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运行对标分析会

国电双鸭山发电公司

对标运行分析月报

(2013年7月份)

国电双鸭山发电有限公司

2013年8月6日

 

生产各对标工作组对标分析报告

1、汽机对标工作组

(一)主要影响指标的事件(缺陷)及影响程度分析:

序号

事件名称

简要情况说明及处理过程

影响程度分析

专责单位

1.

#2机#1凝汽器收球率低20%。

等待配件(10日—30日)

#1凝汽器循环水出、入口电动门传动机构故障,措施做不下来,造成胶球投不上,影响凝汽器换热。

汽机分场

2.

#6机组#3高加泄漏

高加管束渗漏1根,管束焊口一处有裂纹。

(10日-15日)

每天影响煤耗8克

汽机分场

(二)影响指标因素

1.#2机#1凝汽器收球率低20%。

是收球网入口管处堵塞,胶球无法正常循环。

2.#6机组#3高加泄漏,主要是高加设计使用管束材质不当,管束焊接焊条选择错误。

(三)上月主要完成工作

1.对#1、#6机真空系统渗漏点检测治理,检修与运行共同配合进行治理。

#1机真空严密性348Pa/min,#1机真空严密性100Pa/min,

2.#1机#1、#3给水泵工作、润滑油冷油器清扫

3.#2机#1胶球网堵塞清理,使胶球收球率达到95%以上。

4.更换#5机#1胶球泵出口门,使胶球系统正常投入运行。

(四)下月主要计划工作

1.#5机真空系统渗漏点检测治理,检修与运行共同配合进行治理,当负荷允许时,做严密性试验,检验治理效果。

2.利用#1机停机时间,对真空系统渗漏点和内漏阀门进行治理。

3.统计水源井电流低水泵,并逐台更换电流低于130A的水泵。

4.利用#1机停机时间,进行#1水塔溅水管疏通,溅水碟更换,清理污泥。

5.#2机真空系统渗漏点检测治理,检修与运行共同配合进行治理,当负荷允许时,做严密性试验,检验治理效果。

2、锅炉对标工作组对标分析:

(一)7月份主要影响指标的事件(缺陷)及影响程度分析:

序号

事件名称

简要情况说明及处理过程

影响程度分析

专责单位

1

8日、19日#1炉#2排粉机找动平衡。

8日10:

30---9日1:

00#1炉#2排粉机找动平衡。

影响再热汽温。

锅炉分场

2

10日#2引风机清灰;11日#1、#2引风机叶片清灰;22日#2引风机清理叶片积灰。

1:

00---5:

00#2磨煤机乙电机端瓦检修,停止#2排粉机运行。

22:

00---1:

00#2引风机清灰。

影响主汽温度,影响再热温度。

锅炉分场

3

#6炉右侧再热主管路漏汽

锅炉分场

4

5A一次风机找动平衡

耗油5吨

锅炉分场

5

6B一次风机消缺

耗油22吨

锅炉分场

(二)7月份主要指标异常分析:

1.#5炉再热汽温同比降低10.14℃,主要原因:

本月1-7日#5炉单套引、送风机运行,总风量在1300吨/小时,300MW时氧量低于3%,再热换热不足,温度在540℃,故#5炉再热温度低;环比升高4.24℃,7月7日后#5炉恢复双套引、送风机运行。

2.#5、6炉锅炉飞灰同比降低1.67%、2.18%,主要原因:

去年7月份无烟煤掺烧1:

1,飞灰含碳量在2.5—4.5%,今年在#5、6炉中排C、F磨煤机掺烧无烟煤,掺烧比例3:

1,飞灰在1.2-1.76%。

(三)7月份主要完成工作:

3.5B密封风机更换对轮,拆除入口滤网。

单台运行电流达到217.3A,通过关磨煤机下架体密封密封风门至50%,可以实现单台密封风机运行。

(四)8月份主要工作计划:

1.#1炉停炉烟风系统漏风治理。

成立漏风检查小组,针对#1炉漏风存在的问题进行检查治理。

2.#1炉烟道、引风机叶轮积灰清理。

3.#1炉内漏阀门治理:

再热器右冷主安全门、定排二次门、省煤器放水一、二次门内漏。

4.针对#1炉分离器效率低,停炉检查,收集资料,找相关单位进行改造。

5.5A密封风机入口滤网拆除。

3.电气对标工作组

一、600MW机组电气对标工作组对标分析:

(一)本月份主要影响指标的事件(缺陷)及影响程度分析:

