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技术月报九月

 

广州华润热电有限公司

技术月报

(九月)

 

2011年10月05日

目录

 

本月主要经济指标及指标分析――――――――――――――02

本月缺陷处理情况―――――――――――――――――――19

定期运行、维护管理――――――――――――――――――26

运行方式分析―――――――――――――――――――――30

预防性维护分析――――――――――――――――――――34

节能可靠性管理――――――――――――――――――――35

技术监督管理―――――――――――――――――――――39

行为观察案例―――――――――――――――――――――41

全员改善执行情况―――――――――――――――――――44

办公楼、码头改造项目进展―――――――――――――――45

合理化建议――――――――――――――――――――――46

本月工作小结―――――――――――――――――――――47

下月主要工作安排―――――――――――――――――――50

 

经济指标分析

本月完成发电量31672.14万kWh,完成上网电量29294.76万kWh;

年度累计完成发电量307933.62万kWh,完成上网电量284411.89万kWh;

本月完成供热42206吨,年度累计完成供热361971吨;

本月日最高负荷1329.12万kW,最低负荷721.5万kW;

综合厂用电率8.16%,发电厂用电率7.54%;

供电煤耗332.93g/kWh,发电煤耗307.84g/kWh;

补水率0.86%,原水单耗29.3t/万KWh;

本月累计耗原煤195503吨,库存原煤117213吨。

一.本月生产完成情况

二.主要经济指标完成情况分析

1.发/供电标准煤耗

●发电标煤耗

名称

本月完成

月环比

月同比

与月度预算比

年累同比

与年度预算比

上月

增加值

同期

增加值

月预算

增加值

年累

增加值

年度预算

增加值

广州项目

307.84

309.92

-2.09

304.60

3.23

305.00

2.84

305.45

-0.48

305.00

0.45

本月发电标煤耗完成307.84g/kWh,环比降低2.09g/kWh;年累计发电标煤耗完成305.45g/kWh,年同比降低0.48g/kWh。

月环比降低的主要原因:

1)锅炉燃烧调整运行优化成果落实较好,一次风压降低、送风量减少、氧量降低,锅炉燃烧效率提高。

2)按照滑压运行优化试验成果,改变滑压运行方式,汽机效率提高。

3)环境温度降低,真空度升高,影响机组效率升高。

4)运行优化和环境温度综合影响,发电厂用电率降低,影响供电煤耗降低。

年同比降低的主要原因:

汽封改造节能效果在今年得以体现,而去年前4月#1、#2机组汽封改造项目尚未完成。

●供电标煤耗

本月供电标煤耗完成332.93g/kWh,环比降低3.87g/kWh,同比升高2.27g/kWh;年累计供电标煤耗完成330.96g/kWh,年同比降低0.52g/kWh。

2.利用小时

名称

本月完成

月环比

月同比

与月度预算比

年累同比

与年度预算比

上月

增加值

同期

增加值

月预算

增加值

年累

增加值

年度预算

完成进度

广州项目

528

592

-64

738

-210

650

-122

5,132

-732

7,300

70.30

本月受广东省火力发电市场低迷影响,负荷率环比降低6.6%,同比降低了27.43%,年累同比降低了10.26%,利用小时数月同比和年同比降低,影响完成进度低于日历进度。

2.1厂用电率分析

本月综合厂用电率完成8.16%,环比增加0.40%;年累计综合厂用电率完成8.27%,年同比降低0.02%。

本月发电厂用电率完成7.54%,环比降低0.44%;年累计发电厂用电率完成7.71%,年同比升高0.00%。

本月综合厂用电率下降主要原因:

