工程财务决算审核说明文档格式.doc
《工程财务决算审核说明文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程财务决算审核说明文档格式.doc(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
在试运行期间,分别对两级电站三台机组进行了检测鉴定,鉴定结果是:
符合国家电力行业标准(水轮发电机组启动试验规程)要求,其中:
二级电站的一台4000KW机组已经运行近两年,至此,电站的各单项工程全部竣工,各项技术指标经过检测,均达到了设计要求。
按(能源部能源经1992-960号文件),《关于颁发电力发、送,变电工程基本建设项目竣工决算报告编制办法的补充规定》、乐亭计委发(2005)124号和乐亭计委(2006)104号文《关于调整龙洞河电站建设工程概算的批复》的工程总投资4796.83万元为依据,编制《云南龙洞河水电开发公司龙洞河电站基本建设项目竣工决算审计报告》。
二、工程概况
1、工程地址及建设规模
龙洞河电站位于云南乐亭市石溪乡境内,距乐亭市区38公里,对外交通比较方便。
龙洞河是乌江水系支流大溪河上游,该电站是龙洞河干流的龙头电站,是具有季节调节能力的小I型水电站、工程枢纽由大坝,引水隧洞,明渠,地面厂房,压力管道等水工建筑物组成,电站总装机容量为5260KW,其中一级站为(2×
630),二级站为(1×
4000KW),设计水头分别为28M(15-35)和154M(146-152);
设计引用流量分别为2×
2.77=5.54m3/S和3.2m3/S;
设计年发电量为2470万KW.H。
工程原设计工期24个月。
2、主要建筑物
(1)砼砌条石双曲拱坝:
最大坝高52M,坝顶标高690M,坝顶宽2.5M,长度181M;
(2)引水系统工程
引水系统工程主要由大坝上的进水口,压力管道、一级站尾水渠、引水隧洞、渠道、二级站的压力管道等组成。
引水系统布置在龙洞河右岸,从大坝取水口,经一级站进隧洞穿过右岸山体,进封存闭式渠道入前池,再进入二级站压力管道至二级站厂房。
压力管道主管长334M,管厚10MM-12MM,内径1.1M。
(3)枢纽工程
枢纽工程主要由一级站厂房、尾水渠、二级站主厂房、副厂房、压力管道及进厂公路与桥组成。
两级站的变电站均列在厂房枢纽内即升压站。
(4)房屋建筑
电站的房屋建筑主要是一、二级站的生产管理和生活用房,共三栋;
二级站办公楼、综合楼、一级站管理楼。
3、工程投资及造价概况
龙洞河电站(丹水河电站改扩建工程)勘测设计工作始于1998年,根据乐亭市水电局水电发(1998)3号文“关于丹水河电厂改造增容的批复”,丹水河电厂委托乐亭市水电勘测设计队承担可行性研究阶段的勘测设计工作,并于一九九八年六月提交了可行性研究报告,经市计委批准于一九九九年列入云南招商引资项目对外招商寻求合作伙伴建设。
二000年龙洞河水电开发公司作为以外来投资为主的合资公司成为业主公司,重新委托乐亭市水电设计队继续承担设计工作,二000年六月,设计提供了可行性研究阶段的概算,静态投资总额为2879.22万元,工程总投资为3008.23万元。
在大部份工作量已完成的二00五年八月,根据业主提出、经设计审核,报计委审批后以南计委发(2005)124号文批复调整概算4387.23万元。
二00六年由于大坝两岸山体地质情况复杂,在大坝完工后的六月初,发现山体渗漏,又增加了防渗漏工程,由设计审定方案,经市计委又以南计委发(2006)104号文,批准第二次进行调整概算为4796.83万元。
4、概算的执行情况
实际投资支出总额5002.73万元,其中静态投资4522.63万元(含送出线路工程)。
超概算205.9万元,交付生产单位使用的资产总值5002.73万元,其中交付使用固定资产4974.45万元,流动资产11.88万元,递延资产16.40万元。
