汽车齿轮钢生产流程的关键工艺控制改进docWord文档格式.docx

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BOF;

dephosphorus;

LF;

calciumdisposal;

continuousCasting

1.前言

八钢第二炼钢厂短流程生产线生产齿轮钢的工艺,由于钢中氮含量较高,粗炼钢水的硫含量较高等不利因素,造成冶炼的齿轮钢的质量异议较多。

为此,第二炼钢厂充分利用转炉生产线的优势,采用转炉冶炼齿轮钢,钢水经过200吨钢水倒运车短途倒运,拉运到电炉生产线,经过精炼生产线的70吨LF炉进行精炼,然后钢水上方坯连铸机浇铸,工艺实施以后,质量取得了明显的进步。

2.转炉冶炼控制

2.1基本的工艺参数

齿轮钢的20CrMnTi的成分如表1所示,转炉的基本参数如表2所示。

转炉生产的工艺要点主要如下:

①转炉按照低氮钢的工艺组织生产,铁水硫含量不高时(S操作。

②转炉控制出钢的终点磷成分,防止钢包带渣回磷。

③转炉出钢温度控制在1620~1660℃,出钢前合金经过烘烤,降低转炉的出钢温度。

表1齿轮钢20CrMnTi的成分

Table1Thecontentof20CrMnTigearsteel

牌号CMnSiCrTiSNi20CrMnTi0.17~0.240.80~1.100.20~0.401.00~1.300.06~0.12≤0.04≤0.40

表2转炉的基本工艺参数

Table2ThebasictechniqueparametersofBOF

2.2转炉冶炼成分控制工艺

由于铁水的预脱硫,使得转炉的主要难点聚焦于脱磷和挡好渣两个方面。

其中铁水在氧

化性渣下的脱磷反应[1]可表述如下:

2[P]+5(FeO)=(P2O5)+5Fe

(1)

3(FeO)+(P2O5)=(3FeO•P2O5)

(2)

(1)式+

(2)式:

2[P]+8(FeO)=(3FeO•P2O5)+5Fe(3)

由于在1400~1600℃时,(3FeO•P2O5)不稳定,为了有效脱磷,则必须使渣中磷在高

碱度下生成更稳定的化合物(4CaO•P2O5),即发生置换反应:

(3FeO•P2O5)+4(CaO)=(4CaO•P2O5)+3(FeO)(4)

(3)式+(4)式:

2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO•P2O5)+5Fe(5)

式(5)平衡常数Kp与温度的关系为:

lgKp=51875/T-33.16(6)

由式子(5)知渣中高(CaO)、(FeO)有利于脱磷,一般经常采用的脱磷剂如铁矿石、烧

结矿、氧化铁皮等,要求其(FeO)含量不低于20%;

由式子(6)知低较低温度冶炼对脱磷有

利。

另外,要严格控制下渣,因为渣中(FeO)含量大于20%,若挡渣不成功,下渣以后,

对于后续的工艺的还原控制带来难度,延长精炼炉精炼时间,容易导致连铸断钢水的事故。

转炉冶炼成分控制要点如下:

①铁水原料磷含量较高时采用双渣操作,转炉在低温期间,增加化渣时间,脱碳反应开始

以后,及时的补加烧结矿化渣,保证渣中氧化铁处于脱磷的有利条件范围,脱碳反应结

束前,取样倒渣,终点前测温根据钢水的温度,添加生白云石或者轻烧白云石调整温度

的同时,调整炉渣中间氧化镁的含量,增加炉渣的粘度,减少下渣带渣的几率。

工艺过

程中的典型转炉渣样成分如表3。

②转炉出钢前倒渣根据渣况决定倒渣的量,如果渣况粘度较低,以倒出大部分氧化渣的操

作为重点,减少挡渣的难度。

③转炉出钢温度保持在1650℃左右,保证钢包内钢水的温度,减少精炼炉送电升温的时

间。

④转炉出钢前采用合成渣加铝脱氧的工艺,确保脱氧产物在出钢过程中大部分的聚集上

浮,转炉出钢前的脱氧合金选择:

硅铝钙钡、电石、、硅铁、硅锰合金、低碳锰铁、铝

铁进行脱氧合金化;