序号

事件名称

简要情况说明及处理过程

影响程度分析

专责单位

1

6A凝结水泵电机上轴承检修

7月12日,14:

376A凝结水泵电机上轴承温度高,倒6B凝结水泵运行,7月13日12:

07检修开票处理,12:

50处理完毕,启动6A凝结水泵,停止6B凝结水泵。

影响电耗29000KWH

电气工区

2

6B送风机A5模块驱动故障切工频

7月29日13:

226B送风机A5模块驱动故障切工频,15:

35A5模块更换完毕。

影响电耗1551KWH

电气工区

(二)本月份开展对标工作的主要举措及成效:

1、2013年7月份电平衡统计:

(1)三期全厂电平衡统计

电能损耗率:

ηsh=W损耗/W输入*100%=49750/17526000*100%=0.29%

全厂电平衡分析:

电能损耗为0.29%,比上月降低0.03%,主要原因是本月#5、#6机负荷率较高。

(2)#5机电平衡统计

因本月5A、5B汽前泵电能计量板故障,#5机电平衡未统计

(3)#6机电平衡统计

#6机电平衡分析:

#6机不平衡率为-0.54%,比上月升高0.13%,不平衡率的波动主要是脱硫电量人工抄表时引起的误差。

2、非生产用电情况:

1、家属线本月耗电电量548928KWH。

2、本月脱硫耗电量4238387KWH。

3、脱硝施工耗电7639KWH

二、200MW机组电气对标工作组对标分析:

(一)七月份主要影响指标的事件(缺陷)及影响程度分析:

原因分析:

2013年七月份(#1炉引风机一台工频、一台变频运行30天)耗电量100.24万KWH,比上月(两台引风变频运行25天)耗电量82.8840万KWH高出17.356万KWH,比去年七月份(两台引风变频运行17天)57.132万KWH高出43.108万KWH。

(二)七月份开展对标工作的主要举措及成效:

七月份#1机组电量损耗45.09395与上月43.31685万KWH(都运行一个月)基本持平。

#2机组电量损耗29.7675万KWH比上月4.7886万KWH增加了24.9789万KWH,分析原因#2机本月运行27天,上月运行5天。

一、二期机组损耗14.3616万KWH与上月-1.5978万KWH相比均变化不大。

(五)下月对标的工作计划及完成的标准:

1、做好脱硝施工电量的统计工作。

上月领导安排工作:

1、统计#1炉引风机变频器一工一备运行方式的节能分析。

2、#1炉#2给水泵电机振动准备重新请专家调试。

3、卸煤沟电缆沟积水打联络单建渗水井。

4.热工对标工作组

5.化学对标工作组:

5.1上月份重点工作和运行分析会提出问题完成情况:

5.2节能对标管理分析

5.2.1全厂汽水合格率、酸、碱耗及全厂各种用水比较:

项目

07月

06月

比较

单位

一期汽水合格率

99.40

99.10

0.30

%

三期汽水合格率

99.60

99.05

0.55

%

酸耗

60.10

60.20

-0.10

g/mol

碱耗

53.10

53.20

-0.10

g/mol

精处理自用水

5100

5710

-610

t

单元及混床再生用水

1800

1800

0

t

全厂除盐水补水总量

33473

23104

10369

t

一期单台机组每小时补水量

15.75

13.16

2.59(环比)

t/h

去年同期一期单台机组每小时补水量

17.34

-1.59同比)

t/h

三期单台机组每小时补水量

8.55

8.15

0.4(环比)

t/h

去年同期三期单台机组每小时补水量

11.28

-2.73(同比)

t/h

全厂工业水补水总量

2006659

1758661

247998

t

全厂机组补氢总量

2360

2769

-409

m3

耗水指标

0.73

0.82

-0.09

m3/(s·GW)

5.2.2一、三期汽水合格率为99.40%和99.60%,,凝结水溶解氧合格率增加。

5.2.3本月全厂除盐水补水量为33473吨,与上月相比增加了10369吨,一期除盐水较上月用量增加了9794吨,主要原因是一期机组运行天数较上月增加20天;三期除盐水较上月用量增加了575吨,主要原因是本月单台机组每小时补水量较上个月增加所致。

5.2.4本月全厂机组补氢总量2360m3,与上个月相比减少了409m3,本月一期机组补氢量较上月增加了242m3,原因是#2机本月运行了26天,而上月运行了7天,三期机组本月补氢量较上个月减少了651m3,原因是上月#5机排补量相对较大。

5.5下月节能对标重点工作:

5.5.1监督暖气优化方案实施,减少采暖用量。

5.5.2合理调整前置过滤器运行方式,降低反洗除盐水用水量。

5.5.3继续优化大井、工业水泵的运行方式,降低厂用电率。

6.燃料专业汇报:

6.17月份节能工作完成情况

6.1.1回收三期杂物机处石子煤129吨。

6.1.2回收一期沉淀池及污水泵坑煤泥15吨,三期拉紧间积煤5吨。

6.1.3本月非生产用能完成情况:

(1)完成输煤三期五段栈桥采暖汽片的隔断,计18组。

(2)完成一段采暖回水改造。

(3)完成输煤三期七段值班室采暖改造.

6.27月份指标完成情况及分析

指标名称

单位

完成值

上月

输煤单耗(200MW)

KWH/T

0.93

1.33

输煤单耗(600MW)

2.93

2.7

掺烧经济煤种

吨(哈铁褐煤)

0

0

吨(煤泥)

13293

13342

吨(宝清褐煤)

0

0

吨(无烟)

25585

13692

6.2.1返煤影响:

7月份返煤34500吨,上月份返煤34200吨。

6.2.2设备影响掺烧量:

本月因斗轮机检修影响煤泥掺烧约700吨。

6.3下月节能重点工作:

6.3.1回收一二、三期沉淀池及拉紧间煤泥。

6.3.2加强设备的巡回检查,减少设备的漏水、漏煤现象。

6.3.3回收三期杂物机石子煤处。

6.3.4非生产用能工作:

计划完成三期输煤现场疏水回水泵更换。

7、脱硫对标工作组

7.1主要影响指标的事件(缺陷)及影响程度分析:

序号

事件名称

简要情况说明及处理过程

影响程度分析

专责单位

#5FGD运行

1

#5-3循环泵机械腰瓦温度高

7月17日13.30分循环泵机械腰瓦温度73度,立即倒备用泵运行,19日轴承更换完毕后,启动正常,24日17.15分机械腰瓦温度高,停止运行,轴承备件未到,至今等备件更换。

影响电耗3128kwh。

脱硫运行专业

2

#1工艺水泵电流大

基于1号工艺水泵带两塔运行电流62A,二级下八除雾器冲洗水门内漏,冲洗水压力0.04MPA、二级上七电动门内漏,压力0.05MPA,电流冲洗时候达到89A,待停机处理。

影响水耗998立方米。

影响电耗1058kwh

脱硫运行专业

#6FGD运行

1

#6-3循环泵电机腰瓦异音(倒泵试转)

7月12日,检查发现#6-3循环泵电机腰瓦异音大,停止发现转子挡圈磨轴,倒#6-1循环泵运行(需要返厂处理)。

影响电耗5625kwh

脱硫运行专业

2

#6-1循环泵减速机轴向振动大0.67mm。

7月27日19.11分#6-1循环泵减速机轴向振动大0.67mm紧急停止,经过处理恢复正常。

(试转影响电量)

影响电耗1875kwh

 

脱硫运行专业

7.2主要指标异常分析:

1.电耗增加11686kwh。

2.水耗增加998立方米。

7.3主要完成工作:

4.将所有空调温度控制承受温度或者停止,运行后设备就地控制柜停电,控制电耗增加。

5.轴流风机根据天气温度情况适当停止,只长期投入PC段轴流风机。

6.加浆泵一台运行,改造加装联络管,在试运行阶段,控制加浆量及供浆调整门开度,监控PH值,跟踪自动供浆情况,预计一个月节电26640kwh。

7.继续将事故浆液罐地坑液位巡视到位,间断性停止地坑搅拌器,控制电耗增加。

8.工艺水泵一台运行比较稳定,月节电大约54000kwh.

7.4下月主要工作计划:

6.7月份两塔运行,坚决控制吸收塔浆液密度至1085-1120千克每立方米,合理安排脱水时间,增加脱水时间,控制真空泵电流,调整真空泵密封水流量,降低循环泵电流,节省电耗。

7.继续跟踪FGD区域内所有照明,合理安排投停时间。

8.加大石灰石品质跟踪,不合格石灰石不给于卸料,控制浆液中氯离子及硫酸镁含量,避免设备腐蚀磨损,在额定电流下运行。

9.做好定期工作及轮换,每周一定期加补钢球。

10.继续严密监视循环浆液泵电流,出入口压力,根据塔密度,脱水情况,周一白班全面化验浆液数值,分析参数变化,及时做出运行调整

11.如果石灰石料湿,7月份下雨比较频繁,石灰石品质合格情况下,卸料时候,卸料间除尘器及仓顶除尘器,以及根据倒料情况,料仓料位允许下,埋刮板输送机不参与运行,节省电耗。

