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15.0

油类(mg/L)

8.0

5

COD(mg/L)

40~60

BOD(mg/L)

60

  不难发现,一级处理出水SS、COD、BOD、氨氮、油类等指标均超过工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95)水质要求,因此一级处理出水需经深度处理后才可回用。

2.2污水深度处理工艺

  处理规模720m3/d,深度处理工艺流程见图2-2。

3改造新增主要设备、建构筑物及价格估算

3.1改扩建主要设备及价格估算

表3-1   改扩建新增主要设备

序号

名称

规格型号

数量

功率(kw)

造价(万元)

1

贮碱槽

2.5×

1.8×

1.2m

1.5

 

加碱泵

CQ25-15-85

2

1.1

1.6

碱稀释罐

φ2.0×

1.5m

2.8

3

污水提升泵

IH65-50-125

3.0

4

一级中和反应罐

2.0m

4.2

絮凝剂溶解罐

φ1.2×

2.3

絮凝反应罐

φ2.2×

3.0m

3.8

6

贮酸槽

φ1.5×

1.2

7

二级中和反应罐

φ1.7×

1.6m

1.8

8

搅拌器

非标

12.0

14.5

9

流量计

DN80

0.5

10

板框压滤机

BAJ70/800-35U

2.5

10.0

11

污泥泵

I-2.0B

5.0

0.9

12

加药泵

6.0

13

加药装置

4.5

14

加压泵

IS65-40-200

11.0

0.65

15

高效纤维束过滤罐

GXQ-1200

45.0

16

活性炭吸附罐

GHT-2000

30.0

17

反冲洗泵

IS100-665-250

18

回用水泵

IS65-50-125

19

自控系统

24.0

电气、仪表

21

管道、阀门

22

电线、电缆

23

防   腐

24

合   计

73.1

185.85

3.2改扩建主要建构筑物及价格估算

表3-2 主要建构筑物造价估算

序号

名   称

规格、尺寸

数量

造价(万元)

备注

调节池

1

0.8

防腐

沉淀池

φ5.2×

6.3

18.0

污泥浓缩池改造

2

0.8

清水池

2.5

1.2

厂房改造及设备基础

1.5

合 计

22.3

3.3改扩建总造价估算

表3-3   改扩建总造估算

项目

总价(万元)

备注

设备费

185.9

土建费

运输费

3.7

(1)*2%

安装费

18.6

(1)*10%

系统调试费

16.7

(1)+

(2))*8%

设计费

6.2

(1)+

(2))*3%

施工现场管理费

计划利润

7.8

(1)+(7))*3%

税金

9.4

(1)++(8))*3.5%

合计

276.7 

  工程预计总投资276.7万元。

4运行成本估算

4.1配电负荷

  污水站配电总装机功率73.1Kw,见表4-1。

表4-1运行功率         kw/天

名 称

单台功率

(kw)

装机功率

运行功率

运行时间

(hr)

耗电量

(kw/d)

20.0

120.0

带式压滤机

2.0

0.55

2.75

4.0

5.5

55.0

38.05

297.75

  满负荷运行时的成本为0.89元/m3;

当工程资金130万元(总投资的47%)为环保专项资金贷款时(按贷款年息为7.20%,等额年金分期偿还,工程运行5年后还清),则运行成本为1.17元/m3(见表4-1)

表4-1 深度处理运行成本估算

项   目

金 额

备   注

工程总投资(万元)

276.7

年运行费

(万元)

年折旧

13.21

按75%转固率,5%的残值,折旧率6.7%计

工资福利

3.36

按700元/(月·

人),4人计

电 费

4.42

按0.45元/(kw·

h)计

维修费

0.33

10元/天,330天/年

贷款利息

6.55

27.87

运行成本

(元/吨废水)

