造气工作总结.docx
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造气工作总结
造气车间2011年工作总结
2011年已过去,对一年来的工作进行认真总结、梳理,找出工作中的失误、不足,进行分析整改。
为今后的工作理顺思路,指明方向,确保工作能再上新台阶,更好完成本车间的各项工作任务。
对车间一年工作从以下几方面进行总结:
1、成本消耗方面:
月份
产量
煤棒
电
指标
完成
节超
指标
完成
节超
1月
5453.2
1720.00
1884.74
-164.74
185.00
154.50
30.50
2月
9987.5
1800.00
2336.26
-536.26
100.00
100.42
-0.42
3月
16457.5
1800.00
1817.28
-17.28
90.00
63.26
26.74
4月
20466.6
1780.00
1808.11
-28.11
90.00
74.76
15.24
5月
21988.9
1735.00
1712.75
22.25
83.00
83.55
-0.55
6月
24030.9
1738.80
1827.77
-88.97
80.22
89.74
-9.52
7月
22161.21
1725.00
1746.61
-21.61
81.00
87.92
-6.92
8月
22335.86
1725.00
1746.74
-21.74
82.00
90.17
-8.17
9月
25464.05
1725.00
1720.45
4.55
81.00
82.85
-1.85
10月
25148.33
1650.00
1604.20
45.80
83.00
80.92
2.08
11月
22075.29
1645.00
1672.46
-27.46
82.00
85.54
-3.54
12月
合计
215569.3
19043.80
19877.38
-833.58
1037.22
993.63
43.59
平均
19597.21
1731.25
1807.03
-75.78
94.29
90.33
3.96
从上表可看出,2011年车间完成生产目标任务较差,煤棒耗只有5月、9月、10月完成指标,其它月均没有完成指标任务,特别是1月份,煤棒耗较计划超165kg。
影响生产的主要因素:
1月份影响生产的主要因素:
老三厂
1、本月停车检修影响2578.75机时。
2、本月压负荷影响1898.13机时。
2月份影响生产的主要因素:
1、1月28日因四厂停电减机影响。
2、1月29日因一厂锅炉问题停车影响。
3、2月5日因压缩机跳闸影响。
4、2月9日因整备煤棒质量差造成煤气紧减机影响。
5、本月13日中班因合成问题停车检修2天影响。
6、主要是二期开车不正常影响。
3月份影响生产的主要因素:
1、3月15日中班生产系统电脑死机,造成合成氨全部停车影响。
2、3月22日早班,整备送往造气煤棒湿且有大块,造成煤棒下料仓堵,减机影响。
4月份影响生产的主要因素:
1、本月造气炉况基本稳定,3月27日早班因一厂来蒸汽无压力停车,中班、晚班开车影响,当日煤棒耗20.792吨,造成当月煤棒消耗上升18公斤。
2、4月2日早班东造气2#系统电脑死机影响,当日煤棒消耗1.784吨,造成当日煤棒消耗超4公斤。
3、4月8日早班0:
30分,因一厂蒸汽原因减为4机生产,造成当日煤棒消耗1.906吨,造成当月煤棒消耗上升5公斤。
4、4月14日中班、晚班由于四厂问题减机生产,当日煤棒消耗1.898吨,造成当月煤棒消耗上升5公斤。
5月份影响生产的主要因素:
1、4月28日晚班因一厂问题减为6机当日煤棒耗1.738吨超计划指标3公斤,累计消耗上升0.5公斤
2、4月29日因减机原因当日煤棒耗1.768吨超计划指标30公斤,累计消耗上升1.8公斤
3、5月2日中班由于一厂蒸汽紧减机生产,当日煤棒耗1.781吨,超计划指标46公斤,累计煤棒耗上升1.5公斤。
4、5月3日由于煤棒灰分29.58%、发热值5360,当日煤棒耗1.774吨,超计划指标39公斤,累计煤棒耗上升1公斤。
