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plc空调控制

PLC和变频器在中央空调系统中节能应用

摘要:

介绍一种以PLC作为总控制部件,采用变频器控制中央空调冷冻水循环泵,构成恒压

循环供水;变频调速循环供水,以及用PLC控制一台软起动器分别起动4台井水泵控制系统。

从而实现节能目,提高系统可靠性,确保设备安全运行。

关键词:

PLC;变频器;软起动器;节能

1引言

晶澳太阳能有限公司采用3台设备制冷机组用

于生产设备制冷,设备冷冻水循环泵2台,额定功

率30kW,一备一用。

另采用2台空调制冷机组用

于环境制冷,空调冷冻水循环泵3台,额定功率

37kW,二用一备。

两种循环水泵均为工频全速运转,

由于设备冷冻水采用传统固定节流方式来满足生

产设备恒压供水要求和空调冷冻水采用固定节流

方式实现调节室内温度目,造成了大量电能

浪费,减短了水泵和阀门使用寿命。

现改造为由

PLC作为核心控制部件,由变频器和设备冷冻水泵

组成恒压供水系统。

空调冷冻水根据温差△T控制

原理,由变频器,PID温差控制器,温度变送器,

循环泵组成温差△T控制变频调速系统。

现公司有4口水井,井水泵额定功率为75kW,

采用工频恒速运行。

井水统一供给两种制冷机组冷

却水、其他车间用水、消防用水等。

由于井水泵

自耦降压起动方式控制机构宠大,故障率高。

现改

造为由PLC控制一台软起动器分别起动4台井水泵

起动方式。

2硬件配置

设计选用一台PLC作为核心控制部件,控制井

水泵软起动,设备冷冻水恒压供水和空调冷冻水

变频调速。

其中,PLC选用Siemens公司s7-200,

CPU选用S7-222,电源模块一块,数字扩展模块选

用EM22324VDC16输入/16输出。

共24个输入点,

22个输出点。

数字量输入主要有循环泵手/自动运行

方式切换,循环水泵和井水泵手动启/停操作和

井水流量反馈。

数字输出点用于19点继电器输出和

两个冷冻水系统故障报警和井水流量报警。

变频器选用MicroMaster430系列2台,一台额

定功率30kW,用于控制设备冷冻水循环泵,另一

台额定功率37kW,用于控制空调冷冻水循环泵。

MicroMaster430系列变频器是风机类和水泵类专用变频器,它拥有内置PID调节器,可以提高供水

压力控制精度,改善系统动态响应。

软起动器

选用SIRIUS3RW40系列一台,额定功率75kW,

用于软起动井水泵。

PID温差控制器一台,选用

Transmit(全仕)G-2508系列PID双路温差控制器,

用于设定温差,并将PID处理后4~20mA模拟

信号送至变频器。

压力变送器一个,用于检测设备

冷冻水管网压力,并将压力信号反馈给变频器。

温度变送器两个,用于检测蒸发器两端温度,并

将温度信号送至PID温差控制器。

3控制方案设计

 

3.1设备冷冻水恒压供水控制方案设计

控制原理如图2所示,设备冷冻水循环系统是

一个密闭系统,由1#,2#循环泵供水,供水压力

要求在4.0±0.5Mbar。

正常情况下,一台循环泵工

频全速运转时,出水压力可达7.5Mbar。

具有很大

裕量,为避免电能浪费,将设备冷冻水循环系

统设计为恒压供水系统。

方案设计有手动/自动两种

工作方式。

 

在手动方式下,工作人员可以根据实际情况现

场决定起/停水泵变频运行,并设最高优先控制

级,不受PLC自动控制,以保证检修或出现故障

时安全使用。

自动方式控制过程:

将控制面板上设备冷冻水

泵手动/自动开关,打到“自动”档,由井水泵运

行给定PLC设备冷冻水泵起动信号,PLC控制

KM11吸合,并与变频器通信,由变频器1F软起动

1#循环泵。

压力变送器检测设备冷冻水管网压力,

转化为4~20mA模拟信号反馈至变频器1F,变频器1F通过内置PID将检测压力与压力给定值

进行比较优化计算,输出运行频率调节1#循环泵

转速。

当压力变送器检测到管网压力低于给定

压力时,变频器输出频率上升,增加1#泵转速,

提高管网压力;反之,则频率下降,降低1#水泵

转速。

为防止备用泵在备用期间发生锈蚀现象,在

自动控制方式下,将1#、2#循环泵设置起始/停止周

期,使其自动定时循环使用。

为避免在水泵切换时,管网压力变化过大,应

采取必要起/停时间协调措施,以尽量保证水压

稳定,并在切换过程中,对压力检测信号进行一定

延时“屏蔽”,防止变频器在较高压力信号下不

起动。

切换过程为:

当设定循环周期已到时,屏

蔽压力检测信号。

将正在运行水泵频率升至

50Hz后切换为工频运行,之后将备用泵变频起动

(备用泵与运行泵不固定),在频率升至30Hz时,

切除工频泵,并取消对压力信号屏蔽,恢复正常

运行,如此循环。

在水泵切换时为了防止KM11与

KM12、KM21与KM22、KM11与KM22误动作同

时吸合发生故障,须将它们电气互锁和程序互锁。

当工作泵发生故障时,则立即停止工作泵,将备用

泵投入变频运行,并输出声光报警,提示工作人员

及时检修,当变频器发生故障时则停止水泵运行立

即输出报警。

3.2空调冷冻水系统循环泵变频调速控制方案设计

控制原理如图3所示,空调冷冻水系统供回

水温度之差反映了冷冻水从室内携带热量情况。

温差大,说明室内温度高,应提高冷冻水泵转速,

加快冷冻水循环;反之,温差小,说明室内温度低,

可以适当降低冷冻水泵转速,减缓冷冻水循环。

一般中央空调冷冻水系统设计温差为5oC~7oC。

过温差△T控制,控制冷冻水系统循环状态,可

以降低能源损耗,延长水泵寿命。

此外,空调冷

冻水系统是一个密闭系统不必考虑恒压问题。

 

差控制器和循环泵温差闭环变频调速系统,控制冷

冻水泵转速随着室内热负载变化而变化。

工作

过程为:

温度变送器1、2分别在空调机组蒸发器输

入和输出端测得温度后,转换为4~20mA标准信

号送入PID温差控制器,经PID与给定温差值比较

处理后,输出4~20mA标准信号到变频器2F

模拟量输入端,变频器2F输出相应频率,调节循环

水泵转速,达到控制温度目,形成一个完整

闭环控制系统。

系统设计为手动和自动两种控制

方式手动方式工作过程与设备冷冻水泵手动工作方

式类似自动控制过程为:

将控制面板上空调冷冻

水循环泵手动/自动控制开关打到“自动”档,系统将

在自动方式下运行,由井水泵运行给定PLC空调

冷冻水泵起动指令后,首先控制KM31吸合投入3#

循环泵变频运行,由温度变送器1、2检测蒸发器两

端温度,并将温度信号送到PID温差控制器,PID

温差控制器将检测到温差与给定温差比较处理后

标准信号反馈给变频器2F。

若检测到温差大于

温差给定值时,变频器2F提升输出频率,提高水泵

转速,加快冷冻水循环;反之,则降低频率,

降低水泵转速。

在自动运行方式下,将3台水泵设

定自动循环周期,定时自动循环使用。

3台水泵

开闭顺序为“先开先关”顺序,当室内热负荷加

大时,若变频器2F输出频率已升至50Hz,经一

定延时(如20min),当检测温差值仍大于温差给定

值时,通过PLC程序控制,把3#水泵切换为工频运

行,再投入4#水泵变频运行,如此循环,直到变频

运行5#水泵。

当3台水泵被全部投入运行,且变频

泵频率已至50Hz,经延时若频率仍没下降,则由

PLC输出报警,提醒工作人员及时修改空调机组设

定值;相反,当室内热负荷减小时,变频器2F降低

输出频率,降低5#泵转速,当频率降到20Hz时,

若检测温差值仍低于温差给定值时,经延时(如

20min),停止3#泵,依此类推。

为保证变频器2F

只控制一台水泵,将KM31、KM41和KM51电气

互锁和程序互锁,同时须将KM31与KM32、KM41

与KM42、KM51与KM52电气互锁。

当变频器2F

或水泵发生故障时,由PLC输出声光报警,提示工

作人员及时检修。

3.3井水泵软起动控制方案设计

如图1所示,利用PLC控制一台软起动器,即

可分别起动4台井水泵.将井水泵运行方式设计为

手动方式。

具体控制过程为:

按下控制面板上相应起动按钮,如按下6#泵起动按钮,PLC控制KM61

吸合并运行软起动器,软起动6#井水泵。

当软起动

器起动完毕后利用其辅助触点反馈信号给PLC,

PLC断开KM61并立即闭合KM62,将6#井水泵切

入工频运行,并停止运行软起动器,依此类推。

防止软起动器同时起动两台以上井水泵,须将

KM61、KM71、KM81、KM91电气互锁和程序互

锁,另须将KM61与KM62、KM71与KM72、KM81

与KM82、KM91与KM92电气互锁,

4S7-200与MM430变频器通信设置

S7-200PLC作为核心控制部件,它有总线访问

权,可以读取或改写变频器状态,控制软起动器

运行状态,从而达到控制和监视设备运行状态

目。

系统采用总线式拓扑结构,两台变频器采用

总线接插件连入总线。

S7-200选用S7-222CPU,软

件采用WIN3.2。

采用西门子Profibus屏蔽电缆及9

针D形网络连接头。

利用S7-222自由通信口功

能,即RS485通信口。

由用户程序实现USS协议与

两台MM430变频器通信。

在硬件连接完毕后,需

要对两台MM430变频器通信参数进行设置,如

表1所示。

 

5软件设计

在应用设计中,PLC起到“总监总控”角色,

可以对两台变频器状态进行查询和控制。

程序首

先将S7-222通信口初始化为自由通信口方式,然

后程序进入一个顺序控制逻辑功能块。

控制顺序为:

手动起动井水泵,在井水流量满足要求情况下,

自动运行设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵。

在PLC程序中设计了井水泵手动软起动井水泵

控制、设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵自动

定时循环程序;同时设计了设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵手动控制程序。

在本系统中采用

了变频器自身控制方法,这样就省去了对PLC

PID算法编程。

6结论

本系统设计实际应用运行一个夏季后,得出与

上个季度循环水泵电能消耗数据及故障次数如表2

所示。

数据显示,系统改造后节能达30%以上,并

且在春,秋、冬季节空调冷冻水循环泵节能效果

会更加明显,并且故障发生次数大幅下降。

因此采

用调速调节流量方式,可以大幅度降低截流能量

损耗,具有显著节能效果,并能延长水泵寿

命,提高系统运行稳定性,降低生产成本,提高

生产效率。

 

参考文献

[1]王仁祥,王小曼.变频器在中央空调中应用.通用变

频器选型,应用与维护.北京:

人民邮电出版社,2002:

176-202.

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430使用大全.2003.12.

[3]蔡行健.S7-200模块.深入浅出西门子S7-200PLC.

北京:

北京航空航天出版社,2003:

95-125.

[4]原魁,刘伟强.变频器基础及应用.北京:

冶金工业出

版社,2006.

[5]罗宇航.流行PLC实用程序及设计(西门子S7-200系

列).西安:

西安电子科技大学出版社,2004.

叮叮猫进士回答采纳率:

42.2%2010-03-2420:

38随着我国经济高速发展,交流变频调速技术已经进入一个崭新时代,其应用越来越广泛。

而电梯作为现代高层建筑垂直交通工具,与人们生活紧密相关。

随着人们对其要求提高,电梯得到了快速发展,其拖动技术已经发展到了变压变频调速,其逻辑控制也由PLC代替原来继电器控制。

通过对变频器和PLC合理选择和设计,大大提高了电梯控制水平,并改善了电梯运行舒适感,使电梯得到了较为理想控制和运行效果。

并利用旋转编码器发出脉冲信号构成位置反馈,实现电梯精确位移控制。

通过PLC程序设计实现楼层计数、换速信号、开门控制和平层信号数字控制,取代井道位置检测装置,提高了系统可靠性和平层精度。

该系统具有先进、可靠、经济特色。

该电梯控制系统具有司机运行和无司机运行功能,并且具有指层、厅召唤、选层、选向等功能和具有集选控制特点。

关键词:

电梯;PLC;变频调速;旋转编码器

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