烧结厂度生产工作总结.docx

上传人:b****3 文档编号:5145769 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:4 大小:18.15KB
下载 相关 举报
烧结厂度生产工作总结.docx_第1页
第1页 / 共4页
烧结厂度生产工作总结.docx_第2页
第2页 / 共4页
烧结厂度生产工作总结.docx_第3页
第3页 / 共4页
烧结厂度生产工作总结.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

烧结厂度生产工作总结.docx

《烧结厂度生产工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《烧结厂度生产工作总结.docx(4页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

烧结厂度生产工作总结.docx

烧结厂度生产工作总结

烧结厂2012年度生产工作总结

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

  《烧结厂2012年度生产工作总结》是一篇好的范文。

烧结厂2012年度生产工作总结

  烧结厂2012年工作总结

  2012年即将过去,烧结厂在公司领导的大力支持下,在厂领导的正确领导和全体职工的努力下,虽然经历了因(公司)经营困难变料频繁,设备老化大修,缺员严重,主要技术岗位更替频繁等等困难,但我们依然取得了不俗的成绩:

包括烧结R2、FeO、MgO、利用系数,竖炉利用系数、转鼓均比上年有所提高,只有烧结矿转鼓由于种种原因有所下降。

现对2012年工作进行总结如下:

  一、生产指标完成情况分析:

  1、指标完成情况(附表1)通过下表对比可知,烧结厂全年指标除烧结矿转鼓及竖炉产量外,其余指标均有所上升。

烧结矿产量较去年提高了335337吨,主要是:

(1)制度越来越健全,生产管理到位,强化了主要技术性岗位的管理,使台时产量由去年的吨增加至今年的吨;

(2)由于设备管理到位,事故时间缩短,作业率由去年的%提高到了今年的%。

11月份外购烧结矿5千吨,原因是3#烧结机大修期间,外委施工队大烟道喷涂未按计划如期竣工,导致在不得已的情况下外购烧结矿,与生产本身无关。

竖炉产量降低10839吨,主要原因是:

检修时间和停机待料(无精粉)时间增加,作业时间缩短,而利用系数与去年基本持平,思想汇报专题造成球团产

  2、R2稳定率分析:

2012年公司因钢材市场波动较大,本着生产服从经营的原则,烧结厂使用主料的种类有了大幅度的增加,变料非常频繁,而且为了缩小R2控制范围,满足高炉需要,从7月底至现在R2控制范围一直为±,而不是以往的±,给R2控制造成了较大困难。

另外主料SiO2波动较大,对R2造成了很大影响。

2012年共计使用镍矿393251吨,为公司赢得了利润空间,但因其含水量平均为28%,且粘性大,下料困难,对R2造成了很大影响,而且对水碳稳定也造成了较大影响。

烧结厂因生产需要从10月底开始使用外购白灰,因外购白灰与本厂白灰成分差异较大,对烧结R2调整造成了一定困难。

虽有上述困难,但烧结矿R2稳定率依然达到了%,比去年提高了个百分点,达到了公司要求。

  3、FeO稳定率分析:

(1)外购焦粉种类多,固定碳存在差距,且与高炉返焦的固定碳差距较大,给烧结焦粉调整造成了一定困难。

(2)镍矿水分大、下料困难,给混合料水分造成了较大波动,进而影响FeO稳定。

(3)为了提高烧结矿的冶金性能,降低高炉焦比,FeO厂内控8-10,给FeO稳定率造成了影响。

虽有上述困难,但烧结矿FeO稳定率依然达到了很高的水平(%),而公司规定按批次考核,即每一批废品考核200元,此规定不尽合理,对提高看火工的积极性有负面影响,恳请公司考虑重新制烧结矿FeO的考核方法。

  4、转鼓:

本年度转鼓平均为,相比去年降低了,现分析如下:

(1)烧结所用主料大部分为褐铁矿,最全面的范文参考写作网站其具有如下性质:

结构疏松,堆密度小,孔隙度大,表面粗糙,且含有大量挥发物质、烧损大。

烧结这种矿石,燃料用量大,液相有较大发展,容易使烧结矿严重熔化,FeO含量高,孔隙度大,强度不好。

(2)主要含铁料粒度偏大,对转鼓有较大影响(附表3)。

通过下表分析,使用外矿粉的粒度在8mm以上的比例偏高的情况下,对转鼓有较大影响;而在使用外矿粉粒度为8mm以上偏低的情况下,转鼓有一定提高。

(3)烧结矿低碱度控制()期间,对转鼓存在极大影响,转鼓平均为。

对全年转鼓平均值存在一定影响。

(4)全年使用镍矿比例最高时为30%,最低7%,由于镍矿本身结晶水含量高,有害金属元素多,在

  使用比例偏高时,严重影响转鼓。

(5)混合机制粒不好,主要是因为混合机混料时间总计为分,而根据我厂生产实际及工艺要求,混料时间需达到7-9分钟,自烧结三期扩建后,上料量由原来的55Kg左右上升到现在的85-95Kg,虽然一、二混也同步改造,但因我厂混合机为“一对三”而非周边厂家的“一对一”(即一台混合机对应一台烧结机),范文TOP100填充率高,混料时间短,造成制粒效果非常差,进而对烧结转鼓造成了较大的负面影响。

