泰兴7号炉过热器管改造方案细节.docx

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泰兴7号炉过热器管改造方案细节

泰兴7号炉过热器管改造方案细节

一:

改造原因

自泰兴7号炉投入运营两年多以来,运行稳定,得到了用户的十分肯定。

现为了保持锅炉的持续安全平稳运行,本着对用户和社会负责任的态度,决定对其中的过热器管头进行技术改造。

由于先期的设计中,集箱与管头近乎垂直连接,预留的膨胀间隙只有垂直两段直段的140mm左右,没有足够的膨胀空间能及时的将管壁内部的热力内能传导扩散,在锅炉瞬时启停过程中热力变化急剧容易使集箱向中间拱起变形,使得集箱两侧连接管头容易拉裂,导致密封不严造成泄漏。

鉴于年初,云南大理项目有过相类似的技术改造经历,通过在集箱和管头连接处增加一段S型弯头,成功有效的解决了上述问题,使得改造后锅炉又恢复了持续安全平稳的运行状态,妥善的解决了此类安全隐患。

对于云南项目的成功技改,为本次改造提供了良好的技术经验支持。

为改善泄漏现象,现决定对泰兴7号炉的低、中、高过热器管头进行增加S型弯头的改造处理。

改造后的集箱管头连接图

由图改造后,1、可以增加的弯头可以更好地固定支撑集箱,2、可以有效减少锅炉启停时局部过冷,过热对管壁正侧面的热冲击。

改造前现场的原过热器管接头

(由图原有管头膨胀间隙很小焊接处焊口张开较大容易泄露)

 

改造前焊瘤裂纹严重

改造前焊缝区补焊变型错位

改造前集箱与2级减温器管连接切割后的堆层焊瘤(不及时处理对密封影响很大)

改造后增加的S型弯头及增补平台

(有效增加了膨胀间隙)

(从新换过的U型弯头)(保证了焊接均匀焊接缝合区致密)

改造后的中过集箱及23.6米处得增补平台

(焊口平整增加的S型弯对下部集箱形成更好的支撑和固定)

二:

改造方案及可行性分析

(1)具体改造措施如下:

1、五只集箱更换管接头,共计200个弯管,见图30121-34-0G;

2、原图30121-0中件13长半径弯头由于集箱位置的变换,安装角度发生变化,供货2个进行安装;

3、原图30121-0中件16和件29弯管按30121-34-0G中重新制造安装;

4、原图30121-0件11管子在现场改制,按附图1进行切割处理后重新焊接;

5、集箱位置的变化引起支座变化,按30121-34-0G重新制作安装;

6、增补平台21米、23.6米和26.4米,方便减温器的整改,见图30156-15-0G;

7、过热器集箱密封盒按30121-34-0G进行改造,集箱外护板按30121-0G进行改造

改造增加的S型弯头

(2)改造方案可行性分析

本次改造共涉及标高平台为21m、23.6m、26.4m的低、中、高三处共计5根集箱,200根管头的升级改造工作。

对于原有200根管头均增加一段S型弯头。

本次改造涉及的五根集箱

现场修配的管接头

我方现场改造施工人员正在焊接增加的S型弯

高温过热器集箱中间的二级水温减温器管

现场管头切割作业

现场拆除保温层

(标高为23.6处加装的增补平台)(方便了以后的检修操作)

完成改造后对集箱的复位支架点焊

对焊接焊缝的查看

高过集箱修配后的穿墙管(坡口光滑清除了管头毛刺保证焊接质量)

整体经打磨后的管头

中过集箱与低过集箱南侧的U型弯管对接

三:

具体改造经过

为了方便施工改造,我方与卡万塔方商议,于2013年10月9日上午10时停炉降温,经过5个小时的停炉降温之后,我方施工人员于下午1点正式上炉作业,先期一行五人首先对26.4m处标高平台进行外护板拆除作业,自带两把吸射式割刀,分别从集箱南北两头同时进行切割,同时另外两人,将8号运往现场的改造用管材进行吊装,运往各操作平台。

