春节设备管理部78机组检修总结.docx

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春节设备管理部78机组检修总结

设备管理部#7/#8机组春节停机检修总结

1.检修时间:

机组号

停机时间

结束时间

备注

#7

2008年1月30日

2008月2月14日

#8

2007年12月31日

2008月1月31日

2.检修项目及新增项目(各专业补充完善下表)

专业

计划项目

新增项目

实际完成项目

未完成项目

消缺率%

#7

#8

#7

#8

#7

#8

#7

#8

#7

#8

锅炉

65

91

34

76

31

15

52.3

83.5

汽机

124

56

4

74

52

50

4

59.7

92.8

电气

仪控

2.1.检修项目(见附件)

(各专业用EXCEL表格将#7/#8机的检修项目汇总发电子邮件)

2.2.新增项目

2.2.1.汽机

a#8发电机励端内油档漏油,拆端盖处理。

b#8发电机氢气系统更换15个内漏阀门。

c#8机输煤栈桥采暖增加一路由锅炉上水泵提供的喷水减温。

d#8机两台轴加风机出口增加手动蝶阀。

2.2.2.电气

a#7机组测量柜屏蔽接地线重新制作、安装

b#7机组测量柜、电度表屏、同期柜等柜门接地线制作并安装

c#7机组10kV、3kV停运开关本体及就地CT端子检查

d#7机组10kV事故就地按钮的取消工作

e#7机组励磁系统EGDM(转子接地检测模块)更换

f#7机组及公用系统遗留缺陷消除工作

g#7主变散热器水冲洗

h#8机组发电机功率变送器Ud11交验及更换

i#8机组测量系统模拟量校验及通道检查

j#8机组测量柜控制电缆重新整理,屏蔽接地线重新制作、安装

k#8机组测量柜、电度表屏、同期柜等柜门接地线制作并安装

l#8机组380V负荷直流动力端子更换(将1.5平方的端子更换为10平方)

m#8机组10kV、3kV停运开关本体及就地CT端子检查

n#8机组剩余就地事故按钮的取消工作

o#8机组封闭母线微正压装置压力继电器更换

p配合大连电子研究所技术人员处理#8机电除尘高压柜控制问题

q#8主变散热器片水冲洗

r#8机EH油箱电加热更换工作

s#8炉D室二电场#2硅变、#8炉D室四电场#1瓦期更换

t#8炉B室二电场#1硅变瓷瓶渗油处理

u#8汽机房和锅炉房暖风器电机修理

v#8机6台磨低压控制箱重新封堵

w8D磨大齿轮密封风机电机更换

2.2.3.仪控

3.主要检修完成项目(各专业补充完善下表)

3.1.汽机

a#71高加连续排空法兰漏汽处理。

b#7发电机定子冷却水系统漏氢处理。

c#7发电机绝缘监测装置出入口管道改管。

d#7发电机氢系统更换内漏的阀门,并加装二次门。

e#7发电机两端漏油检查,更换人孔门和检查孔法兰垫。

f#73高加正常疏水调门旁路管道测厚及更换。

g#7机循环水换水,并检查循环水管道内部清洁状况。

h#7机两台轴加风机解体检修。

i#7机三台循环水泵更换盘根。

j#7机除氧器上水调阀及旁路电动门解体检修。

k#7机7B低加原温度计处和安全阀处喷水处理。

l#83高加泄漏进行了堵漏。

m#81、#83给水前置泵入口电动门更换门盖垫和法兰垫。

n#8机三台水环真空泵补水管加装补水总门。

o#8机两台轴加风机出口更换逆止门,并加装蝶阀。

p#8发电机定子冷却水系统和氢系统查漏。

q#8发电机氢系统更换了15个内漏的阀门,并加装了二次门。

r#8发电机励端内油档漏油,拆端盖处理。

s#8旁路油箱加装再线滤油机接口

t#81、#83循环水泵更换盘根。

u#8凝汽器汽侧查漏,循环水系统换水。

v#8开式水和主机润滑油冷油器冷却水旋转滤网清理加固。

w#8机输煤栈桥采暖增加一路由锅炉上水泵提供的喷水减温。

3.2.锅炉

a#7炉低过及后包墙漏点检查处理(共更换10组弯头,三根后包墙管,共计66道焊口)

