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提高表层一次下入成功率

提高深表层一次下入成功率

一、1、小组概况:

本小组成立于2003年2月,小组成员分别为分公司经理、主任工程师、副经理、工程师及助理工程师,是一个具备攻关能力和领导能力的小组,小组概况及成员简介如下表1.1和表1.2。

(表1、1)

小组名称

钻井三分公司机关第三小组

小组类型

攻关型

小组成员

6人

成立时间

2003年3月

注册编号

ZE2003-011

课题活动时间

2003年3月5日——2003年8月31日

课题巩固时间

2003年9月1日——2003年10月1日

1、2小组成员简介:

(表1、2)

姓名

性别

年龄

学历

职务

职称

分工

杨福辉

36

大专

技术员

助工

组长

王铁臣

36

大本

副经理

工程师

副组长

郑新

40

大专

主任工程师

工程师

副组长

陆福华

42

电大

经理

工程师

组员

李增军

32

大专

技术员

助工

组员

刘新民

38

成专

技术员

助工

组员

2、小组活动计划实施进度表:

(表2)

时间:

2003年3月10日——2003年10月30日

日程

阶段

2003年

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

题目选定

P

现状调查

原因分析

要因分析

制定对策

对策实施

D

效果检查

C

巩固期

A

总结经验

二、选题理由:

(表3)

形式

要求

1、随着油田开发的不断深入,特殊工艺井、复杂井相对增加。

2、要求表层的下入深度有所增加,加大了下入的难度。

3、表层下入困难,严重影响生产时效,增加成本投入。

 

钻井三分公司表层套管施工现状

 

2002年我分公司完成钻井75口,其中,深表层共计15口,有九口井在表层套管的下入中出现遇阻,包括有5口井起套管,这一情况严重影响钻井速度,详见以下统计表:

完井口数

表层下套管

施工顺利井

表层下套管出现复杂情况井

75

66

起套管

其它

5

4

直接损失费用

22.8(万元)

9.5(万元)

有问题表层施工排列图:

经济损失排列图:

频率累计频率(%)频率累计频率(%)

910032100

n=9n=3297.8%

56%

 

00

起套管其它起套管其它

 

表层作业在施工中往往得不到足够的重视,所以在施工中出现下套管遇阻或严重者起套管现象就是难免的,这种现象影响公司的形象,给经济结算上造成严重损失,在市场的经营中决不能出现这种情况,因此,分公司要积极地解决表层套管施工出现的复杂情况。

分公司

要求

 

根据以上的原因确定:

“解决下表层套管中起套管复杂情况”为我们本次活动的课题。

选题

 

三、现状调查

针对课题,我们小组成员对2002年分公司施工完成的表层下入深度超过300米的井进行对比、调查,共计完成超300米的表层15口,其中,在施工过程中出现复杂情况的共计9口,如下表:

(表4)

序号

井号

表层

规格

(Φmm)

下深

(m)

存在问题

损失时间

(小时)

1

小22-12-15

339.7

302.95

井斜大,下套遇阻,起套管

32

2

兴更108

339.7

306.84

井径不规范、套管下入困难

18

3

齐2-14-313

339.7

306.66

沉砂多,下套遇阻,起套管

30

4

马726

339.7

304.15

沉砂多,7米没有下到底

5

5

海606

339.7

358.96

井斜大,下套遇阻,起套管

32

6

齐2-14-312

339.7

302.9

井斜大,10米没有下到底。

16

7

沈241

339.7

348.84

井斜大,下套遇阻,起套管

30

8

欢2-13-322

339.7

306.63

井径不规范、套管下入困难

12

9

小22-9-12

339.7

304.57

井斜大,下套遇阻,起套管

20

由上表可以看出,表层一次下入成功,将大大的减少时间损失,成本投入减少。

在以上的9口井中由于井斜大、沉砂多、井径不规则带来的影响是很大的,它导致了套管下入困难或下不到底的情况存在,造成返工工作或复杂情况的发生,归纳整理,做出表层下入存在的问题因素频数表和排列图。

详见表5和排列图1。

表层下入存在的问题因素统计表(表5)

序号

问题

频数(井次)

累计数

频率(%)

累计频率(%)

1

起套管

5

5

56

56

2

遇阻

2

7

22

78

3

下入困难

2

9

22

100

表层下入存在的问题因素排列图

频数(井次)9累计频数(%)

