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QC隧道超欠挖

提高隧道超欠挖的成功率

 

中国交通建设集团第一公路工程局第五工程公司

集呼二标三分部项目隧道工程QC小组

 

一、工程概况

二、小组概况

三、选题理由

四、现状调查

五、活动目标及可行性分析

六、原因分析

七、要因确认

八、制定对策

九、对策实施

十、效果检查

十一、标准化及巩固措施

十二、遗留问题和今后打算

 

提高隧道超欠挖的成功率

一、工程概况

1、工程概述:

内蒙古自治区韩家营(晋蒙界)至呼和浩特公路工程土建施工JHTJ-02标段三分部起讫桩号为K194+000—K217+814.698,终点与京藏高速相接,全长23.814km。

路基填方307万方,挖方213万方;共设隧道1760m/2座(单洞),大中桥1753m/13座(双幅下同);通道桥154m/9座;互通式立交1座;主线上跨分离式立交80m/1座,桥梁总长1987m,占路线长度的8.3%;服务区1处。

旗下营隧道左线长860米,右线长900米。

隧道结构按新奥法原理设计,采用复合式衬砌,以锚杆、湿喷射混凝土(钢筋挂网)、钢拱架等为初期支护,大管棚、超前注浆小导管、超前锚杆等为施工辅助措施,充分发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次衬砌。

二、小组概况

1、小组简介:

小组名称

中国交通建设集团第一公路工程局第五工程公司

京新高速集呼二标三分部隧道工程QC小组

课题名称

隧道超欠挖控制

本次活动起止时间

2012.4—2012.9

小组类型

攻关型

小组人数

8

活动次数

人员参加率

100

序号

姓名

年龄

性别

文化程度

受教育时间

组内职务

职务

1

罗建丰

31

大学

72小时以上

组长

总工

2

杨晶荣

29

大学

72小时以上

组员

工程部长

2

罗小刚

28

大学

72小时以上

组员

质检部长

3

何欧

26

大学

48小时以上

组员

技术员

4

许亚东

25

大学

48小时以上

组员

技术员

5

王利军

24

大学

48小时以上

组员

技术员

6

陈良才

24

大学

48小时以上

组员

技术员

7

顾问

王腊(项目经理)

三、选题理由

 

必须提高钻爆质量

严格控制隧道超欠挖

 

四、现状调查

旗下营隧道Ⅴ级围岩洞身台阶法开挖,采用组合作业台架,人工手持风钻钻眼,周边眼采用Φ42小直径药卷,间隔不耦合装药,电毫秒雷管起爆,光面控制爆破,每循环进尺0.6~3m。

2012年4月10日,对ZK196+324-ZK196+327段5个开挖循环开挖断面进行断面测量(位置为每循环爆破后孔底位置断面),通过对实测数据采集整理,获得超欠挖参数,测点布置及开挖平均轮廓线见图1。

对光爆效果分析得出最大超挖

52cm,超挖面积2.49m2,平均线性超挖16cm,炮眼痕迹保存率76%。

开挖轮廓壁面凸凹不平,掌子面平整度较差。

图1旗下营隧道开挖断面图一

小组成员通过施工现场调查、记录,4月11日召开了质量分析会,对影响钻爆质量的不合格点进行了统计,如下表:

表2不合格点调查表

项目

检查点数

不合格频数

累计

频数

频率

(%)

累计频率(%)

爆破技术

25

15

15

45.4

45.4

钻孔精度

25

12

27

36.4

81.8

测量放线

25

2

29

6.1

87.9

地质条件变化

25

3

32

9.1

97

其他

25

1

33

3.0

100

合计

125

33

注:

①频率=频数÷合计频数×100%=频数÷33×100%

②合格率=(检测数目W-频数N)÷检测数目×100%=(125-33)÷125×100%=73.6%

制表人:

杨晶荣日期:

2012年4月11

根据“不合格点调查表”绘制“质量因素排列图”。

频数频率

 

图2质量因素排列图

五、活动目标及可行性分析

(一)活动目标

1、采用光面爆破,控制开挖轮廓,平均超挖值控制到8cm以内,降低工程成本。

2、掌子面平整,开挖轮廓壁面平顺。

炮眼痕迹保存率达到90%以上,并在开挖轮廓面上均匀分布。

3、确定标准作业时间,提高工作效率,缩短钻爆时间。

4、培养出一批技术骨干,总结出一套标准化的施工技术方法和工艺标准。

(二)可行性分析

 

