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100

85

30

125

拟采用A/O工艺生物脱氮处理,并使处理出水NH3-N≤1mg/l,如经此处理,生物同化作用可除去其中10%的氮,出水中仍残留的NO3-N为5mg/l,要求剩余碱度(CaCO3计)不低于50mg/l,则在生化好氧池需补充碱度(CaCO3计)为多少?

(35.67)

A31.89B60.64C110.64D106.89

6、采用内径为7m的上流式厌氧污泥床反应器UASB处理工业废水,池体为圆形,进水流量为300m3/d,出水COD为400mg/l,有机物去除率为90%,容积负荷为5㎏COD/m3·

d,试计算UASB反应器的有效深度和水泫上升流速。

A1.56m0.08m/hB5.6m0.32m/hC6.23m0.32m/hD7.00m0.30m/h

7、某垃圾渗滤液处理厂,进水NH3-N浓度较高,经有机物去除和硝化后,硝态氮浓度为1500mg/l,已知污泥实际产率系数Yobs(为溶解性可降解COD计)为0.27,试计算理论上每立方米废水硝态氮彻底还原需多少溶解性可降解COD,同时可以产生多少碱度(以CaCO3计)?

(6958,5355)

A54564867B69585355C30983544D69585065

8、某城市污水处理厂反硝化池进水硝态N浓度为55mg/l,NO2—N浓度为20mg/l,DO浓度为1.5mg/l,若完全投加甲醇完成反硝化,试计算单位污水量所需投加的甲醇量。

以甲醇为碳源,同时考虑同化和异化两个代谢过程的反硝化反应如下:

A187B297C167D146

9、某生活污水处理实验站采用生物除P工艺,溶解性易降解COD含量155g/m3,PO43—P的含量3g/m3,反应器容积为1100m3,每日排放混合液200m3活性污泥产率系数Y为0.24gVSS/gCOD,内源代谢系数Kd0.07gVSS/(gVSS.d)活性污泥的P含量为0.09gP/gVSS,假设溶解性易降解COD完全被生物降解,试计算5000m3废水通过生物除P的去除含量和出水P浓度。

A14000g0.7g/m3B12000g0.6g/m3C24000g0.8g/m3D76700g0.5g/m3

10、某污水处理厂设计流量mg/l=50000m3/d,进水CNH3-H=40mg/l,出水CNH3-H=2mg/l,填料比表面积S’=1200㎡/m3,密度为1.1t/m3,表面负荷qNH3-N=0.5gNH3-N/m2.d,试核算采用曝气滤池除氮所城滤料体积。

A3333.3m3B3166.7m3C3483.4m3D500.0m3

11、某城市污水处理厂采用同步脱氮除磷的A2/O工艺,由于出水排放标准严格,同时近年来进水BOD/TN有所降低,需改造以达到氮、磷同时稳定达标排放,以下措施哪个是不可行的。

A投加醋酸盐,以缓解BOD/TN下降的不利影响

B利用初沉池产生的污泥进行发酵产生VFA(挥发性脂肪酸)来提供额外的易生物降解COD,送往二级处理的厌氧区。

C控制曝气池的曝气强度,使二沉池内的DO保持在适宜范围,防止循环混合液对缺氧反应器产生干扰。

D为硝化彻底,进而提高总P的去除率,应该尽量加大好氧区曝气量,并加大送往厌氧区的回流量。

12、某城镇采用SBR法处理城市污水,设计Q=4500m3/d,排出比1/m=1/4,无闲置时间,运行周期6h,反应器个数2个,试计算SBR法反应池的单池有效容积。

A2500m3B2750m3C2250m3D3000m3

13、某啤酒厂年产8万吨,废水排放量3000m3/d,其进水PH值为9.2,CODcr1729mg/l,BOD5885mg/l,SS463mg/l,试分析下列哪一种工艺处理效果相对较差。

