竖炉球团矿新型二次冷却器在济钢成功应用.docx

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竖炉球团矿新型二次冷却器在济钢成功应用

竖炉球团矿新型二次冷却器在济钢成功使用

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摘要介绍了专利新型二次冷却器及其在济钢1号球团竖炉作炉外冷却的使用情况,包括二次冷却器的冷却原理、特点及使用效果。

关键词球团竖炉二次冷却器使用效果

1前言

球团矿的冷却是竖炉生产过程中的一个重要环节。

通过竖炉焙烧带和均热带到达冷却带的球团温度一般高于1000℃。

由于受炉型结构和“SP”技术的限制,一次冷却后的排矿温度仍高达800℃以上,过高的球团温度给排矿和输送带来了很大的困难。

为了解决这一问题,大多数竖炉都采用炉内或炉外二次冷却。

尽管如此,由于种种原因,冷却效果却一直不尽人意,其排矿温度一般在350℃以上,仍需50~100m长的链板机打水或自然风冷,不能从根本上解决球团矿冷却的问题,导致皮带烧损、打水冷却引起蒸汽污染、热能损失、环境恶劣等弊端,而且不利于节能减排。

作为竖炉球团生产的龙头企业,济钢球团厂也不例外,经过多年的研究和摸索,仍然没有找到更好的冷却方法。

2006年11月,济钢引进了武汉科技大学的实用新型专利——竖炉球团矿二次冷却器,经设计、制造、安装和调试一次性试车成功,其排矿温度降到了150℃以下。

本文主要介绍这种新型冷却器的冷却原理、特点及使用效果。

2济钢球团厂的现状

2.1生产规模

济钢作为国内大中型钢铁企业之一,被誉为“中国竖炉球团的摇篮”。

自1968年国内第一座竖炉(8m2)在济钢投产以来,该厂就成为我国竖炉规格最全,单炉规模较大,产能最高的竖炉球团生产厂家。

目前,济钢球团厂共有竖炉5座,其中8m2炉1座、10m2炉2座、l4m2炉2座,年生产能力达350万t以上,其技术经济指标居全国领先水平。

2.2球团矿的冷却状况

自第一座竖炉在济钢投产以来,炽热球团矿的输送问题,一直困扰着球团厂的领导及技术工作者。

初期主要靠打水冷却,虽然能将球团矿的温度降下来,但产生的水蒸汽弥漫全厂,腐蚀设备、严重污染厂区环境,不仅增加了设备维检及费用,而且严重影响了产品质量。

为了改变这种状况,济钢曾自行设计和研制了多种形式的冷却设备,如炉内二次冷却器、炉外二次冷却器、冷却塔、储矿仓,链板机等,但都未能达到预期效果,有的反而影响竖炉生产的顺利进行。

其中,炉内二次冷却器因内部结构不合理,在高温球团的冲刷下,易发生严重变形,造成漏水和排矿不畅,以致完全堵塞,使用寿命仅3~6个月,给生产造成极大的影响。

为了完成公司的产量计划,球团厂不得不将两种形式的炉内冷却器全部拆掉,改用近百米长的链板机自然风冷。

但随着竖炉生产技术水平的不断提高,产量增幅越来越大,仅靠链板机自然风冷,已不能满足皮带机对输送球团矿的温度要求,因而时常引发烧皮带事故,影响生产。

不得已,又被迫回到打水冷却的老路上来,在链板机和皮带机交接处打水冷却,以保证皮带机正常运行。

3引进新型二次冷却器

为了彻底解决球团矿冷却的问题,尤其是解决具有近40年炉龄的1号炉球团矿冷却问题,济钢决定采用武汉科技大学的专利——二次冷却器,并率先在1号炉实施。

由于1号炉炉龄长,原配置的冷却工艺很落后,球团矿的冷却一直是由双轨道料车爬坡,将热矿送到中储料仓(原自制竖冷器)中,然后经链板机自然风冷。

由于受场地限制,链板机长仅25m,根本达不到冷却效果,长期依靠打水冷却。

因此,球团厂决定拆掉中储仓,在原地新建一台新型二次冷却器,力求彻底解决1号炉球团矿冷却问题。

3.1新型竖冷器的结构形式

新型冷却器的结构如图1所示。

它由上、下筒体,锥形冷却床,内、外风筒,板形立柱等部件构成,其外部简单,内部结构合理,且耐温耐磨。

该装置既可作为炉内二次冷却器安装在竖炉下部,也可作为炉外二次竖冷器使用。

3.2新型冷却器的工作原理

该冷却器的工作原理有别于其它同类型的冷却器,它借助炽热球团矿不断向下移动的特点,通过料槽将其均匀分布在锥形冷却床上,使其形成环状料流,在内、外风筒之间向下移动,并缓慢通过冷却带。

由冷却器中部鼓人两种不同的冷却介质(两种介质在内风筒中自由混合)穿透环形料柱,和炽热的球团矿进行热交换,然后通过双筒体导风,热废气经导风空腔进入废气管道排出,其工作状态见图2。

排出的热废气经除尘净化,将其余热回收利用;冷却矿由电振器或拉式链板机控制排出。

3.3新型冷却器的结构特点

3.3.1集料槽

由于我国竖炉炉型结构的需要,其下部都设置了集料槽,主要作用是防止上下串风,同时均匀排矿。

尤其是设置了炉内二次冷却器的竖炉,集料槽的作用就更加显著,它可防止二次冷却风上行影响球团焙烧温度,保证炉况稳定和顺行。

本冷却器也有类似的需要,即使安装在炉外,也需在冷却器上安装集料槽。

该冷却器若作为炉内二次冷却器使用,可直接和竖炉下集料槽对接,但必须要满足炉下具有11m的标高空间方能实施,如果安装在炉外,可直接用链板机或链斗提升机向冷却器的集料槽供料。