b7A、7B空预器联轴器找正,电机对轮找正

c#7炉原煤仓存煤防冻处理

d#7炉主给水关断阀解体检查(更换盘根后上水时泄漏,又重新更换)

e#7炉尾部烟道防磨检查

f#7炉R07吹灰枪提升阀阀芯检修

g#7炉电除尘检查及内部清理

h#7炉脱硫烟道及吸收塔防腐检查处理

i#8炉磨煤机一次热风、冷风、关断挡板处漏风处理

j#8炉原煤仓钢梁防护铁皮拆除

k#8炉磨煤机大小齿轮啮合面检查

l#8炉低再出口管排加装防磨瓦

m#8炉水平烟道检查

n#8炉汽包左侧中间安全门内漏处理

o#8炉点火排汽阀门内漏检查

p#8炉磨煤机筒体内部检查

q#8炉引、送、一次风机内部检查

r#8炉增压风机叶片及内部检查积灰清理

3.3.电气

3.4.仪控

4.未完成项目及原因

4.1.汽机

a因主机润滑油、发电机密封油系统未停运,共计有20条缺陷未能进行消除,此类缺陷主要是设备及管道的法兰和焊缝处轻微的渗漏,另一部分是放油管道加装二次门,还有一部分是油系统滤网的清理。

如:

●#7机主机冷油器入口注油门两法兰面渗油。

●#7机空侧密封油箱放油门加装二次门。

●#7机主油箱内部及回油滤网清理。

b系统无法停运而不能进行的工作。

因辅汽系统、辅机循环水系统、消防水系统无法停运而不能消除的缺陷:

●#7机一期辅汽供汽管流量计法兰漏气。

●四单元#3辅机循环泵入口电动门发力矩故障。

●#1消防泵出口手动逆止门前后法兰滴水。

●#8机冷再供辅汽调门后管道排空手动门内漏。

●#8机辅汽供除氧器排空门内漏。

c因停机时间短,无法进行的工作共计有12条。

如:

●#7机汽轮机、发电机翻瓦。

●#7机#2低旁减压阀内漏。

●#7机循环水泵出入口电动门检查。

●#7机凝汽器汽侧检查。

●#7机除氧器内部检查。

d因无备件而未进行的工作共计有9条。

如:

●#7机定冷水箱上部气表故障,不能排气。

●辅汽疏水母管去凝汽器疏扩的疏水器端盖法兰漏水。

●#7机发电机定子冷却水离子交换器后截止阀漏水。

●抗燃油箱底部放油门加装二次门。

●#8机闭式水箱上水调节阀旁路门内漏。

e不需要在停机时就可以进行的工作共计6项,如现场需增加的平台、栏杆及需补刷的油漆。

●0米凝汽器A列大门内侧加装栏杆。

●#7机部分管道需补刷油漆。

4.2.电气

4.2.1.电气一次

a#7发电机出线箱与出线连箱之间焊接(原因:

维护单位无法焊接,已经外委焊接,但未联系到施工人员。

b#7机离相封闭母线支架防腐刷漆(原因:

检修期间,连续降雪,外界温度过低,不适合刷漆。

c#7机离相封闭线线橡胶伸缩节处防雨改造(原因:

考虑到铝母焊接难度,调整方案,加强橡胶伸缩节处密封胶厚度。

d7B高厂变东南角渗油(原因:

渗油为密封垫不严,待大修时进行。

e2台定子冷却水泵电机轴承和接线盒检查。

(72定子冷却水泵电机风扇更换)(原因:

风扇未到)

f下列工作由于工期短未完成

●#7机2台汽机变、2台锅炉变、1台检修变、1台照明变、3台除尘变及其所带负荷开关检查清扫。

●70BFD05备用开关电压显示不正常

●#7机汽机MCCA、B段顶部楼板孔洞防水。

●3台水环真空泵电机、2台贮油箱输送泵电机、2台贮油箱排烟风机、2台汽机旁路液压油泵电机、1台交流润滑油泵电机、氢密封油泵电机、2台排油烟风机电机、1台空侧交流密封油泵电机、1台氢侧交流密封油泵电机轴承和接线盒检查。

