常州市节能和循环经济项目专项资金Word文档下载推荐.docx
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(一)本公司主要产品、生产工艺、生产规模、能源及水资源消耗情形:
一、主要产品:
高级全棉、人造丝、天然蚕丝纱线的染色针织纱线。
二、主要产品的生产工艺:
原料纱胚→(倍捻)→拼线→成绞(槽筒)→染色→脱水→烘干→制线→包装→成品出货。
3、生产规模:
年生产能力3000吨。
4、能源消耗:
4692吨标准煤。
五、水资源消耗:
60万吨。
(二)染整污水深度处置后65%以上回用工程
一、废水水量、水质
(1)锅炉除尘脱硫水循环工程
设计水量:
Qd=300m3/d,设计水质:
SS≤130mg/l、PH=6-10
(2)冷却水循环工程
Qd=200m3/d
(3)65%的达标排放污水经深度处置回用工程
Qd=600m3/d、
设计水质:
COD≤10mg/l、PH=7-8色度≤10、Fe2+≤
浊度≤1NTU
二、节水工程技术办法
(1)锅炉除尘脱硫水循环工程工艺
锅炉除尘脱硫水→1﹟沉淀池→2﹟沉淀池→3﹟中和沉淀池
→清水池→循环水泵→除尘脱硫塔
(2)冷却水循环工程工艺
冷却水→蓄水池→恒压供水系统→用水单元
(3)65%的达标排放污水经深度处置回用工程工艺
原处置达标排放污水→生物滤池→活性炭吸附池→加药乳化反映器
→电催化氧化系统→一体化净水器→1﹟多介质过滤器→
2﹟多介质过滤器→离子互换器→精密过滤器→蓄水池→恒压供水系统
→用水单元
3、工艺流程说明
(1)锅炉除尘脱硫水循环工程工艺说明
在原有锅炉300吨废水搜集池旁建造3个阶梯型滤渣池,1号池容积150m3,2号池容积100m3,3号池容积50m3;
应用重力沉降的原理,含有煤灰的废水自流经一、2号池滤渣后,煤灰的去除率达到98%,再自流到3号池,同时在3号池流入口加碱中和,使流入清水池的水水质达到。
(2)冷却水循环工程工艺说明
建造200m3循环水池一座、搜集用于高温冷却后的高温水,回用到染色工序,可使染色工序用水基础温度升,从而节约了水资源又提高了工作效率
(3)65%的达标排放污水经深度处置回用工程工艺说明
65%废水在进入电催化氧化系统,在高压脉冲电压的作用下产生活性氢、活性氧使废水中有机物、色度更进一步除去,出水加入絮凝剂后进入一体化净水器絮凝沉淀,去除大颗粒悬浮物,出水进入多介质过滤器,去除细小悬浮物和胶体物质,出水进入阳离子互换器,通过离子互换去除有害重金属离子,出水进入精密过滤器过滤去除细小悬浮物和胶体物质,出水达到印染用水要求。
4、新增构筑物设计
(1)曝气生物滤池
曝气生物滤池可深度处置废水,去除有机物、氨氮进行硝化及脱氮,净化能力强,占地面积小,耐冲击负荷能力强,长处显著。
曝气生物滤池与其它处置工艺比较:
A、只需较小的池容和占地:
停留时刻短;
B、出水水质好:
因兼有氧化和过滤作用,能保证较好的出水水质;
C、简化处置流程:
不需新设置二沉池和污泥回流系统,占地少;
D、基建费用、运行费用节省:
因流程短、池容小、占地省、基建费用较低,因采用颗粒填料,使得充氧效率很高,可节省能源消耗;
E、管理简单:
抗冲击能力强,无污泥膨胀问题,运行效果稳固;
F、设施可中断运行:
长期停止运行后,再启动较快,微生物量积累较快,设施可在短时刻内恢复正常运行。
本项目采用的是上流式的曝气生物滤池,设计参数如下:
主要设计参数
设计过滤滤速:
1.3m/h
过滤面积:
48㎡
设计尺寸(m):
L*W*H=12*4*,1座
有效容积:
144m3
停留时刻:
2hr
建筑形式:
视二沉池的高度,放地下部份,半地上式钢砼结构
滤料层厚:
3m
承托层:
0.5m,¢=30—60mm,数量24m3
