plc空调控制.docx
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plc空调控制
PLC和变频器在中央空调系统中节能应用
摘要:
介绍一种以PLC作为总控制部件,采用变频器控制中央空调冷冻水循环泵,构成恒压
循环供水;变频调速循环供水,以及用PLC控制一台软起动器分别起动4台井水泵控制系统。
从而实现节能目,提高系统可靠性,确保设备安全运行。
关键词:
PLC;变频器;软起动器;节能
1引言
晶澳太阳能有限公司采用3台设备制冷机组用
于生产设备制冷,设备冷冻水循环泵2台,额定功
率30kW,一备一用。
另采用2台空调制冷机组用
于环境制冷,空调冷冻水循环泵3台,额定功率
37kW,二用一备。
两种循环水泵均为工频全速运转,
由于设备冷冻水采用传统固定节流方式来满足生
产设备恒压供水要求和空调冷冻水采用固定节流
方式实现调节室内温度目,造成了大量电能
浪费,减短了水泵和阀门使用寿命。
现改造为由
PLC作为核心控制部件,由变频器和设备冷冻水泵
组成恒压供水系统。
空调冷冻水根据温差△T控制
原理,由变频器,PID温差控制器,温度变送器,
循环泵组成温差△T控制变频调速系统。
现公司有4口水井,井水泵额定功率为75kW,
采用工频恒速运行。
井水统一供给两种制冷机组冷
却水、其他车间用水、消防用水等。
由于井水泵
自耦降压起动方式控制机构宠大,故障率高。
现改
造为由PLC控制一台软起动器分别起动4台井水泵
起动方式。
2硬件配置
设计选用一台PLC作为核心控制部件,控制井
水泵软起动,设备冷冻水恒压供水和空调冷冻水
变频调速。
其中,PLC选用Siemens公司s7-200,
CPU选用S7-222,电源模块一块,数字扩展模块选
用EM22324VDC16输入/16输出。
共24个输入点,
22个输出点。
数字量输入主要有循环泵手/自动运行
方式切换,循环水泵和井水泵手动启/停操作和
井水流量反馈。
数字输出点用于19点继电器输出和
两个冷冻水系统故障报警和井水流量报警。
变频器选用MicroMaster430系列2台,一台额
定功率30kW,用于控制设备冷冻水循环泵,另一
台额定功率37kW,用于控制空调冷冻水循环泵。
MicroMaster430系列变频器是风机类和水泵类专用变频器,它拥有内置PID调节器,可以提高供水
压力控制精度,改善系统动态响应。
软起动器
选用SIRIUS3RW40系列一台,额定功率75kW,
用于软起动井水泵。
PID温差控制器一台,选用
Transmit(全仕)G-2508系列PID双路温差控制器,
用于设定温差,并将PID处理后4~20mA模拟
信号送至变频器。
压力变送器一个,用于检测设备
冷冻水管网压力,并将压力信号反馈给变频器。
温度变送器两个,用于检测蒸发器两端温度,并
将温度信号送至PID温差控制器。
3控制方案设计
3.1设备冷冻水恒压供水控制方案设计
控制原理如图2所示,设备冷冻水循环系统是
一个密闭系统,由1#,2#循环泵供水,供水压力
要求在4.0±0.5Mbar。
正常情况下,一台循环泵工
频全速运转时,出水压力可达7.5Mbar。
具有很大
裕量,为避免电能浪费,将设备冷冻水循环系
统设计为恒压供水系统。
方案设计有手动/自动两种
工作方式。
在手动方式下,工作人员可以根据实际情况现
场决定起/停水泵变频运行,并设最高优先控制
级,不受PLC自动控制,以保证检修或出现故障
时安全使用。
自动方式控制过程:
将控制面板上设备冷冻水
泵手动/自动开关,打到“自动”档,由井水泵运
行给定PLC设备冷冻水泵起动信号,PLC控制
KM11吸合,并与变频器通信,由变频器1F软起动
1#循环泵。
压力变送器检测设备冷冻水管网压力,
转化为4~20mA模拟信号反馈至变频器1F,变频器1F通过内置PID将检测压力与压力给定值