5、5月7日整备17#皮带坏上棒不及时,当日煤棒耗1.796吨,超计划指标61公斤,累计煤棒耗上升1.4公斤。
6、5月10日因除氧站电缆原因停车影响,当日煤棒耗2.292吨,超计划指标557公斤,累计煤棒耗上升4公斤。
7、5月18日晚班由于整备无煤棒减机,当班煤棒耗1.749吨,比计划指标超14公斤,累计煤棒耗超0.6公斤。
6月份影响生产的主要因素:
1、6月3日,早班8机3:
08因五厂煅烧故障一入压力减为10Kpa;中班接班8机12:
35加为9机12kpa;晚班9机15kpa;煤棒耗:
1.736吨
2、6月4日,早班9机;中班9机;晚班接班9机17:
20因重碱皮带压死减为4机,19:
45加为9机15kpa影响7.33机时;煤棒耗:
1.736吨
3、6月5日,早班9机,中班因煤棒紧张减为8机影响5.83机时,晚班8机;煤棒耗:
1.734吨
4、6月6日,早班8机;中班9:
30因煤棒紧张减为7机,晚班8机;煤棒耗:
1.739吨
5、6月13日,早班9机6:
00因五厂皮带压死减为7机;中班7机11:
30加为8机,影响15.23机时;晚班8机18:
35加为9机;煤棒耗:
1.736吨
6、6月14日,早班9机;中班9机15:
30因干胺皮带断减为7机;晚班节7机21:
35加为9机;煤棒耗:
1.736吨
7、6月16日—25日,因整备车间煤棒供不上,一直减机生产。
7月份影响生产的主要因素:
1、6月28日晚班17:
20分因造气循环水配电柜故障17:
25分减机生产共计3.5台时,当日煤棒耗1733公斤。
2、6月29日中班、晚班因煤棒紧张减机共影响22.08机时,当日煤棒耗1754公斤。
3、6月30日晚班20:
40因煤棒减为7机、20:
55减为6机、21:
10减为5机、21:
55减为4机,22:
55加为5机、23;10加为7机生产共影响23.58机时,当日煤棒耗1739公斤。
4、7月1日早班1:
45减为6机、5:
45加为7机,8:
25减为6机、13:
10加为7机,共影响32.75机时,当日煤棒耗1739公斤。
5、7月8日18:
20因煤棒紧张减为7机当日消耗1791公斤。
超66公斤
6、7月9日、10日因煤棒减量生产,消耗1780公斤,超55公斤。
7、7月11日23:
30因煤棒不足减1机,当日消耗1745公斤,超20公斤
8、7月12日因煤棒减机,当日消耗1836公斤,超111公斤。
9、7月13、14日,由于煤湿整备煤棒紧张。
6机生产。
10、7月17日晚班18:
10分因蔡金线故障减机影响,当日消耗1736公斤。
8月份影响生产的主要因素:
1、8月3日因煤棒跟不上影响12.5机时。
2、8月6日因四厂重碱皮带坏减机影响89.29机时,造成当日煤棒耗2.230,超计划505公斤。
3、8月11日因煤棒紧张影响28.67机时,当日煤棒耗1.713。
4、8月12日因煤棒紧张影响42机时,当日煤棒耗1.706。
5、8月13日因煤棒紧张影响5.5机时,当日煤棒耗1.700。
6、8月17日因煤棒质量差,碎沫多造成煤气紧张减机影响19.32台时,当日煤棒耗1.733,超计划8公斤。
7、8月18日因检修线路影响94.13台时,当日煤棒耗3.360,超计划1.635吨。
8、8月21日因整备煤棒紧张减机影响,当日煤棒耗1.748,超计划23公斤。
9、8月22日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.826,超计划101公斤。
10、8月23日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.833,超计划108公斤。
11、8月24日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.794,超计划69公斤。
12、8月25日因整备烘干仓堵影响,当日煤棒耗1.882,超计划157公斤。
9月份影响生产的主要因素:
1、8月26日因一厂电器问题减为2机,变换打循环保温,后逐步加机影响,造成当日煤棒耗3.229吨,超指标1.504吨。
2、8月27日因电压失压跳闸影响,造成当日煤棒耗1.778吨,超指标53公斤。
3、9月11日因五厂减速机故障共计影响50.83台时,煤棒耗1.993吨;超计划268公斤。
10月份影响生产的主要因素:
1、9月26日因碱厂货位紧、仓位高减量,15:
30分减1机为7机
2、9月27日——10月1日因碱厂货位紧、仓位高7机生产
3、10月2日——4日8机生产
4、10月7日12:
45分加为9机生产
5、10月11日晚班8:
30减为8机生产
6、10月14日13:
15因碱厂仓位、货位紧减为7机生产
11月份影响生产的主要因素:
1、本月主要是货位低减机生产影响
2、11月5日早班0:
43因烘干仓堵减量,0:
50减为5机,2:
50加为6机,影响1.83台时
3、11月12日接七机,6:
20因锅炉蒸汽紧减为5机,7:
25减为2机,变换保温影响
4、11月13日接班2机生产,7点加3机,交班3机,8:
20加四机,12:
50分加六机本次共影响19.7机时;
5、11月18日六机生产,晚班20:
30因蒸汽紧减为5机。
6、11月20日早班7:
30加为七机生产。
中班因四厂电缆着火减为两机,15:
30加为七机生产,共影响19.7机时。
原因分析:
通过以上可以看得出,影响造气消耗成本的主要是:
1、整备车间的煤棒质量、供应量是制约造气消耗的主要因素。
2、外部因素造成加减机频繁,对造气影响也较大。
3、电器仪表影响。
因电器仪表原因造成3月、6月各停车一次,另外因电器原因,造成减机多次。
4、造气本身系统大、运行不是太平稳,操作方面也影响一定的消耗。
总之,要想实现消耗成本降低,必须确保大系统平稳运行,减少来自各个车间、岗位的影响台时,只有这样,才能真正实现高产低耗。
降消耗措施:
1、稳定好炉况条件,减少热损失和煤沫带出物,提高入炉煤棒利用率。
2、通过降低入炉蒸汽用量,提高半水煤气成份质量,达到高产低耗。
3、提高操作业务素质,发现异常及时处理,做到事前控制,关口前移。
4、抓好设备计划检修,确保设备不挡道。
5、利用市场化小指标考核作为调节手段,提高各班操作工工作积极性,去节约降低成本。
2、安全环保方面:
1、环保方面:
2011年车间废水无外排,做到了废水零排放;
2、安全方面:
车间没有人身伤害事故发生,但车间安全生产方面运行情况不是太好,车间发生事故事件3起,给生产平稳运行带来较大影响,说明我们的安全管理工作还存在很多问题和不足,需要我们认真反思。
车间发生的事故事件如下:
设备意外事故:
2011年1月7日合成氨造气管道爆炸事故。
事故主要原因是循环水中带有大量的氧,进入系统造成的。
当时此系统停下后,洗气塔上水没有停,大量含氧的循环水经洗气塔后,氧在系统内越积越多,最终达到爆炸极限发生爆炸。
工艺操作事故:
2011年2月15日1#吹风气过热段开裂事件。
经事后检查,由于进燃烧炉煤气阀内漏,造成煤气进入燃烧炉,当时燃烧炉中部温度400℃左右,打开点火孔后,由于炉内负压造成空气进入炉内,混合后造成爆燃,爆燃后的气体冲击波冲击到过热段,造成过热段外皮开裂。
2011年5月16日6#造气炉防爆板爆响事件
5月16日中班造气油泵供货厂家长佳液压设备厂技术员正在调整造气东1#油泵压力开关,9:
30,油压高报警调试完毕,9:
38,厂家技术员正在调试油压低报警时,因油压低于3.46Mpa,造成东6#造气炉煤总阀不起,吹风炉憋压,风阀防爆板爆响。
10:
18修复,投入正常运行。
上述事故事件的发生,给公司生产及金大地公司造成了较为恶劣的影响,这也是在造气车间历史上所没有过的。
这说明车间的安全工作还不到位,安全形势非常严竣。
这些事故发生,再次给我们敲响了警钟,安全工作只有满分,没有及格,任何疏忽大意,都会给员工和公司带来不可估量的灾难。
在以后工作中,我们通过抓员工安全业务知识培训、抓操作规程的执行、抓违章违纪等来提高员工的安全意识和操作技能,确保生产的长周期安全平稳运行。
三、设备技改方面:
1、1月份,对造气加焦机下部布料管进行改造加高。
改造前,因布料管低,造成炉内中间无煤棒,炉子吹翻频繁,带出物多。
改造后,将布料管加高,炉况明显好转,下渣情况也大大好转。
2、2月份,为了减少加焦器粘附堵塞,对24台造气加焦器进行割孔透气,改造后效果较好。
3、2月10日,对栈桥输煤管进行改造,煤沫直接送到整备6#皮带,大大减少了煤沫入炉量,在炉况平稳运行和减少设备冲涮方面都起到积极作用
3、6月份,对造气各炉集尘器下灰管进行改造,改造后效果很好,很少再出现煤沫堆积,另外煤沫也很少再带到吹风气,进一步稳定了炉况。
4、7月份,从本月开始更换部分炉底滑道及阀门。
5、10月份,对造气炉进行烟囱除尘改造,安装渣场输渣皮带。
6、10月份以来,对造气炉进行不停炉下灰改造,造气西6台不停炉下灰装置,从10月10日开始已陆续投入改造,11月20日全部投入运行。
具体运行情况如下:
<一>、炉况运行方面:
安装不停炉下灰装置的炉况与其它炉子相比,炉温平稳,翻炉次数少;炉条机转速与其它炉相比,要慢80转左右;下灰也比其它炉要好,反焦量小。
<二>、气量供应方面:
从目前情况来看,现在8机满量27kpa生产,开20台炉,较以前相比气量比较充足。
<三>、其他方面:
现在每班8小时下灰6次,每1小时多就要下一次灰,下灰工劳动强度大,而且巡检时间较短;
安装不停炉下灰后,一楼工不再一次次跑着下灰,减少了劳动强度,增加了巡检次数,保证了安全生产。
<四>、前景展望。
目前造气停炉下灰,每班下灰6次,每次需要2分钟左右,也就是每台炉每班停炉12分钟;每天停炉36分钟,那么,24台炉每天停炉时间是864分钟(14.4小时);
全部安装不停炉下灰后,每天可以节约半台炉消耗,每台炉每班消耗煤棒按23吨计算,1天消耗69吨;停14.4小时也就是每天节约半台炉消耗,可以节约35吨煤棒,每吨煤棒按1000元计算,每天可以节约费用3.5万元。
根据以上情况分析,安装不停炉下灰的确能达到节能降耗,而且减少一楼下灰工的劳动强度,增加巡检次数,更加保证了安全平稳生产。
四、管理方面:
新合成氨系统开车后,系统大员工多,管理难度大,车间在管理方面没有一套科学合理的管理方法,势必会进入恶性循环怪圈,问题会越来越多。
为此,车间首先在管理人员上,进行明确合理分工,做到各负其责,又要无边界合作。
管理人员工资高低与自己的工作政绩挂钩,通过职责划分,管理人员工作积极性都很高,你追我赶形成很好的管理氛围。
从6月份开始,金大地实行市场化运行,员工成为市场化运作的主体,收入的高低完全掌握在自己手中。
车间为了尽快让市场化运行深入人心,车间通过开会宣传发动,并拿金山运行结果作对比,激发了员工工作积极性和工作热情,操作工工作责任心增强,成本意识、节约意识明显提高,查隐患、治漏气、精心操作、稳定生产条件、节约成本等成为自觉行为,改变了以往拨拨动动,不拨不动的被动局面。
车间下一步,要进一步完善细化小指标考核,真正做到能者多劳。
五、管理中存在的不足:
1、新合成氨系统开车,工艺与老系统不一样,有些地方需要摸索、完善及造气炉况调整等原因,造成发生事故三起和煤棒消耗偏高。
2、对外包单位监管、检查、考核等管理力度仍有待加强,真正让外包单位做好服务的理念深入人心。
3、造气现场卫生清理不彻底,煤沫、灰尘大,影响环境。
六、2012年工作计划:
1、加强对员工的业务知识、技术水平培训,提高大系统生产操作水平,杜绝各类事故发生。
2、加强各项工艺指标的管理和监督,特别是主要岗位工艺指标必须达到97%以上。
达不到每低于一个百分点考核10元。
3、造气岗位重点突破煤棒消耗,要确保煤棒入炉质量,保证炉况稳定,保证半水煤气成分的合格率,气量满足生产要求,达到不减机、减量,消耗完成公司下达指标,决不放过影响生产的人和事。
4、严把和监督煤棒质量,做到每天抽检煤棒质量、湿度,做到入炉煤棒合格,对煤棒质量不合格的,根据情况对整备车间给予否决和索酬。
5、一定加强外包公司监管,及时发现问题及时解决,不能因设备问题影响正常生产。
6、做好车间市场化运行,降低成本消耗,让公司和员工实现双赢。
造气车间
2011年12月1日