⑤转炉出钢采用电石、硅铝钙钡预脱氧,按1.0~2.5kg/t钢加入,合金化用硅锰合金和硅

铁。

采用了以上工艺,钢液成分得到了有效控制,减轻后续的精炼的压力。

表3典型转炉渣样成分

Table3TheclassiccontentofslagofBOF

CaOSiO2FeMgOMnOCaO/SiO2(R)样145.328514.000311.749911.83321.93543.2377

样237.193111.426216.688210.70162.72863.2551

样340.055514.761315.37989.19252.5932.7136

样439.297812.165915.500311.56092.68213.2302

样544.618414.96389.96513.06522.27482.9818

样642.00612.757816.28898.91192.12013.2926

样742.907213.471514.325411.09061.85693.185

样834.165912.552721.79228.26813.16212.7218

样945.326111.805415.47139.07932.16273.8395

样1033.761910.535227.12123.40612.4973.2047

样1133.386312.172321.98589.04413.15842.7428

3.精炼炉冶炼控制

表4精炼炉的基本工艺参数

Table4ThebasictechniqueparametersofLF

项目基本参数

公称容量70吨

钢包底吹气形式偏心底单透气砖

表5精炼炉的渣样成分

Table5TheclassiccontentofslagofLF

渣样161.0614.450.150.545.440.0514.434.23

渣样260.6812.870.060.4514.960.038.14.72

渣样359.4411.110.161.4619.670.116.745.35

渣样458.8111.80.110.4120.460.037.144.98

渣样560.319.40.141.6421.870.067.26.42

渣样656.568.990.111.615.260.188.466.29

精炼炉的基本参数如表4所示。

精炼炉的操作要点一是控制钢液的成分,二是深脱氧,减少钢液吸氮,三是对于钢液进行钙处理,减少夹杂物的数量,故我们根据转炉钢水的工艺

特点,按照以下程序操作,使得精炼炉的吸氮量在10ppm以内,钙处理的效果也很满意

①钢水到达70吨精炼炉以后,测温定氧,温度低于目标成分30℃,采用较大功率的电压

送电升温,过程中添加高效埋弧剂埋弧,吹氩采用中等强度的吹氩流量吹氩。

②钢液的温度合适,选用精炼剂为电石、硅铁粉、铝渣球,铝渣球加入量≥2kg/t,确保

渣中Al2O3控制在20-30%,精炼炉碱度控制在2.8-3.0。

精炼使用低铝钛铁,精炼终点铝控制在0.015%以上,确保成品Als≥0.010%。

精炼炉的渣样成分如下表5所示。

③精炼炉应保证冶炼时间在30分钟以上,必须保证白渣15分钟以上方可喂丝出钢,喂丝

前应将烟道闸板关闭,Fe-Ca线每炉喂≥400米/炉(铝含量高时可适当增加喂丝量),精炼炉钢包喂丝后保证软吹≥15分钟以上,软吹后保证钢包镇静时间≥5分钟。

④钙处理的控制

冶炼齿轮钢的过程中,由于钢液中间的酸溶铝的量控制在0.010%左右,良好的保护浇铸,故我厂结瘤的主要原因除了铝的氧化物以外,硫化物结瘤的情况也较为突出。

钢液中间硫钙平衡图见下图1。

硫含量超过不同的温度下的平衡浓度,就会析出CaS。

所以我们在喂丝前将钢液中间的硫含量控制在0.015%以下,使得结瘤的次数大幅度下降。

这一点转炉的铁水脱硫的优势得到了充分的体现。

钢液中间的[Al]-[S]平衡关系如图2所示,由于酸溶铝的量控制在0.010%,所以一般不出现铝的硫化物。

图1钢液中间硫钙平衡关系

Fig.1Thechemicalequilibriumrelationshipofcalciumandsulphurinthesteel

图2钢液中间的[Al]-[S]平衡关系

Fig.2Thechemicalequilibriumrelationshipof[Al]-[S]inthesteel

4.连铸工艺改进

连铸工艺的改进措施包括以下几项:

1).中包上水口扩径

齿轮钢连铸浇注主要面临的问题是水口结瘤,为从源头上减少结瘤几率,中包上水口由平常使用直径22mm水口改为使用直径30mm水口。

2)钢水过热度的优化

通过实践摸索及对结晶器电磁搅拌技术的研究发现,结晶器电磁搅拌技术的使用效果与钢水过热度有着密不可分的关系。

只有在钢水过热度控制合适的情况下,电磁搅拌技术才能发挥较好的效果。

前期由于没有生产经验,过热度控制一直偏高。

于是,通过采用调整开机时间、严格控制生产节奏、提高操作水平等手段,将钢水过热度严格控制在30℃左右,有效的保证了结晶器电磁搅拌技术的使用效果。

3)连铸保护浇注工艺的优化

齿轮钢钢生产中气体含量对铸坯力学性能和轧制过程影响非常明显,通过LF炉冶炼,钢液氧、氮控制良好,但是生产过程中钢水极易与大气接触造成氧、氮的增加。

从而影响铸坯质量。

因此连铸工序环节的控制尤为重要,关系到钢液中最终氧、氮含量的控制。

于是通过制订方案在连铸采取全程保护浇注,避免钢水的二次氧化。

a.开浇炉次保护浇注,在开浇时先用氩气填满中间包空间。

b.钢包长水口配吹氩保护,加装吹氩环,并采取加密封垫密封保护。

c.中包侵入式水口加耐火纤维毡保护。

浇注时使用两个,采用双垫操作。

d.保证中间包覆盖剂与结晶器内保护渣的均匀覆盖。

在生产中将中包覆盖剂的消耗量由原来的吨钢0.1kg增加至吨钢0.5kg,确保中包覆盖剂均匀覆盖钢液面并随时保证覆盖剂厚度在50mm以上,确保“黑渣操作”。

e.保证连铸的钢包自流率,是降低氧、氮含量的重要手段。

经过优化连铸坯的质量如表6所示。

表6.优化后部分齿轮钢种钢种低倍检验情况

Table6Theetchedmacrostructurecheckaftertechniquesimprovementofgearsteel

项目皮下气

表面气

边部裂

等轴

偏析

夹杂

缩孔中心疏松

20CrMnTiA<0.5<2<0.550%轻微负偏

0.5

<0.5<2.5

5.结论

通过倒运转炉钢水,用于生产20CrMnTi的工艺优于电炉生产的工艺,齿轮钢的质量得到了大幅度的提高,工艺过程的管控特点如下

①转炉按照低氮钢的工艺组织生产,铁水硫含量不高时(S②转炉控制出钢的终点磷成分,磷含量较高时采用双渣操作和倒渣作业,防止钢包带渣回

磷是保证LF处理的关键。

③转炉出钢温度控制在1620~1660℃,出钢前合金经过烘烤,减少转炉的出钢温度,减少

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