由于济钢1号竖炉是老工艺,所以仍采用原双轨双车爬坡往集料槽供料,同样取得了理想的冷却效果。

3.3.2冷却床的结构特点

冷却床的结构形式是冷却器的关键所在,它既可以起到分料器的作用,又可以起到冷却床和支撑料柱的作用。

为了防止冷却床漏料和堵塞,我们利用物流和风流的相对运动,采用了合理的结构形式(见图1),并整体铸造成百叶窗式导风,其风流形式见图2。

实际使用表明,这种结构有效地解决了冷却床漏料和缝隙堵塞问题。

此外,为了防止其高温变形和磨损,制作上还采用了特种合金铸造,可以达到耐温耐磨,延长其使用寿命的目的。

3.3.3冷却筒的固定方式

一般说来,冷却器内的各种部件,除自重外还要承受近百吨重的料柱,如何确定冷却筒的固定方式,使其能够承重和经受高温,防止冷却床和筒体倒塌,就尤为关键。

如果采用通常的“十字”梁作支撑,有可能受高温影响而变形,同时阻碍环形料柱下移。

为此,该冷却器内采用了4块板形立柱支撑(立柱系特种钢材制作),由板形立柱穿过外风筒和内风筒相嵌,并将内、外风筒和下筒体连为一体。

实践表明,这种结构形式有效地防止了内、外风筒的变形和倾斜。

3.3.4冷却器的温差效应

当一台高温设备内其上、中、下部长期存在温度差异时,将会出现温差反应。

如果温差变化较大,该设备将产生温差效应,从而导致部件或筒体变形,这种变形严重时,有可能影响设备的正常运行。

为了克服这种温差应力,冷却器内部采用了耐热材质部件,并且在外部采用了多节式法兰联接,通过膨胀垫圈来克服冷热膨胀应力的作用,以消除温差效应。

同时这种结构形式还有利于长途运输和吊装施工。

3.3.5热废气的处理和利用

通过冷却器排出的热废气,经除尘净化后,其300~450℃的热废气可回收用于余热发电;也可直接用于煤气预热,为竖炉燃烧室提供300℃左右的热煤气,节约燃气耗量;还可继续利用预热煤气后的废气(经长距离管道输送后温度约为120~150℃)产生蒸汽供暖或作为其它功用;也可直接将其用于原料的脱水干燥,做到物尽其用,为企业创效。

济钢为了提高竖炉的产量和改善产品质量,降低生产成本,将其余热用于预热煤气和原料的脱水干燥,已获得理想的效果。

3.3.6冷却器的排矿方式及使用寿命

该新型冷却器的排矿和竖炉生产同步,采用电振器联锁控制排矿,排矿量的大小可根据竖炉的产量来调节,还可通过拉式链板机控制排矿。

排矿温度可通过冷却介质的用景来调节。

由于新型冷却器的内部设计独特,材质合理,可消除内外变形,且耐温耐磨,其使用寿命可达2年以上。

4使用效果

由武汉科技大学设计研制的新型专利球团竖炉二次冷却器(专利号ZL00266289.6),其设计方案经济钢组织专家多次论证和风险评估,于2007年5月中旬,首次在济钢球团厂上马实施,并于6月2日正式在1号竖炉投入使用。

通过厂校双方组织技术人员跟班测试一周,从运行结果来看,该冷却器获得一次性试车成功。

1号炉改造后投产近半年来,该设备一直运转正常,各项指标均达到设计要求,冷却器的平均排矿温度为130℃,废气回收温度在450℃左右,其运行情况如表1所示。

由于不再受冷却设备等故障的困扰,竖炉生产正常,取得了显著效果。

1)竖炉产量增加

新型冷却器投入使用后,有效地解决了制约竖炉生产顺行的瓶颈,竖炉利用系数由原来的6.2t/(m2·h)提高到7.4t/(m2·h),提高了1.2t/(m2·h);减少因冷却工艺影响造成的停炉75h/a,,经初步估算,仅此两项每年就可获益1681万元。

2)球团矿质量改善

多年来,1号竖炉由于受工艺条件的限制,球团矿一直采用打水冷却,造成球团矿急冷急热、强度下降,返粉增多而不受高炉欢迎。

自使用新型冷却器后,球团矿的抗压强度由原来的1800~2000N/个提高到2500~3000N/个,而且返粉量减少1.5%左右,为高炉增效创造了良好的原料条件。

3)减少设备损耗、维修及其它费用

使用新型冷却器后,平均每年可减少皮带损耗6条,费用16万元;减少备件费约15万元/a;维修费约18万元/a;因球团矿无需再打水冷却,因而可减少水费30万元/a;杜绝因排水超标罚款费30万元/a。

几项合计,每年可减少费用约109万元。

4)余热回收效益

使用新型二次冷却器后,球团矿余热全部回收,用于煤气预热和精矿干燥,达到了节能减排增产创效的目的。

尽管余热回收系统尚处于完善阶段,暂时无法计算其回收利用效益,但其社会效益和经济效益是不言而喻的。

5结论

1)由武汉科技大学设计研制的专利新型球团矿二次冷却器,设计新颖,内部结构合理,冷却效率高,而且余热可全部回收利用。

2)该冷却器在济钢1号竖炉上使用,一次性试车成功。

近半年多的实践表明,设备运转正常,各项指标完全达到设计要求。

3)该设备投入使用后,效果显著,冷却器排矿温度降至150℃以下,球团矿抗压强度提高38%以上,仅增产和减损两项每年就可获益1790万元,通过余热回收利用还能获得更多经济效益和更大的社会效益。

(4)该新型冷却器不仅适用于球团矿冷却,而且也适用于相关行业颗粒物料的冷却。

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