提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率Word文档格式.doc
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职称
文化程度
组内分工
俞楠强
生产副经理
工程师
大学
组长
王炜
主任工程师
高级工程师
技术顾问
吴喆
经理助理
资料收集
周之恒
质检主管
现场检查
黄葳
施工员
助理工程师
方案实施
梁振宇
中专
上级要求
钢筋套筒机械连接的接头合格率必须达到90%
生产现状
课题选定
三、选题理由
时间
8月
9月
平均
合格率(%)
84.6
75.76
78.3
四、现状调查
2010年10月02日,QC小组组织全体成员对2010年8月~9月之间生产的普通钢筋套筒连接的接头合格率进行了调查统计。
具体情况见表1。
表1钢筋套筒连接的接头质量调查表
平均值
外观质量检测
抽检数量
2000
4500
3250
合格数量
4497
3248.5
合格率A(%)
100
99.93
99.95
拧紧力矩检验
300
675
487.5
合格率B(%)
单向拉伸试验
13
33
23
11
25
18
合格率C(%)
84.6
丝头加工合格率(%)MIN(A,B,C)
从表1可以看出,8月~9月之间产生的钢筋接头的外观质量检测合格率达到99.75%,拧紧力矩检验合格率为100%,而单向拉伸试验的合格率仅为78.3%,是影响钢筋接头合格率的主要问题。
五、设定目标
1、确定目标
根据公司的要求,钢筋套筒机械连接的接头合格率必须达到90%,本次QC小组活动以此要求作为小组活动的目标值。
图2活动目标值与现状对比图
2、目标可行性分析
从表1中可看出,影响接头合格率的考核指标有:
外观质量检测、拧紧力矩检验、单向拉伸试验。
其中外观质量检测和拧紧力矩检验的合格率接近100%,而单向拉伸试验的合格率只有78.3%,因此,提高单向拉伸试验的合格率即可提高接头的合格率。
由表2,对不合格的接头进行统计,接头不合格的主要原因是丝头不合格(滑脱),将丝头合格率提高到90%以上,就能达到目标,见图3所示。
表2不合格接头统计表
接头抽样数量
12
54
72
78
249
抽样不合格接头数量
1
7
15
16
50
不合格接头分析
套筒拉断
-
母材拉断
丝头滑脱
调查结论
8月份丝头合格率为91.67%
技术提供单位安排专门技术人员驻点
历史记录
技术支持
丝头合格率是最主要的影响因素,将丝头合格率提高到90%以上,就能提高接头合格率。
目标可行
图3目标可行性分析图
六、原因分析
小组针对钢筋套筒连接接头批次验收合格率低的症结问题,即“丝头合格率”低问题,集思广益,分析原因,见图4。
机器
技术水平低
培训效果差
丝
头
合
格
率
低
未按操作程序执行
没按要求自检
人
刀片磨损
剥肋机构
没按要求装卡钢筋
半成品未进行保护
材料
钢筋基圆尺寸不符合标准
方法
工艺操作要求不完善
钢筋端头平头标准不明确
图4因果分析图
七、要因确认
为找出主要原因,小组对因果图中的末端因素进行逐条确认。
末端因素一:
工人技能培训不够
丝头加工操作工在上岗前均按培训计划进行培训并考核,经考核成绩优秀,给予颁发上岗证。
丝头加工操作人员培训的时间和成绩,结果见表3。
表3岗位人员技能培训情况调查表
培训内容
培训人数
培训时间
成绩优秀
成绩优良
优秀率%
理论培训
10
8
9
90
现场操作
因此,工人技能培训不够不是主要原因。
末端因素二:
工艺规定每加工10个丝头必须进行一次自检。
在7天时间内进行对丝头的生产情况进行观察,观察结果见自检情况调查表。
表4自检情况调查表
丝头加工量
要求自检次数
实际自检次数
9.1
65
4
9.2
89
6
9.3
108
9.4
79
5
9.5
86
9.6
97
9.7
117
合计(次)
66
工艺执行率仅为20%,因此,没按要求自检为主要原因。
末端因素三:
未按操作要求装卡钢筋
工艺规定丝头加工前对钢筋的夹持位置进行限位,钢筋顶紧限位挡铁。
钢筋定好位后,拧紧台钳将钢筋夹持在台钳上。
为保证钢筋卡紧后保持水平状态,我们制作了钢筋加工台案,长度视需加工的钢筋长度而定,高度与台钳高度相适宜。
经查证,现场操作人员严格执行操作要求,工艺贯彻率为100%。
因此,未按操作要求装卡钢筋不是主要原因。
末端因素四:
套丝完成,并经质量检查合格的钢筋称为半成品。
对半成品应采取严格的保护措施,这是钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接成功的关键。
经查证,施工中我们按工艺要求采取两种方法进行保护,工艺贯彻率为100%。
①分层码放。
用钢筋或木枋放在上下两层钢筋之间,使每层钢筋之间都有一定的距离不互相碰撞。
②带帽保护。
用专用的钢筋丝头保护帽(塑料材质)对钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。
图5
因此,半成品未进行保护不是主要原因。
末端因素五:
钢筋基圆尺寸不符合标准
我们对8~9月份共计16批的Φ25mm钢筋和Φ28mm钢筋进场检验资料进行查证,结果表明Φ25mm钢筋基圆偏差控制在标准±
0.6mm范围内,Φ28mm的螺纹钢基圆偏差控制在标准±
0.7mm范围内。
见图5。
