30万吨以上天然气原料合成氨装置能效对标最佳实践报告.doc

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30万吨以上天然气原料合成氨装置能效对标最佳实践报告

2014/12/111:

01

页面内容

   30万吨以上天然气原料合成氨装置能效对标最佳实践报告

                                                        ——中国海油中海化学

 

一、合成氨装置基本情况

1、装置概况

表1 装置概况表

序号

参   数

1

生产规模(104t/a):

45

2

建成年代:

2003年10月

3

设计原料类型:

天然气

4

原则工艺流程:

KBR(工艺流程简图见下图1)

5

合成氨单位产品综合能耗(设计,kgce/t):

0.9245

6

其他:

 

 

图1.1合成氨装置工艺简图

 

2.重点耗能设备概况

表2 转化炉概况表

序号

参数

单位

数值

1

设计热负荷

MW

162.17

2

设计排烟温度

170

3

设计热效率

%

88.2

 

 

表3 大型压缩机组概况表

序号

机组名称

设计流量

Nm3/h

设计

轴功率

MW

设计压缩机

效率

%

驱动方式

设计电动机或透平效率

%

1

102J/JT

74598

2.216

79.33%

蒸汽透平

87.18%

2

101JGT

112432

16.900

86.04%

燃汽透平

94.55%

3

103J/JT

28642kg/h

15.153

79.31%

蒸汽透平

87.16%

4

105J/JT

82342kg/h

 5.819

 84.75%

蒸汽透平

 93.13%

注:

驱动方式包括电动机、透平。

 

表4 大型泵概况表

序号

泵名称

设计

流量

m3/h

设计

扬程

m

设计

轴功率

kW

设计电动机功率

kW

设计泵

效率

%

设计电动机效率

%

1

104J/JT

322

1570

1650.3

1874

78

92

2

107JC/JCM

1463

351

1744

1950

90.9

92

3

107JA

1463

218

1745

1918

90.9

90.9

4

107JAHT

3110

218

1745

 

 

 

5

107JB/JBT

1463

351

1744

1918

90.9

90.9

6

108J/JT

462

424

693.2

763

90.9

90.8

7

108JA/JAM

462

424

693.2

770

90.9

90

 

二、合成氨装置运行情况

1.装置运行情况

表5 装置运行情况表

序号

工序名称

参数名称

单位

数值

1

装置总体

装置负荷

%

92.2

合成氨单位产品综合能耗

kgce/t

1.047

能耗实物构成

天然气-电力

8.56亿、1173万度

2

原料气

制备

(固体燃料造气工艺)

水煤气转化率

%

 

氧气浓度

vol%

 

氧气单耗

Nm3/Nm3

 

水蒸汽单耗

t/t

 

气化温度

 

气化压力

MPa(A)

 

3

原料气

制备

(烃类造气工艺)

水碳比

t/t

1.41

转化温度

723

转化压力

MPa(A)

4

空速

s-1

6683

4

原料气

净化

一段变换温度

350

二段变换温度

205

变换水碳比

t/t

 

变换汽气比

t/t

0.47

变换压力

MPa(A)

3.8

脱硫温度

383

脱硫压力

MPa(A)

4.62

5

氨合成

合成压力

MPa(A)

13.3

合成温度

474.23

合成塔空速

s-1

7013

合成反应温升

228.68

进塔氨含量

%

3.06

冷冻温度

-3.7

循环气氢氮比

mol/mol

3/1

注:

(1)能耗实物构成说明能源及耗能工质类型及消耗量。

  

(2)原料气制备部分根据仅填写对应原料类型的造气工艺参数。

 

2.重点耗能设备运行情况

表6 转化炉运行情况表

序号

参数

单位

数值

1

热负荷

MW

149.53

2

排烟温度

160

3

热效率

%

 

4

烟气氧含量

vol%

2.4

 

表7 大型压缩机组运行情况表

序号

机组名称

实际轴功率

MW

实际压缩机效率

%

实际透平或电动机

效率

%

1

102J/JT

2.021

86.99%

95.59%

2

101JGT

16.900

86.04%

94.55%

3

103J/JT

15.153

82.72%

90.90%

4

   105J/JT

  5.819

   82.72%

     90.90%

 

表8 大型泵运行情况表

序号

泵名称

实际轴功率

kW

实际电动机

功率

kW

实际泵效率

%

实际电动机

效率

%

1

104J

 

蒸汽透平驱动

 

 

2

104JA

长期备用

 

 

 

3

107JC/JCM

长期备用

 

 

 

4

107JA

 

水力透平驱动

 

 

5

107JB

 

蒸汽透平驱动

 

 

6

108J

 

蒸汽透平驱动

 

 

7

108JA

长期备用

 

 

 

 

三、提升装置能效水平采取的技术及管理措施

1.节能新技术应用及节能技术改造情况

中海石油化学股份有限公司海南基地富岛二期(以下简称富岛二期)年产45万吨合成氨装置采用美国KBR公司的深冷净化技术(简称KBR工艺)设计而成,具有节能、运行稳定、操作简单以及快速开车等特点。

KBR工艺采用下列步骤,原料天然气压缩、加氢脱硫、烃类蒸汽转化(外热一段炉蒸汽转化、内热二段炉转化)、两段一氧化碳变化(高低变)、二氧化碳脱除、甲烷化、深冷净化、氨合成、氨冷冻。

该工艺是在原凯洛格工艺和布朗工艺组合的基础上,经过进一步改进而成。

KBR工艺的节能措施

KBR工艺主要采用了如下节能措施,较高的转化压力、低水碳比、燃气轮机驱动工艺空气压缩机、二段炉加过量空气、低热MDEA脱碳工艺、深冷净化装置、三段中间换热式卧式合成塔、双壁液氨储罐、高温高压的过热蒸汽管网、较低的一段炉烟气排放温度。

投入运行以后,又相继实施了三个较大的节能技术改造项目:

1、氨增压机105J1节能降耗技术改造子项目;

2、脱碳换热器双系列技术改造子项目;

3、放空天然气回收利用子项目。

以上项目均已实施完毕投入运行,共实现节能10025吨标准煤/年,同时可使公司增产氨5669吨。

取得了良好的经济效益和社会效益。

2.运行优化及实施情况

富岛二期运行以来,以装置安稳长满优为最佳方式、打破传统管理模式,实行扁平化管理,以运行队为管理重心,及时有效协调合成、尿素、公用工程、机电仪等资源,突发状况密切配合,以装置生产稳定为重点搞好预防性和临时检修;不断优化工艺参数,加强精细化管理,确保工艺指标合格率达到99.5%以上,确保各项消耗在控制指标之内,不浪费、不跑料;蒸汽冷凝液、工艺冷凝液确保品质合格,及时回收到公用工程;实行有效的激励政策,加强生产成本考核,发挥各部门、各员工的积极性、主动性;起到了良好效果。

3.管理节能情况

中海化学海南基地十分重视管理节能,建立了完善的能源管理体系,摸索出一套以长周期管理为核心的精细化管理模式。

在纵向上提出了从操作、技术和管理三个层面进行统筹的理念。

在横向上划分了精细化管理的三个核心阶段,即停开车、长周期运行和检维修。

在这个坐标中,提出了《关键性操作管控标准》、《开停车确认单管控标准》、《复盘管控标准》、《隐患排查与治理管控标准》、《四级巡检管控标准》、《HAZOP分析管控标准》、《风险作业管控标准》、《大修立项管控标准》、《检修质量控制卡》等管理创新和实现路径,收到了非常明显的经济和社会效益。

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