滤料粒径:
2.5m,¢=10—30mm数量120m3
采用空气按时进行反冲洗,空气管采用穿孔管,设在池底。
配水采用小阻力配水系统。
设反冲洗强度q=4L/㎡.s,滤料层反冲洗膨胀率控制在10%之内,反冲洗时刻约在7~10分钟左右。
反冲洗出水进入污泥池,上清液进入调节池。
反冲洗周期:
按如实际情形,采用按时反冲洗。
配套设备如下:
因风量很小,一般为气水比为4:
1,新增一套风机,风量为min,风压5m,功率11KW,可与原曝气风机联合作为反冲洗曝气。
(2)活性炭吸附池
功能:
利用活性炭等滤料对废水吸附,物理过滤,将细小的物质过滤掉。
主要设计参数:
设计尺寸(m):
L*W*H=3*4*,1座,与曝气生物滤池合建,钢砼结构。
设计过滤滤速:
h
过滤面积:
12㎡
滤料层厚:
2m
柱状颗粒:
¢=10—16mm数量24m3
(3)电催化氧化反映槽
电催化氧化法处置废水具有反映速度快,脱色率高,产泥量小,管理方便,易实现自动化控制等长处
L*W*H=7*6*1套
设计处置量:
50m3/h
设计电解电压:
<300V
(4)一体化净水器
一体化净水器采用波行板反映,梯行斜板沉淀,设备结构布置紧凑,净水效果显著,操作方便,经电催化氧化法处置的废水加入混凝剂进入波行板反映室进行絮凝反映,使已初步凝聚的矾花彼此碰撞,形成较大的絮体,再通过梯行斜板沉淀室沉淀完成固液分离,沉淀下来的污泥滑入泥斗,浓缩后按时排入污泥池,上清液则进入滤室过滤,通过滤料的滤层阻截和吸附,去除水中细小颗粒。
主要设计参数:
R*H=5*1套
(5)多介质过滤器
通过不同粒径滤料分层堆放形成多级滤层,更有效地过滤水中的悬浮物。
设计工作压力:
设计反洗速度:
20L/㎡·
S
(6)离子较换器
应用离子的选择性,去除废水中的有害离子。
设计处置量:
设计工作压力:
设计再生流速8m/h
(7)精密过滤器
精密过滤器是微米级过滤设备,滤芯为管状线绕式,滤层为蜂房式深层形,即滤层密度由小到大,从而使较细小悬浮物被一层比一层密实的持续过滤介质层捕集,保证出水浊度达到印染要求。
50m3/h、设计工作压力:
设计滤芯密度:
02us
(8)阶梯沉渣池
利用重利沉降原理,采用阶梯自流式多级沉降设计,可节约设备投资和运行本钱。
主要设计参数
1号池L*W*H=10*5*3,1座,钢砼结构。
2号池L*W*H=7*5*3,1座,钢砼结构。
3号池L*W*H=4*5*3,1座,钢砼结构。
设计流量30m3/h
(三)淘汰废旧染色设备采用新技术工程
2010年1月,对老的染色缸的水循环系统进行技术改造,将染色浴比从1:
10下降到1:
8;
采用低温活性染料,染色温度从80度下降到65度。
回收高温冷却水、冷凝水,生产废水经深度处置回用,生产用水温度从年平均15度提高到45度;
通过工艺改良年可节约标准煤吨;
可节约水资源万吨,污水减排量万吨。
COD减排量
吨。
同时将所有电机配备变频系统,年可节约电能万千瓦。
2011年3月淘汰高能耗活塞式空气紧缩机,采用螺杆式空气紧缩机,节约电30%,年节约电量66万千瓦。
2011年6月淘汰2台高能耗蒸汽散热片式烘干机,引进高效射频式烘干机,节约电15%,年节约电量万千瓦。
(四)机台变频器改造工程
采用先进的变频控制器,从而降低单位用电量。
(五)复合捻线机升级换代工程
引进先进的复合捻线机,提高产能,降低单位用电量。
4、复合捻线机升级换代工程
五、K3物料管控系统工程
6、LED节能灯改造工程
(二)能量系统优化工程项目建设情形
一、能量系统优化工程项目的投资额、项目主要内容:
项目名称
总投资额(万元)
备注
染整污水深度处理65%以上回用
回用量达到65%
淘汰废旧染色设备
715
