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印染废水处理工艺设计及分析

0引言

服装水洗、印染行业具有悬浮物含量高、色度

高、难降解有机物含量较高、用水量大、处理达标难度大的特点。

用一般传统的污水处理方法,很难使废水达标排放[1-2]。

先通过UASB厌氧池降低有机物的含量、然后再经过卡鲁塞尔氧化沟工艺对废水中剩余的难降解有机物进行降解,经过该组合工艺对水洗、印染废水进行处理。

可以使出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》一级排放标准[3-4]。

1设计水质及排放标准

该水洗、印染厂位于开发区,根据当地水环境功能区划,该污水处理厂出水标准应达到《纺织染整工业水污染物排放标准》一级排放标准。

标准具体要求、进水水质及处理程度见表1,设计污水处理厂处理污水能力为2万m3・d-1。

表1

设计进出水水质

2废水处理工艺设计2.1

工艺流程

根据废水特点及环保要求,综合考虑经济效益、

环境效益、社会效益。

结合其他工程实例,我们采用UASB厌氧反应池和卡鲁塞尔氧化沟为主体的组合工艺,具体工艺流程见图1。

印染废水处理工艺设计及分析

兵1,

梁晓高1,

张波1,胡文方1,宋

静2

(1.汉川市环境监测站,

湖北

汉川

431600;2.武汉工程大学,湖北

武汉

432100

要:

水洗、印染废水中的悬浮物含量高、色度高、难降解有机物含量较高,处理达标难度大,根据污水处理厂的

进水水质和出水水质应达到的标准,确定采用厌氧池、卡鲁塞尔氧化沟组合工艺,对水洗、印染废水进行处理。

出水可以达到《纺织染整工业水污染物排放标准》一级排放标准。

CODCr去除效率为97.1%,SS去除效率为90%以上,具有很好的经济效益、环境效益、社会效益。

关键词:

洗染废水;

厌氧池;

卡鲁塞尔氧化沟

中图分类号:

X5文献标识码:

B文章编号:

1004-8642(200706-0029-03

收稿日期:

2007-07-18修回日期:

2007-09-07

作者简介:

兵(1982-,男,湖北孝感人,学士,助理工程师,主要从

事污染物控制理论与技术研究和环境监测工作.

DesignandAnalysisontheTechnologicalProcessingofPrintingWasteWater

WUBing,LIANGXiao-gao,ZHANGBo,HUWen-fang,SONGJing

Abstract:

Washing,printinganddyeingwastewaterhashighcontentofsuspendedsubstance,colorandrefractoryorganics,whichisdifficulttobetreatedtomeetthestandard.Accordingtothewaterqualitystandardofinflowandoutflowinthesewagetreatmentplant,thecombinedprocessofanaerobicpondandcarrouseloxidationditchisadopted.ThetreatmentresultsshowthattheremovalefficiencyofCODandSSis97.1and90%respectively,andwaterqualityofoutflowcanreachthefirstclassdischargestandardof“industry'swaterpollutantdischargestandardofdyeingandfinishingoftextile”.Theprocesshasgoodeconomic,environmentalandsocialbenefits.

Keywords:

Washinganddyeingwastewater;Anaerobicpond;CarrouselOxidationDitch

项目进水出水去除率/%

ρ

(BOD5500≤25≥95

ρ(CODCr1200≤100

≥91.7

ρ(SS500≤70≥86

ρ(NH3-N20≤15≥25

pH值6~86~9

色度/倍250≤40≥84

图1污水处理工艺流程

第20卷第6期2007年12月

江苏环境科技

JiangsuEnvironmentalScienceandTechnology

Vol.20No.6Dec.2007

mg・L-1

卡鲁塞尔氧化沟

废水

格栅

调节池

UASB厌氧池

出水回用

氧化脱色池辐流式二沉池污泥浓缩池

回流污泥

剩余污泥

污泥处理

沼气利用

江苏环境科技2007年12月

2.2流程说明

该设计具体工艺环节如下:

厂区工业废水与生活污水经过管道系统由中格栅去除较大的悬浮物再经提升泵运至污水处理厂,经细格栅到调节池,对污水进行均量、均质调节,然后再进入UASB厌氧反应器,污水在UASB内进行厌氧产生沼气,废水经过UASB后进入卡鲁塞尔氧化沟进行好氧处理,最后污水流入二沉池,处理后出水达标排放,回用于园内企业。

在污泥处理系统中,一部分污泥回流进入氧化沟中,剩余污泥进入污泥浓缩池进行污泥消化处理,生成的沼气和厌氧池中形成的气体汇集起来,用于发电,供给园内企业[5]。

3主要设备及构筑物设计

3.1预处理设备

为了使收集到的废水顺利流向后续构筑物,废水先通过中格栅去除较大的悬浮物,以防止堵塞水泵。

再经污水提升泵一次性将污水提升,然后利用重力流向各个处理构筑物。

根据污水性质选用格栅类型为链条式中格栅2台(1用1备,栅条间隙为20mm,电机轴功率为2.0kW。

设置3台(2用1备提升泵,选用500QW600-12-90,额定流量600m3・h-1,扬程12m,轴功率为90kW,提升后的废水首先通过细格栅用于去除污水中的布料纤维等固体杂物。

细格栅选用钢质螺旋格栅机3台(2用1备,格栅机直径ф=1.5m,栅条间隙为6mm,配套螺旋运渣机,功率为2.5kW。

通过调节池调节水质和水量,保证后续处理工艺的稳定性,在调节池内安装换热片,使废水水温保持在35 ̄37℃之间,利于后阶段的厌氧反应。

调节池设计尺寸为中和调节池调节池尺寸为长×宽×高=20m×20m×6.5m,水力停留时间为3h,采用地上式钢筋混凝土结构[6]。

3.2UASB厌氧反应器

由于进水有机物含量比较高,通过单纯的好氧处理很难达到处理效果,利用UASB厌氧反应器可以降低废水中有机物的浓度,减轻好氧工艺的负荷。

三相分离器是UASB厌氧反应器的核心,根据所处理的水质水量确定反应器的容积、配水系统、出水系统以及三相分离器的安装位置。

UASB厌氧反应器的设计参数如下:

UASB厌氧反应器4台套。

单座厌氧反应器(池直径为20m,深35m,水力停留时间为2d,采用半地上式钢筋混凝土结构,内部设置玻璃钢防腐衬里,外部覆盖保温棉使运行温度维持在35 ̄37℃之间,出水CODCr质量浓度为300mg・L-1左右。

包括三相分离器、水进出口管道及厌氧气体管道。

选用潜水搅拌推流器8套,型号为:

