技术月报九月.docx
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技术月报九月
广州华润热电有限公司
技术月报
(九月)
2011年10月05日
目录
本月主要经济指标及指标分析――――――――――――――02
本月缺陷处理情况―――――――――――――――――――19
定期运行、维护管理――――――――――――――――――26
运行方式分析―――――――――――――――――――――30
预防性维护分析――――――――――――――――――――34
节能可靠性管理――――――――――――――――――――35
技术监督管理―――――――――――――――――――――39
行为观察案例―――――――――――――――――――――41
全员改善执行情况―――――――――――――――――――44
办公楼、码头改造项目进展―――――――――――――――45
合理化建议――――――――――――――――――――――46
本月工作小结―――――――――――――――――――――47
下月主要工作安排―――――――――――――――――――50
经济指标分析
本月完成发电量31672.14万kWh,完成上网电量29294.76万kWh;
年度累计完成发电量307933.62万kWh,完成上网电量284411.89万kWh;
本月完成供热42206吨,年度累计完成供热361971吨;
本月日最高负荷1329.12万kW,最低负荷721.5万kW;
综合厂用电率8.16%,发电厂用电率7.54%;
供电煤耗332.93g/kWh,发电煤耗307.84g/kWh;
补水率0.86%,原水单耗29.3t/万KWh;
本月累计耗原煤195503吨,库存原煤117213吨。
一.本月生产完成情况
二.主要经济指标完成情况分析
1.发/供电标准煤耗
●发电标煤耗
名称
本月完成
月环比
月同比
与月度预算比
年累同比
与年度预算比
上月
增加值
同期
增加值
月预算
增加值
年累
增加值
年度预算
增加值
广州项目
307.84
309.92
-2.09
304.60
3.23
305.00
2.84
305.45
-0.48
305.00
0.45
本月发电标煤耗完成307.84g/kWh,环比降低2.09g/kWh;年累计发电标煤耗完成305.45g/kWh,年同比降低0.48g/kWh。
月环比降低的主要原因:
1)锅炉燃烧调整运行优化成果落实较好,一次风压降低、送风量减少、氧量降低,锅炉燃烧效率提高。
2)按照滑压运行优化试验成果,改变滑压运行方式,汽机效率提高。
3)环境温度降低,真空度升高,影响机组效率升高。
4)运行优化和环境温度综合影响,发电厂用电率降低,影响供电煤耗降低。
年同比降低的主要原因:
汽封改造节能效果在今年得以体现,而去年前4月#1、#2机组汽封改造项目尚未完成。
●供电标煤耗
本月供电标煤耗完成332.93g/kWh,环比降低3.87g/kWh,同比升高2.27g/kWh;年累计供电标煤耗完成330.96g/kWh,年同比降低0.52g/kWh。
2.利用小时
名称
本月完成
月环比
月同比
与月度预算比
年累同比
与年度预算比
上月
增加值
同期
增加值
月预算
增加值
年累
增加值
年度预算
完成进度
广州项目
528
592
-64
738
-210
650
-122
5,132
-732
7,300
70.30
本月受广东省火力发电市场低迷影响,负荷率环比降低6.6%,同比降低了27.43%,年累同比降低了10.26%,利用小时数月同比和年同比降低,影响完成进度低于日历进度。
2.1厂用电率分析
本月综合厂用电率完成8.16%,环比增加0.40%;年累计综合厂用电率完成8.27%,年同比降低0.02%。
本月发电厂用电率完成7.54%,环比降低0.44%;年累计发电厂用电率完成7.71%,年同比升高0.00%。
本月综合厂用电率下降主要原因:
1)本月因#1#2机组锅炉运行优化试验成果落实较好、风烟系统和制粉系统耗电率降低。
2)#2机组滑压优化运行成果落实较好,给水泵耗电率下降。
3)环境温度降低,循环水泵运行台数降低,循环水泵耗电率降低。
4)加强了非生产用电管理,非生产用能降低。
●主要辅机耗电率比较
本月
上月
环比
机组间
比较
项目
单位
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
磨煤机
%
0.403
0.353
0.358
0.331
0.045
0.021
0.051
一次风机
%
0.658
0.545
0.734
0.649
-0.076
-0.104
0.114
引风机
%
0.713
0.637
0.814
0.804
-0.100
-0.167
0.077
送风机
%
0.192
0.217
0.200
0.231
-0.008
-0.014
-0.025
除尘除灰