●2台氢密封油箱排烟风机、#7炉32台电除尘阴极振打电机、32台电除尘阳极振打电机、4台电除尘槽板振打电机轴承和接线盒检查。

●#1-#4除灰空压机轴承和接线盒检查,并清扫电机

●#7炉2台灰斗气化风电机轴承和接线盒检查。

●#7炉1台涝渣机电机、2台渣浆泵电机、2台前池搅拌电机、2台渣水循环泵电机、2台增压水泵电机、2台高效浓缩机搅拌电机轴承和接线盒检查。

●公用设备检修未进行。

●#7机组直流UPS系统清理检查工作未进行

g#8机离相封闭线线橡胶伸缩节处防雨改造(原因:

考虑到铝母焊接难度,调整方案,加强橡胶伸缩节处密封胶厚度。

h#8机离相封闭母线支架防腐刷漆(原因:

检修期间,连续降雪,外界温度过低,不适合刷漆。

i#8主变第六组风扇排污孔渗油(原因:

冬季堵漏胶不易凝固,涂胶效果不明显,如果更换密封垫需大修时进行。

j8A高厂变东南角渗油(原因:

渗油为密封垫不严,待大修时进行。

k除灰A变、除灰B变及其负荷开关检查(原因:

属于公用系统,无法停电。

4.2.2.电气保护班

a厂房内380V负荷事故按钮没有全部取消及直流动力端子没有进行更换(原因:

A)#7机组停机时间较短,部分负荷停运时间短或没有停运,没有机会此项工作;B)#7机组长周期运行,10kV开关本体CT回路没有进行过检查,本体停机将主要精力放在10kV开关检查上,同时因10kV开关进行的项目较多,打开开关后柜门等工作费时间,以及还要完成电能板校验等工作。

没有多余的人手和精力完成此项工作)

b#7机组测量柜控制电缆屏蔽接地重新整理、安装工作没有完成(原因:

停机时间短,现在已经将柜体框架直接接地进行观察,待下次停机进行)

c脱硫系统电气二次检查工作未能全部完成(原因:

时间限制,待下次停机检查)

d发电机机端和中性点CT防尘防油透明罩没有制作完成(原因:

A)一、二期库房没有可用的胶水,一期库房胶水大部分已过期,效果不好。

B)现有透明罩经处理后可以继续使用,待机组运行后,择机进行制作。

e8A除尘变380V进线开关二次插头损坏问题没有处理(原因:

因常熟通用开关柜厂家与施耐德开关厂家之间协调存在问题,该端子损坏问题没有处理。

质保传真已发。

现在用7C变压器带7A段负荷,暂不影响运行。

机组启动后继续联系厂家技术人员。

4.3.锅炉

a#7炉原煤仓钢梁防磨铁皮拆除(时间不足,完成一半)

b#7炉取样管防冻割管检查(未彻底完成,仍冻)

c#7炉加药管防冻割管检查(未彻底完成,仍冻)

d#7炉二级减温联箱供吹灰手动门漏汽处理(无备件)

e#7炉燃油供油滤网发DHP报警(无备件)

f#7炉A5油枪蒸汽吹扫手动门和电磁阀内漏(无备件)

g#7炉C1油枪吹扫蒸汽手动门后渗水(时间不足)

h#7炉HL05吹灰枪跑车故障无法投运(时间不足)

i四单元燃油泵房#1供油泵出口逆止门有一条螺栓渗油(时间不足)

j四单元燃油泵房#1燃油罐卸油二次门法兰漏油处理(时间不足)

k四单元燃油泵房#1供油泵非驱动端油封漏油处理(时间不足)

l四单元燃油泵房油罐消防水支管路门后冻坏断裂(无材料)

m四单元燃油泵房#1油罐消防水支门后弯头冻裂(无材料)

n71引风机#2润滑油泵房及72送风机电机润滑油站#2润滑油泵运行中不出力检查(时间不足)

o72引风机润滑油站#1润滑油泵房不出力及72送风机润滑油站#1油泵不出力检查(时间不足)

p7B磨混合风关断挡板机械卡涩处理(时间不足)

q7E磨关断挡板开反馈、关反馈均已回来,但挡板不能操作处理(时间不足)

r7A密封风机备用时倒转处理(时间不足)

s7A磨减速箱冷却水回水门无手轮,无法操作(无备件)

t7C磨润滑油站就地油位计滴油处理(无备件)