1)本月因#1#2机组锅炉运行优化试验成果落实较好、风烟系统和制粉系统耗电率降低。

2)#2机组滑压优化运行成果落实较好,给水泵耗电率下降。

3)环境温度降低,循环水泵运行台数降低,循环水泵耗电率降低。

4)加强了非生产用电管理,非生产用能降低。

●主要辅机耗电率比较

本月

上月

环比

机组间

比较

项目

单位

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

磨煤机

%

0.403

0.353

0.358

0.331

0.045

0.021

0.051

一次风机

%

0.658

0.545

0.734

0.649

-0.076

-0.104

0.114

引风机

%

0.713

0.637

0.814

0.804

-0.100

-0.167

0.077

送风机

%

0.192

0.217

0.200

0.231

-0.008

-0.014

-0.025

除尘除灰

%

0.405

0.389

0.401

0.408

0.003

-0.019

0.015

循环水泵

%

0.801

0.966

1.310

0.749

-0.509

0.217

-0.165

给水泵

%

3.014

2.900

3.059

2.991

-0.045

-0.091

0.115

凝结水泵

%

0.166

0.188

0.179

0.206

-0.013

-0.019

-0.021

脱硫系统

%

0.898

0.698

0.903

0.753

-0.005

-0.055

0.200

供制水

%

0.125

0.125

0.121

0.121

0.004

0.004

0.000

输煤

%

0.125

0.125

0.117

0.117

0.008

0.008

0.000

●主要辅机单耗比较

本月

上月

环比

机组间

比较

项目

单位

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

磨煤机

kWh/t

6.556

5.774

6.464

5.796

0.091

-0.023

0.782

一次风机

kWh/t

10.707

8.922

13.246

11.353

-2.539

-2.431

1.785

引风机

kWh/t

2.248

1.998

2.621

2.518

-0.373

-0.520

0.250

送风机

kWh/t

0.606

0.682

0.646

0.725

-0.040

-0.042

-0.077

给水泵

kWh/t

9.501

9.101

9.855

9.368

-0.353

-0.267

0.401

●主要辅机耗电分析

1、本月#2机组制粉系统和风烟系统单耗均环比降低较多,主要原因是锅炉燃烧调整运行优化

试验成果应用比较好,一次风压降低,送风量减少,运行氧量环比降低,影响各辅机单耗和耗电率降低;滑压优化运行试验成果的应用,影响给水泵耗电率和单耗均环比降低;磨煤机耗电率升高的主要原因是本月入炉煤煤质较上月差,入炉煤热值降低1.29MJ/kg,原煤单耗环比升高49.6g/kWh。

2、本月#1机组制粉系统和风烟系统单耗均环比降低较多,主要原因是运行优化试验成果应用

 

比较好,一次风压降低,送风量减少,运行氧量环比降低,影响各辅机单耗和耗电率降低。

滑压优化运行试验成果的应用,影响给水泵耗电率和单耗均环比降低,但#3号高调门故障缺陷影响较高负荷下的滑压运行;磨煤机耗电率升高的主要原因是本月入炉煤煤质较上月差,入炉煤热值降低1.29MJ/kg,原煤单耗环比升高49.6g/kWh。

 

3、两台机组相比较,#1机组各辅机耗电率和单耗均比#2机组高,其原因是#1机组尾部受热面积灰较多。

4、公用系统循环水泵耗电率降低较多,主要原因是环境温度降低,循环水泵运行台数减少;输煤系统耗电率环比升高,主要原因是本月进煤量较上月增加较多,卸煤系统耗电率增加。

 

 

2.2锅炉指标分析

●锅炉效率

本月#1机组锅炉效率环比升高0.14%,#2锅炉效率环比升高0.35%,主要原因是通过运行优化试验结果的落实,#1、2机组飞灰含碳量环比分别降低0.35%/0.97%;炉渣可燃物含量分别降低了1.82%/0.96%;烟气氧量分别降低了0.41%/0.59%。

,影响#1、#2机组排烟损失和机械不完全燃烧损失降低较多。

 

●存在的主要问题

(1)#1、#2机组主蒸汽减温水量使用量较大;#1机组再热蒸汽减温水使用量仍然偏大。

(2)炉渣可燃物含量#2炉比#1炉较高,#2炉炉渣可燃物含量环比有所降低,但仍高达7.32%,严重影响机组经济性。

(3)1A、2B空气预热器相对对侧漏风率较高。

(4)#1、#2锅炉保温效果差,影响锅炉效率。

(5)#1、#2炉主再热蒸汽温度、受热面璧温测点计量不准确,运行调整无可靠参考依据,影响机组经济运行。

#1、#2锅炉经济指标对比表

本月

上月

环比

机组间比较

项目

单位

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

锅炉效率

%

93.83

93.74

93.69

93.39

0.14

0.35

0.09

锅炉平均蒸发量

t/h

703.09

718.71

744.33

783.69

-41.24

-64.98

-15.62

锅炉排烟温度

123.79

116.85

125.79

121

-2.00

-4.15

6.94

锅炉给水温度

258.57

257.63

261.43

262.1

-2.86

-4.47

0.94

锅炉冷风温度

29.76

30.64

31.48

32.7

-1.72

-2.06

-0.88

过热减温水流量

t/h

40.04

42.24

38.33

48.8

1.71

-6.56

-2.20

再热减温水流量

t/h

4.11

2.64

4.98

5.46

-0.87

-2.82

1.47

氧量

%

2.87

3.01

3.28

3.6

-0.41

-0.59

-0.14

飞灰含碳量

%

0.88

0.95

1.23

1.92

-0.35

-0.97

-0.06

炉渣含碳量(可选)

