降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx

上传人:b****7 文档编号:15823511 上传时间:2023-07-08 格式:DOCX 页数:22 大小:1.80MB
下载 相关 举报
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第1页
第1页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第2页
第2页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第3页
第3页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第4页
第4页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第5页
第5页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第6页
第6页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第7页
第7页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第8页
第8页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第9页
第9页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第10页
第10页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第11页
第11页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第12页
第12页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第13页
第13页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第14页
第14页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第15页
第15页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第16页
第16页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第17页
第17页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第18页
第18页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第19页
第19页 / 共22页
降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx_第20页
第20页 / 共22页
亲,该文档总共22页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx

《降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

降低混凝土墙面抹灰层空鼓率.docx

降低混凝土墙面抹灰层空鼓率

降低混凝土墙面抹灰层空鼓率

 

一、工程简介

图1华润兴隆F1效果图

科技日益发达的今日,新材料、新工艺不断涌现,其中不少已在建设工程上大批量投入应用。

但具体到某一建设项目,这些新材料、新工艺是否适用,还得具体论证,否则会“水土不服”,损失惨重。

在本工程施工过程中,采用“新材料——干混砂浆”、“新工艺——塑料模板”时,缺少样板先行意识,使得混凝土墙面抹灰层大面积空鼓,先后五次由上而下轮番修补,造成较大的损失,属于质量事故。

二、小组简介

表1小组简介表

小组名称

成立时间

注册编号

课题名称

课题类型

课题注册号

活动频次

活动时间

制表人:

表2小组成员分工表

序号

姓名

文化程度

职务

组内职务

组内分工

制表人:

三、选择课题

图2选题理由

 

四、现状调查

二期9#、10#楼抹灰分项工程刚完工不久,楼层混凝土墙面抹灰层即普遍出现空鼓现象,且面积大、范围广,履次修补仍不能彻底根治,造成重大经济损失。

更为严重的是,空鼓现象随着时间的推移也在不断发展,前期完好部位,一段时期以后也逐渐产生空鼓现象了。

由于本住宅交户时,建设单位不要求墙面刮腻子,所以墙面修补形成的补丁无法遮蔽,严重影响观感,如图3所示,对我造成了一定的社会负面影响。

图3本项目前期墙面空鼓,多次切割修补

QC小组针对本项目前期抹灰层的空鼓情况进行了调查统计,共检查1000处次墙面,累计出现空鼓现象200处次,空鼓率达20%。

如下表:

表3混凝土墙面抹灰层空鼓因素统计表

序号

因素

频数(次)

累计频数(次)

累计

1

基层处理不佳

108

108

54%

2

砂浆黏结强度不够

56

164

82%

3

砂浆收缩变形

20

184

92%

4

修补切割时扰动

8

192

96%

5

工人抹灰水平

8

200

100%

合计

200

制表人:

制图:

图4混凝土墙面抹灰层空鼓因素排列图

由图4可见,“基层处理不佳”与“砂浆黏结强度不够”问题的次数占总频率的82%,为影响抹灰层空鼓率的两个主要原因,属A类因素,应作为QC小组本次活动的任务重点加以解决。

五、设定目标

1、目标设定:

混凝土墙面抹灰层空鼓率控制在2%内。

2、可行性分析:

(1)有分、工程领导的现场支持、指导。

(2)干混砂浆供应商与我合作良好,双方在现场针对具体问题积极商讨对策。

(3)项目部与QC小组成员有一定的施工经验,团结一心,具有强大的凝聚力和探索攻关精神。

所以,尽管在前期施工过程中,抹灰层空鼓现象如雨后春笋般不断涌现,但我们还是直面现实,不消极逃避,与干混砂浆供应单位一道研究对策,有信心攻克当前的难关。

 

六、分析原因

QC小组成员针对“基层处理不佳”与“砂浆黏结强度不够”两大问题进行探讨,集思广益,运用因果分析法,绘制关联图如下:

图5关联图

制图:

 