进行比较优化计算,输出运行频率调节1#循环泵
转速。
当压力变送器检测到管网压力低于给定
压力时,变频器输出频率上升,增加1#泵转速,
提高管网压力;反之,则频率下降,降低1#水泵
转速。
为防止备用泵在备用期间发生锈蚀现象,在
自动控制方式下,将1#、2#循环泵设置起始/停止周
期,使其自动定时循环使用。
为避免在水泵切换时,管网压力变化过大,应
采取必要起/停时间协调措施,以尽量保证水压
稳定,并在切换过程中,对压力检测信号进行一定
延时“屏蔽”,防止变频器在较高压力信号下不
起动。
切换过程为:
当设定循环周期已到时,屏
蔽压力检测信号。
将正在运行水泵频率升至
50Hz后切换为工频运行,之后将备用泵变频起动
(备用泵与运行泵不固定),在频率升至30Hz时,
切除工频泵,并取消对压力信号屏蔽,恢复正常
运行,如此循环。
在水泵切换时为了防止KM11与
KM12、KM21与KM22、KM11与KM22误动作同
时吸合发生故障,须将它们电气互锁和程序互锁。
当工作泵发生故障时,则立即停止工作泵,将备用
泵投入变频运行,并输出声光报警,提示工作人员
及时检修,当变频器发生故障时则停止水泵运行立
即输出报警。
3.2空调冷冻水系统循环泵变频调速控制方案设计
控制原理如图3所示,空调冷冻水系统供回
水温度之差反映了冷冻水从室内携带热量情况。
温差大,说明室内温度高,应提高冷冻水泵转速,
加快冷冻水循环;反之,温差小,说明室内温度低,
可以适当降低冷冻水泵转速,减缓冷冻水循环。
一般中央空调冷冻水系统设计温差为5oC~7oC。
通
过温差△T控制,控制冷冻水系统循环状态,可
以降低能源损耗,延长水泵寿命。
此外,空调冷
冻水系统是一个密闭系统不必考虑恒压问题。
差控制器和循环泵温差闭环变频调速系统,控制冷
冻水泵转速随着室内热负载变化而变化。
工作
过程为:
温度变送器1、2分别在空调机组蒸发器输
入和输出端测得温度后,转换为4~20mA标准信
号送入PID温差控制器,经PID与给定温差值比较
处理后,输出4~20mA标准信号到变频器2F
模拟量输入端,变频器2F输出相应频率,调节循环
水泵转速,达到控制温度目,形成一个完整
闭环控制系统。
系统设计为手动和自动两种控制
方式手动方式工作过程与设备冷冻水泵手动工作方
式类似自动控制过程为:
将控制面板上空调冷冻
水循环泵手动/自动控制开关打到“自动”档,系统将
在自动方式下运行,由井水泵运行给定PLC空调
冷冻水泵起动指令后,首先控制KM31吸合投入3#
循环泵变频运行,由温度变送器1、2检测蒸发器两
端温度,并将温度信号送到PID温差控制器,PID
温差控制器将检测到温差与给定温差比较处理后
标准信号反馈给变频器2F。
若检测到温差大于
温差给定值时,变频器2F提升输出频率,提高水泵
转速,加快冷冻水循环;反之,则降低频率,
降低水泵转速。
在自动运行方式下,将3台水泵设
定自动循环周期,定时自动循环使用。
3台水泵
开闭顺序为“先开先关”顺序,当室内热负荷加
大时,若变频器2F输出频率已升至50Hz,经一
定延时(如20min),当检测温差值仍大于温差给定
值时,通过PLC程序控制,把3#水泵切换为工频运
行,再投入4#水泵变频运行,如此循环,直到变频
运行5#水泵。
当3台水泵被全部投入运行,且变频
泵频率已至50Hz,经延时若频率仍没下降,则由
PLC输出报警,提醒工作人员及时修改空调机组设
定值;相反,当室内热负荷减小时,变频器2F降低
输出频率,降低5#泵转速,当频率降到20Hz时,
若检测温差值仍低于温差给定值时,经延时(如
20min),停止3#泵,依此类推。
为保证变频器2F
只控制一台水泵,将KM31、KM41和KM51电气
互锁和程序互锁,同时须将KM31与KM32、KM41