A废水→调节池→水解酸化池→生物接触氧化→气浮池→出水

B废水→调节池→水解酸化池→射流曝气池→沉淀池→出水

C废水→调节池→UASB→曝气池→沉淀池→出水

D废水→调节池→水解酸化池→生物滤池→沉淀池→出水

14、某偏酸性工业废水处理工程中,拟采用粒状活性炭吸附和再生处理单元,试分析下列对该废水处理的设计中选择哪项是错的。

A对活性炭处理单元应设跨越式旁管路

B应考虑设计备用炭塔和腐蚀防护

C预调查污水PH到中性或偏酸性

D加热再生活性炭后设水急冷措施

15、某污水处理厂采板框压滤机(过滤面积2500m2)进行消化污泥脱水,污泥浓度Co=35100mg/l,投加化学药剂调理污泥,投加量为干固体的3.6‰,调理后污泥脱水负荷为0.04m3/(m2.h),试计算每天的脱泥量,(每天工作3次,每班工作t=180min,不计卸泥准备时间)

A900m3B18000m3C300m3D2000m3

16、某工业废水经预处理后废水中主要污染物SS为15-100mg/l,拟选用滤池进行过滤处理,要求滤层较厚,过滤周期长,小阻力配水和出水水头可利用,下列哪种滤池最适宜。

A压力滤池B脉冲滤池C上向流滤池D粗滤料滤池

17、某污水厂氧化沟工艺采用转盘曝气机,由于设计不当沟内平均流速低于0.2m/s经常出现污泥沉淀,此外,由于进水有机物浓度增高等原因,出现DO不足问题,下列哪项解决措施不当?

A转盘曝气机的充氧能力与转盘转速以及浸没度和安装密度有关,应提高转盘转速,增加没度和增加安装密度来增加充氧量,提高推流能力。

B若曝气转盘转速超过55r/min,浸没深度超过0.6m,充氧量增加有限,应增加鼓风曝气和水下推进器。

C在维持原有转盘曝气机不变的情况下,可增加一组立轴表面曝气机提高推流速度,增加DO。

D可在转盘下游直道中设置75°

倾斜导流板,强化气水间混合提高充氧能力。

18、某城镇污水处理厂实际处理水量为0.5万吨/天,已建污水再生回用一期工程的实际处理水量为总水量的20%,混凝工艺的凝聚剂最大投量为80mg/l,平均投量为45mg/l,混凝剂浓度为16%,混凝剂调制次数为2次/日,该污水处理厂拟建污水再生回用工程二期,处理规模扩大到一期的3倍,设计处理水量安全系数取1.2,混凝剂调制系数为3次/日,其余参数同一期工程,二期工程中,溶药池总容积占溶液池总容积的26%,共设计5个溶药池,每个长4m宽3.5m,超高0.2m,底部沉渣高0.4m,试计算溶药池的高度应设计为多少。

A1.4mB1.8mC2.1mD1.7m

19、某纤维板企业于1990年建厂,生产能力10万t/a,年生产330天,2003年扩建15万t/a,生产能力,试计算其设计废水处理量。

A947m3/hB856m3/hC316m3/hD568m3/h

20、某厂产生含氟废水平均浓度为150mg/l,欲使出水氟含量达8978-1996一级标准(F-<

100mg/l),下列工艺流程中哪项不能满足排放要求。

聚合硫酸铝

A废水→调节→絮凝→气浮→砂滤→活性炭吸附→出水

B废水→调节→絮凝→气浮→离子交换→出水

消石灰

C废水→调节→一级反应池→一级沉淀池→二级反应池→二级沉淀池→出水

聚合硫酸铝

D废水→调节→絮凝→沉淀→超滤→出水

21、某污水处理厂最大流量Qmax=0.4m3/s,总变化1.5,根据进水水质特性设置4座竖流式沉砂池,试判断下列选项中哪项是正确的。

A中心管直径0.5m

B若中心管内流速为0.2m/s,池内上升流速0.05m/s,则沉淀池直径为3.57m

C若最大设计流量时污水流行时间t=30s,则沉砂池的总体积为12m3.