%
0.405
0.389
0.401
0.408
0.003
-0.019
0.015
循环水泵
%
0.801
0.966
1.310
0.749
-0.509
0.217
-0.165
给水泵
%
3.014
2.900
3.059
2.991
-0.045
-0.091
0.115
凝结水泵
%
0.166
0.188
0.179
0.206
-0.013
-0.019
-0.021
脱硫系统
%
0.898
0.698
0.903
0.753
-0.005
-0.055
0.200
供制水
%
0.125
0.125
0.121
0.121
0.004
0.004
0.000
输煤
%
0.125
0.125
0.117
0.117
0.008
0.008
0.000
●主要辅机单耗比较
本月
上月
环比
机组间
比较
项目
单位
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
磨煤机
kWh/t
6.556
5.774
6.464
5.796
0.091
-0.023
0.782
一次风机
kWh/t
10.707
8.922
13.246
11.353
-2.539
-2.431
1.785
引风机
kWh/t
2.248
1.998
2.621
2.518
-0.373
-0.520
0.250
送风机
kWh/t
0.606
0.682
0.646
0.725
-0.040
-0.042
-0.077
给水泵
kWh/t
9.501
9.101
9.855
9.368
-0.353
-0.267
0.401
●主要辅机耗电分析
1、本月#2机组制粉系统和风烟系统单耗均环比降低较多,主要原因是锅炉燃烧调整运行优化
试验成果应用比较好,一次风压降低,送风量减少,运行氧量环比降低,影响各辅机单耗和耗电率降低;滑压优化运行试验成果的应用,影响给水泵耗电率和单耗均环比降低;磨煤机耗电率升高的主要原因是本月入炉煤煤质较上月差,入炉煤热值降低1.29MJ/kg,原煤单耗环比升高49.6g/kWh。
2、本月#1机组制粉系统和风烟系统单耗均环比降低较多,主要原因是运行优化试验成果应用
比较好,一次风压降低,送风量减少,运行氧量环比降低,影响各辅机单耗和耗电率降低。
滑压优化运行试验成果的应用,影响给水泵耗电率和单耗均环比降低,但#3号高调门故障缺陷影响较高负荷下的滑压运行;磨煤机耗电率升高的主要原因是本月入炉煤煤质较上月差,入炉煤热值降低1.29MJ/kg,原煤单耗环比升高49.6g/kWh。
3、两台机组相比较,#1机组各辅机耗电率和单耗均比#2机组高,其原因是#1机组尾部受热面积灰较多。
4、公用系统循环水泵耗电率降低较多,主要原因是环境温度降低,循环水泵运行台数减少;输煤系统耗电率环比升高,主要原因是本月进煤量较上月增加较多,卸煤系统耗电率增加。
2.2锅炉指标分析
●锅炉效率
本月#1机组锅炉效率环比升高0.14%,#2锅炉效率环比升高0.35%,主要原因是通过运行优化试验结果的落实,#1、2机组飞灰含碳量环比分别降低0.35%/0.97%;炉渣可燃物含量分别降低了1.82%/0.96%;烟气氧量分别降低了0.41%/0.59%。
,影响#1、#2机组排烟损失和机械不完全燃烧损失降低较多。
●存在的主要问题
(1)#1、#2机组主蒸汽减温水量使用量较大;#1机组再热蒸汽减温水使用量仍然偏大。
(2)炉渣可燃物含量#2炉比#1炉较高,#2炉炉渣可燃物含量环比有所降低,但仍高达7.32%,严重影响机组经济性。
(3)1A、2B空气预热器相对对侧漏风率较高。
(4)#1、#2锅炉保温效果差,影响锅炉效率。
(5)#1、#2炉主再热蒸汽温度、受热面璧温测点计量不准确,运行调整无可靠参考依据,影响机组经济运行。
#1、#2锅炉经济指标对比表
本月
上月
环比
机组间比较
项目
单位
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
锅炉效率
%
93.83
93.74
93.69
93.39
0.14
0.35
0.09
锅炉平均蒸发量
t/h
703.09
718.71
744.33
783.69
-41.24
-64.98
-15.62
锅炉排烟温度
℃
123.79
116.85
125.79
121
-2.00
-4.15
6.94
锅炉给水温度
℃
258.57
257.63
261.43
262.1
-2.86
-4.47
0.94
锅炉冷风温度
℃
29.76
30.64
31.48
32.7
-1.72
-2.06
-0.88
过热减温水流量
t/h
40.04
42.24
38.33
48.8
1.71
-6.56
-2.20
再热减温水流量
t/h
4.11
2.64
4.98
5.46
-0.87
-2.82
1.47
氧量
%
2.87
3.01
3.28
3.6
-0.41
-0.59
