风电场反送电冲击合闸试验方案Word格式.docx
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编写:
一、编制依据
1.1工程资料
《朗目山风电场升电站电气总平面布置图(2011.06.20)》
《朗目山风电场110kV升压站施工设计说明书》
1.2相关标准及技术文件
《海瓦线送电(新设备)操作计划书》
《海瓦线反送电运行日志》
《电气设备交接试验标准》GB50150
《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》GBJ148
二、工程概况
2.1主变压器
主变规模:
90MVA三相双绕组油浸式节能型风冷有载调压升压电力变压器;
电压等级:
110/35kV;
调压方式:
有载调压;
主变分接头:
115±
8×
1.25%/35kV;
组别:
YN,d11;
中性点接地方式:
110kV侧按不死接地设计。
2.2送出线路
110kV送出线路由升压站南侧送出T接至三宝变线路中段。
三、试验目的
3.1检测变压器能否承受操作过电压
拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。
在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;
在中性点直接接地时,可达3倍相电压。
为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
3.2检测励磁涌流能否使保护误动作
带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。
励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。
由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。
四、试验流程
4.1实验准备
4.1.1场内本次送电有关一、二次设备安装调试工作结束。
4.1.2有关实验、验收均合格,有关通讯、远动及电量采集装置已安装调试完毕,实验验收合格。
4.1.3朗目山1号主变CT接入110KV母差保护回路,场内安全措施全拆除,送电无问题。
4.1.4汇报调度检查变电所设备一切正常。
4.1.5按调度命令核对□□线1151线路保护定值正确且保护停用中,核对1号主变中性点定值正确,保护按规定使用,核对110KV故障录波器定值正确后启用。
核对110KV母差及失灵保护定值正确后不投。
4.1.6按调度命令在□□线1151加装零时过流保护并启用,定值为(600A/0.3S)(零时保护传动实验应良好,传动后开关在开位,零时保护可保护主1号变本体)。
4.1.7将1号主变复合电压闭锁过流保护电压节点短接,时间改为0.3s后投入,1号主变其他保护投入。
4.1.8按调度命令:
将□□线1151微机后备保护按第二套定值投入,纵联保护投入,重合闸不投。
4.1.9检查变电所设备一次正常并汇报调度。
4.1.10核实朗目山风电场□□线1151线路侧确无地线。
4.1.11核实三宝变□□线1167线路侧确无地线。
4.1.12联系调度110kV□□线可以送电
4.2试验操作
4.2.1核实□□线1151开关及两侧刀闸在开位。
4.2.2合上□□线1151甲刀闸。
4.2.3合上□□线1151乙刀闸。
4.2.4合上主变PT2271刀闸,主变2281接地刀闸,并上报调度请求合上。
4.2.5按调度命令合上□□线1151开关。
4.2.6汇报调度一号主变冲击合闸一次成功。
4.2.7确定1号主变保持受电10分钟以上,断开1151开关。
4.2.8间隔5分钟合上1151开关,进行二次冲击合闸并保持受电10分钟。
4.2.9断开1151开关。
4.2.10间隔5分钟合上1151开关,进行三次冲击合闸并保持受电10分钟。
4.2.11断开1151开关。
4.2.12间隔5分钟合上1151开关,进行四次冲击合闸并保持受电10分钟。
4.2.13摇入3521手车至工作位,摇入35KVPT3572手车至工作位。
4.2.14合上主变低压侧3521开关
4.2.15合上1151开关,进行第五次冲击。
4.2.16断开#1主变低压侧3521开关。
4.2.17汇报调度五次冲击合闸成功
五、事故预想
5.1有载调压分接开关未到位
分接开关未到位,冲击合闸整个相电压将加在绕组分接区断开处,必定会烧坏断开处线饼。
预防措施:
带无励磁调压的变压器,送电前(无论从那一侧)都必须测量所有分接绕组的组织,数据合格且要备案才能进行冲击合闸试验。
5.2带接地线合闸
带接地线合闸等于线路直接对地短路会产生很大的电流烧毁设备。
合闸前必须严格确认所有接地线已拆除,除主变高压侧中性点其他接地刀闸均已断开。