三、对工程建设与施工情况的分析和评价
1、对业主方工作的分析和评价
龙洞河电站建设严格按照国家规定的建设程序,实行了业主负责制、工程招投标制、承包合同制以及竣工决算审计制等制度。
龙洞河水电开发公司(以下简称公司),作为业主,行使了工程项目建设龙头主体单位的职权,从项目立项组织投资主体、资金筹措、勘察设计、施工招投标、工程建设、工程投产验收、运行筹备、人员招聘、生产经营机构筹备、从事生产经营、归还贷款等全过程的工作。
由投资各方组成的董事会,按公司章程,对电站建设和经营的重大问题实行领导和决策、负责组织、管理资金的投入并承担风险。
公司在董事会的领导下进行工作,对董事会负责。
在五年的工程建设过程中,公司始终起到工程建设管理的主导作用,坚持组织、协调、服务、控制的工作原则,团结凝聚设计,监理、施工单位、设备厂家协力奋斗,加强施工现场服务,及时解决施工中发现和出现的问题,在各方面的大力支持下,克服了各种难以估计的困难,终于使电站完满建成。
真正起到了建设主体单位的龙头作用。
2、对设计工作的评价
乐亭市水电设计队,承担了龙洞河电站从可行性研究报告到施工图的阶段的设计工作,各阶段的设计成果基本达到了行业规定的质量和深度标准,经专家评审,得到了上级批准。
由于实行了业主负责制,设计单位特别是主要设计人员,除按规范进行设计外,还充分考虑了业主的意见,对业主遇到的难题表示深切的关注和理解,并积极为业主排难。
在现场服务上及时处理设计变更和施工中出现的各处问题,保证了施工正常进行。
3、对监理工作的评价
通过招标竞选,本工程的土建工程监理,先由云南四海监理公司承担,后因施工单位变更,监理公司则由云南金山监理公司接替;
机电工程和基础处理工程的监理由大关坝监理公司承担。
各个监理公司分别担负了各自的任务,在施工的全过程中他们本着维护业主和施工单位的合法权益的原则,对电站的各个标段的施工进行技术和经济的综合监理,公正严格地实行质量、进度控制和合同管理,有效地起到了监督机制作用,使工程施工有序地进行,最终达到竣工验收的要求。
4、对施工的评价
通过招投标,确定的主要施工单位计有1、乐亭市水电资源开发公司,承担大坝工程施工;
2、云南博达工程建筑公司,承担厂房工程施工;
3、大关坝机电建设工程公司,承担金结机电设备安装工程;
参加工程施工的单位资质均符合招标要求。
在生活条件比较艰苦的环境里,在资金多次出现困境的条件下,他们与业主同甘共苦,克服了各种困难,终于保质保量地完成了施工任务。
由于种种原因,大坝工程从坝体施工开始后由博达公司接替施工,乐亭水电开发公司解除合同退场。
5、征地移民工作
工程、库区、枢纽、道路及临时用地共征用土地370.31亩,其中水库占地61.495亩,枢纽占地8.81亩,已按有关规定进行了征地补偿和移民迁安工作,业主已取得了土地使用权证书。
6、地方政府对工程建设的支持
龙洞河电站地处丹水河电厂枢纽区内,丹水河电厂是乐亭市水电系统的老厂,周围的关系比较复杂,为创造安定团结的建设施工环境,公司充分依靠当地两级政府,在市政府的支持下前期施工和征地工作进展顺利,在乡政府的支持下,临时用地和维护施工安全的环境得了保护,对工程能完满结束有着重要作用。
四、竣工决算资金来源情况
资金来源合计54753893.78元:
(一)项目资本9000000.00元,其中:
石林大江开发有限公司820万元;
乐亭水电集团50万元;
乐亭市丹水河水力发电有限责任公司30万元。
(二)基建借款31000000.00元
1、中国银行乐亭支行25000000.00元;
2、乐亭市恒光公司委托贷款6000000.00元。
(三)应付款14753893.78元
1、其他应付款12265485.34元;
(见附表)
2、应付工程款2488408.44元(见附表)。
