立即将电压拆去。
(二)试验步骤
1.合上4F灭磁开QFG,合上4DL断路器;
2.操作4FLTW6200微机励磁装置进行人工起励,起励正常后,检查发电机输出电压在10%Ue左右;
3.检查4F、4B各部无异常后,在4FLTW6200励磁调节器柜控制面板上按“增、减”磁按钮,使4F发电机电压从零值递升至额定值;
4.以4B主变低压侧电压互感器SYH为基准对4F1YH及4F2YH进行定相,验证4F相序正确和同期回路接线正确;
5.模拟验证4LCU准同期装置,进行试并列;
(1)跳开4DL、拉开44G(连通44G合闸开关量);
(2)合上2042G、204DL、2049G向4B充电,检查三相电压正常;
(3)将4F调速器切至“自动”运行;
(4)在4LCU屏上执行“空载→发电”流程,监视4F同期装置调频、调压正确,监视监控装置自动准同期合上4DL动作正确(假并前将4F调速器机械开限压至空载位置,并有专人监视机组的转速);
6.试验完毕(4F假并时间不可太长),跳开4DL、合上44G。
八、机组并网甩负荷试验
(一)、试验条件
1.4F机组各部处于备用状态;
2.4F微机励磁调节器切至“远控”方式运行;
3.4F微机调速器置“自动”控制方式。
(二)、甩负荷步骤
4FLCU屏上“当地”键弹起,4F控制权切至上位机,联系调度同意后,在上位机上执行4F“空载→发电”命令,将4F机组并网,按22.5MW、45MW、67.5MW、90MW甩负荷三次做以下记录:
(1)钢管、蜗壳水压上升值,机组转速上升率不超过规定值;
(2)每次甩负荷必须派专人监测机组的振动、摆度和各轴承油、瓦温度变化;
(3)检查励磁调节装置调节稳定性检查;
(4)机组带额定负荷情况下测量4#发变组保护、4F保护、4B保护电流电压极性是否正确;
(5)监视4LCU、4F微机调速器运行正常;
(6)根据4LCU调试大纲的要求做其余相关试验。
九、机组并网带负荷运行
机组经上述试验正常后交系统带负荷运行,在运行期间,运行人员应加强监视检查,特别是发电机定子绕组及铁芯温度的变化情况和机组的振动情况,认真作好值班交待记录。
发电机经过24小时试运行正常,由运行当值值长向总工程师全面汇报机组试运行情况后,经总工程师批准,视情况决定停机消缺或交系统调用,同时办理机组大修申请结束手续。
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