22%

9100

22%

5口井起套管

56%

2口井遇阻2口井下入困难

0井斜井径不规范沉砂(排列图1)

制图人:

杨福辉制图时间2003年3月25日

由排列图1可以明显的看出:

造成表层套管下不去的主要原因是井斜大,频数为5,频率占56%,解决此问题是我们小组攻关的主要目的。

造成成本损失统计表:

(表6)

序号

问题

频数

(井次)

损失时间(小时)

单位成本

成本损失

(万元)

1

起套管

5

144

3.8万元/天

22.8

2

遇阻

2

30

3.8万元/天

4.75

3

下入困难

2

21

3.8万元/天

4.75

表层下入存在的问题因素造成损失排列图

下入困难

(排列图2)

由排列图2可以看出,在表层施工作业中,由于表层套管施工出现起套管作业造成的损失是相当严重的,一年中,仅仅5口井出现的起表层套管就造成22.8万元的经济损失,这一损失是可以克服和避免的。

四、确定目标值及实现目标值的可行性分析

1、目标值的确定

2002年完成的56口井,其中下套管遇阻而起套管的复杂情况共计5口。

起套管复杂情况发生率为8.93%,因此,小组明确了任务现状,并确定了任务目标:

(表7)

本次活动的目标为

降低起套管复杂情况发生率

具体活动的目标值为:

起套管复杂情况发生率小于2%

具体活动目标的柱状图

目标值

2、确定目标值的依据及可行性分析

为提高经济效益,在表层的施工中要注意表层套管的一次下入成功率,否则将造成巨大的经济损失,我们2002年的5口井出现的起套管复杂情况仅占全年表层复杂情况的8.93%。

但他造成的经济损失却是22.8万元,如果我们采用科学的方法使其降低到2%。

那么成本损失将由22.8万元减少到5.1万元,将节约开支17.7万元。

从表层钻井工艺在老的模式中需要解脱出来,也要象二开钻井一样,采用先进的、科学的施工参数、合理的施工模式;对技术措施及员工素质进行优化,将大大减少起套管的可能性。

五、要因分析

我们小组对数据经分析的同时结合现场实际,对下表层套管遇阻复杂情况的原因,从人、机、料、法、环五个方面进行分析,并一一列举在因果图上。

详见因果分析图:

下表层套管遇阻因果分析图:

培井井

训设身径

管差备质不

理技术素质低问量规

差题差则地层疏松

各项措施不落实设备故障井斜大

  下套管时间长套管质量差

钻进参数不合理管

沉砂多、性能不好套

进产

钻国

基浆 丝扣清洗不干净

六、确定主要原因

  从因果分析图可以看出,造成起套管的影响因素共计17个,其中末端因素共计10个,为此小组成员采取了对10个末端因素进行逐一评价的方法来确定主要因素。

评价确认如下表:

(表8)

末端

因素

确认

方法

要 因 确 认

结果

负责人

培训

调查

分析

钻井队年轻职工、合同制工人多,操作不熟练,但并没有造成施工事故。

要因

王铁臣

管理

不严

调查

分析

个别井队干部不重视工序质量,倏忽管理。

要因

陆福华

设备

问题

现场

调查

部分井队使用的还是大庆130钻机,施工中经常在关键工序中出现故障,部分岗位检修保养不到位,但这种情况随着近两年的岗位责任制落实已有所好转。

要因

杨福辉

井身

质量

现场

调查

个别井队在表层钻进中不测斜,造成井身质量不能及时的加以控制,井斜大或有严重的狗腿存在,严重的井眼质量差。

主要

原因

李增军

井径

不规

现场

调查

辽河地区的表层疏松,钻进中极易形成部分井径扩大,循环中不活动钻具,定点循环,造成井径扩大,就是我们常说的“糖葫芦”井眼。

主要

原因

杨福辉

钻进

参数

不合

现场

调查

井队表层钻进使用的参数不合理,泵压低、转数低、钻压大等,造成井斜或井身质量不好。

主要

原因

李增军

下套

管时

间长

现场

调查

下套管时间不集中、组织不好,工序不连贯。

要因

郑新

基浆

钻进

现场

调查

循环时间不够或泥浆性能不好,不处理泥浆,性能不好,井下沉沙多。

主要

原因

杨福辉

套管

质量

调查

分析

国产套管的使用,钢级低,丝扣强度低,丝扣不好对、易损坏。

要因

刘新民

10

丝扣

清洗

不净

现场

调查

部分井队下套管前,套管准备的不好,丝扣清洗不净就进行下套管作业。

要因

杨福辉

结论:

小组成员对以上的10个因素逐一进行分析,最后确认,严重影响下套管作业中发生起套管复杂情况的主要因素有4个,分别为:

1、井身质量差

2、井径不规则

3、钻进参数不合理

4、基浆钻井

七、制定对策

针对以上分析出的4条主要因素,小组成员发挥了本小组组成人员特殊的优势,给出了相应的对策和措施,详见对策表:

(表9)

序号

要因

现状

目标

对策

措施

负责人

工作

地点

完成

期限

检查人

1

井身

质量

不按规定测斜

按规定测斜

严肃管理规定

强化技术措施的落实

李增军

杨福辉

月度技术例会、现场检查

2003

4月

陆福华

2

井径

不规

定点循环

规范活动钻具

规范操作性为

落实岗位操作规范

陆福华

杨福辉

技术例会、现场检查

2003

4月

李增军

3

钻进

参数

不合

泵压低

转数低

钻压大

提高泵压

、转数,降低钻压

改变表层钻进参数

优化表层钻进参数,改正以往的陋习、机操作不当

王铁臣

郑新

技术例会、现场检查

2003

4月

陆福华

4

基浆

钻井

不处理泥浆

处理钻井液

改变不处理表层泥浆的观念

表层钻井配置良好的泥浆、使用好净化设备,使用药品及时的处理泥浆。

杨福辉

刘新民

技术例会、现场检查

2003

4月

李增军

八、对策实施

实施一、针对井深质量差

1、我们小组成员在技术例会上,对分公司下属的6支井队在技术例会上做了积极的动员工作,将小组分析的可行性、队伍现状等交待给了全体井队干部,得到了积极相应,并给与了极大支持,在这统一思想的指导下,我们小组认真对井身质量差进行如下分析--表层钻井不按规定测斜是常见的现象,这是一个传统意识作怪,传统的意思认为:

辽河地区的表层钻进时,因为地层较为松软,基本上是上第四系形成的流沙或松软的泥岩,这样的地层钻进时,可钻性极强,钻速高,忽视了井斜的存在;表层钻井时同时要使用钻铤钻进,接钻铤作业工序相对钻杆复杂,劳动强度大,部分司钻机及工人人为的简化了施工工序,不进行测斜作业。

2、井身质量差影响表层套管顺利下入,造成起套管的主要原因:

(表10)

钻井三分公司井队现状

井身质量差造成起表层套管的主要原因

由于地层软硬交结面存在,客观导致井斜大,狗腿度大;钻进中还存在不测斜或测斜不及时,没有能够及时的调整钻进参数,导致井斜大或狗腿度大

地层软硬交结的客观存在,在钻进中没有注意处理,而导致井斜大或存在狗腿度大,致使钢性较大的表层套管柱不易下入,导致起套管;人为的原因而导致井斜大或狗腿度大,造成下套管困难,起套管。

针对以上问题,我们组织基层干部学习表层钻井的有关技术知识,并且给出了相应的《表层钻井施工技术措施》,通过他们对井队的职工进行宣惯、学习、教育,从而提高全体员工的技术水平和质量意思,使他们了解复杂情况带来损失的严重性,减少在施工中不遵章守制、盲目施工而造成严重后果,在日常的巡井检查中控制与督促对表层测斜数据的检查。

经过近4个月的施工过程,各井队基本上按照分公司的要求,按规定每80米测斜一次,及时的校正钻进参数,控制井斜在1度范围内,避免了井身质量不好的问题。

效果检查入下表:

活动近4个月的结果,分公司共完成深表层11口,测斜数据均小于1度,控制了井身质量优质,没有一口井因为井身质量不好,而造成表层套管复杂情况。

活动前后不测斜发生率对比图:

12.5%

0%

20

 

10

 

活动前活动后

实施二、解决井径不规则问题

1、井径不规则是影响套管顺利下入的一个重要因素。

①辽河地区的表层较松软,多为泥沙互层,砂岩基本上不形成胶结,钻进过程中,钻遇泥岩形成的井径相对规则(或缩径),而砂岩在钻进的同时由于不胶结或胶结不好,井壁不稳定易形成大井径,在实际施工中这种情况经常发生,我们分公司施工的井在某种程度上都不同程度的存在这一问题,由于砂、泥互层,这样井径的大小就形成了相互交替,就是我们常说的“糖葫芦”井眼。