七、确定要因

由关联图我们共找到10条末端因素,并制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查及论证分析。

表4要因确认表

序号

末端因素

确认内容

确认方法

确认标准

负责人

完成时间

1

组织措施不足

是否配备完整的组织机构

现场调查

组织完备,指令畅通

2

培训、交底不到位

是否按照技术交底的要求进行施工

现场调查

按照交底进行施工

3

喷浆不均匀、充分

对操作人员进行专项交底

现场检查

合格率100%

4

塑料模板致使墙面光滑

现场模板使用情况

现场检查

采用木模板或浮点型塑料模板

5

喷浆料配合比不合理

喷浆料的配合比情况

现场测量

按要求配制喷浆料

6

墙面没有提前清理、湿润

是否提前清理、湿润墙面

现场检查

墙面预处理达到要求

7

喷浆后没有及时养护

是否及时进行养护

现场检查

全面按时养护

8

干混砂浆配合比不合理

干混砂浆配合比情况

现场检查

干混砂浆符合抹灰要求

9

未分层施工,一次抹灰过厚

是否分层抹灰

现场检查

实行分层抹灰

10

抹灰后没有及时养护

是否及时进行养护

现场验证

全面按时养护

制表人:

 

因素一:

组织措施不足

抹灰人员为劳务分包,施工时,现场没有自身班组管理人员,带班人员指挥协调能力不强,管理混乱。

抹灰前,已要求分包队伍强化组织措施,落实岗位责任制。

结论:

非要因。

因素二:

培训、交底不到位

抹灰作为一项传统工序,施工工艺比较成熟,项目管理上麻痹轻视,没有意识到干混砂浆与纯水泥砂浆在组成上的区别,对工人的培训、交底不到位,埋下了空鼓的隐患。

此次抹灰,项目部从思想源头上重视,抹灰前开展专项培训,交底到每位操作工人。

结论:

非要因

因素三:

喷浆不均匀、充分

喷浆时,墙面没有喷均匀、充分,浆料在混凝土墙面呈稀疏点状分布,之间仍有大面积空隙,没有充分发挥喷浆的作用,如图6:

图6喷浆不均匀、充分

结论:

非要因。

因素四:

塑料模板致使墙面光滑

本工程没有使用传统木模板,而是使用塑料模板。

塑料模板增加模板周转使用次数,提高了混凝土成型质量,达到了清水混凝土的要求。

但塑料模板是把双刃剑,由此造成了混凝土墙面过于光滑,甚至达到了镜面效果,造成与砂浆层之间的结合不牢固,达不到应有的黏结强度,从而为抹灰层空鼓埋下重大的隐患。

结论:

要因。

因素五:

喷浆料配合比不合理

喷浆时,没有考虑到混凝土墙面光滑的现实,浆料按照习惯的“水泥+砂+801胶+水”配制,造成黏结强度不够,与墙面整体脱落。

图7切割后混凝土墙面

图7为切割后的墙面,中间光滑处为喷浆部位,图8为切割下来的砂浆块,其间镶嵌着与墙面脱落的喷浆料。

两幅图对照可以看出,浆料与墙面的黏结强度还没有砂浆层高,喷浆不但没有起到应有的作用,反而成了空鼓的“帮凶”。

混凝土墙面表面光滑,应适当减少浆料中砂与水的比例,增加浆料与墙面的黏结强度。

结论:

非要因。

图8切割下的砂浆块

因素六:

墙面没有提前清理、湿润

喷浆前应先清理基层上的灰尘、油污、脱模剂等,以免影响基层与砂浆之间的黏结效果;清理完毕后,应在喷浆前提前2天浇水湿润墙体。

这两项都是看不到实物劳动成果的工作,且省略掉也不必定会对后续工序的质量产生决定性影响,所以部分劳务队伍都是能省则省。

此次抹灰,项目部要求严格按照规范施工,抹灰前提前浇水湿润。

结论:

非要因。

因素七:

喷浆后没有及时养护

喷浆后也要养护,很多人还没有这个概念。

浆料也是以水泥为主,需要及时浇水养护,否则浆料脱水收缩变形,钢筋头轻轻一碰就脱落,如图9,严重影响其与基层的黏结强度。

结论:

要因。

因素八:

干混砂浆配合比不合理

工程采用的是干混砂浆,经查验砂浆配合比,发现水泥含量较低,而粉煤灰等掺合料比例较高。

现在市场上干混砂浆为了压缩成本,水泥的用量较低;同时为了环保,废物利用,掺合了一部分粉煤灰。

水泥作为砂浆的主要胶凝材料,对砂浆的抗压强度起着决定性影响,也能显著提高抹灰层与基层的黏结强度。

而粉煤灰的胶凝性能低于水泥,如果用其代替水泥,砂浆的抗压强度与黏结强度都会明显下降。

如图10,周围为干混砂浆抹灰(由于掺合了粉煤灰,干混砂浆抹灰较白),中间为用1:

3水泥砂浆修补。

用钢筋头在抹灰层上刻划,明显看出,干混砂浆抹灰划痕较深,并有大量粉末掉落;而修补处划痕轻微。

且现场也发现,部分切割下的砂浆块,用手稍轻轻一掰就断。

图9喷浆用钢筋头一碰就掉

由于砂浆抗压强度较低,而基层的混凝土强度等级高,导致两者弹性模量不匹配,两者之间的温差应力也会导致抹灰层空鼓。

结论:

要因。

图10抹灰层上的划痕

因素九:

未分层施工,一次抹灰过厚

为了追求更高的效益,加快施工进度,现在工人抹灰通常都是砂浆一次性上墙,造成一次抹灰过厚。

不但不易压实,而且过厚的抹灰层自重大,与基层的结合不紧密。

现要求现场抹灰工人,厚度过大时,先抹底层,待一段施工间隙后,再抹面层。

结论:

非要因。

因素十:

抹灰后没有及时养护

砂浆抗压强度与黏结强度不高,一方面是配合比的问题,另一方面也有养护不到位的因素。

现在部分施工企业重生产,轻养护,认为养护看不见,摸不着,不直接产生施工产值,对后期养护不重视。

建筑行业主要在户外进行,受外界环境影响较大,要注重克服环境对工程实体产生不利影响。

抹灰完成后,空气干燥,如不及时浇水养护,砂浆中的水分会逐渐蒸发、脱水,致使水泥颗粒不能充分水化,无法转化为稳定的结晶,砂浆的抗压强度与黏结强度都会显著降低。

此外,不及时浇水养护,砂浆会收缩变形,再综合墙面光滑,黏结强度不够等不利因素,最终造成抹灰层与混凝土墙面脱离,致使大面积空鼓。

结论:

要因。

小结:

影响混凝土墙面抹灰层空鼓“基层处理不佳”与“砂浆黏结强度不够”两大问题的要因如下:

一、塑料模板致使墙面光滑

二、喷浆后没有及时养护

三、干混砂浆配合比不合理

四、抹灰后没有及时养护

 

八、制定对策

根据确定的4个要因,根据5W1H的原则,制定目标,研究对策,采取措施。

具体见对策表。

表5对策表

序号

要因

对策

目标

措施

地点

时间

责任人

1

塑料模板致使墙面光滑

换用木质模板

木工支模时确保使用木质模板

新购一批木质模板运至施工现场,不再新购塑料模板

施工现场

2

喷浆后没有及时养护

加强喷浆养护

喷浆料与混凝土墙面之间的黏结强度达到要求

安排专人及时跟踪浇水养护

施工现场

3

干混砂浆配合比不合理

调整干混砂浆配合比

合适的砂浆配合比

调整配合比,适当提高水泥含量

干混砂浆厂家

4

抹灰后没有及时养护

加强抹灰养护

抹灰层与混凝土墙面之间的黏结强度达到要求

安排专人及时跟踪浇水养护

施工现场

制表人:

 

九、对策实施

实施一:

换用木质模板

后期制定模板施工方案时,应先咨询建设单位混凝土墙面是否抹灰。

如可以达到清水混凝土要求,不要求抹灰则可以采取塑料模板等新材料、新工艺;如要求抹灰,则应权衡各种模板的利弊,综合各因素决策。

在接下来的施工过程中,因建设单位要求抹灰,所以换用了传统的木质模板。

木质模板没有塑料模板那样光滑,表面毛细孔通道没有被堵住,一方面可以增加黏结力,另一方面可以增加混凝土内部含水量,使砂浆不至于失水过快。

图11换用木质模板

实施效果:

经抹灰过程中及后期观察,基本杜绝抹灰层空鼓。

实施二:

加强喷浆养护

喷浆料成分以水泥为主,没有骨料或者只有少量骨料起填充作用,如不及时养护,收缩变形会更明显。

项目部安排专人及时跟踪浇水养护,每日早晚两次,持续养护一周;养护结束前,禁止抹灰作业。

实施效果:

浆料黏结强度显著上升,不再是钢筋头一划就脱落一大片了。

实施三:

调整干混砂浆配合比

传统现场拌制砂浆通常按材料组份和比例来划分抹灰砂浆的种类,而没对抗压强度提出要求,因为抹灰砂浆不同于地面砂浆,不需要太高的强度。

随着水泥强度的提高,纯水泥砂浆的强度也越来越高,这不仅造成材料的浪费,还对砂浆质量产生不利的影响。

所以干混砂浆中通常掺入一定量的活性矿物掺合料及外加剂,一来可以改善砂浆性能,二来可降低成本,如再采用材料比例划分抹灰砂浆就不科学了。

对于抹灰砂浆而言,黏结强度比抗压强度更重要,黏结强度高更容易与基层黏结牢固。

所以,后期在混凝土墙面抹灰时,与干混砂浆供应单位商定,适当提高水泥含量。

实施效果:

水泥作为砂浆的主要胶凝材料,含量提高后,黏结强度与抗压强度均有一定的提高,现场施工效果良好,后期空鼓现象显著减少。

实施四:

加强抹灰养护

混凝土与砂浆虽然都需要浇水养护,但对砂浆来说,意义更为重要。

模板通常能帮混凝土保持一部分水,而砂浆涂抹在基层上,会被基层吸取水分,同时砂浆外表面也向空气中蒸发水分。

而且,砂浆厚度较薄,表面积大,失水更迅速,所以砂浆养护更要及时。

后期抹灰时,项目部不遗余力强调养护的意义,增加监督检查力度,安排专人跟踪浇水养护。

一般情况下,抹灰完成后半天即开始浇水养护,早晚各一次,持续一星期以上,并在施工过程进行动态检查,发现问题及时解决。

图12抹灰浇水养护

实施效果:

经过认真及时地养护,现场空鼓率明显降低,达到预期效果。

 

十、效果检查

经过本次QC小组活动,后续抹灰施工时,据现场统计,混凝土墙面抹灰层空鼓率为1%,达到QC小组设定的2%预期目标,圆满完成本次QC小组的任务。

1、经济效益:

(1)人工费节约。

因空鼓现象减少,节约了大量的人工,包括抹灰层切割、清理垃圾、修补、养护等各个环节。

以二期9#、10#楼处理空鼓所用人工为例,日均花费5个人工,前后修补约4个月,合计600个工日。

200元/工日*600工日=120000元

(2)材料费节约。

二期切割修补,浪费大量的砂浆。

250元/T*100T=25000元

(3)机械费:

估算5000元

合计节约费用:

120000+25000+5000=150000元

2、社会效益:

通过此次QC小组活动,找到了本项目抹灰层空鼓的原因所在,为后期类似工程的抹灰提供了预警。

减少了空鼓现象,提升了抹灰层的观感,保证了住宅的使用功能。

减少了因抹灰层空鼓返工而产生的人工和材料浪费,同时也为赢得了良好的社会信誉。

此次QC活动同时也提升了各小组成员自身的综合素质。

表6活动成果自我评价表

序号

项目

活动前

活动后

1

质量意识

70

95

2

参与意识

60

85

3

个人能力

66

85

4

团队精神

65

90

5

QC知识

60

85

制表人:

图13活动成果蛛网图

十一、巩固措施

1、在后续楼层抹灰时,继续把此次QC活动的成果应用到施工过程中。

2、由于新材料、新工艺的发展,各种类型的砂浆不断涌现,QC小组要不断优化,针对新问题,提出新对策,具体效果还有待观察。

3、将本次QC活动中行之有效的措施和合理化建议上报工程,为兄弟项目部在今后遇到此类质量事故时,提供参考经验。

十二、总结和下一步打算

1、技术方面

通过此次QC小组活动,小组成员对干混砂浆及其组成有了较深的了解,熟知了干混砂浆的划分类别及性能要求,掌握了抹灰尤其是混凝土墙面抹灰时需注意的事项。

2、管理方面

此次QC小组活动,全体小组成员发挥自己的主观能动性,采用因果分析法、因素分析法等方法,解决现实施工中遇到的难题。

分析时,思路清晰,具有良好的逻辑性。

在今后的工作中,要再接再厉,继续强化QC小组在项目管理中的作用,使QC活动制度规范化,常态化。

谢谢!

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 人文社科 > 法律资料

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2