(6)焦粉固定碳波动较大,灰分及水分较大,而且与本厂返焦固定碳存在差距,对转鼓有一定影响。

针对上述困难,烧结厂于7月底成立了以厂长和烧结技师为组长的转鼓攻关小组,制定了“低水、低碳、厚铺、慢转”的操作方针,并对看火操作中的“三点”温度、负压、布料等等,进行了严格规范,统一了四班操作,使看火工的整体操作水平有了显著的提高。

  4、利用系数:

本年度烧结厂相继出台了《烧结工艺考核规定》、《烧结料位管理规定》,重新细化了《烧结厂生产考核规定》,并且根据厂里出台的各项管理规定,自上而下严抓精细化配料和看火操作,使本年度的利用系数相较去年有了一定的提高。

  5、竖炉生产情况:

(1)主要技术指标及生产情况分析:

2012年竖炉利用系数,转鼓,球团矿品位,范文写作均比去年有所提

  高,达到了公司要求。

  利用系数与去年基本持平,说明生产维持在了一个相当稳定的水平。

球团品位有所提高,原因是粘加剂的使用,因其粘度大,用量少,大大减少了精粉成球后品位的降低。

转鼓与去年基本持平,高于公司90的标准,满足了高炉的需求。

全年炉况,除四月份因导风墙通洞,和“谊联”精粉的使用导致炉况不顺外,其余月份炉况稳定顺行。

(2)用料情况:

精粉主要以“北发”为主,搭配“龙顺”、“谊联”、“旭晨”、“英妮”等。

其中“北发”精粉性状稳定,常年未间断,而其它厂家的精粉性状不稳定,但与“北发”搭配使用基本能满足生产需要。

粘结剂方面,6月份以前使用镁质添加剂,用量较大,吨球消耗60Kg左右,精粉成球后品位下降3个百分点左右。

从6月份改用粘加剂,配比小,消耗低,吨球消耗20Kg左右,成品球品位相较使用镁质添加剂提高2个百分点左右。

  通过上表分析可知,烧结厂设备作业率较去年有所提高,主要原因是增加了计划检修时间,设备维护到位,保证了设备的稳定运行。

另外,外因(煤气、白灰、停电等等)影响时间减少,也是一个主要原因。

  二、生产管理工作

  1、上料管理:

本年度烧结厂使用外矿种类及杂料有了大幅度的

  增加,且全年单使用镍矿就接近四十万吨,这一料种粘度大、水分大、造成悬仓严重、下料困难,而上料系统各岗位缺员严重,给烧结上料工作增加了难度。

XX为此,我厂出台了《烧结料位管理规定》,坚持每天交接班检查、落实,严格考核。

另外,为保证上料,稳定生产,每班从其他岗位抽调人员,由工长亲自监督落实上料情况,而因此造成了其他岗位点检及卫生清扫工作加重,经常不得不下班后进行卫生清扫工作。

为保证下料稳定,烧结厂坚持按厂规定每半个月一次校对所有皮带秤,保证了称量的精确度。

跑盘方面,坚持每小时跑盘一次,变料时及时跑盘并做详细记录,每天由负责配料的工长监督落实,厂里不定期抽查。

  2、主要技术岗位的管理;为提高主要技术岗位的操作水平,确保工艺指标稳定,满足高炉的需要,我厂出台了《烧结工艺考核规定》,细化了《烧结厂生产考核规定》。

并要求厂及车间主管生产的领导必须每天到生产现场,指导操作并监督、检查落实情况。

无论混合料水分波动及焦粉破碎粒度对生产造成的影响,均比去年有了大幅度的减少,为看火工的操作创造了有力的条件。

本年度各项技术指标完成情况均比去年有提高,从侧面反映了主要技术岗位操作水平的提高。

  3、基础管理工作:

为加强基础管理工作,我厂重新制定了《烧结厂文明生产管理规定》和《烧结厂职工违反劳动纪律处罚实施细则》。

厂里对劳动纪律的检查方面,坚持每天两名值班领导必须对劳动纪律情况进行检查,并在周一、三、五的早会上进行通报,全年共查处违纪人员20人,共计罚款1230元。

卫生检查方面,厂里每周联查一次,结合日常检查,全年共计发通报43次,罚款6250元。

交接班管理方面,厂里制定了专门的《交接班管理规定》和《烧结料位管理规定》,要求主要技术岗位提前半小时接班,全面了解上班生产情下页      余下全文

  这是篇好范文参考内容,讲的是关于烧结、影响、提高、使用、主要、稳定、造成、较大等方面的内容。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 经管营销 > 金融投资

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2