600万元用于染缸的水循环改造、烘干机和脱水机改造;
115万元用于空压机改造;
机台变频器改造
200
各种型号变频器400台
复合捻线机升级换代
1350
45台新机器,30万元/台
K3物料管控系统
50
物料全程管控
LED节能灯改造
4000套灯架灯管
新增土建工程
合计
3500
二、能量系统优化工程项目的完成年限:
完成年限
2010年
复合捻线机升级
2011年10月以前
四、节能减排、综合利用和污染减排效果分析(按330天/年,3000吨/年计)
(一)染整污水深度处置后65%以上回用工程
项目完工后,实现生产高温废水处置回用量达到65%,余热回收利用率达到50%,年节约水资源35万吨,废水减排量万吨,COD减排量吨,高温废水的深度处置回用年可节约标准煤531吨。
(二)淘汰废旧染色设备采用新技术工程
1、染色缸技术改造前后节能对照表
项目
单位用水量
单位用煤量
单位用电量
折合标准煤
改造前
120吨
吨
1506千瓦时
改造后
96吨
1339千瓦时
节约量
24吨
167千瓦时
年节能量
72000吨
501000千瓦时
二、烘干机淘汰前后节能对照表
项目
散热片式
207千瓦时
高效射频式
150千瓦时
57千瓦时
171000千瓦时
3、空气紧缩机淘汰前后节能对照表
活塞式
733千瓦时
螺杆式
513千瓦时
220千瓦时
660000千瓦时
231吨
(三)机台变频器改造工程
电动机总功率1650KW,节省了20%用电量,即减少了330KW的功率,
330KW×
24h×
330天==万度。
折合年标准煤吨
(四)复合捻线机升级换代工程
安装45台新机械后,在电动机、电耗一样的情形下,电机转速从5000转变成7000转,整体产能提高了40%,单位电耗降低了40%,每台机电功率为,则45台机械一年节约的用电量为万度电。
(五)K3物料管控系统工程
常规染厂,染色出缸一次成功率80%左右,采用K3物料管控系统后,染色出缸一次成功率97%。
(六)LED节能灯改造工程
总功率
160千瓦
千瓦时
80千瓦
减少量
五、能量系统优化工程项目经济效益和社会效益分析
(一)能量系统优化工程项目经济效益分析
项目名称
直接经济效益(万元)
节水:
节煤:
节电:
306
(二)能量系统优化工程项目社会效益分析
能量系统优化工程项目经济效益良好,抗市场风险能力强,为企业抢抓市场先机提供了保证,其产生的经济和社会效益对本地域的进展产生了较好效果。
同时,在创造了必然的经济效益之上,也产生了庞大的社会效益,对环保节能理念的树立、产业导向、人员就业等方面,都有着不可估量的影响。
从用电量来看,全年可节约用电万度,节约用水万吨,节约用煤531吨,降低了能源的利用量,优化了环境条件;
而且在系列项目建成后,每一年可减少各类废物、废水的抛弃量和排放量,减轻了环境负担。
从那个方面的意义看,对于“环保节能,净化环境”,都有着重大奉献。
为进一步推动能量系统优化工程项目的更好地落实,鼓励和支持民营企业节能降耗、开展循环经济的踊跃性,现申请政府予以政策扶持,给予资金上的大力支持!
以鼓励公司进一步加大技改项目投入,扩大生产规模,进展节能和循环经济。
本公司在这里郑重许诺:
将把政府给予的支持化为企业进展的动力,合理合法地运用政府给予的资金,更好地推动节能降耗、进展循环经济的工作!
特此申请,望批准为感!
常州宝丽丝纤维有限公司
2011年8月29日
项目进展情形证明
常州宝丽丝纤维有限公司的能量系统优化工程项目:
1染整污水深度处置后65%以上回用工程、2淘汰废旧染色设备采用新技术、3机台变频器改造工程、4复合捻线机升级换代工程、5K3物料管控制系统工程等项目于2010年1月动工建设,总投资3500万元,全数项目于2011年10月份完工投运。
特此证明