-0.14
飞灰含碳量
%
0.88
0.95
1.23
1.92
-0.35
-0.97
-0.06
炉渣含碳量(可选)
%
1.73
7.32
3.55
8.28
-1.82
-0.96
-5.59
空预器漏风率
%
8.13/4.38
5.27/8.86
8.13/4.38
5.27/8.86
空预器烟气差压
Pa
316.71
344.22
368.72
434.46
-52.01
-90.24
-27.51
脱硝差压
Pa
402.96
432.78
436.88
496.45
-33.92
-63.67
-29.81
排烟损失q2
%
5.441
5.456
5.52
5.69
-0.08
-0.23
-0.02
机械损失q4
%
0.092
0.155
0.17
0.31
-0.08
-0.16
-0.06
散热损失q5
%
0.596
0.608
0.56
0.55
0.04
0.06
-0.01
灰渣损失q6
%
0.042
0.044
0.05
0.06
-0.01
-0.02
0.00
2.3汽机指标分析
●汽机效率
本月#1、#2机组汽机效率环比升高0.15%和0.15%,主要原因是#1、#2机组热电比环比分别增加了0.2%和1.17%,两台机组相比,#1机组热效率低于#2机组,其原因是#1机组热电比较#2机组低2.612%;#1机组真空严密性差。
●存在的问题
(1)#1机组#3高调门阀芯脱落影响机组带负荷能力,顺序阀运行时影响变负荷速率。
滑压运行优化试验的成果无法应用,影响机组经济性。
(2)#2机组大修后高旁、低旁运行中均有较严重的内漏,影响了#2机组汽耗率明显高于#1机组。
(3)#1机组真空严密性不合格,#1机组端差比#2机组高0.47℃。
(4)#1、#2机组高加旁路泄漏,影响机组经济性。
(5)#1机组#6低加旁路泄漏。
(6)#1、#2机组主再热蒸汽温度、除氧器水箱温度等关键测点计量不准确,运行调整无可靠参考依据,影响机组经济运行。
(7)#1、#2机组凝结水再循环泄漏,影响机组经济性。
(8)#2机组低压缸排汽温度就地表计量程选取过大,影响读数精度。
#1、#2汽轮机主要经济指报对比表
本月
上月
环比
机组间比较
项目
单位
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
#1机组
#2机组
汽轮机热耗
8513.087478
8416.262503
8543.25
8445.42
-30.16
-29.16
96.82
汽轮机热效率
%
42.29
42.77
42.14
42.63
0.15
0.15
-0.49
汽耗率
kg/kWh
3.03
3.07
2.99
3.08
0.04
-0.01
-0.04
主汽压力
MPa
13.37
13.21
14.28
14.46
-0.91
-1.26
0.16
主汽温度
℃
534.92
537.63
538.07
537.78
-3.15
-0.15
-2.71
再热压力
MPa
2.36
2.33
2.50
2.54
-0.13
-0.20
0.03
再热汽温度
℃
537.63
532.87
538.54
534.61
-0.91
-1.74
4.76
排汽温度
℃
42.61
41.88
43.36
43.17
-0.74
-1.30
0.73
真空严密性
Pa/min
600.00
99.20
423.40
99.20
176.60
0.00
500.80
真空度
%
91.96
92.71
91.74
92.12
0.22
0.59
-0.75
循环水入口温度
℃
29.63
29.84
31.43
31.44
-1.81
-1.59
-0.22
循环水温升
℃
9.51
9.03
8.26
8.41
1.25
0.62
0.48
凝汽器端差
℃
3.47
3.00
3.66
3.33
-0.19
-0.33
0.47
凝汽器过冷度
℃
0.04
0.34
0.11
0.23
-0.07
0.12
-0.31
给水温度
℃
258.57
257.63
261.43
262.10
-2.85
-4.46
0.94
高加投入率
%
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2.4耗差分析
#1机组耗差统计
参数名称
单位
变化量
影响煤耗(g/kwh)
控制标准
当月数值
上月数值
与上月比较计算耗差(g/kwh)
飞灰含碳量
%
1
1.24
2
0.88
1.23
-0.43
炉渣含碳量
%
1
0.06
5
1.73
3.55
-0.10
再热减温水量
吨
1
0.1
0
4.11
4.98
-0.09
给水温度
℃
1
0.1
275
258.57
261.43
0.29
主汽温度
℃
1
0.09
537
535.70
538.48
0.25
再热汽温
℃
1
0.08
537