五、竣工决算资金占用情况
云南龙洞河水电站工程的资金占用合计54753893.78元:
(一)交付使用资产50027259.89元(见附表),其中:
1、固定资产49744461.69元,明细如下:
(1)建筑物32030229.33元
(2)房屋1852386.67元
(3)安装的机械设备15718422.79元
(4)不需安装的设备143422.90元
2、流动资产118792.00元
3、递延资产164006.20元
(二)货币资金40526.64元
其中:
现金1978.20元;
银行存款38548.44元。
(三)预付及应收款4589580.00元(见附表)
为其他应收款。
(四)固定资产96527.25元(见附表)
固定资产原价143422.90元,累计折旧46895.65元,固定资产净值96527.25元。
六、概算与实际投资的比较情况
如前所述,龙洞河水电站的设计经历了数次变更,其概算也经过几次调整。
由最初的概算投资总额调整为二00六年的概算投资总额4796.83万元。
在以后几次的设计变更调整后,并没有根据设计重新编制投资概算书,而是以公司财务的实际投资支出为依据报计委部门审批概算投资额。
因此将竣工决算日(二00六年七月三十一日)实际投资与最后一次调整概算时的公司财务数据作比较,以代替实际投资与概算差异的分析。
公司最后一次申报调整概算是以二00六年五月三十一日的财务数据为依据,当时账面上已发生支出4612万元,加上经估算的调整因素,计委最终批复概算为4796.83万元。
竣工决算的实际投资额为5002.73万元,比批复的概算超支205.89万元。
经分析比较,超支的主要原因是:
1、在2006年5月份以后支付了借款利息超支199.83万元;
2、建设单位管理费发生5.98万元。
七、对工程的相关分析
(一)对建设规模及新增生产能力的分析
(1)建设规模
本改扩建工程的建设规模为新增总装机容量为5260KW,是设计单
位根据原丹水河电站30多年的运营情况及龙洞河水文资料数据,经综合分析后,提出可行性研究报告,经专家评审和上级批准的。
决策方案、建设程序以及试生产情况,证明确定的建设规模是合理的。
(2)新增生产能力分析
新增生产能力分析主要取决于三个因素,一是水资源,二是工
程质量,三是管理体制。
水资源(水头及流量)情况;
已按设计建成一、二级电站工程,达到了设计要求的水头,一级站平均28M(15-35),二级站为154M(146-152M)。
设计流量一二级电站分别为2×
2.77m3/S和4.6m3/S;
经建设期约6年的实践,证明水文情况(流量)与设计的流量基本相符,因此,可保证原设计的年发电量2470万KWN。
本工程的所有建安工程均经自验合格,主要发电机组经过验收鉴定并进行了负荷试车及试生产运行,也达到了设计要求。
业主即有原丹水河电站多年的生产管理经验和各岗位的人员;
又有正规的新公司运营章程,在长达六年的基建工作中,又积累了许多新鲜经验,已组建了完整的生产运营机构,完全可以按新的企业生产管理模式,把新建成的电站生产经营按设计规模要求管理好。
经以上分析新增生产能力完成率可达到100%。
(二)建设工期分析
该工程原计划工期为四年半时间,即二000年十二月开工,二00四年八月二级站投产,二00四年十一月一级站投产,二00五年五月工程竣工。
工程实际总工期用了六年时间,即二000年十二月开工,二00四年八月二级站投产,二00六年六月一级站投产,预计二00六年十二月工程竣工验收投产。
总工期延长了十八个月。
工期延长无疑增大了工程投资成本和建设单位管理费。
工期延长的主要原因是:
1、主要设备供货时间推迟。
按合同是二00三年九月至十二月二级站与一级站的主机分别到达工地,因厂家生产计划和外协主轴加工厂家推迟交货的影响,二级站的主机到二00四年的五月才出厂运往工地,六、七月份安装完毕、八月进行调试、九月投入试生产;