因此,钢筋基圆尺寸不符合标准要求不是主要原因。
末端因素六:
工艺规定端头弯曲,马蹄严重的应切去,并未明确标准,造成现场施工随意性增大,影响丝头的加工质量。
如图6。
图6
因此,钢筋端头平头标准不明确为主要原因。
末端因素七:
如图7,剥肋刀片在作业过程中磨损后直接影响丝头的加工直径。
我们对正在作业的6台钢筋剥肋滚压直螺纹机剥肋刀片进行了调查,见表5。
表5剥肋刀片磨损调查表
机号
1#
2#
3#
4#
5#
6#
剥肋刀片
磨损长度(mm)
0.10
0.00
0.14
0.16
0.20
0.06
除2#机刀片为新换刀片,其余机剥肋刀片均出现磨损,因此,剥肋刀片磨损是主要原因。
刀片越磨越短
图7剥肋机构结构图
经过逐条检查,我们确认造成丝头合格率低的主要原因是:
(1)没按要求自检
(2)钢筋端头平头标准不明确
(3)刀片磨损
八、制定对策
根据要因确认得出的主要原因,QC小组成员经过认真讨论,制定出具有针对性的对策措施,详见表6所示。
表6对策表
序号
要因
对策
目标
措施
地点
责任人
完成时间
思想教育与岗位考核双管齐下
自觉按要求执行自检程序
举办质量座谈会并制定、实施《工程质量奖罚制度》
班组
2010年10月5日
2
平头标准不明确
完善标准
确定平头标准控制参数
调查钢筋端头实际情况确定参数
现场
2010年10月8日
3
定期更换刀片
使加工丝头直径符合要求
摸索刀片更换周期
梁振羽
2010年10月10日
九、对策实施
实施一:
为解决操作工人未按照工艺要求自检问题,我们召集操作工人举办了丝头加工质量问题的座谈会,会上向工人阐明了自检的重要性,并组织大家学习了《工程质量奖罚制度》,明确了岗位职责和奖罚条例。
实施后自检情况见表7,工人自觉按照要求进行自检。
通过自检,及时发现问题,查明原因并解决后重新加工螺纹。
表7自检情况调查表
10.20
77
10.21
10.22
68
10.23
10.24
10.25
96
10.26
58
实施二:
我们随机抽取了1000个钢筋,钢筋端头情况见表8,其中马蹄段长度大于3mm的端头占14.5%。
另外,按丝头外观检验标准,不完整丝扣长度不得大于两个完整丝扣长度,考虑到尽量减少端头平头的工作量和满足检验标准,确定对于马蹄段长度大于3mm的钢筋端头必须平头。
表8钢筋端头情况调查表
马蹄段长度区间(mm)
0--1
1--2
2--3
3--4
4--5
5--
合计
数量(个)
164
143
231
317
81
38
26
1000
百分比(%)
16.4
14.3
23.1
31.7
8.1
3.8
2.6
实施三:
为解决刀片磨损问题,我们对新安装的刀片进行了跟踪调查,见表8。
丝头加工量达到1900个时,达到了刀片进行剥肋的极限磨耗量0.19mm(见表9所示),剥肋尺寸增加了0.38mm,而丝头的直径允许偏差为±
0.2mm,变化幅度为0.4mm,因此,为充分使用刀片,当刀片磨损达到0.1mm,直径偏差为+0.2mm时,需调节剥肋尺寸,当加工丝头量达到1900个时,刀片需更换。
。
表9刀片进行剥肋的磨耗量
加工丝头量(个)
500
900
1500
1900
磨损量(mm)
0.06
0.10
0.15
0.19
依靠调节垫片的厚度来调节剥肋尺寸,见图8。
图8
十、效果检查
小组对10月中旬至11月下旬对活动效果进行了检查,见表10与图9。
表102010年10~11月钢筋接头合格率统计表
10月中旬
10月下旬
11月上旬
11月中旬
11月下旬
67
150
233
210
149
232
298
209
100.00
99.3
99.6
99.52
30
40
110
130
135
127
134
88
97.7
99.26
98.88
4
11
18
24
26
17
10
16
22
23
15
91.67
90.91
88.89
88.46
90.32
目标实现了!
图9实施前后接头合格率对比图
接头合格率达到了90.32%,本次QC活动目标取得了成功!
十一、巩固措施
把改进的有效措施投入有关标准,见表11。
表11
类别
内容
负责人
纳入工艺纪律考核条例
按要求自检定期更换刀片
2010.11
纳入工艺标准
平头标准的控制参数
2010.11
采取以上措施后,我们小组又于2010年12月18日对11月下旬~12月中旬的接头合格率进行统计,接头合格率达到了91.39%。
十二、效益分析
◆经过本次QC攻关,接头合格率达到了90%以上,完成了预定目标。
◆本次攻关后,人员操作规范,工艺要求得到贯彻,没有造成质量其他方面的缺失,满足了工艺标准要求。
◆接头合格率的提高,减少了返工的几率,为下道工序的开展提供了质量保证。
◆通过本次活动,进一步提高了成员的质量意识,问题意识和改进意识,大大增强了成员的团队精神,提高了集体攻关的能力。
十三、今后打算
通过本次QC活动,接头合格率由原来的78.3%提高到91.39%,超过了小组活动的预期目标,也达到了上级要求90%的目标,满足了下道工序的需求。
同时,我们发现钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命较短,所以小组成员决定乘胜追击,开展下一课题:
提高钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命。