海绵钛厂交流发言材料.docx

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  海绵钛厂交流发言材料

  团结务实、真抓实干求生存;开拓创新、差异管理谋发展,为实现海绵钛厂2015年各项工作目标而努力奋斗!

  一、上半年主要工作回顾

  上半年,我厂广大干部职工紧紧围绕全年目标任务,以年中启动试生产为契机,卯足干劲,全面、有序推进恢复试生产及“三同时”验收各项准备工作,成效显著。

  1、“抓、保、稳”促生产,全面完成上半年生产任务。

  上半年,我厂紧紧围绕运行泥浆蒸发系统蒸发处理钛白高含固四氯化钛,运行盐液处理工序处理钛白次氯酸钠,以及推进恢复试生产进行“三同时”验收各项准备等开展工作,使生产经营得到有序开展。

  一是由于去年接收部分钛白四氯化钛固含量较高,不能直接进精制系统,为回收这部分料里面的四氯化钛,腾出浓密机储存空间以便后续生产,于2015年1月21日启动泥浆蒸发系统,回收处理钛白高含固四氯化钛,截止6月24日共处理钛白脏料505吨,回收四氯化钛467吨。

  二是年初因精制空气冷却器损坏冒烟,未能按计划启动精制系统处理钛白转运过来的四氯化钛。

经过四个月的整改,精制系统于6月13日启动生产,截止6月24日,产出合格精四氯化钛吨。

对于前期未能处理的四氯化钛,我们积极配合营销部进行外销,上半年累计外销粗四氯化钛吨。

  三是接收处理钛白次氯酸钠吨。

同时,还在6月初启动三效蒸发系统,累计处理精盐液吨,产出结晶盐吨。

并根据公司要求内部自主完成了三效蒸发系统性能测试工作。

  2、加大安全环保工作力度,安全环保形势持续稳定。

  上半年,我厂各工序虽然以停产技改为主,但我们加大了安全环保管理力度,确保了上半年安全环保形势持续稳定。

  一是切实做好现场安全确认,确保过程受控。

针对海绵钛厂各工序面临启动试生产,年初厂部制订了《海绵钛厂生产启动条件确认工作小组管理规定》,使安全责任确认工作真正做到了实处。

  二是加大隐患排查治理力度,把事故消灭在萌芽状态。

上半年,共查出安全隐患26项,已整改25项,整改率达96%。

  三是加强安全环保培训工作,提高了职工的安全环保技能。

上半年,累计培训职工2092人次,组织新进员工培训225人次,协调公司组织特种作业取(复审)证262人次。

  四是加大应急演练力度,提高应急处理能力。

上半年,累计组织开展氯气、四氯化钛、液镁泄漏,以及消防应急演练等各类综合、专项应急演练11次。

  五是加强施工管理,确保外来施工人员安全。

针对施工项目和外来人员相对较多等特点,积极抓好从进厂培训到现场施工管理等每一个环节。

针对高危作业实施了重点高危重点现场防范监管,每天办理相关作业票和现场交接相关安全知识及注意事项,使施工安全管控无漏洞,安全操作无违章死角。

  3、狠抓技术创新,提高生产技术工作的成效。

  技术创新是推动企业持续发展的根本动力。

上半年,我们把技术创新作为海绵钛厂的各项工作的重中之重来抓。

  一是生产技术讲究一个“实”字。

首先对各车间工艺技术和前期生产经营状况进行了全面梳理,重新修订了技术规程和岗位操作规程,合编为《生产技术岗位操作规程》。

其次,结合海绵钛厂实际情况,制定了详细的培训计划,加强了对老员工的技能培训。

  二是质量管理讲究一个“创”字。

在工作中要求各级管理人员创新思维,大胆开展工作,相继完成了质量体系内审工作和航空航天质量管理体系、IOS质量管理体系的年度外审工作和改进项的整改。

组织了2014年度QC小组成果发表会,并参加了公司和集团QC小组成果发表。

我们还组织完成了海绵钛厂2015年度QC小组14项课题的申报,并按计划稳步推进。

  三是分解科技工作目标讲究一个“细”字。

结合年初签订的海绵钛厂科技工作目标,分解各项指标并同各车间签订了目标责任状相结合,加强管理,注重细节,按计划推进各项工作的实施;完成了外部研发项目《10kt/a海绵钛生产系统节能改造项目》等在研项目的中期检查报告的提交,完成了十二五重大专项《高品质海绵钛关键技术集成创新》的现场查定,并配合技术中心推进项目验收。

制定了《海绵钛多元化市场及生产应用研究》等5项公司内部研发项目,并按计划提交项目实施进展报告。

同时,我们还获得了《海绵钛生产用四氯化钛过滤装置及海绵钛生产设备》等24项实用新型专利的授权。

  4、强化全员设备管理,大幅提高设备可开动率。

  全员参与设备管理,形成人人有责的设备管理机制,是完成全年生产经营目标的根本保证。

今年以来我厂重视设备基础管理,以制度规范设备优化,以考核促进设备管理,为“三同时验收”打下了良好的基础。

  一是勤检查。

在原有设备管理制度及设备考核细则的基础上,增加了具有可操作性及可实施性的“月度/年度设备考核”和“设备巡点检及维护保养”、“设备检修管理”、“设备事故管理”、“备件工器具管理”、“能源管理”五大板块入手,将设备管理工作推进到了量化考核阶段,大大提高了各车间及职能科室对设备管理工作的主动性、成本管理理念和成本管控意识。

  二是全员参与。

设备管理不是某一个人的事,而是一个系统工程,需要岗位职工全员参与。

为此,对设备进行了“分类”管理和“三定”管理;通过维护保养,预防性的进行设备的抢检修工作,以计划检修为主,抢修为辅的控制目标,以小事不过日,大事不放过的原则进行事故管理;此外还以杜绝长明灯、空运转、跑冒滴漏为出发点进行能源科学管控,逐步实现了“五节”要领;使设备管理量化考核有章可行、有据可查、有事可为。

同时,通过回收利用、技改技革、自我设计等方式,为公司节约了成本30-40万元,为公司在实现阳光采购和阳光信息平台奠定了良好的基础。

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