浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx

上传人:b****4 文档编号:7180436 上传时间:2023-05-08 格式:DOCX 页数:14 大小:384.09KB
下载 相关 举报
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第1页
第1页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第2页
第2页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第3页
第3页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第4页
第4页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第5页
第5页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第6页
第6页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第7页
第7页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第8页
第8页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第9页
第9页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第10页
第10页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第11页
第11页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第12页
第12页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第13页
第13页 / 共14页
浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx_第14页
第14页 / 共14页
亲,该文档总共14页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx

《浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浅析输气海管一次性完成排水惰化干燥工艺技术0621Word下载.docx

km

外径

mm

壁厚

内径

管容

m3

设计压力Mpa

工作温度

A平台~C平台

98

323.9

14.3

295.3

6708.46

10.8

64

B平台~A平台

58

12.7

298.5

4056.83

5.8

65

2.1A平台至C平台长输天然气输送管道初步分析

A平台到C平台湿气输送管网,结构如图2所示。

该管网干线和支线的倾角均为正向(入口低、出口高,倾角大于0),中间没有高点,管道在98公里范围内高程变化为12.5米,属于微倾角管道,参见图3。

图2A平台~C平台湿气管网的结构图

图3A平台~C平台输气管道剖面

根据A平台~C平台输气管道纵断面高程差,初步设计通球方向C平台~A平台反方向通球,从高点向低点通球,排水效果会更好。

2.2B平台至A平台长输天然气输送管道初步分析[3]

B平台到A平台的输送干气管道,结构如图4所示。

管道起点为正倾角,在距起点4.6公里处有一个高点,高点后至15.6公里处管道为负倾角,该高点在35.6公里范围内的起伏高程差仅为0.5米,属于微弱高点,此后管道又转为正倾角,在全线58公里范围内高程变化仅为1.0米,属于极微小倾角管道。

该管道干燥作业的难点是制定合理的方案达到输送干气的施工标准。

图4B平台~A平台输气管道结构图

根据B平台~A平台输气管道纵断面高程差看出,全线58公里范围内高程变化仅为1.0米,属于极微小倾角管道,确认管道没有单流阀的情况下,可以实施正反向通球作业。

通过对两条管道基础条件的初步分析,两条管道的通球原设计方案:

A平台~C平台98公里输气管道清管、惰化时,作业起始点从C平台向A平台作业。

B平台~A平台58公里输气管道清管、惰化时,作业起始点从B平台向A平台作业[3],原作业方案见图6。

图6原设计方案作业示意图

此方案存在的问题:

Ø

作业周期长,作业程序复杂;

制氮设备运转周期长,租赁费用增加;

作业设备需要动复原两次,增加作业成本。

3.海管排水、惰化、干燥方案的优化及工艺描述

3.1长输天然气海管排水、惰化、干燥合格指标:

[4]

输气管道干燥合格指标:

干空气从管道的一端注入管道,从另一端每隔半小时检测一次出口空气的水露点,当连续三次水露点低于-20℃为干燥合格;

输气管道惰化合格指标:

氮气从管道的一端注入管道,从另一端每隔十五分钟检测一次出口气体含氧量,当连续两次含氧量小于5%即为合格。

3.2作业方案优化简述

为减少作业时间,降低作业成本,对方案进行优化整合,选择把通球、惰化设备放置在重要节点A平台进行作业。

通过分析、计算后实现输气海管一次性完成排水、惰化、干燥作业。

优化后的方案见图7。

图7方案优化后作业示意图

此方案的特点:

作业程序简化,大大缩短了作业时间,提前了管道的投运时间;

减少设备的动复原及设备的运行时间,降低了作业成本。

利用高压干燥氮设备作为高压氮气动力,推动4个直板式清管球组成清管列车清管,在第一个和第二个清管球之间加入一定量的淡水用来置换海水,合理控制通球塔里,每个清管球需要隔开一定距离,防止清管球追尾造成阻力过大。

管道出口陆续收到清管球后,测量管道出口的氧气含量及水露点输至,直至达标。

从而实现输气海管一次性完成排水、惰化、干燥作业。

图8(输气海管一次性完成排水、惰化、干燥的程序简图)

4.相关的计算结果

4.1淡水加注量的计算

加淡水的目的是使用淡水溶解管壁上残留的盐分,防止此后盐对管壁造成严重腐蚀。

置换排水过程中,假设第一个隔离球漏失淡水严重,或隔离失效的情况下,海水与淡水混合段的对称浓度为99%~1%,为彻底置换完海水,所用的淡水量要大于混水段中的淡水的量。

清管最小速度0.5m/s是一个普遍使用的标准。

当清管器的速度小于0.5m/s的时候,清管器的运动将不稳定,出现“走走停停”的现象,清管器后部的气体很容易窜漏到清管器前部,导致清管速度降低,以及淡水段中淡水的漏失。

4.1.1混水段长度计算(引用的那本文献,标出来)

混水段长度计算公式为:

[2]

(1)

其中:

——浑水段长度,m;

——层流修正系数,本管道计算中取1.3;

——系数,本管道计算中取1.65;

——管道直径,m;

——管道长度,m;

——浑水段雷诺数。

(2)

——密度,kg/m³

——管径,m;

——速度,m/s;

(0.5米/秒)

——粘度,pa.s

计算时假设隔离海水/淡水的清管器失效,此时海水与淡水直接接触,根据管道的长度,直径,水的密度,粘度,排水的速度,使用公式可以直接计算出混水段的长度,从而可以计算出混水量。