D若每2天清砂一次,沉砂量为30m3/106m3污水,则沉砂部分所需容积为1.4m3。

22、某城市污水处理厂污泥产量1000m3/d,含水率99%,经机械压缩后含水率为95%,VSS为70%,现拟对浓缩后的污泥进行中湿厌氧消化稳定,试计算中湿厌氧消化池的有效容积[容积负荷≤1.5kgVss/(m3.d)。

(4667)

A3500m3B5000m3C6667m3D6250m3

23、利用厌氧-好氧联合处理工艺处理啤酒厂污水,处理量4500m3/d,进水水质COD2000mg/l,BOD5为1000mg/l,SS500mg/l,出水达8978-1996一级标准,设计厌氧容积负荷8kgCOD/m3.d,COD、BOD和SS去除率分别为85%、80%、30%,好氧段MLSS浓度为3g/l,污泥负荷为0.2kgBOD5/(kgMlss.d),则下列选项正确的是

A厌氧池容积1125m3,好氧池HRT8h。

B厌氧池容积HRT1.5h,好氧池1125m3。

C厌氧和好氧总HRT为14h。

D厌氧池HRT6h,好氧池容积1350m3。

24、某钢厂的炼焦车间年产焦炭100万t,生产中产生焦化废水mg/l=1300t/d,通过蒸氨工段对氨水回收后,其废水水质COD=200mg/l,NH3≤120mg/l,oil≤40mg/lCN-≤30mg/l酚≤400mg/l,当地环保部门要求排放废水达一级标准,即COD≤100mg/l,NH3-N≤15mg/l,oil≤8mg/l,CN-≤0.5mg/l,对废水进行治理时采用的工艺流程为来水→格栅→隔油→调节→气浮→缺氧→曝气池→投药混合池→沉淀→排水,通过中型试验确定曝气池污泥负荷为0.25kgCOD/kgMlss.d,进入曝气池的污染物浓度降低40%其Mlss=2.5kg/l,试求曝气池容积

A2288m3B6864m3C7488m3D11856m3

25、已知某二级生物处理出水水质和常用深度处理单元的处理率如下:

指标

二级出水

深度处理效率%

混凝

过滤

活性炭吸附

臭氧氧化

PH

6-9

25-35

15-25

40-60

≥50

22

30-50

25-50

20-30

70

60-70

浊度

12NTU

50-60

70-80

色度

50倍

10

30-40

总P

1

80-90

Fe

0.8

根据上述表格中的数据,试分析若将此二级处理出水作为城镇杂用冲厕水并通过管道输送回用时,应采取以下哪种处理工艺

A二级出水→混凝沉淀→过滤→活性炭吸附→O3氧化兼消毒→回用

B二级出水→混凝沉淀→过滤→液氯消毒→回用

C二级出水→混凝沉淀→过滤→活性炭吸附→液氯消毒→回用

D二级出水→混凝沉淀→过滤→O3氧化兼消毒→回用

26、某城镇拟采用稳定塘处理生活污水,处理工艺:

城镇生活污水→格栅→沉砂池→多级兼性塘→出水,处理后出水直接用于水作物农业藻根设计污水量为1000m3/d,兼性塘进水BOD5130mg/l,设计有机负荷为70kgBOD/(104m2.d),下列关于兼性塘处理单元的设计合理的是哪项?

A采用二级兼性塘**,总面积为1*104m2,出水投加液氯消毒,二级塘为一级塘表面积的45%,三级塘为一级塘表面的25%

B采用兼性塘深度为2.7m,其中有效水深为2.0m,底部污泥贮存深度为0.2m,超高0.5m,水力停留时间20d。

C采用三级兼性塘,总面积为1*104m2,其中,三级兼性塘出水回流至一级兼性塘与进水混合,回流比为20%,二级塘为一级塘表面积的64%,三级塘为一级塘表面的36%。

D在兼性塘面积不变时,采用等面积的五级兼性塘串联,为简化处理工艺,不进行后级出水的回流。

27、某污水流量1443m3/d,变化系数K2=1.33,经处理后达到国家排放标准,现拟对其处理出水再进行深度处理和消毒后回用,已知O3投加量为7.5mg/l时,(已考虑安全系数),可以满足回用水要求,若采用可连续调节的相同型号规格的O3发生器(两用一备)则其单台O3产量应为多少较适宜。

A226g/hB452g/hC600g/hD300g/h

28、某化工废水采用延时曝气生化处理,进水TOC、SCN-水质指标分别为200-250mg/l、300-360mg/l,水量200m3/h,处理装置的设计曝气时间18h,污泥浓度为2.6gMLVSS/l(如该废水CODcr有机/TOC、CODcr无机/SCN、BOD/COD总比值分别为2.0、0.75、0.4),试计算处理装置的进水BOD负荷(出水BOD5浓度忽略不计)。