这种井眼的存在,上部的砂岩井眼相对不稳定,易掉块,使砂岩颗粒、岩削等聚沉在小井径的泥岩处从而形成砂桥,造成下钻或下套管遇阻。

②操作上出现失误而人为造成了井径不规则。

在钻进循环过程中,由于砂岩胶结不好,循环携砂时,理论上严禁在砂岩段长时间循环,从而造成井径扩大。

在实际生产中,往往井队的一些司钻不注意这一施工环节,常常在砂岩段循环时不注意活动钻具,循环时间长,由于冲刷作用人为造成井径扩大,增加井径扩大率。

2、实施对策:

针对上述原因,小组成员认真地分析后给出以下预防措施:

(表11)

各井队造成井径扩大现状

针对现状实施的措施

地层的原因造成的井径扩大

控制泥岩段的钻速,防止泥岩缩径;增加泥浆的土粉含量,稳定砂岩段井壁,防止砂岩段掉落。

人为因素造成的井径扩大

减少砂岩段的循环时间,需要循环时要在泥岩段进行,防止砂岩段人为造成的井径扩大。

2、效果检查:

经过近4个月的实际运行,我们三分公司的各井队都能认真地执行分公司的技术规定,坚持了控制钻速、不定点循环等技术措施,很好控制了井径扩大问题,由2002年表层井斜扩大率6%降低到2003年的2%;泥岩段的缩径率由原来的4.5%减小到1%,这样一个数据基本上证明了井径相对规则,减低了下表层的遇阻概率。

实施三、优化钻进参数:

1、钻进参数也是形成井斜、造成井径不规则的重要原因之一,我们根据井队设备的实际情况,给出以下钻进参数:

(表12)

经验的表层钻进参数

改进后的表层钻进参数

套管

规范(mm)

273mm

套管

规范(mm)

273mm

钻头

(mm)

346

钻头

(mm)

346

钻压

(KN)

50

钻压

(KN)

30

泵压

(MPa)

3

泵压

(MPa)

10

转数

(r/min)

70

转数

(r/min)

120

钻具

组合

Ф246mm钻头+Ф178mm钻铤6根(或12根)+Ф127mm钻杆

钻具

组合

Ф346mm钻头+Ф178mm无磁1根+Ф178mm钻铤1根+Ф346m扶正器+Ф178mm钻铤1根+Ф346mm扶正器+Ф178mm钻铤9根+Ф127mm钻杆

在上表改进的参数中,钻具组合由原来的普通钻具更改为钟摆钻具,转数、泵压也相对提高。

经过4个月的现场施工表明,改进后的钻进参数防止了井斜增大,井眼扩大率也相对稳定,平均机械钻速明显提高,由原来表层钻进机械钻速23.4m/h提高到38.8m/h,从很大程度上提高了钻井时效。

2、效果验证:

机械钻速对比图:

机械

钻速

(m/h)

5038.8m/h

 

2523.4m/h

 

活动前活动后

机械钻速提高的同时,巩固了井身质量,确保了表层套管的下入顺利,2003年钻井三分公司施工的井没有一口存在下套管遇阻的现象。

实施四、改变基浆钻井,及时的处理钻井液

辽河的表层特征极易让人们不重视表层的泥浆处理。

配好的基浆直接使用于钻进表层,从某种程度上也能够满足形成井壁的需要。

但对于较深的表层其危害是相当严重的,随地层深度的不断增加,压力的增大,没有良好的造壁性,即形不成良好的井壁是相当危险的,同时会伴随井壁坍塌、井眼掉块等一些井眼不稳定的症状,这些情况一旦发生,后果是可想而知的。

所以,我们要求各井队在深表层钻进中,及时处理泥浆,保证有良好的泥浆性能,使形成的井眼有良好泥饼的保护,来稳定井壁。

采取的措施如下:

(表13)

工况

泥浆维护措施

开钻前

配好基浆(特殊井最好养护)

钻进中

及时的处理,投入一定的药量,维护井壁稳定,使用好净化设备

循环净化

使用好净化设备,循环足够的时间(观察振动筛),稠泥浆垫底(封井底50-100m,防止岩削聚沉)

下套管

及时的灌好泥浆,保证套管的内外压力平衡

效果验证:

在实施期间我们认真地坚持了表层处理钻井液的习惯,使得井壁稳定性良好,在下入套管的过程中避免了遇阻现象。

八、效果检查

1、取得的主要效果

2003年以来,钻井三分公司共计开钻54口井,其中300以上的表层共计10口井,下入表层套管施工情况统计如下:

2003年深表层下入施工情况统计表:

(表14)

井号

表层

下深

测斜

情况

井径

参数

泥浆

维护

施工

情况

钻压

KN

转数

(档)

泵压

MPa

钻具

组合

冷35-38-52

311.67

按规定测斜

规则

30

11

钟摆

药品

维护

一次

下入

冷35-38-54

302.19

按规定测斜

规则

30

10

钟摆

药品

维护

一次

下入

欢168

305.55

按规定测斜

规则

30

8

钟摆

药品

维护

一次

下入

冷35-36-52

309.88

按规定测斜

规则

30

11

钟摆

药品

维护

一次

下入

小22-13-11

305.27

按规定测斜

规则

30

10

钟摆

药品

维护

一次

下入

小22-13-19

299.6

按规定测斜

规则

30

9

钟摆

药品

维护

一次

下入

冷35-36-54

301.69

按规定测斜

规则

30

12

钟摆

药品

维护

遇阻损失10小时

冷35-36-40

310.13

按规定测斜

规则

30

11

钟摆

药品

维护

一次

下入

小22-17-29

305.15

按规定测斜

规则

50

10

钟摆

药品

维护

一次

下入

黄202-1

348.26

按规定测斜

规则

20

14

钟摆

药品

维护

一次

下入

由上表看出,表层下入成功率100%,预期的目标只是2%,我们已经达到预期值。

降低

表层

下入

一次

成功率

10

 

5

 

0

活动前目标值活动后

2、取得的其他效果

由于参数的优化,钻具结构的合理,泥浆性能对井眼的稳定起到了良好的作用,所以,机械钻速得到了明显的提高,同时减少了表层作业周期。

深表层施工周期对比柱状图

(天)

3

2.5(天)

2

1.74(天)

1

 

0

活动前活动后

10口井深表层施工周期对比图

3、经济效益分析

经过QC活动,取得的经济效益是明显的,钻速快节约生产周期,相对的投资减少,节约生产成本。

我们用2002年的指标于2003年进行对比,如下图:

2002年、2003年表层套管施工效益对比:

(表15)

年度

口井数

损失时间

(小时)

额外成本

投资

(扶正器、药品)

(万元)

成本损失

(万元)

累计成本

投资(损失)(万元)

2002年

9

195

30.875

30.875

2003年

10

10

1.6

1.5

2.1

有图表可以看出,小组提供的钻井参数中,只是在钻具组合上有两个扶正器和泥浆费用,共计1.6万元,可以说是用了很少的投入,确使整个分公司在2003年度没有出现下表层困难和遇阻被迫起套管的复杂情况发生,相对2002年节约成本28.775万元,为钻井效益取得做出了贡献。

4、社会效益

由于钻井速度慢,在加之起套管带来的影响是严重的。

现在的甲方市场工作量少,工序质量要求严格,一旦有起套管等复杂情况发生,直接影响我们在甲方心目中地位,甚至有被甲方“踢出”市场的可能。

在2003年的工作中,我们积极主动的出击,改变钻井中养成的不良习惯,采用了科学的、正确的理论与方法施工,避免了表层作业出现的种种复杂情况,提高了钻井分公司的信誉,受到甲方单位的好评。

九、巩固措施

这次活动加强了全体员工的质量意思,为分公司取得了经济效益;在另一种程度上,提高了基层干部及队伍员工素质。

我们将成功的经验作为技术措施下发到各井队。

表层施工技术规定:

1、表层钻进必须必要处理钻井液,认真循环泥浆,正常后方可起钻下套管作业。

2、表层钻进钻具组合采用钟摆钻具,采用30kn钻压、2档车吊打,每钻进完一个单根认真划眼两次,保证打直。

3、表层钻进每80米测斜一次,及时更改钻进参数,防止井斜。

4、认真处理好地层交接面,防止进尺快产生台阶,影响下套管作业。

5、表层钻进钻头必须使用水眼,泵压要在10MPa以上。

通过9月30——10月30的巩固阶段,我们在齐2-22-513井进行进一步的表层钻进技术措施落实,该井设计表层深度1250米,钻进中严格执行了技术措施,使得这口井1248米的表层下入一次成功,更加证明了措施的正确性。

下套管遇

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