u7C磨煤机非驱动端耳轴渗油严重处理(时间不足)

v7C磨减速箱冷却水回水门无手轮无法操作(无备件)

w7A1给煤机上闸板故障,无法操作(时间不足)

x7A2给煤机停后上、下闸板不能关(时间不足)

y7C2给煤机,B2给煤机之间上方原煤仓往下漏煤检查处理(时间不足)

zz#7炉捞渣机水封槽补水管改造(需观察8号机试运情况)

aa#7炉底渣系统加装排空门(系统未停运)

bb#7炉电除尘阴极振打减速机下坠检查处理(时间不足)

cc#7炉脱硫吸收塔内部检查(只对上部进行检查,底部浆液无法排空)

dd#7炉GGH密封风机移位、底座加固(时间不足)

ee#7脱硫吸收塔排污地坑防腐检查(时间不足)

ff#8炉B磨煤机减速箱漏油(拆对轮专用工具未到)

gg8C磨煤机电机轴承驱动端和非驱动端漏油(无备件)

hh8E、8F磨减速箱靠小齿轮侧轴封漏油(拆对轮专用工具未到)

ii8F磨大小齿轮声音异常,传动系检查找正处理(备件刚到正在检修)

jj8B空预支持油站油泵出口就地压力表隔离阀漏油(无备件)

kk#8炉引、送风机、一次风机电机轴承漏油处理(需厂家配合)

ll8A一次风机润滑油站#2润滑油泵切至#1润滑油泵运行后,#2润滑油泵倒转(需厂家配合)

mm#8炉吹灰枪减速箱换油(气温低,油放不出)

nn#8炉汽包就地水位计云母组件更换(厂家未到)

oo#8炉R01吹灰枪外管安装、调试(外管短)

pp#8炉捞渣机惰轮漏水处理及密封圈加装改造(加工件未到)

qq四单元#1粗灰库内部检查(内部积灰较多,清理工作量大,人员不足)

rr#8炉GGH密封风机移位、底座加固(底座加工制作完毕,人员不足未移位)

ss#8炉事故浆液箱内部防腐检查(#5、#6机组脱硫系统运行,系统无法隔离)

tt#8脱硫吸收塔排污地坑防腐检查(事故浆液箱满,浆液无法排出)