A0.10kgBOD5/(kgMLVSS.d)B0.13kgBOD5/(kgMLVSS.d)

C0.16kgBOD5/(kgMLVSS.d)D0.39kgBOD5/(kgMLVSS.d)

29、某造纸企业生产废水量70m3/h,采用压力溶气气浮法回用废纸浆,气浮池池深2.5m,气浮分离速度2mm/s,溶气水回流比为30%,其过滤密度1200m3/(m2.d),试计算气浮池分离室面积、有效容积和溶气罐直径

A12.6m231.5m30.73mB6.3m231.5m30.73m

C12.6m231.5m30.37mD12.6m224.5m30.73m

30、某电镀企业排放含有重金属的工业废水和生活污水,需建综合污水处理厂,为此对含重金属废水需预先单独处理,废水中含H2SO45g/l,含ZnSO475mg/l(以锌计)含NiSO455mg/l(以Ni计),每日排放50t。

要求对ZnSO4和NiSO4回收利用,采用化学沉淀法,其处理后排放的废水要求达到ZnSO4<

5mg/l,NiSO4<

1mg/l,试分析采用哪种沉淀剂有利于重金属的回收,并计算投加量。

ANaOH207kgBCa(OH)2207kgCNaOH103kgBCa(OH)2103kg

31、某城镇排放污水量Q=7500m3/d,设计进水BOD5为180mg/l,夏季水温20℃,冬季水温5℃,拟采用地表流人工湿地处理系统,使出水BOD5达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(18918-2002)一级B标准,污水中溶解性BOD5比例为a=0.52,填料比表面Av=16.75m2/m3,20℃和5℃水温时的生化反应速率常数分别为K20=0.0057d-1和K5=0.0014d-1,水深分别为10cm和30cm,介质孔隙度n=0.75,下列关于该地表流人工湿地处理系统的设计中哪项计算值不合理?

A合理的水力HRT为15.53dB经济合理的占地面积为27.9*104m2

C经济合理的占地面积为37.9*104m2D冬季BOD5处理效率≥88.5%,夏季BOD5处理效率可达93.6%

32、我国北方城市污水处理厂污泥处理采用中温厌氧消化工艺,2008年冬季某日,由于加热系统故障,消化池停止供热时间长达36h,该过程同时停止向消化池摧投配新泥,并停止搅拌,经养活热量损失,待恢复正常运行时发现污泥产气率骤降,试分析污泥产气率降低的原因。

A未投配新泥,消化池碳源不足,甲烷菌代谢基本停止,活性大为降低。

B未投配新泥,消化池碳源不足,甲烷菌大部分死亡,活性基本丧失。

C停止供热,消化池污泥温度下降,甲烷菌代谢基本停止,活性大为降低。

D停止供热,消化池污泥温度下降,甲烷菌大部分死亡,活性基本丧失。

33、某化工厂废水采用吹脱法进行预处理,在方案论证时,下列哪项说法是正确的?

A采用吹脱法去除化肥生产废水中的NH3-N时,PH越高,NH4+所占比例越大,越有利于吹脱。

B在一定压力下,气体在水中的溶解度随温度的升高而下降,因此,温度较高有利于吹脱。

C空气量过小,气液两相接触不够,还会发生液泛,破坏操作。

D含CN-的废水应该在中性及碱性条件下进行次脱处理。

34、某糖厂生产规模日榨10000吨甘蔗,生产废水1与生产废水2经处理并混合后达到GB8978中一级标准,排放水质如下表

废水种类

排放量

主要污染物mg/l

生产废水1

42000

54

15

生产废水2

400

245

155

该厂废水排入的水体执行GB3838Ⅳ类标准,即CODcr≤30mg/l,≤6mg/l,废水接纳水体上游来水量为1.0m3/s,流速μ=0.05m/s,CODcr=10mg/l,BOD=2.5mg/l,该废水进入地表水体,经水体自净后经多长距离BOD可达到环境质量标准要求。