537.63
538.54
0.07
主汽压力
MPA
1
1.2
13.37
14.28
1.10
排烟温度
℃
1
0.17
127
123.79
125.79
-0.34
负荷率
%
1
0.35
100
68.74
73.81
1.78
真空
Kpa
0.1
0.32
-96.1
-93.06
-92.84
-0.71
厂用电率
%
0.1
0.34
7.6
8.33
9.02
-2.34
总累计
-0.53
通过耗差指标统计,本月影响#1机组煤耗升高的主要原因有:
(1)主蒸汽温度降低,影响煤耗升高0.25g/kWh。
(2)
负荷率降低,影响煤耗升高1.78g/kWh。
◆#2机组耗差统计
参数名称
单位
变化量
影响煤耗(g/kwh)
控制标准
当月数值
上月数值
与上月比较计算耗差(g/kwh)
飞灰含碳量
%
1
1.24
2
0.95
1.92
-1.20
炉渣含碳量
%
1
0.07
5
7.32
8.28
-0.06
再热减温水量
吨
1
0.1
0
2.64
5.46
-0.28
给水温度
℃
1
0.1
275
257.63
262.10
0.45
主汽温度
℃
1
0.09
537
537.63
537.78
0.01
再热汽温
℃
1
0.08
537
532.87
534.61
0.14
主汽压力
MPA
1
1.2
13.21
14.46
1.51
排烟温度
℃
1
0.17
111
116.85
121.00
-0.71
负荷率
%
1
0.35
100
68.36
74.74
2.23
真空
Kpa
0.1
0.32
-96.1
-93.82
-93.22
-1.92
厂用电率
%
0.1
0.34
7.6
7.96
8.15
-0.67
总累计
-0.51
●通过耗差指标统计,本月影响#2机组煤耗升高的主要原因有:
(1)负荷率降低,影响煤耗升高2.23g/kWh。
(2)再热蒸汽温度降低,影响煤耗升高0.14g/kWh。
2.5耗水指标分析
项目
单位
本月
年累
上月
环比
发电综合耗水率
kg/kWh
2.93
3.36
2.92
0.02
全厂发电补水率
%
0.86
2.77
1.17
-0.31
供热补水率
%
4.13
3.96
3.63
0.51
●9月份整体加权补水率小于1.5%,机组补给水表计经校验后,数值准确,机组补水率减少,补水率在合格范围内。
原水单耗经表计校验,控制循环水补水量及提高浓缩倍率后单耗较上月有所下降。
2.6#1、#2机组指标对标表
2012年
9月
再热器减温水
排烟温度
飞灰含碳量
主汽温
再热汽温
送风系统耗电率
引凤系统耗电率
制粉耗电率
脱硫系统耗电率
鲤鱼江
广州#1
板桥#4
板桥#3
板桥#3
鲤鱼江#1
曹妃甸#2
华鑫#1
广州
标杆值
0
98.1
0.54
543.67
542.44
0.43
0.72
0.96
0.7816
#1机组
本月
4.11
104.69
0.88
534.92
537.63
0.85
1.22
1.06
0.898
环比
-0.87
-1.38
-0.35
-3.15
-0.91
-0.008
-0.12
-0.03
-0.005
同比
#2机组
本月
2.64
94.03
0.95
537.63
532.87
0.76
0.981
0.89
0.698
环比
-2.82
-3.42
-0.97
-0.15
-1.74
-0.125
-0.25
-0.09
-0.055
同比
2.7主要指标对标情况:
1)我公司脱硫系统耗电率在华润电力内部处于较低水平,#1机组脱硫耗电率较#2机组偏高。
2)#1、#2机组引风机耗电率受锅炉运行优化调整、低负荷变频效果变好影响,引风机耗电率已超越标杆值。
3)#1、#2机组再热蒸汽减温水量偏高。
4)#1、#2机组飞灰含碳量仍然偏高。
5)#1、#2机组主再热蒸汽温度偏低。
3、上月存在问题落实情况
1、#2机组高低旁泄漏,初步测量低旁减温水约95吨/小时,通过热平衡初步计算,低旁泄露量约1.5吨/小时。
2、我公司夏季#1、#2机组真空较低,冷端损失较大,建议汽机专业进行真空泵冷却器改造优化、冷却塔配水层优化可行性调研,若可行则列为明年节能技改项目,提高机组经济性。
落实情况:
优化方案已经完成,汽机专业尽快组织讨论是否可行。
3、#1、#2机组磨煤机出口缩孔已安装结束,一次风压已调平,应严格按照锅炉试验结果降低一次风压,运行氧量,按照推荐配风方式调整。
落实情况:
目前已经按照运行优化试验在调整。
4、通过对标,我公司送引风机单耗偏高,应按照配风调整指导意见进行调整,缩小与标杆值的差距。
落实情况:
通过降低一次风压、运行氧量、优化配风等措施,制粉系统,风烟系统单耗显著下降,但仍有优化空间,部分负荷下氧量控制仍然偏高。
5、#1锅炉保温超温情况需引起重视,在机组检修过程中解决。
落实情况:
#1、2炉保温性能差,超温点多。
已列入2013年检修计划,正对保温