天门山电厂1号机组进相试验方案.docx

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天门山电厂1号机组进相试验方案

天门山电厂1号机组进相试验方案

1试验目的

受天门山电厂委托,我单位承担天门山电厂1号机组进相试验工作。

通过进相试验,检验天门山电厂1号机组从电网吸收无功功率的能力,测量1号机组在进相运行时的功角、温升及有功、无功、电压、电流等参数,充分发挥机组本身所具有的调节无功功率和电网电压的能力,为机组安全稳定的进相运行提供科学依据。

2试验方案编制依据

《发电机运行规程》

《QFSN-660-2-22型汽轮发电机容量曲线》

《电业安全工作规程》

安徽省电力调通中心编制的《天门山电厂1号机组进相试验计算报告》

发电机参数:

型号:

QFSN-660-2-22视在功率:

733MVA

有功功率:

660MW额定电压:

22kV

额定电流:

19245A功率因素:

0.9(滞后)

负载额定励磁电压:

426V负载额定励磁电流:

4673A

额定频率:

50HZ同步电抗Xd:

207.9%

冷却方式:

水-氢-氢定、转子绝缘等级:

F级

励磁方式:

静止自并励励磁系统

生产厂家:

东方电机厂

2.6AVR

ABBUNITROL-5000

3试验分工

安徽省电力调通中心完成天门山电厂1号机组进相试验静态稳定和暂态稳定计算报告,提出试验工况和进相限额,负责试验时系统运行方式的调整。

天门山电厂负责向调度试验申请及有关电气设备的消缺,负责运行设备上的试验所需的测量线的拆接线(上盘拆接线)、相关保护定值的调整、厂用电切换方案的制定及装置整定。

协助试验单位做好试验的现场准备工作及有关配合工作、完成试验中的运行操作及运行监视。

低励限制值的修改由电厂或AVR制造厂家负责。

我单位负责编写进相试验方案、试验的实施,试验接线(仪器、仪表接线)和参数测量,并提交试验报告。

4试验前应具备的条件及准备工作

暂态、稳态计算工作结束并已提交正式报告。

系统的运行方式已调至可进行试验的状态。

试验机组无影响试验的缺陷。

调整低励限制的整定值

由于励磁调节器原来的低励限制整定值不适应进相试验,根据进相试验静态稳定和暂态稳定计算报告,应重新按照试验工况调整低励限制定值。

表1:

省调下达的进相深度(待定)

P(MW)

Q(MVar)

660

60

600

-70

540

-100

480

-120

420

-150

300

-175

表2:

调整低励限制定值(以733MVA为基值):

P

0%

(0MW)

25%

(183.25MW)

50%

(366.5MW)

75%

(549.75MW)

100%

(733MW)

Q

-28.6%

(-210.0Mvar)

-28.6%

(-210.0Mvar)

-28.6%

(-210.0Mvar)

-21.8%

(-160.0Mvar)

-9.5%

(-70.0Mvar)

校核发电机失磁保护的整定值,保证以上工况点的试验正常进行。

试验前AVR必须在自动方式运行。

保障下列各点可靠畅通的通信联络:

集控室、继保小室、AVR小室、各电气和温度测量点。

试验前接好所需的测量表记和仪器,仪器接线说明如表3所示。

表3:

电气测量量及仪表

序号

测量量或计算量

测量点

测量仪表

1

测量量

发电机定子三相电压U

继保小室

PT二次

WFLC电量记录仪

2

发电机定子三相电流I

继保小室

CT二次

WFLC电量记录仪

3

发电机键相脉冲信号

DEH或PMU

WFLC电量记录仪

4

 

计算量

发电机有功功率P

继保小室

PT、CT二次

WFLC电量记录仪

5

发电机无功功率Q

继保小室

PT、CT二次

WFLC电量记录仪

6

发电机功率因数COSφ

继保小室

PT、CT二次

WFLC电量记录仪

7

发电机功角δ

键相脉冲及发电机出口PT二次(DEH小室)