4.4.仪控

a#71凝泵出口电动门故障,备件为2007年12月底报出。

b#72凝泵出口电动门故障,备件为2007年12月底报出。

c#7机除氧器上水旁路门70LCA30AA001频发驱动故障报警、除氧器上水调门前电动门无开反馈,备件为2007年12月底报出。

d#7机6抽B侧温度测点70LBS70CT612发“channelfault"故障因时间不足未完成。

e#7机组低压凝汽器循环水入口温度测点漏水,因时间不足未完成。

f#7炉的给煤机只校验了3台,因为锅炉专业清理煤仓工作的影响。

g#7炉顶包高过壁温坏了一只,因顶包未打开,未更换。

h#7炉空预扇形板全面检查,A2的间隙探头可能坏,因空预未打开,无法进去检查。

i#7汽机的多个轴承温度元件故障,#1瓦已无备用芯可换,目前等待备件和停机翻瓦机会进行更换。

j因无备件更换,#7定子冷却水的漏氢检测元件无法投入。

k#8磨煤机冷风挡板执行机构分体安装因备件未到未改造,备件计划为2007年09月报出。

l磨煤机油站流量开关因无备件未更换,备件计划为2007年05月报出。

m8B稀释风机入口节流挡板画面上操作不动,因无备件未处理,备件计划为2007年12月底报出。

n#8机#3轴向位移探头因条件不足未安装。

5.检修过程中存在的问题和不足

5.1.汽机

a检修经验不足。

在#7机#1瓦偏心度较大的问题上,在前轴承箱上部进行测量,小轴的晃度为0.03mm,认为是偏心测点的问题,而未进一步考虑可能是轴头弯曲变形引起。

虽然本次停机时间短而无法处理该缺陷,但作为汽机专业人员,应该在汽轮机停机处于盘车状态时就及时打开前轴承箱的检查孔,检查轴头的晃度,这样可以提前一个星期发现问题。

b对现场的设备和系统不熟悉。

在#7、#8机检修过程中,暴露出专业人员对现场的设备、系统不熟悉,对施工遗留的隐患和问题掌握不彻底,检查不细致,导致对现场发生的事件判定不清。

c准备工作不充分。

在循环水系统抽水工作中潜水泵数量准备不足,导致抽水时间较长,还有部分阀门垫片及盘根准备不充分,致使启动前收尾工作太多,工作较为被动。

d检修单位专业人员技术水平较低,人员责任心较差。

部分设备在检修后,检修质量不过关,出现检修后返工的现象,如#81前置泵检修后中分面漏水,#7机除氧器上水调阀旁路阀解体处理后仍存在卡涩现象。

e工作任务安排和交底不细致。

点检人员对电建工作负责人安排工作不细致,工作负责人对工作人员交底不清楚或不进行交底,导致工作人员在工作时不知从何处下手,甚至不知道干什么工作。

f外委检修单位人员不足。

由其是电建二公司人员严重不足,且人员整体技术水平也较低,致使部分检修工作没有完成。

g工作票办理困难较多,办票过程占用了较多的检修时间。

工作票措施争议较多,一项工作要多次写票才能办理。

h备品备件及各种材料严重不足。

因备品备件短缺,虽然现场紧急加工了一部分垫片和密封件,但无法完成的检修项目仍然较多。

5.2.电气

a备件准备不足,检修时,部分轴承备件没有到货,工作进行缓慢。

#8机380V直流动力端子更换时,备件没有到货,从电除尘系统高压柜备用端子拆回后使用。

为了避免这种情况发生,做到检修前提上备件,并催促物资采购部门购买,经常盘点库存,保证备件足量。

b检修计划编写时,未考虑到公用系统无法检修,计划命中率降低。

以后在编写计划时,尽量将各项工作仔细考虑,做有计划就必须完成。

c外委检修人员工作经验不足,技术力量薄弱,需加强培训。

d检修不齐全,缺少40T拉马,影响检修速度,催促采购。

e检修中质量控制点执行不规范,在以后检修中,先形成质量控制点,并严禁执行。

f外委及内部检修维护人员队伍年轻,缺乏检修经验。

致使重大检修工作的组织上存在欠缺和不足,需逐步积累检修工作经验;逐步完善标准化检修作业程序。

5.3.锅炉

a物资准备缺乏:

两台炉平时备品备件备用极少,低过弯头共有五组备用,#7炉低过泄漏后,共需更换10组弯头,不得已,以高带低使用。

若再有需要更换,一个也没有。

如8F磨煤机检查出小齿轮轴承损坏后,备件与专用工具一个月迟迟不能到位,日常用管材、消耗材料缺乏,也制约检修工作的工期。

b检修队伍检修质量不高,人员技术水平低,返修率高,主给水关断阀填料更换、空预器检修、燃油管路连接法兰漏油等重大工作都进行了返工,#8B磨煤机检修进行了两次,工作迟迟不能完工,给机组启动带来了重大的隐患。

c检修团队执行力较差,布置的工作迟迟不能开工,开工的工作虎头蛇尾,防寒防冻措施不能完全彻底执行,空预器检修开工延误至少两天的时间,#8B磨煤机检修开工延误至少五天的时间。