A1.5kmB2.5kmC13kmD15km

35、某拟建工厂产和的废水经厂区内污水处理设施分别处理后,经污水管网排入开发区设置的二级污水处理厂,其废水排放情况如下表,当地环保局批示本项目新增污染物总量执行COD≤4.52t/a

主要污染物

量m3/d

OIL

生产废水

208

50

40

4.0

1.0

生活污水

160

20

-

含油废水

0.5

2.0

试判断本项目所排废水是否做到达标排放,并计算本项目的CODcr排放总量(年工作365)分析其是否达到总量控制指标要求。

A废水达标排放,项目CODcr排放量0.013t/a,满足总量控制指标要求。

B废水达标排放,项目CODcr排放量4.8t/a,不能满足总量控制指标要求。

C废水达标排放,项目CODcr排放量13.06t/a,不能满足总量控制指标要求。

D废水达标排放,项目CODcr排放量0.035t/a,满足总量控制指标要求。

36、国内某电镀车间Cr镀槽的洗涤水闭路循环系统中采用离子交换法分离和回收Cr,采用的阳离子交换树脂为732强酸性树脂,全交换量为5mol/l(湿树脂),反应器形式采用固定床离子交换反应器,废水平均流量100m3/h,进水Cr浓度为1000mg/l,出水浓度要求控制在200mg/l以下,交换树脂的工作交换容器按全交换量的80%计算,交换周期为8h,试计算反应器中交换树脂的装填量.

A2.5m3B160.0m3C3.1m3D30.8m3

37、某工矿企业的废水中污染物主要为颗粒态物质,SS高达350mg/l,粒径大小范围在0.01μm-2000μm之间,拟经过一定预处理后采用膜工艺处理,作为厂内循环用水,要求处理后水中微粒粒径小于0.2μm,试根据不同膜技术的特点,为该厂选择合理的膜处理工艺流程。

A原废水→超滤+反渗透→出水B原废水→过滤器+超滤→出水

C原废水→超滤→出水D原废水→微滤→出水

38、某化工厂金属酸洗车间排出含酸废水140m3/d,含H2SO47g/l,厂内软化水站用石灰乳软化河水,每天生产软化水2000m3并产生一定量可中和酸性废水的CaCO3碱渣,河水重碳酸盐硬度为2.45mmol/l(按1/2Cr2+计),此外当地生产的石灰成分为:

CaO70%CaCO315%惰性杂质15%,设石灰处理含H2SO4废水的不均匀系数为1.1,中和1gH2SO4所需碱性中和剂的消耗量如下表

两性中和剂的种类

CaO

Ca(OH)2

CaCO3

MgCO3

CaCO3-MgCO3

中和中和1gH2SO4所需中和剂的量(g)

0.571

0.755

1.020

0.860

0.940

下列对该化工厂金属酸洗车间含酸废水的处理方案适当的是哪项。

A按785kg/d投加量投石灰进行中和处理

B利用软水站碱渣进行中和处理,不需另外加石灰处理即可外排

C先利用软水站碱渣中和处理,再按400kg/d投加量加石灰进行中和处理

D先利用软水站碱渣中和,再按449kg/d投加石灰

39、某污水处理厂的储泥池污泥依靠重力作用间歇排至运泥船,运泥船水位受河水水位影响。

已知:

河流最低水位为H1=-2.00m,相应运泥船最高水位为H2=-1.50m,储泥池至运泥船管道最高点B的标高HB=2.00m,管段出口C的标高Hc=-0.5m,其中管段AB的沿程和局部总水头损失hAB=1.0m,管段BC的沿程和局部总水头损失hBC=0.8m,当排泥结束时保持自由水头为h1=1.5m,设计储泥池最高泥面标高为Ho=6.00m,试计算排泥结束时,储泥池泥面下降的最大高度。

40、某电厂采用石灰石-石膏法进行锅炉烟气脱S,反应塔进口烟气量为1600000m3/h,进口烟气温度147℃,出口烟气量为1280000m3/h,出口烟气温度为56℃,假如液气比L/G=10L/m3(标),问喷淋塔再循环吸收浆液的泫量是多少

液气比的定为

A10400m3/hB10600m3/hC12800m3/hD1600

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