0.89

还贷期后

1.17

还贷期内

  污水站的出水经深度处理后(达到工业循环冷却水的水质标准)进入厂内循环补水池,经供水泵站打入生产用水管道。

5环境、社会经济效益分析

5.1环境效益分析

  实施污水回用可将治理与开发并举,是解决水资源紧缺的现实可行的有效措施。

工程实施后,可节约自来水量为23.76×

104m3/a。

5.2社会经济效益分析

  实施污水回用,不仅具有显著的环境效益,而且具有明显的经济效益。

按满负荷供水计算,工程实施后,年创利润为38.25万元/a。

  表5-1为回用水工程经济效益分析表。

表5-1 回用水工程经济效益分析

还贷期后

还贷期内

供水量(104m3/a)

23.76

水 费(元/m3)

节约水费(万元/a)

38.25

31.6

污水站创利润(万元/a)

注:

自来水价按2.5元/m3计。

6结论与建议

1.实施该污水回用工程,可节约自来水23.76×

104m3/a,而且5年内还清环保贷款,投资可在8年内全部回收,技术、经济可行,具有良好的环境效益、经济效益和社会效益,有利于锦州地区和企业经济的可持续发展。

2.建议政府部门在政策上给予支持,提高企业回用污水的积极性。

  总之,污水资源化是一项利在当代、功在千秋的事业,是减少污染、改善环境、解决水资源短缺、促进水资源逐步步入良性循环的一条有效途径。

 酞菁蓝生产废水的处理

概述

  酞菁蓝是一类高级有机颜料,几乎可用于所有的色材领域。

由我院承担设计的甘谷油墨厂2000t/a酞菁蓝生产线,采用捷克先进技术—连续式无溶剂法生产工艺,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,钼酸铵为催化剂,通过原料予预混、反应合成、粗品纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁精品。

在粗品铜酞菁的纯化过程中产生的滤液和冲洗水,含有大量的有害物质。

经我院设计人员与省环保协会专家组的共同研讨,最终确定了该工艺废水的处理方案。

1 废水的来源及性质

  废水来自粗品铜酞菁纯化过程产生的滤液和冲洗水,水量为5.7m3/h,污染物质量浓度见表1。

表1 处理前废水中污染物质量浓度

污染物

COD

BOD5

NH3-N

SO42-

Cu2+

质量浓度/(mg·

L-1)

860.0

522.0

1034.0

2287.0

26.0

处理前废水pH为6.7

2 关键因素分析

  从表1数据可见,废水中的氨氮含量较高,而国家标准对于排入自然水体的废水氨氮浓度要求甚为严格,不得超过15.0mg/L。

因此,如何去除氨氮则成为本设计要解决的一个关键环节。

由于通常的生化处理法对氨氮的降解率只有70%~80%,所以单纯采用生化法处理难以达到理想效果。

如果先以其它物理方法,诸如解吸或吹脱,先将废水中的NH3吹脱,使氨氮含量降低,再采用生化法处理,可同时去除剩余的氨氮和BOD5、COD。

这样可使废水中的主要污染物指标达到排放要求。

再者,废水中含铜,铜离子能使生物酶失去活性,对生物氧化系统有毒性效应。

而且,铜价值很高,不采用铜回收工艺,会造成资源的浪费。

3 废水处理流程简述

  如图1所示,将纯化废水与车间排出的冲洗水(1.5m3/h)混合后泵入一级调节池,加硫酸搅拌调节pH为4.0,进入充满铁刨花填料的置换池,停留5~6h,可使废水中的铜离子得以置换,质量浓度降至0.5mg/L以下,铜的去除率达98%以上。

废水自置换池进入二级调节池,向池中投加石灰乳搅拌混合均匀,调节pH为11.0左右,使废水中的氨氮主要呈游离氨(NH3)形式逸出,此时用液下泵将澄清液送入吹脱塔并向塔内鼓入空气,同时通入蒸汽,将NH3吹脱,经排气筒送至高位吸氨器吸收。