d检修人员思想素质低,抗摔打能力差,#7炉空预器检修快要结束时,如果推迟用餐就可提前完成检修的设备,而不能克服困难,因用餐扔下设备不管,至少耽误了两个多小时。

e最重要的是本专业员工责任心不够,检修经验少,归根结底,本专业的培训工作未能抓好,人员素质,包括思想、观念、技术、技能等都有待于提高,管理水平更需要提高等。

f本专业员工安全意识淡薄、责任心不够,检修经验少,在8C磨的抢修工作中不能严格执行动火工作票管理制度,防火措施不力,对于安排的防护措施不能贯彻执行。

g防寒防冻工作虽然提前做了不少措施,但仍出现许多意料之外的冰冻点,特别是底渣系统结冻严重,原煤仓原煤冻结,下煤工作十分艰难等等,给机组启动过程中带来了许多困难。

h需要加强运行配合力度,灰库检查措施执行不到位,延误工期等。

5.4.仪控

a71、72凝泵出口电动门因振动大,造成执行机构多次故障,目前已做分体式备件到后进行更换。

b磨煤机风门挡板安装位置环境比较恶劣,主要是受夏季温度高的影响容易产生故障,我们的解决方案是进行分体改造,目前改造用的备件未到。

c#7炉的火焰电视冷却空气套管检查发现有3个被烧坏,其中1个已经无法投入运行,另外2个用一段时间就会退出。

原因可能是结焦导致冷却空气口被堵,过气量变小,存在安全隐患。

d#7、#8炉的汽包水位测量受伴热的影响,在机组启动过程中测量值很长时间才恢复正常,需要在气温回升后停机时进行整改。

e#7机组启动过程中发现炉膛负压开关低二值、低三值漏气,正负压侧被击穿,已更换开关,原因还需进一步检查。

f启动7B磨时发现有2个BSO挡板工作不正常,经检查,70CKA07.AG.091模件可能插槽坏,后将该模件上带的5个设备改到其它通道上,停机时还需进一步的检查。

g#7机组启动后发现带保护的一次风压有一个显示不正常,后经吹扫后正常,以后我们将风压管路的吹扫工作列入停机必做的项目。

h目前#7、#8炉煤火检不正常,相关保护未投入,我们计划进行元件改造。

i磨煤机容量风测量装置不能正常测量,目前风量值靠各风门开度计算取得,如果阀门故障将影响燃烧调节。

目前还没有改造方案。

j因伴热带加热不均匀,#8锅炉汽包水位偏差大,需要在气温回升后停机时进行整改。

k锅炉闭式水压力表的表管被冻,现已将压力表拆除,待温度回升后回装。

l因无备件更换,脱硝的CEMS无法投入。

m#8机的偏心在停机时存在突变现象,测量回路检查正常,因机头未打开,无法进一步确认原因。

n目前#7、#8炉煤火检不正常,相关保护未投入,我们计划进行元件改造。

o磨煤机容量风测量装置不能正常测量,目前风量值靠各风门开度计算取得,如果阀门故障将影响燃烧调节。

目前还没有改造方案。

6.检修过程中的经验和教训

6.1.汽机

a在事故预想和缺陷分析过程中不能存在想当然的思想,一定要从坏处着想,小处着手,对现场发生的各种问题要进行全面透彻的了解,要在详细的检查后再做出正确判定。

b要加强专业内部的管理,要使本专业人员进一步熟悉所辖的设备和系统,了解各个设备和系统存在的隐患,采取各种措施提高本专业人员的技术水平,同时也要注重专业人员整体素质的培养。

c针对现场的每一条缺陷和检修项目,划分到人,并一一对应地列出检修所需的备品备件和工器具,提前做好备件和工器具的准备工作,同时充分考虑到检修过程中可能遇到的各种困难,确保检修项目的顺利完成。

d在要求外委单位补充人员的同时要加强在职人员的培训力度,目前专业人员技术水平低是制约整体检修质量的一大瓶颈。

6.2.锅炉

a提前做好物资准备工作,对现场将要用到的备品备件要有计划,有计划未到货,要及时督促落实,量少的要补充再报计划采购,充分作好备品备件、材料、工器具等准备工作,有备无患。

b根据检修人员的技术力量,量才使用,合理安排检修项目,降低返修率。

并加强检修进程中的质量控制,严格执行停工待检点,确保检修质量,提高成功率。

c制定本专业08年度新的防寒防冻措施,提前完成落实,不再出现重复的问题。

d制定本专业在停炉前、停炉后与启炉前必须完成的定检工作,检修工作将结束时进行机组启动的准备工作,使机组启停,检修工作有条不紊、顺利畅通。

e加强本专业人员和外委队伍人员的思想素质培训,适时开展技术、技能、检修工艺流程大练兵,推动整体水平与综合素质的提高。

提高安全意识,把安全工作当做头等事情来抓,在安排工作的同时必须同时做好安全措施,不安全不生产,必须做到防微杜渐。

6.3.电气

a检修前提上备件,并催促物资采购部门购买,经常盘点库存,保证备件足量。

b以后在编写计划时,尽量将各项工作仔细考虑,做有计划就必须完成。

c外委检修人员工作经验不足,技术力量薄弱,需加强培训。

d检修中质量控制点执行不规范,在以后检修中,先形成质量控制点,并严禁执行。

e逐步完善标准化检修作业程序。

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