12.根据滤饼厚度,实验一条皮带脱两塔,按照时间及液位做好记录,以备作为实验依据。

13.8月份天气早晚温差大,根据实际情况合理调整FGD运行工况,将节能降耗争取在上一个新的台阶。

8、经济煤种掺烧对标组

一、计划情况:

7月份经济煤种掺烧计划5万吨:

煤泥2.5万吨,无烟煤2.5万吨。

二、完成情况:

实际完成掺烧经济煤种3.8878万吨,其中掺烧煤泥1.3293万吨,掺烧无烟煤2.5585万吨,掺烧双兴汽运煤0.87万吨,未完成掺烧计划。

三、对标分析:

7月份掺烧煤泥与6月份相比,环比降低0.0049吨,主要因为7月份雨天较多,煤泥湿影响煤泥掺烧量。

去年7月份完成1.506万吨,同比降低0.1767万吨,主要原因是今年7月份比去年7月份雨天多影响了煤泥掺烧量;7月份掺烧无烟煤与6月份环比升高1.1893万吨,主要因为7月份发电负荷高,在高负荷掺烧高质无烟煤、低负荷掺烧低质无烟煤,增加了无烟煤的掺烧量。

四、存在的问题:

1、大型转机消缺影响经济煤种掺烧量:

锅炉检修#1炉#1、2引风机缺陷各1次,#1炉#1、2排粉机检修各1次,电气检修#1炉#1、2磨煤机各1次,影响煤泥掺烧1200吨。

电气工区检修5A、5B引风机电机,锅炉工区检修6B一次风机,影响无烟煤掺烧5500吨。

2、因天气原因影响煤泥掺烧量约10000吨。

五、下月掺烧计划:

1、8月份计划掺烧煤泥1.25万吨,无烟煤2.5万吨。

六、预控措施:

1、督促检修公司提高煤泥晾晒质量,及时苫盖、晾晒、倒垛。

2、提高三期掺烧无烟煤量。

3、各分场加强设备维护,积极沟通协调,建议大型转机消缺在不影响安全前提下同时进行,尽量不要因为设备消缺影响掺烧。

9.发电对标工作组:

9.发电对标工作组:

9.1上月对标会安排的工作完成情况:

9.1.1三期单台机组工业水平衡试验正在进行

9.1.2Sis系统指标测点坏点统计分析

9.1.2.17月10日后夜,#5机退一次风机,强制给水流量,SIS各项指标不准。

9.1.2.27月11日全天、12日全天,#6机SIS数据库硬盘坏,各转机单耗不准。

9.1.2.37月15日白班,#6机退一次风机,强制给水流量,SIS各项指标不准。

9.1.3真空严密性试验操作标准规范制定完成

9.1.4锅炉漏风试验#1、#2、#6炉已完成

9.1.5影响指标的缺陷告知检修(长期)

9.2发电部对标组8月重点工作:

9.2.1做好启停机耗能统计分析,细化机组启动节水、节电、节煤、节油工作。

9.2.2做好无烟煤、煤泥掺烧时的燃烧调整,优化运行参数及原煤斗挂壁处理工作。

9.2.3热试组做好相关热力试验工作。

 

主要经济指标对标分析

一、主要指标完成情况分析(内部资料)

1、供电耗率

本月供电煤耗完成325.002克/千瓦时,其中600MW完成310.22g/kwh,同比升高1.4g/kwh(原煤斗煤量变化影响-1.5g,脱硫升高煤耗+2.6g,负荷率降低6.03%影响煤耗+1.8g,无烟掺烧影响飞灰同比降低0.68%影响煤耗-1.4g);200MW完成363.83g/kwh,同比降低降低5.07g/kwh(厂用电率同比降低1.01%影响-4.1g,同期机组启停各一次)。

一季度供电煤耗完成324.1克/千瓦时,同比升高1.91克/千瓦时。

其中600MW完成310.8g/kwh,同比升高1.5g/kwh;200MW完成360.3g/kwh,同比降低5.8g/kwh。

2、生产厂用电率

本月厂用电率全厂完成6.45%,同比升高0.96个百分点。

本月600MW完成5.47%,同比升高1.04个百分点;200MW完成8.54%,同比降低1.43个百分点。

累计厂用电率全厂完成6.47%,同比升高0.79个百分点。

其中600MW完成5.47%,同比升高1.0个百分点;200MW完成9.06%,同比降低0.68个百分点。

3、耗油:

本月耗油37吨(另外推土机等上报13吨),同比降低55吨。

本月启停机0次;消缺33吨(#5A、#6B一次风机故障消缺、#5B引风机更换轴承、6A引风机静叶故障),200MW机组未发生耗油,但排粉机及磨煤机消缺参数较多,机组消缺较频繁设备可靠稳定性经受考验;煤质湿粘堵塞磨煤机入口管处理稳燃耗油4吨。

累计耗油232吨(另外推土机等上报141吨),实际同比降低14吨。

启停机20次耗油44吨(同期启停机23次耗油83吨),本期启停节油2.2吨/次,同比减少1.4吨/次;本期稳燃耗油119吨,同比减少26吨,配煤掺烧和防堵管理仍有节油潜力;消缺耗油69吨同比增加51吨,其中5A.6B一次风机消缺5次耗油48吨,还需加强隐患排查和预防性消缺治理。

4、对标分析:

2013年7月份对标分析

序号

考核项目

单位

机组

双鸭山公司

康平

鹤岗

庄河

与康平差值

本期

同期

上月

本期

本期

本期

1

运行小时

h

#5机

744.0

743.0

692.78

744

735

744

 

#6机

744.0

744.0

720.0

744

744

 

全厂

1488

1487

1413

1488

735

1488

 

2

利用小时数

h

全厂

454.6

501.5

419.5

538.2

457.3

5309.3

 

3

发电量

万kWh

全厂

54550

60184

50340

64588

27438

637120

 

4

入炉热值

Mj/kg

全厂

17.91

16.27

18.60

14.64

15.02

15.20

 

5

负荷率

全厂

61.10

67.46

59.39

72.34

62.21

71.36

-11.24

7

上报供电煤耗

g/kwh

全厂

310.96

311.08

311.16

308.31

305.82

301.60

2.65

8

综合厂用

全厂

5.97

4.83

5.73

5.37

5.35

4.95

 

9

发电厂用

全厂

5.66

4.51

5.32

4.88

4.95

4.38

0.78

10

主汽温度

#5机

569.69

569.01

565.70

569.67

565.65

568.50

 

#6机

570.3

566.93

564.70

568.77

567.80

 

全厂

570.0

567.97

565.10

569.22

568.14

0.77

11

再热汽温

#5机

560.77

569.01

560.40

563.87

560.58

565.80

 

#6机

565.23

566.93

560.40

563.42

565.30

 

全厂

563.0

567.97

560.40

563.64

565.54

-0.64

12

排烟温度

#5机

144.87

148.07

133.50

128.98

110.26

137.90

 

#6机

119.43

122.08

114.70

129.47

134.20

 

全厂

132.2

135.07

123.30

129.23

136.01

 

13

冷风温度

#5机

21.7

24.21

16.1

28.1

19.76

23.9

 

#6机

24.32

25.61

17.6

28.5

24.8

 

全厂

23.0

24.9

16.9

28.3

24.4

 

14

排烟-冷风

#5机

123.2

123.9

117.4

100.9

90.5

114.0

 

#6机

95.1

96.5

97.1

101.0

109.4

-5.9

全厂

109.1

110.2

106.4

101.0

111.7

8.2

15

氧量

#5机

3.52

3.65

5.23

3.11

4.65

2.80

 

#6机

4.25

3.62

5.36

2.83

3.50

 

全厂

3.89

3.63

5.30

2.97

3.16

0.92

16

飞灰可燃物

#5机

0.96

2.81

1.53

0.37

1.06

1.16

 

#6机

1.01

3.02

1.27

0.24

0.88

 

全厂

0.99

2.92

1.39

0.30

1.02

0.69

17

真空

KPa

#5机

93.2

92.7

93.90

93.37

92.76

94.20

 

#6机

93.05

92.58

93.60

92.92

94.30

 

全厂

93.13

92.64

93.70

93.15

94.25

-0.03

18

排汽温度

#5机

39.16

39.08

37.82

40.5

36.13

35.8

 

#6机

38.53

38.39

37.21

41.3

35.4

 

全厂

38.84

38.74

37.49

40.9

35.6

 

19

凝汽器端差

#5机

4.0

4.2

3.4

3.4

2.18

4.7

 

#6机

3.9

4.3

3.8

2.8

2.9

 

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