一级站十一月安装完毕、待调试;
总的设备安装工期因设备到货推迟而拖后八个月。
2、施工方面的原因。
在工程建设中,由于施工进程不连续,也延长了建设工期。
按照工程管理方面的记录,自二00三年三月复工后,因设计调整,校核基础承载力、气温、施工单位更换和农忙等原因的影响,使大坝建设施工出现断断续续的停工现象。
此间停工时间约为十个月。
3、工程资金问题是影响后期进度的重要因素。
由于种种原因,工程投资加大,银行增加贷款的政策又发生变化,融资极为困难。
从二00三年九月份以后,工程资金因工程设计的变化、各种费用的增加而开始出现缺口,股东融资的到位时间又不停的推迟,加上中行对已经办好手续的贷款在提款时的限制条件,加速了资金的紧迫程度,故而使资金问题一度陷入绝境。
控股方的股东们千方百计的借债,艰难地推动着工程坚持施工到673.7米高程和671.7米以下灌浆工程的完工。
因此,大坝的进度推迟到二00六年五月,是因为资金的问题停滞不前,相应一级站的调试也就不能完工。
(三)建设成本分析
1、建设总成本分析
该工程概算造价47968300.00元,实际造价50027260.89元,建设总成本超支额2058960.89元,超支率4.29%,超支的原因如前所述主要是利息和建设管理费的增加。
需要说明的是,最初2000年批准的概算总投资为3008万元,业主选择投资龙洞河水电站所作出的决策是以当时的可行性研究报告和概算为依据的,在论证项目时,还聘请了涪陵地区、大关坝等各方面专家对可研报告进行评估,评估结果认为是可行的。
但以后的情况表明,最初的地勘深度不够,以致于后来又变更了设计,造成投资大大增加,而原来已承诺贷款的三家当地银行又没有落实贷款,给业主在融资上带来极大的困难,既影响了工程进度,又增加了利息、诉讼费、赔偿费等不必要费用。
以致于实际工程投资达到5002.73万元,为原批准概算的167%,这种超概算情况是目前建设小水工程普遍存在的现象。
(2)、单位新增装机容量建设成本分析
单位新增装机容量建设成本=建设总成本/新增装机容量
该工程建设总成本50027259.89元,新增装机容量5260KW,单位新增装机容量建设成本为9510.89元。
(四)工程投资经济效益的分析:
1、发电成本估算
龙洞河水电站投产后,其发电成本主要包括职工工资及福利费、
材料费、折旧费、修理费、借款利息支出和其他费用。
(1)职工按编制定员25人,平均年工资8000元/人,年工资总额为20万元。
福利费按工资总额的14%计算,为2.8万元,年工资及福利费总计为22.8万元。
(2)各种消耗材料费用每年约5万元。
(3)折旧费以交付使用财产形成的固定资产4974万元为依据,
其中大坝及房屋建筑物折旧年限为35年,残值率取5%,年折旧率为2.71%。
机器设备折旧年限为15年,残值率取5%,年折旧率为6.33%,经测算,综合折旧率为3.8%,以此计算年折旧费为189万元。
(4)修理费按固定资产总额的0.75%计算,年修理费总额为37.3万元。
(5)借款利息支出是指水电站在投产时已有的银行借款3100万元的利息,年利率为6.24%,各年的利息支付见后附《借款还本付息计算表》。
(6)其他费用(含管理费用),按每月1.5万元计算,每年约18万元。
(7)年总成本费用,是上述(1-6)项之和,投产第1年总成本费用为465.5万元,以后逐年减少,是由于利息支出的不同而产生的差异。
年平均总成本费用为322万元,其中可变成本5万元,固定成本317万元。
(8)经营成本。
当总生产成本费用扣除折旧费和借款利息支出后即为经营成本,年平均经营成本为83.1万元。
详见《总成本费用估算表》
2、销售收入与销售税金及附加估算
(1)销售收入估算