WFLC电量记录仪

8

测量量

220kV母线电压,高厂变6kV电压

继保小室

WFLC电量记录仪

9

励磁电压

控制室CRT

10

励磁电流

控制室CRT

5试验记录量及量值限制

温度测量量

表4:

各工况点的温度测量量:

测量对象

测点温度

限额℃

第一

试验点

660MW、60Mvar

第二

试验点

600MW、-70Mvar

第三

试验点540MW、-100Mvar

第四

试验点

480MW、

-120Mvar

第五

试验点

420MW、-150Mvar

第六

试验点

300MW、-175Mvar

定子铁芯

120

定子铁芯端部

120

定子槽内线圈

90

定子线圈进水

50

定子线圈出水

85

冷氢

46

出油

70

磁屏蔽、压指

180

轴瓦

90

系统电压

通过调度维持天门山电厂220kV母线电压不低于226kV,使试验能顺利进行,并满足系统暂态稳定的要求。

机端电压

发电机的机端母线电压不应低于19.8kV,这样既有利于发电机的稳定运行,又能满足厂用电的需要。

厂用电压

控制6kV电压不低于5.7kV,若厂用电电压低于5.7kV,则将厂用电切换到备变继续试验。

请电厂关注380V厂用电电压,电压太低时(暂定为361V)采取措施。

试验前要检查快切装置的完好并作好事故预想。

发电机功角

发电机功角不可超过70°,接近时应提前预警。

6试验步骤

6.1机组并网前,保持发电机在额定转速和额定电压工况下,校准发电机初始功角(在励磁调节器空载试验时完成)。

6.2按4.4所述,调整AVR两个通道的低励限制整定值,满足进相需要。

6.3机组并网,且按正常工况调至满负荷运行状态,滞相运行。

6.4检查无异常后,缓慢平稳的调整发电机励磁电流,将机组调至第一个试验工况点,待发电机各测点达到热稳定后,测取各试验数据。

(时间)

6.5第一个试验点的试验结束后,将发电机的无功调整至滞相运行,并将发电机的有功缓慢平稳的调至第二个试验工况点,然后将发电机的励磁电流缓慢平稳的降至第二个试验工况点,待发电机各测点达到热稳定后测取各试验数据。

6.6以此类推,直至完成最后一个点的试验。

6.7拆除试验接线。

6.8试验结束,机组按调度方式运行。

7安全措施

7.1参加试验的正式人员必须经《安规》考试合格。

7.2测量仪器设备的接地线应可靠接地。

7.3应注意观察机端温度测点的温升不得超过限值。

7.4运行人员注意观察厂用电的电压,巡视人员应注意观察发电机机端有无过热。

7.5试验运行操作人员应熟知各试验点的操作顺序(机组有功、无功的升降次序)

7.6试验中发生异常情况时,运行操作人员应立即按照事故(异常)处理预案处理。

机组发生摆动时,一般应立即增加励磁并减少有功功率。

7.7当系统发生线路跳闸导致异常情况时,应立即停止试验,恢复机组正常运行。

7.8试验中认为有必要改变升压站母线和机端电压的限制值时,应取得调度部门

和运行单位的同意。

改变厂用电母线电压的限制值时,应取得运行单位的同

意。

7.9测量接线应牢固可靠,PT二次不可短路,CT二次不可开路。

CT二次测量引

线应有足够的允许载流量。

8组织分工

8.1设试验总指挥1人,电厂承担;

8.2试验技术负责人1人;

8.3试验小组若干人:

 

天门山1号机组进相试验计算报告

 

计算:

审核:

审定:

 

安徽省电力调度通信中心

2010年11月

 

一、计算条件

网络条件为2010年夏季正常方式网络。

天门山#1主变分接头按照22:

236放置,220kV母线电压取226kV。

根据中试所的要求,分别对天门山#1机组六个运行工况点,即66万kW,60万kW、54万kW、48万kW,42万kW,30万kW的进相运行进行静态稳定和暂态稳定校核计算。

二、计算模型

1、静态稳定

Eq

Ps,Qs

图一

如上图所示,使用单机对无穷大系统推算不同运行功况下机组的静稳定角度。

Ug为发电机机端母线电压,P,Q为发电机输出的功率。

Xt、Xl分别为升压变及高压侧对系统的联系阻抗,其中Xl为发电机高压侧开关短路容量的倒数。

经计算,得出图中参数分别为:

Xd=0.283

Xt=0.0225

Xl=0.0074

从而发电机对无穷大系统的阻抗为Xds=Xd+Xt+Xl=0.3129

Eq的计算公式为Eq=1+Qs*Xds+jPs*Xds

自动励磁调节器AVR对发电机进相运行时保持静态稳定有着重要作用。

计及AVR的作用时,在工程简化计算中,可以认为Eq'=Eq0',发电机模型可用Eq'-Xd'表示。

为了进一步简化,发电机还可用E'-Xd'模型表示,认为小干扰时E'不变,这样用Xd'=0.0358代替图一中的Xd=0.283计算,Xds'=0.0358+0.0225+0.0074=0.0657,发电机输出功率P=E'*U*sin'/Xds',发电机当'达到90时,输出极限功率Pm.

利用BPA计算程序根据上图构造了一个三节点的简单网络,无穷大系统取为平衡节点,指定输出功率P、Q,得出Ps、Qs,然后由上式推算出Eq的幅值和角度。

2、暂态稳定

暂稳计算中,除天门山#1机组外,周边大机组均滞相运行,未计及励磁系统模型的影响。

故障考虑220kV当涂变母线故障、220kV昭当线故障、220kV当东线等故障。

三、计算结果:

计算结果见下表:

66万kW,60万kW,54万kW、48万kW,42万kW,30万kW

P(MW)

Q(MVar)

Eq

U

高压侧

U

机端

δ

静稳

暂态

稳定

故障点

660

60

2.30

517

22.3

70.2

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

600

-70

2.23

516

22.2

70.1

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

540

-100实测及建模、391_____________________________________________________________________________________________________________________

2.20

516

22.3

69.8

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

480

-120

2.15

515

22.2

69.6

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

420

-150

2.07

513

22.1

69.2

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

300

-175

1.89

514

22.0

70.0

稳定

220kV当涂变母线、220kV昭当、当东线

结果分析:

1、安全稳定导则要求要留有15%-20%的静态稳定储备,即(Pm-Po)/Po15%。

若不考虑AVR作用,以上运行点均小于10%,远未达到导则要求;考虑AVR作用时,以上运行点的静态稳定储备均大于150%。

2、以上运行点均满足暂稳要求。

对于满功率运行点,在保证天门山220KV母线电压不低于510KV,允许其在低谷负荷时进行进相试验。

3、正常方式下,综合考虑静态稳定裕度和暂态稳定水平,给出以下五个进相试验点,如下表所示,实际试验点的进相深度不应超过以下进相试验点:

P(MW)

Q(MVAR)

cos

660

60

5.20

0.993

600

-70

6.65

0.993

540

-100

10.5

0.983

480

-120

20.46

0.95

420

-150

21.15

0.942

300

-175

33.62

0.863

四、试验要求

1、进相试验宜在母线电压较高时进行。

2、发电机自动励磁调节器AVR要正确投入。

3、天门山#1机组进相试验的同时,周边机组须滞相运行,控制天门山220kV母线电压不低于226kV。

4、试验中,记录不同工况点时进相机组的机端电压和厂用变低压侧的电压值。

发电机的机端母线电压不应低于额定电压的90%,这样既有利于发电机的稳定运行,又能满足厂用电的需要。

5、重新整定发电机失磁保护和低励限制保护,保证以上六个工况点的试验正常进行。

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