下午4时,集箱的外护板基本拆除完毕,同时切割用氧也基本耗尽。

由于过了厂房制定的换气时间,一时无法换气,进一步切割暂时停止,现对拆除外护板后的保温层进行拆除。

下午6时,保温层拆除结束,由于工期较紧,现场需要安排夜间加班,但是照明供应还没及时到位。

9号夜间没有加班施工,现场就此已于厂方运行部赵总协商夜间照明供应,以及切割用氧和乙炔的供应。

10日上午早上7时,施工人员从陈家庄旅社赶赴现场,7时40分,厂房人员上班时及时与房老板一起练习库管更换了3瓶切割用氧和2瓶焊接用乙炔。

更换之后继续对剩下两个平台进行整体拆除作业。

并就现场照明供应一事再次与厂方协商,答应10号晚上安装施工用灯,下午3时所有三处标高平台外护板全部拆除,保温材料也同时拆除。

接着对连接集箱的管头进行切割,由于操作空间狭小,在进行管头切割时,先要搭建脚手架。

安排3人搭建脚手架,并将相应的材料吊装至作业区域。

下午5时,脚手架搭建完毕,并在23.6m拉隔离网带,在21m及26.4米处分别安排两人同时切割管头,确保集箱能及时拆除返厂维修。

6时左右卡万塔方电气人员查看具体照明安装位置,由于现场线缆不够长,无法完成照明用灯安装。

厂方人员告知需购买线缆才能安装,就此情况及时与赵总沟通,回复明天将提供所需线缆,保证11号晚能完成照明用灯安装。

晚上,由于没有灯源,只能接着锅炉标高警示灯继续切割管头。

11日8时全部管头已切割完毕,正准备将5根集箱吊装,往下调运至材料堆放区。

由于只有一只电动葫芦,不能快速高效的将集箱吊装至指定区域,房老板在现场买了一台1吨的电动手拉葫芦。

另外端经理也在现场安装队借用了1台手拉葫芦。

随后跟莫经理一道协助作业人员将5根集箱吊装至货车上。

下午3时全部5根集箱装车完毕,并由贺师傅运回厂里返修。

运回集箱后,现场吊装改造材料,并对管口进行坡口打磨、倒角。

晚上照明用灯已安装,作业人员在充足照明下继续打磨,修配弯管,并进行倒角作业。

12日8时,运往现场的两台焊机出了问题,不能继续使用,为了保证工程进度,现场又购买了一台轻型焊机。

10时,全部管口完成打磨,部分进行倒角处理。

下午3时,两处标高平台完成了管口倒角,最低层由于有多支施工队伍同时在作业,可操作施工区域重叠,工程进度相对较慢。

13日上午10时,所有的管头全部加工到位,正对U型弯管进行修配。

11时贺师傅运来了加工好的两根集箱,并由作业人员迅速吊装至安装区域,对这两根先期运往的集箱进行吊装复位。

12点半左右完成集箱定位支架的焊接,并将两根集箱小心缓慢就位。

由于现场作业人员有限,数日连夜加班无人轮休导致人困马乏,缺乏效率,鉴于非常紧张的工期要求,房老板于下午2点左右从靖江请了4人。

安排工人轮流加班作业,保证加工精度和加工质量。

14日8时,穿墙管的密封盒已拆除,并开始进行标高增补平台的划线工作,并同时对增加的S型弯管进行磨口、倒角修配。

15日9时,3处标高平台已基本搭建完工,并进行钢格板安装。

另外各作业区域所需的施工材料现已全部吊装到位,由于现场供气仍然难以保证,修配倒角作业紧张较为缓慢。

下午3点半,二层钢格平台完工,并同时铺设一层、三层的钢格平台。

夜间要求完成钢格平台的全部工程量,并对集箱支撑点进行点焊。

对各增补平台进行围栏加装,并对管口精修,确保装配质量。

16日,9时返厂维修的剩余3根集箱开始从厂里发往现场,下午3时左右到达。

现场的集箱定位支架已经焊接,由于原定工程17号完成整个改造,考虑到实际施工情况,并于此实际情况与赵总协议,适当放宽期限。

赵总也上炉查看了施工进度。

并表示鉴于照明及供气以及设备的提供不能完全同步施工要求,确实难以在17日完成,同意加工期延长至20号。

十七日,返厂维修的集箱吊装至安装区域,并对其实施焊接定位。

18日上午查看管口对接焊缝情况,错边严重、焊缝超宽,17日运往的剩余3根集箱已经就位,正对北向U型弯进行现场修配,对不合格的焊接接头按照莫经理交代的进行切除,并进行二次焊接,18日8时,查看焊接质量,基本整改了17日的不合格焊缝。

全部集箱支架均已焊接牢固。

由于中过集箱整体外移278.1mm,导致发货的U型弯无法与下降管对接,短了50mm,现场临时将换下的旧型号的U型弯直段切取320mm,并将替换的新U型弯对中向两边各切除125mm,然后将320mm的直段补焊在新U型弯上,解决了现场装配问题。

20日9时,现场改造进入尾声,所有管头弯头正在对位焊接,晚上7时进行水压试验。

发现刚通往水压之后就出现了大面积漏水,随后停止了水压试验,查实漏水原因!

21日对漏点进行仔细检查,为了方便检漏,将所有焊口暂不密封。

待二次水压彻底查清漏点之后在进行密封。

晚上10点,将所有漏点全部补焊,并进行再次水压试验,加到3.8mpa时全程没有发生再次泄露。

22日凌晨5时,点炉升温,待作业人员赶到现场时炉温已过高,无法对集箱支架进行满焊,已经加装保温层和外护板作业。

23日,鉴于7号炉点炉升温,无法正常施工,改造相关作业人员于中午11时左右全部返回。

现场就未能完成的后期工程与赵总协商解决办法。

业主方同意安排人员自行完成剩余的加装护板等相关工作,此次改造全部结束!

四:

改造后锅炉运行情况

经过为期十五天的改造工作,现在锅炉运行平稳。

过热器管头没有出现任何泄漏现象。

燃烧热效率也提高了两个百分点,为接下来的寒冬提供了充足的蒸汽热源保障,业主方对此表示十分满意。

为发生情况我方能及时有效的解决运行故障,并能跟踪服务的态度十分欣慰。

也为双方的下次合作愉快创造了新局!

这是本人入职金鼎锅炉以来第一个项目,过程不算复杂,经历不算丰富,其中需要学习改进的地方还有很多!

希望能多多锤炼,争取能把项目做的出色!

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