%

1.73

7.32

3.55

8.28

-1.82

-0.96

-5.59

空预器漏风率

%

8.13/4.38

5.27/8.86

8.13/4.38

5.27/8.86

 

 

 

空预器烟气差压

Pa

316.71

344.22

368.72

434.46

-52.01

-90.24

-27.51

脱硝差压

Pa

402.96

432.78

436.88

496.45

-33.92

-63.67

-29.81

排烟损失q2

%

5.441

5.456

5.52

5.69

-0.08

-0.23

-0.02

机械损失q4

%

0.092

0.155

0.17

0.31

-0.08

-0.16

-0.06

散热损失q5

%

0.596

0.608

0.56

0.55

0.04

0.06

-0.01

灰渣损失q6

%

0.042

0.044

0.05

0.06

-0.01

-0.02

0.00

2.3汽机指标分析

●汽机效率

本月#1、#2机组汽机效率环比升高0.15%和0.15%,主要原因是#1、#2机组热电比环比分别增加了0.2%和1.17%,两台机组相比,#1机组热效率低于#2机组,其原因是#1机组热电比较#2机组低2.612%;#1机组真空严密性差。

●存在的问题

(1)#1机组#3高调门阀芯脱落影响机组带负荷能力,顺序阀运行时影响变负荷速率。

滑压运行优化试验的成果无法应用,影响机组经济性。

(2)#2机组大修后高旁、低旁运行中均有较严重的内漏,影响了#2机组汽耗率明显高于#1机组。

(3)#1机组真空严密性不合格,#1机组端差比#2机组高0.47℃。

(4)#1、#2机组高加旁路泄漏,影响机组经济性。

(5)#1机组#6低加旁路泄漏。

(6)#1、#2机组主再热蒸汽温度、除氧器水箱温度等关键测点计量不准确,运行调整无可靠参考依据,影响机组经济运行。

(7)#1、#2机组凝结水再循环泄漏,影响机组经济性。

(8)#2机组低压缸排汽温度就地表计量程选取过大,影响读数精度。

#1、#2汽轮机主要经济指报对比表

本月

上月

环比

机组间比较

项目

单位

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

#1机组

#2机组

汽轮机热耗

8513.087478

8416.262503

8543.25

8445.42

-30.16

-29.16

96.82

汽轮机热效率

%

42.29

42.77

42.14

42.63

0.15

0.15

-0.49

汽耗率

kg/kWh

3.03

3.07

2.99

3.08

0.04

-0.01

-0.04

主汽压力

MPa

13.37

13.21

14.28

14.46

-0.91

-1.26

0.16

主汽温度

534.92

537.63

538.07

537.78

-3.15

-0.15

-2.71

再热压力

MPa

2.36

2.33

2.50

2.54

-0.13

-0.20

0.03

再热汽温度

537.63

532.87

538.54

534.61

-0.91

-1.74

4.76

排汽温度

42.61

41.88

43.36

43.17

-0.74

-1.30

0.73

真空严密性

Pa/min

600.00

99.20

423.40

99.20

176.60

0.00

500.80

真空度

%

91.96

92.71

91.74

92.12

0.22

0.59

-0.75

循环水入口温度

29.63

29.84

31.43

31.44

-1.81

-1.59

-0.22

循环水温升

9.51

9.03

8.26

8.41

1.25

0.62

0.48

凝汽器端差

3.47

3.00

3.66

3.33

-0.19

-0.33

0.47

凝汽器过冷度

0.04

0.34

0.11

0.23

-0.07

0.12

-0.31

给水温度

258.57

257.63

261.43

262.10

-2.85

-4.46

0.94

高加投入率

%

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2.4耗差分析

#1机组耗差统计

参数名称

单位

变化量

影响煤耗(g/kwh)

控制标准

当月数值

上月数值

与上月比较计算耗差(g/kwh)

飞灰含碳量

%

1

1.24

2

0.88

1.23

-0.43

炉渣含碳量

%

1

0.06

5

1.73

3.55

-0.10

再热减温水量

1

0.1

0

4.11

4.98

-0.09

给水温度

1

0.1

275

258.57

261.43

0.29

主汽温度

1

0.09

537

535.70

538.48

0.25

再热汽温

1

0.08

537

537.63

538.54

0.07

主汽压力

MPA

1

1.2

 

13.37

14.28

1.10

排烟温度

1

0.17

127

123.79

125.79

-0.34

负荷率

%

1

0.35

100

68.74

73.81

1.78

真空

Kpa

0.1

0.32

-96.1

-93.06

-92.84

-0.71

厂用电率

%

0.1

0.34

7.6

8.33

9.02

-2.34

总累计

-0.53

通过耗差指标统计,本月影响#1机组煤耗升高的主要原因有:

(1)主蒸汽温度降低,影响煤耗升高0.25g/kWh。

(2)

负荷率降低,影响煤耗升高1.78g/kWh。

 

◆#2机组耗差统计

 

参数名称

单位

变化量

影响煤耗(g/kwh)

控制标准

当月数值

上月数值

与上月比较计算耗差(g/kwh)

飞灰含碳量

%

1

1.24

2

0.95

1.92

-1.20

炉渣含碳量

%

1

0.07

5

7.32

8.28

-0.06

再热减温水量

1

0.1

0

2.64

5.46

-0.28

给水温度

1

0.1

275

257.63

262.10

0.45

主汽温度

1

0.09

537

537.63

537.78

0.01

再热汽温

1

0.08

537

532.87

534.61

0.14

主汽压力

MPA

1

1.2

 

13.21

14.46

1.51

排烟温度

1

0.17

111

116.85

121.00

-0.71

负荷率

%

1

0.35

100

68.36

74.74

2.23

真空

Kpa

0.1

0.32

-96.1

-93.82

-93.22

-1.92

厂用电率

%

0.1

0.34

7.6

7.96

8.15

-0.67

总累计

-0.51

●通过耗差指标统计,本月影响#2机组煤耗升高的主要原因有:

(1)负荷率降低,影响煤耗升高2.23g/kWh。

(2)再热蒸汽温度降低,影响煤耗升高0.14g/kWh。

2.5耗水指标分析

项目

单位

本月

年累

上月

环比

发电综合耗水率

kg/kWh

2.93

3.36

2.92

0.02

全厂发电补水率

%

0.86

2.77

1.17

-0.31

供热补水率

%

4.13

3.96

3.63

0.51

●9月份整体加权补水率小于1.5%,机组补给水表计经校验后,数值准确,机组补水率减少,补水率在合格范围内。

原水单耗经表计校验,控制循环水补水量及提高浓缩倍率后单耗较上月有所下降。

2.6#1、#2机组指标对标表

2012年

9月

再热器减温水

排烟温度

飞灰含碳量

主汽温

再热汽温

送风系统耗电率

引凤系统耗电率

制粉耗电率

脱硫系统耗电率

鲤鱼江

广州#1

板桥#4

板桥#3

板桥#3

鲤鱼江#1

曹妃甸#2

华鑫#1

广州

标杆值

0

98.1

0.54

543.67

542.44

0.43

0.72

0.96

0.7816

#1机组

本月

4.11

104.69

0.88

534.92

537.63

0.85

1.22

1.06

0.898

环比

-0.87

-1.38

-0.35

-3.15

-0.91

-0.008

-0.12

-0.03

-0.005

同比

#2机组

本月

2.64

94.03

0.95

537.63

532.87

0.76

0.981

0.89

0.698

环比

-2.82

-3.42

-0.97

-0.15

-1.74

-0.125

-0.25

-0.09

-0.055

同比

2.7主要指标对标情况:

1)我公司脱硫系统耗电率在华润电力内部处于较低水平,#1机组脱硫耗电率较#2机组偏高。

2)#1、#2机组引风机耗电率受锅炉运行优化调整、低负荷变频效果变好影响,引风机耗电率已超越标杆值。

3)#1、#2机组再热蒸汽减温水量偏高。

4)#1、#2机组飞灰含碳量仍然偏高。

5)#1、#2机组主再热蒸汽温度偏低。

3、上月存在问题落实情况

1、#2机组高低旁泄漏,初步测量低旁减温水约95吨/小时,通过热平衡初步计算,低旁泄露量约1.5吨/小时。

2、我公司夏季#1、#2机组真空较低,冷端损失较大,建议汽机专业进行真空泵冷却器改造优化、冷却塔配水层优化可行性调研,若可行则列为明年节能技改项目,提高机组经济性。

落实情况:

优化方案已经完成,汽机专业尽快组织讨论是否可行。

3、#1、#2机组磨煤机出口缩孔已安装结束,一次风压已调平,应严格按照锅炉试验结果降低一次风压,运行氧量,按照推荐配风方式调整。

落实情况:

目前已经按照运行优化试验在调整。

4、通过对标,我公司送引风机单耗偏高,应按照配风调整指导意见进行调整,缩小与标杆值的差距。

落实情况:

通过降低一次风压、运行氧量、优化配风等措施,制粉系统,风烟系统单耗显著下降,但仍有优化空间,部分负荷下氧量控制仍然偏高。

5、#1锅炉保温超温情况需引起重视,在机组检修过程中解决。

落实情况:

#1、2炉保温性能差,超温点多。

已列入2013年检修计划,正对保温

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