六、原因分析

对上几次循环的钻爆效果经讨论分析,从质量因素排列图可以看出,影响钻爆质量的主要因素是钻孔精度、爆破技术。

主要问题找出来后,认真分析导致质量问题的原因,从中找出质量问题与质量特性之间的相互关系。

2012年4月12日,我QC小组在项目部会议室召开了全体成员会议,小组成员集思广益,针对存在的问题进行了认真分析讨论并进一步认证,确定了导致钻爆质量差、造成隧道超欠挖严重的许多原因,详见图3。

 

 

图3因果分析图

七、要因确认

从因果分析图上众多的因素的仔细分析比对,小组成员确定出五个要因,要因验证见表3:

表3要因验证表

序号

影响因素

要因确认

是否要因

1

人员

工人对工艺理解不透,熟练程度差

工人具备一定理论知识和施工经验,但是对光面爆破的工艺还是不能很好地理解与掌握,相关的工法不能很好地应用,熟练程度较差。

2

宁超勿欠的传统观念影响

工人还不能树立良好的质量意识,为了避免欠挖处理困难,故操作时有意识的加大钻眼外插角。

3

现场人员质量意识差,责任心不够强

现场质量监控制度虽建立但末具体化,现场人员责任划分不明确,没有签订责任状,遇事人人相互推诿,分不清责任人,致使现场控制不严格;没有制订奖罚制度,能动性较差。

4

机具

风枪出故障

风枪手不能及时对施工中出现的机械故障问题进行处理,造成机械震动过大,钻孔精度降低。

5

钻孔台架设置不合理

钻孔台阶平台设置不合理,尤其是顶层平台预留空间过大,使钻孔操作困难,周边眼炮眼尤其是拱部位置炮眼外插角难以控制。

6

方法

体积不耦合装药

不耦合系数较大情况下,容易因沟槽效应引起熄炮现象。

7

装药集中度过大

施工人员误认为加大药量可以提高炮眼利用率,能得到较好的爆破效果,施工中因装药集中度过大造成光爆壁面的破坏,也加大了对围岩的扰动,产生超挖。

8

爆破网络连接不规范

光面爆破周边炮眼应使用同段雷管,同时起爆,而在实际工作中,因为施工人员的失误,检查不仔细,产生了爆破网络连接不规范,使爆破未能按设计的起爆或拒爆,导致欠挖较大。

9

炮眼未堵塞炮泥

炮眼未堵塞将降低炸药的有效作用,造成欠挖,为此施工人员误认为药量小,从而加大药量造成岩体的破坏。

10

环境

洞内照明差

测量放样人员进入隧道洞内测量画线,前后视照准困难导致误差或错误,致使掌子面偏移,隧道外轮廓偏离,从而产生超欠挖。

11

水平岩层节理发育

受地质条件的影响,水平岩层因层间粘结力差,节理发育,存在拱部掉块及平顶现象,开挖轮廓成形差。

制表人:

杨晶荣制表时间:

2012-4-11

八、制定对策

表4质量控制对策表

序号

影响因素

对策措施

目标

负责人

时间

1

工人对工艺理解不透,熟练程度差

施工前召开工程技术交底会,对所有的隧道开挖人员加强技术业务方面的培训与教育。

使工人熟悉施工工艺和工法,提高工作效率和质量

罗建丰

4月11日

2

宁超勿欠的传统观念影响

改变观念,学习隧道施工规范,学习外插角θ、开口位置e和钻孔深度L,超欠挖高度h的关系。

工人树立牢固的质量意识,熟悉各个控制要点,提高钻孔精度

杨晶荣

4月12日

3

现场人员质量意识差,责任心不够强

加强现场施工组织管理,与现场所有人员签定劳动责任状,明确各自的责任和义务,加强现场的督导控制,建立健全细化现场质量监控制度。

做到“事事有人管,事事专人管”,遇事责任明确,现场得到有效控制

何欧

4月12日

4

手持风动凿岩机出故障

经常检修凿岩机,在老风枪手的带领下加强对新手的培训教育、提高其业务水平。

凿岩机运转正常,不影响钻孔质量

何欧

全程

5

钻孔台架设置不合理

顶层平台上设置一简易台架,调整顶层预留工作空间。

减小拱部周边炮眼外插角

许亚东

4月13日

6

体积不耦合装药

当不耦合系数较大时,绑扎一根导爆索。

避免因熄炮造成的欠挖现象

王利军

全程

7

装药集中度过大

间隔均匀装药,适当调整周边眼装药量,加密炮眼,根据岩体情况隔孔装药。

减少对光面爆破避免的破坏,使炮眼均匀布置,轮廓避免平顺

陈良才

全程

8

爆破网络连接不规范

装药前首先根据不同炮眼分好不同段位的雷管,装药过程中仔细检查。

确保光面爆破按照设计的次序起爆

陈良才

全程

9

炮眼未堵塞炮泥

专人负责加工炮泥,孔口堵炮泥,保证炮眼的堵塞质量。

提高炸药的利用率,减少单孔装药量。

何欧

全程

10

洞内照明差

隧道洞内增加照明,改善施工环境,在测量放线的过程中,减少机械设备对其的影响

隧道洞内测量画线,隧道外轮廓画线准确

许亚东

全程

11

水平岩层节理发育

加强地质预测,适当缩小周边眼间距,减少线装药密度,或局部内移炮眼、局部空孔不装药、加密炮眼

减少爆破对围岩的扰动,避免拱部产生掉块及平顶现象

何欧

全程

制表:

杨晶荣制表时间:

2012年4月13日

九、对策实施

 

 

【实施一】消除工人宁超勿欠的观念,提高钻孔技术水平

 

【实施二】强化施工组织管理

 

【实施三】对作业台架进行整修

 

【实施四】装药集中度过大问题

 

【实施五】炮眼未堵塞炮泥问题

十、效果检查

(一)、现场实测验证

在后续进行的隧道钻爆施工中,小组成员认真落实各项对策,对照设计和施工规范施工,进行了2次PDCA循环。

2014年4月15日,小组组织对ZK196+336.4~ZK196+338段隧道开挖断面进行测量检查,对PDCA效果进行了认真检测。

检查结果见表5:

表5检查结果汇总表

项目

检查点数

不合格频数

累计

频数

频率

(%)

累计频率(%)

爆破技术

25

7

7

46.7

46.7

钻孔精度

25

5

12

33.3

80

测量放线

25

0

12

0

80

地质条件变化

25

2

14

13.3

93.3

其他

25

1

15

6.7

100

合计

125

15

注:

①频率=频数÷合计频数×100%=频数÷33×100%

②合格率=(检测数目W-频数N)÷检测数目×100%=(125-15)÷125×100%=88%

制表人:

杨晶荣日期:

2012年4月15

断面实测显示钻爆质量明显提高,炮眼痕迹保存率达到90%以上,最大超挖15cm,超挖面积0.93m2,平均线性超挖6cm,开挖轮廓壁面平顺,掌子面平整。

(二)、通过QC小组活动和PDCA循环,积累了很多施工管理经验和施工方法,培养了一批施工技术人才和专业队伍。

(三)、工人熟练程度加强,钻爆时间明显缩短,节省了钻爆工序的

时间,循环时间缩短2小时。

平均超挖值控制到6cm,每延米超挖方量较活动前减少了1.56m3,创造了较好的经济效益,见表6。

表6每一开挖循环成本节约一览表

项目

计算过程

人工费

4.2元/h/人×2h×40人=336元

机械台班费

0.25台班×4707元/台班=1177元

电费

1.10元/度×2h×300度/h=660元

材料费

1.56m3/m×0.75m×350元/m3=410元

合计

2583元

备注:

每循环进尺按0.6m计。

制表:

杨晶荣制表时间:

2012-4-16

(四)、通过QC小组活动,小组成员在质量意识、个人能力等方面均有不同的提高,对此小组进行了自我评价。

见表7。

表7

小组成员自我评价表

评价项目

自我评价

活动前(分)

活动后(分)

质量意识

6

9

个人处理问题能力

5

8

TQC知识

4

8

团队精神

6

9

制表人:

杨晶荣制表时间:

2012-4-16

 

十一、标准化及巩固措施

1、对这次QC活动中摸索出有效的钻爆法施工工艺,继续探讨、细化,力求完备,逐步标准化形成论文供今后施工参考。

2、编制完善详细合理的施工方案及施工技术交底,加强过程控制,遇到问题及时纠正,并做好工作备忘,把潜在的问题消灭在萌芽状态。

3、进一步加强各个工序的质量控制,建立一个比较完善、系统的质量保证体系,完善技术质量管理制度,形成一套标准化的管理体系。

4、建立及时准确的信息反馈系统,加强测量检查工作,作好详细记录,保证超欠挖的信息及时的反馈给现场施工人员,不断进行方案优化。

5、继续实施质量责任制,制定有效的奖罚措施,经常的检查各项作业质量,使质量与经济效益直接挂钩,调动广大员工的积极性。

十二、遗留问题和今后打算

1、炮眼长度、进尺长度、装药量和钻爆时间进行技术经济比较,继续通过QC小组活动,来确定更优方案。

2、加强学习,解决主要矛盾,全面提高工程质量。

3、组织建立更多的QC小组,广泛积累水平岩层隧道的施工经验。

(注:

素材和资料部分来自网络,供参考。

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