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不合格项整改报告

不合格项整改报告

  篇一:

不合格项的整改报

  不合格项的整改报告

  天津市食品药品监督管理局医疗器械处:

  2011年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系

  考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中,查出我公司在质量

  体系运行中存在的问题,并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重

  视,及时召开了分析会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质

  量体系控制程序立即采取了整改措施。

  现将整改过程与整改内容汇报如下:

  一、10月20日,我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议,

  依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》,对局“质量体系考核”

  检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。

将存在的

  12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》,责成负责人嫌弃整改并提交此

  次内审末次会议审核。

  二、12个不合格项的整改情况:

  1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“企业现场未能提供产品的作业指导书、检

  查规范;检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符;申请注册

  的产品具体治疗功效,但在工业文件中对治疗用水未作要求”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格的纠正措施:

立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将

  产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求。

  纠正措施的处理情况:

已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称与注

  册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件)。

  2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“企业建立的采购控制程序文件中对采购

  物资的分类不明确,未将外协的资料进行分门类,不能对采购物资有效控制”。

  分析不合格的原因:

公司的采购控制计划已确定,属于规范化管理,没有

  形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分

  类,将外协的资料分门类。

  纠正措施的处理情况;已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类,

  将外协的资料分门类,能对采购物资有效控制(详见附件)。

  3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“《合格供方名录》与实际供方不一致”。

  分析不合格的原因:

公司办公室疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

企业严格核查供方名录,做到准确、真实。

  纠正措施的处理情况:

公司完成了供方名录与实际名录的一致。

  4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“检查现场未能提供《合格供方档案》”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未提供必要的资料。

  针对不合格项的纠正措施:

企业严格核查供方档案,做到准确、真实。

  纠正措施的处理情况:

公司提供了供方档案。

  5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程;成产现场未能提供作业指导书”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

公司将确定关键过程/特殊过程;生产现场将提

  供作业指导书。

  纠正措施的处理情况:

公司已确定关键过程/特殊过程;生产现场提供了作

  业指导书。

  6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。

  分析不合格的原因:

公司技术部疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。

  纠正措施的处理情况:

公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。

  7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

  纠正措施的处理情况:

公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。

  8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“未能提供该产品的批生产记录”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未形成文件。

  针对不合格项的纠正措施:

公司将提供批生产记录。

  纠正措施的处理情况:

公司已提供批生产记录。

  9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“生产现场、仓库标识不全(无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡)”。

  分析不合格的原因:

公司疏于管理,未形成规范制度。

  针对不合格项的纠正措施:

公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡。

  纠正措施的处理情况:

公司加强管理,对现场和仓库标识进行检查,能够达到标准。

  10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未能提供必要的设备。

针对不合格项的纠正措施:

公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

纠正措施的处理情况:

公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

  11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“无耐压测试仪、漏电测试仪”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未能提供必要的设备。

针对不合格项的纠正措施:

公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

纠正措施的处理情况:

公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。

  12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》

  条款检查评定存在问题描述,即:

“未制定检验、检测仪器使用记录”。

  分析不合格的原因:

公司疏于规范化管理,未进行必要的记录。

  针对不合格项的纠正措施:

公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。

纠正措施的处理情况:

公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。

  不符合报告

  编号:

WK-1

  篇二:

不符合项报告整改

  不符合项报告

  不符合项报告(续)(由受审核方填写)

  篇三:

不符合项整改报告

  2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告

  2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请,2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审,在评审过程中,发现了8项不符合项,针对评审组指出的不符合项,我厂高度重视,立即组织实施整改,现整改完毕,就整改情况报告如下:

  不符合项一:

更衣室私人物品与工作服混放

  原因分析:

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;

  整改措施:

里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服,在外间单独放置;整改完成情况:

个人物品和衣服放在外间,里间更衣室放置和更换工作服,达到卫生要求;

  相关证明附件:

见照片一。

  不符合项二:

洗手消毒处为手动龙头

  原因分析:

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视硬件设施要求;整改措施:

已更换为脚踏式水龙头

  整改完成情况:

可以做到手不接触龙头,达到卫生要求;

  相关证明附件:

见照片二。

  不符合项三、八:

内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分;原因分析:

对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视不同卫生区域应分开控制卫生;

  整改措施:

隔断车间,分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理,整改情况:

整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通,符合卫生要求;

  相关证明附件:

见照片三。

  不符合项四:

加工车间灯无防爆设置;

  原因分析:

对食品生产企业卫生要求重视不足,硬件更新不及时;

  整改措施:

更换有防爆罩的日光灯;

  整改情况:

光照充足,如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,符合卫生要求;

  相关证明附件:

见照片四。

  不符合项五:

成品库存放产品无信息标识;

  原因分析:

仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,内部监管不严格;

  整改措施:

印刷标识卡,成品库所有产品明确标识;

  整改情况:

已标识清楚;

  相关证明附件:

见照片五。

  不符合项六:

内包装库存有礼品袋等物品;

  原因分析:

对内包装管理重视不够;

  整改措施:

将礼品袋等其它物品转移到其他仓库;

  整改情况:

已将其它物品转移,经检查整改措施有效;

  不符合项七:

厂区平面图局部与实际不符。

  原因分析:

沿用了老的建筑平面图,忽视所致;

  整改措施:

已重新绘制;

  相关证明附件:

见附件(平面图2)。

  通过此次评审和整改,我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识,在今后的工作中,加强过程管理和硬件投入,保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。

  整改单位:

*******

  整改完成时间:

2009年1月16日

  纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施,整改只是针对当前状况,没有如何以后不发生的措施。

  另外,原因分析也有些说不过去,基本都是对规定重视不够,理解不够,那当初的审核能过关,就说明是附后条件的,建议把原因写成人为因素会好一些,如第一条,更衣室私人物品与工作服混放,可以分析为已有明确文件规定,对相关人员已进行过培训,但个别新员工未严格执行。

整改措施:

按规定在指点区域挂放工衣和便服,对员工进行卫生知识培训,进一步重申相关卫生要求。

  相关证明文件包括:

整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。

  某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告

  临沂市安全生产监督管理局:

  2010年11月18号,临沂市安全生产监督管理局组织有关专家,邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家,对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审,对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审,评审结论,对于安全标准化建设公司领导能够重视,也有一定的认识,成立了相关的组织机构。

建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。

安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行,提高效率。

建议提高认识,进一步充实、完善公司安全标准化系统,整合标准体系文件,依据PDCA模式进行持续改进。

企业“三级”,安全标准化单位给予通过。

评审结束后,公司按照评审组的要求,对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改,并将公司从现场和资料方面的不足之处,层层分解,落实到车间(科室)、班组。

要求按照要求保质保

  量的完成,整改小组负责人:

王中、成员:

付红、石腾海、冯晖。

要求整改小组对专家提出情况,逐一落实认真整改,将资料和台账补充完善,使其达到要求,现将完成整改情况报告如下:

  

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