龙洞河水电站的电力产品已上网,按设计能力上网电量平均为2470万kwh,现经乐亭市物价局批准的价格为0.235元/kwh,比原来报告预计的0.303元/kwh低0.068元。
但在电站正式投产后,公司将申请逐步提高电价,直至提高到0.28元/kwh。
在估算销售收入时也考虑了此项因素。
当电价达到0.28元/kwh时,年销售收可达692万元,年平均销售收入为674万元。
(2)销售税金及附加
本项目的销售税金是指增值税、城市维护建设税和教育费附加。
增值税按销售收入的6%计算,城建税和教育费附加分别为应交增值税的5%和3%。
经估算,年平均销售税金及附加为44.2万元。
详见《销售收入和销售税金及附加估算表》
3、利润总额及其分配估算
年销售收入扣除销售税金及附加和年总成本费用后的余额即为利润总额。
本项目在电价达到0.28元/kwh时,年利润总额为374.5万元,年平均利润总额为307.9万元,年平均利税总额为352.1万元。
利润分配主要包括所得税和公益金,税后利润是偿还银行借款的重要来源。
应该指出的是,云南市对外来投资者的所得税优惠政策是企业成立后前六年(含建设期)免征所得税,免税期满后按15%的税率征收所得税。
公司成立至今已满六年,但却一直处于建设期,没有享受所得税优惠,按照常规经过申请,仍可享受一定期限限的所得税免征优惠,在利润分配的估算中按三年的免征期计算。
本项目年平均税后利润为264.3万元。
详见《损益表》
4、财务盈利能力分析
(1)静态盈利能力分析
根据《损益表》和审核结果中电站工程投资支出的数据,可分析下列财务效益静态指标:
a、投资利润率=年平均利润额/总投资额×
100%
=307.9万元/5002万元×
=6.2%
b、投资利税率=年平均利税额/总投资额×
=(44.2万元+307.9万元)/5002万元×
=7%
本水电站项目的平均投资利润率和平均投资利税率低于本行业的平均利润率(12%)和平均利税率(16%),说明投资成本过大和电价偏低。
c、资本金利率率=年平均利润额/资本金总额×
=307.9万元/900万元×
=34.2%
资本金利润率达34.2%,说明股本金在公司资产中占的比例比较低,且股东可获得比较好的回报,本水电站项目投资风险较小。
(2)动态盈利能力分析
根据《全部投资财务现金流量表》计算结果,分析下列财务效益评价动态指标:
a、税后财务净现值(i=6.24%)为1281.41万元,大于零。
b、税后财务投资内部收益率为9.41%,小于行业基准收益率12%。
c、所得税后投资回收期为10年。
(3)还款能力分析
公司至投产时的银行借款金额为3100万元,投产后开始归还借款,利息在成本费用中列支,通过《借款还本利息表》的计算,到投产后第九年可还清全部借款,还款资金的来源为税后利润和固定资产折旧。
(4)盈亏平衡分析
水电站达到设计生产能力和还清借款时的年总成本费用为272.1万元,其中,年固定成本为267.1万元,年变动成本为5万元,年销售税金及附加44.2万元,所得税前以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为:
BEP=年固定总成本/(年产品销售收入-年可变成本-年销售税金)×
=267.1万元/(692万元-5万元-44.2万元)×
=41.55%
计算结果表明,当水电站年发电量达到设计能力的41.55%时,即年发电量达到1026kwh(2470kwh×
41.55%=1026kwh)时,公司即可不盈不亏,由此可见,本水电站的风险是较小的。
八、问题及建议
1、请业主千方百计筹措和落实缺口的资金,以保证验收和投产
运营。
2、要抓紧整理和完善(按当地要求)竣工资料、尽快进行工程
的验收程序,早日纳入运营的规道,使之早日发挥效益。
3、水电站正式投产后公司即应向当地税务部门申请所得税的定
期免税优惠,以使当地政府对外来投资者的优惠政策真正落实到实处。
13