图9淡水置换过程中淡水、海水混合量变化图

通过上表的计算结果得出,A平台~C平台输气管道作业时,需加淡水量最少为14.89立方,才能完全置换出管道的海水。

B平台~A平台输气管道作业时,需加淡水量最少为11.71立方,才能完全置换出管道的海水。

4.2作业时管道入口压力与完成时间的计算

充气排水计算过程的目的是根据排水的速度(0.5m/s)计算出管道的入口压力,计算时速度u,管道的长度L,管道内径d是固定的。

排水时间计算:

(3)

水排量计算:

(4)

气体量(Nm³

)计算:

(5)

为管道入口压力(MPa);

为大气压(0.1MPa);

为环境温度(K);

为标准温度293.15K。

管道入口压力计算:

在排水过程中管道的出口压力为大气压,管道入口压力分成四部分计算。

水段的摩阻压降,气段的摩阻压降,清管器自身的冲压降,出口段立管中水的静压力。

(6)

摩阻压力计算公式为:

(7)

——摩阻系数,为雷诺数Re的函数,不同范围的Re对应不同的

计算公式,比较复杂;

此处不累述;

为液体密度;

为截止运行速度;

为管道长度;

为管道直径。

清管器自身的压降

为定值为0.3MPa;

立管中水柱的静压;

为重力加速度(9.8);

为海管立管高度。

排水过程中,清管列车的前部是海水,后部是压缩空气。

由于清管器运动速度确定,故可以计算出不同的时刻清管器所在的位置以及水段的长度(

)。

根据水段的长度可以计算出水段、气体段的摩阻压降,进而计算出管道的入口压力。

清管器刚进入到入口段立管底部时入口压力最大,清管器达到出口立管底部时入口压力最小。

4.2.1B平台~A平台输气管道控制注气压力的计算

表5B平台~A平台输气管道注气排水阶段运行参数

管道名称

速度

m/s

用时h

流量

/h

气体流量Nm³

管道入口压力MPa

最大

最小

B~A

0.5

32.22

126.0

1305

807

1.04

0.64

1

16.11

252.0

5119

1621

2.03

图10B平台~A平台输气管道气推水0.5m/s速度下管道沿线压力曲线图

通过以上计算结果得出:

B平台~A平台输气管道进行注气通球作业时,通球速度在0.5m/s时,注气压力控制在0.64Mpa~1.04Mpa。

此时需要的注气流量为:

807Nm³

/h~1305Nm³

/h。

4.2.2A平台~C平台输气管道控制注气压力的计算

表7A平台~C平台输气管道注气排水阶段运行参数

BZ13-1~QK18-1

54.44

122.2

1616

785

1.35

27.22

244.4

7420

1580

3.04

图11A平台~C平台输气管道注气推水0.5m/s速度下管道沿线压力

通过以上计算结果得出:

A平台~C平台输气管道进行注气通球作业时,通球速度在0.5m/s时,注气压力控制在0.64Mpa~1.35Mpa。

785Nm³

/h~1616Nm³

5.现场作业总结

5.1现场作业总结

根据方案优化的计算结果。

现场详细作业程序如下:

(1)做好通球的应急预案,应对作业时出现的异常情况发生。

本次作业B、C平台都具备向海管反向输送海水的能力[5]。

(2)管道投放起一个直板清管球,作用是隔离海水及淡水。

启动高压制氮设备,开始注气通球,B平台~A平台输气管道进行注气通球作业时,注气压力控制在0.64Mpa~1.04Mpa,见表6。

A平台~C平台输气管道进行注气通球作业时,注气压力控制在0.64Mpa~1.35Mpa,见表7。

(3)第一个球走出约1小时后停止充气。

海管泄压(加注淡水压力超过海管压力,可以不泄压),向海管加注淡水。

A平台~C平台输气管道作业时,需加淡水量最少为14.89立方(见表4),才能完全置换出管道的海水。

B平台~A平台输气管道作业时,需加淡水量最少为11.71立方(见表4),才能完全置换出管道的海水。

(4)放入第二个直板清管球,作用是隔离淡水及氮气。

启动高压制氮设备,继续注气通球,通球压力控制先前的压力。

(5)充压1小时后,放入第三直板清管球,一小时后放入第四个直板清管球。

作用是彻底清除管道里的游离水。

开始连续注气通球。

(6)管道出口陆续收到球后,注意观察第四球的表面含水情况。

如果第四个球表面有水迹现象,可以选择发一个高密度吸水泡沫球做最后的管道吸水作业。

(7)清管球全部收球完毕,开始测海管出口的含氧量,含氧量直至低于5%,开始测海管出口气体的水露点,直至-20度为合格。

此时,输气管道一次性完成排水、惰化、干燥工作结束。

6.结论及建议

通过以上计算、统计分析,得出如下结论及建议:

1、此方案经过多方面优化整合,选择把高压制氮设备放在两条海管的重要节点A平台进行作业,对两条海管进行不间断连续作业,减少了设备的动复原费用,提高了作业效率。

2、使用高压制氮设备对长输天然气海管投运前一次性完成排水、惰化、干燥工作,既节省了费用又缩短了作业时间,同时高压制氮设备可以为新项目的全系统行进气密实验及惰化作业。

3、选用直板球为海管通球前,必须确认管道测量球(图13)全程通球完工后方能执行,避免出现卡球现象[5]。

4、通球过程中,通球压力尽量保持压力平稳,避免清管列车在管道里面撞车,增加通球难度和风险。

5、对管道进行反向通球作业时,确认管道上是否有单流阀及管道末端发球装置是否具备收球能力。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 医药卫生 > 基础医学

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2