QJB110/6-F3型,转速为950r・min-1,N=10kW。

单池安装2台DO仪,共需4台,型号OXILeveveB型[7]。

3.3卡鲁塞尔氧化沟

厌氧处理后的废水,有机负荷大大降低,但达不到排放标准要求,通过好氧工艺对剩余的难降解有机物进行降解。

卡鲁塞尔氧化沟共设2座,单个尺寸为L×B×H=25m×18m×6m,停留时间为6h,采用半地上式钢筋混凝土结构。

每座氧化沟设8台(6用2备转碟曝气机,单台每小时最大充氧能力2.1kgO2,所需电机功率100kW。

沟底安装12台推进器,推进器叶轮直径2.0m,额定功率4kW。

3.4幅流式沉淀池

从氧化沟出来的废水中含有较多的活性污泥,通过幅流式沉淀池处理后悬浮固体可大大降低。

幅流式沉淀池两座,单个有效尺寸为ф×H=25m×6m。

包括进水系统(三角堰、出水系统、出泥系统、刮渣系统、刮泥系统,污水有效沉淀时间为2h。

3.5污泥处理系统

从幅流式沉淀池出来的污泥一部分回流到卡鲁塞尔氧化沟,其余的都进入污泥消化池进行处理,设置蛋形消化池两座,有效容积为2500m3,污泥消化时间为2d。

污泥消化浓缩后通过离心式污泥浓缩脱水机进行脱水处理,泥饼外运。

离心式污泥浓缩脱水机3台。

电机每台功率150kW。

同时配备加药系统,流量计等。

3.6沼气处理系统

厌氧系统每去除1kgCOD大约产生0.5m3沼气,根据污水特性整个厌氧系统每天产生9000m3的沼气。

这些沼气通过水封、水洗、干燥、脱除硫化物后再水封进入钟式沼气柜进行发电[8],供给园内企业。

钟式沼气柜尺寸为ф×H=8m×8m。

4运行分析

4.1主要工艺处理效率分析

运行期间对厌氧池、氧化沟的运行情况和出水水质进行监测。

厌氧池进水CODCr质量浓度一般为1200mg・L-1左右,出水质量浓度为300mg・L-1左右。

CODCr去除率为75%左右。

氧化沟出水CODCr质量浓度为35mg・L-1左右,CODCr去除率约为88.3%。

出水水质见表2。

出水达到《纺织染整工业水污染物排放标准》一级排放标准。

30

第20卷第6期[参考文献]

[1]潭隆春.烟尘和有机废气的处理[M].四川:

四川科学技术出版社,1987.

[2]《

化学商品大辞典》编辑委员会.中国商品大辞典(化学试剂分册[M].北京:

中国商业出版社,1992.

[3]陆婉珍.近代物理分析法及其在石油工业中的应用[M].北京:

石油工业出版社,1984.

[4]孙佩石,杨显万.生化法净化低浓度挥发性有机废气的动力学模式研究[J].上海环境科学,1997,16(8:

13-17.

[5]许景文.恶臭生物处理的研究[J].上海环境科学,1997,12(11:

33.

[6]孙传经.气相色谱分析原理与技术[M].北京:

化学工业出版社,1979.

[7]史景江,马熙中.色谱分析法[M].第二版.重庆:

重庆大学出版社,1994.

[8]王菊思,赵丽辉.合成有机物的生物降解性研究[J].环境化学,1993,12(3:

26-28.

(责任编辑朱鼎一

表2

废水处理后出水水质及处理效率4.2

运行成本及经济效益分析

不计建设投资,每年运行费用为电费168.1万元,药剂费用139.7万元,工资福利费64万元,管理费及折旧费202万元,合计年运行费用为573.8万元。

污水处理单位成本为0.35元・m-3,而处理后污水及处理过程产生的废气用于发电,均回用于园内企业,处理后水的回用价格为0.75元・m-3,其回收价值每年达486万元,废气发电回收价值为214万元,年获利总价值为700万元,即每年净盈利126.2万元,10年内可收回投资成本。

5结论

污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市公用事业工程,本工程不仅可以带来较大的经济效益,也可有效地缓解当地的水污染问题,为城市服务,为社会服务。

该组合工艺运行成本较低,处理

效果较好。

整个工艺CODCr去除率约为97.1%、SS去

除率约为90%,同时有效地降低了氨氮的含量。

对处理印染废水有明显的优势。

在相关行业也有较高的推广价值。

[参考文献]

[1]高廷耀,顾国维.水污染控制工程[M].北京:

高等教育出版社,2002.

[2]胡涛,汪玉详,许干,等.印染废水的治理研究[J].江苏环境科技,2005,18(4:

29-32.

[3]付永胜,鄂铁军.水解酸化-UASB-SBR组合法处理印染废水[J].化工环保,2002(03:

151-155.

[4]黄玉茹,贾双庆,张忠东.生化法处理印染废水的工艺设计与运行[J].江苏环境科技,2006,19(4:

24-25.

[5]丁亚兰.国内外废水处理工程设计实例[M].北京:

化学工业出版社,1999.

[6]王绍文,杨景玲.环保设备材料手册[M].北京:

冶金工业出版社,2001.

[7]唐受印,戴友芝.水处理工程师手册[M].北京:

化学工业出版社,1998.

[8]金兆丰.污水处理组合工艺及工程实例[M].北京:

化学工业出版社,2003.

(责任编辑曹恩伟

项目进水出水去除率/%

ρ

(BOD55002295.6

ρ(CODCr12003597.1

ρ(SS5005090

ρ(NH3-N20575

pH值6~86~9

色度/倍2503088

mg

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吴兵等印染废水处理工艺设计及分析

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