据计算,经吹脱塔吹脱去除的NH3为7.4g/h。

通过上述物理方法去除部分氨氮,使氨氮质量浓度降至140.0mg/L左右,并将厂区冷却塔排出的废水(4.5m3/h)与之混合,进入三级调节池,调节废水pH为8.0~9.0,以达到生化处理对碱度的要求。

此时三级调节池内的废水处理量为11.7m3/h,主要污染物质量浓度:

氨氮为60.0mg/L,COD为510.0mg/L,BOD5为143.0mg/L。

随后将废水送入“A—O生化处理系统”,经生化处理后再经砂滤池过滤,去除残留悬浮物,最后排出厂外。

排出厂外的废水中污染物质量浓度见表2,满足《污水综合排放标准》的要求。

表2 处理后废水中污染物质量浓度

40.0

21.0

100.0

0.0

处理后废水pH为7.2

4 主要工艺过程分析

4.1 铜回收

  废水治理流程中,铜回收分渗铁法回收铜和沉淀法回收氢氧化铜两步进行。

渗铁法回收铜的装置在流程中称为铜置换池,该池中废水渗滤穿过装有铁刨花的床层,通过氧化还原反应,铜在铁上析出,而置换出的铁则进入废水中。

回收铜后的废水经加石灰乳调节pH、沉淀处理,残余的铜离子与OH-反应生成难溶的氢氧化铜[1]。

4.2 吹脱

  本设计采用穿流式筛板吹脱塔(又名泡沫塔),筛板孔径6mm,筛板间距250mm。

水自上向下喷淋,穿过筛孔流下,空气则自下向上流动。

控制空塔的气流速度达到2.0m/s,筛板上的一部分水就被气流冲击成泡沫状态,使传质面积大大增加,强化了传质过程,提高吹脱效率,空气由鼓风机供给,冬季为避免温度下降影响吹脱效率,可向塔中通入蒸汽,维持高效去除率所需的水温。

泡沫塔在正常工作状态下对NH3的去除效率在95%以上[2]。

4.3 A-O生化处理

  “A-O生化处理”对废水中的有机物和氨氮有很高的去除率。

生物硝化脱氮是一个两阶段的生物反应过程,第一过程为硝化过程,分两部进行,首先NH4-N在亚硝化菌的作用下生成NO2-,其后NO2-再在硝化菌的作用下氧化生成NO3-。

第二过程为反硝化过程,是完成生物脱氮的最后一步,NO3--N在反硝化菌的作用下,以有机碳为碳源和能源,以硝酸盐作为电子受体,将硝酸盐还原为气态氮。

所以“A级生物池”不仅具有去除有机物的功能,而且可以完成反硝化作用最终消除氮的富营养化污染。

“O级生物池”即好氧反应池,利用好氧微生物对有机物的降解作用,去除上一级残余的有机物,最终达到废水处理要求。

  生化处理系统运行中,控制废水温度在22~28℃,pH为7.5~8.0,为硝化菌和反硝化菌提供适宜的环境。

控制厌氧池溶解氧浓度低于0.5mg/L,停留时间4h;

好氧池溶解氧浓度2.5~3.0mg/L,停留时间16h。

反应池污泥浓度5.0~6.0g/L;

总回流比为8.3。

5 结论

  目前利用生化处理方法去除废水中的氨氮被广泛采用,事实证明去除率较高,但对于本设计所涉及的废水,因其特殊的高含氨氮量则不适于用单一的生化方法来处理,生化处理法对进入处理系统的污水氨氮浓度要求有一定的适宜范围,如果浓度太高会阻碍生物氧化过程的进行,质量浓度在1000mg/L以上时会使微生物中毒[3],进而影响生化系统的去除效率。

因此,必须采用一种切实可行的预处理方法,先去除部分氨氮,使废水中的氨氮浓度降至140.0mg/L以下,再采用生化处理方法去除残留氨氮,以达到最终去除氨氮的目的。

 

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