与KM42、KM51与KM52电气互锁。
当变频器2F
或水泵发生故障时,由PLC输出声光报警,提示工
作人员及时检修。
3.3井水泵软起动控制方案设计
如图1所示,利用PLC控制一台软起动器,即
可分别起动4台井水泵.将井水泵运行方式设计为
手动方式。
具体控制过程为:
按下控制面板上相应起动按钮,如按下6#泵起动按钮,PLC控制KM61
吸合并运行软起动器,软起动6#井水泵。
当软起动
器起动完毕后利用其辅助触点反馈信号给PLC,
PLC断开KM61并立即闭合KM62,将6#井水泵切
入工频运行,并停止运行软起动器,依此类推。
为
防止软起动器同时起动两台以上井水泵,须将
KM61、KM71、KM81、KM91电气互锁和程序互
锁,另须将KM61与KM62、KM71与KM72、KM81
与KM82、KM91与KM92电气互锁,
4S7-200与MM430变频器通信设置
S7-200PLC作为核心控制部件,它有总线访问
权,可以读取或改写变频器状态,控制软起动器
运行状态,从而达到控制和监视设备运行状态
目。
系统采用总线式拓扑结构,两台变频器采用
总线接插件连入总线。
S7-200选用S7-222CPU,软
件采用WIN3.2。
采用西门子Profibus屏蔽电缆及9
针D形网络连接头。
利用S7-222自由通信口功
能,即RS485通信口。
由用户程序实现USS协议与
两台MM430变频器通信。
在硬件连接完毕后,需
要对两台MM430变频器通信参数进行设置,如
表1所示。
5软件设计
在应用设计中,PLC起到“总监总控”角色,
可以对两台变频器状态进行查询和控制。
程序首
先将S7-222通信口初始化为自由通信口方式,然
后程序进入一个顺序控制逻辑功能块。
控制顺序为:
手动起动井水泵,在井水流量满足要求情况下,
自动运行设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵。
在PLC程序中设计了井水泵手动软起动井水泵
控制、设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵自动
定时循环程序;同时设计了设备冷冻水循环泵和空调冷冻水循环泵手动控制程序。
在本系统中采用
了变频器自身控制方法,这样就省去了对PLC
PID算法编程。
6结论
本系统设计实际应用运行一个夏季后,得出与
上个季度循环水泵电能消耗数据及故障次数如表2
所示。
数据显示,系统改造后节能达30%以上,并
且在春,秋、冬季节空调冷冻水循环泵节能效果
会更加明显,并且故障发生次数大幅下降。
因此采
用调速调节流量方式,可以大幅度降低截流能量
损耗,具有显著节能效果,并能延长水泵寿
命,提高系统运行稳定性,降低生产成本,提高
生产效率。
参考文献
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38随着我国经济高速发展,交流变频调速技术已经进入一个崭新时代,其应用越来越广泛。
而电梯作为现代高层建筑垂直交通工具,与人们生活紧密相关。
随着人们对其要求提高,电梯得到了快速发展,其拖动技术已经发展到了变压变频调速,其逻辑控制也由PLC代替原来继电器控制。
通过对变频器和PLC合理选择和设计,大大提高了电梯控制水平,并改善了电梯运行舒适感,使电梯得到了较为理想控制和运行效果。
并利用旋转编码器发出脉冲信号构成位置反馈,实现电梯精确位移控制。
通过PLC程序设计实现楼层计数、换速信号、开门控制和平层信号数字控制,取代井道位置检测装置,提高了系统可靠性和平层精度。
该系统具有先进、可靠、经济特色。
该电梯控制系统具有司机运行和无司机运行功能,并且具有指层、厅召唤、选层、选向等功能和具有集选控制特点。
关键词:
电梯;PLC;变频调速;旋转编码器