XX地铁QC成果文档格式.docx
《XX地铁QC成果文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX地铁QC成果文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
XX地铁风水电安装QC小组成立大会
QC小组概况表
小组名称
XX地铁风水电安装QC小组
课题名称
如何降低钢板风管法兰角处漏风量
活动日期
2013.6~2013.12
次数
26
课题编号
DLDTQC-001
小组类型
现场型
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
组内分工
1
组长
2
副组长
3
技术顾问
4
5
组员
6
7
8
制表人:
xmx786制表日期:
2013年6月10日
三、选题理由
QC小组讨论会
四、现状调查
XXX站和XXX站钢板风管制作安装基本完成,现对正在施工的XXX站及XXX站的风管加工厂现场调查,共抽查数量为90处,通过一次漏风量的检测,检测数据如下:
风管类型
测试数量
不合格数
百分比
2000*630碳钢风管
15
20
1600*800碳钢风管
10
1500*800镀锌钢板风管
30
1000*1000镀锌钢板风管
800*500镀锌钢板风管
400*200镀锌钢板风管
总数
90
16
17.1
平均合格率82.9%
xmx786制表日期:
2013年7月15日
并且通过现场调查发现,风管弯头、三通、大小头处法兰角漏风现象要比风管直管法兰角漏风现象严重。
五、目标的确定及可行性分析
目标确定:
小组通过现场考证并经过讨论确定此次活动的目标:
钢板风管法兰角处一次漏风量合格率从82.9%提高到95%。
xmx786制表时间:
2013年8月5日
可行性分析:
六、原因分析
目标确定后,小组成员根据现状调查研究数据和认真讨论,从人员、机具、环境、材料、工艺五个方面进行分析,并做鱼刺图如下:
工人素质差责任心不强使用机具老化
工人技术水平不高机械精度不足
工期紧赶工期角钢不达标,不成直角法兰角处垫片重叠,比其他地方厚
成品保护不到位,法兰破损变形破损的角钢弯曲,未校直便下料法兰角处未设螺栓紧固
七、要因确认
钢板风管法兰角处漏风要因确认表
末端因素
验证结果
验证方法
负责人
要因判断
工具老化落后
工具钝化,换新工具后角钢破损率下降
现场调查
巩朦
非要因
机械精度不足
请机械厂家过来调整,提高机械精度
侯胜强
工人素质差,责任心不强
施工队工人责任不明确,工作没有切实落实到位
现场调查和座谈会
王利
要因
工人技术水平不高
经过对5名技术人员考核,2人技术水平严重不足;
且存在“技术人员缺乏,小工来凑”的现象
现场考核和书面回答
刘玉华
成品保护部不到位
现场多家单位交叉施工,对已制作和安装好的风管进行抽样调查,发现有少量风管被人为破坏
工期紧,赶工期
工期非常紧张,为赶工期,有些风管做工不精细
贾进良
角钢不达标,不成直角
对进场的角钢材料抽检,有少量角钢不达标,不成直角
现场调查及角钢厂家场验
闫文栋
破损的角钢弯曲,未校直直接下料
有些角钢在卸货时破损弯曲,工人未校直直接下料
徐世刚
9
法兰角处垫片重叠,比其它地方厚
工人图方便,法兰角处重叠放置垫片,导致此处比其它处厚
法兰角处未设螺栓紧固,不符合工艺要求
经现场抽检,有少量风管法兰角处未设置螺栓紧固,不符合工艺要求
2013年8月25日
八、制定对策
根据要因确认的结果,制定对策表
现状
主要原因
目标
对策
措施
责任人
地点
01
没有明确各施工人员的职责,责任未到位
加强施工的自查,保证施工质量
划分各自施工区域,做到可追溯性,并据此建立奖罚制度
加强施工技术要求的现场检查,进一步加强工序完成的质量检查工作,并结合施工情况进行奖罚落实
施工现场
02
法兰角处垫片比其它地方厚
所使用的玻璃丝纤维带垫片不易割断,工人直接重叠放置
安装工艺要求施工,杜绝重叠放置垫片的现象,保证施工质量
召开施工人员协调会,专门对法兰垫片的施工做专项交底,并派专人进行落实
严格按照工艺要求,买好专业剪刀,提前精确下料,避免垫片重叠,做到每个工种工作有序进行
03
人才资源缺乏,工人技术水平参差不齐,且存在技术人员不足,小工来凑的现象
现场安装工人都必须技术过关才能上岗,杜绝胡乱用工
定期培训,互相帮助互相提高;
管理人员严格巡查,技术不过关的人员不允许上岗,否则采取罚款措施
定期对工人进行技术培训,请有经验的工人模拟示范,让技术好的工人带技术差的工人,共同学习共同提高
xmx786制作日期:
QC小组现场指导和监督
九、对策实施
实施效果:
工人技术水平整体得到提高,不仅提高了施工质量,也大大提高了施工进度,简便的施工技巧也得到广泛流传。
十、效果检查
经过以上对策实施,对影响风管漏风量一次测试合格率的因素进行有效的控制,取得了显著的效果,同时积累了宝贵的经验,达到了预期的目标。
我们对后期施工的XXX路站钢板风管质量进行了检查,共检查90个点,不合格点3,合格率96.7%,详见下表:
项目
测点数(个)
不合格数(个)
6.7
3.3
平均合格率96.7%
活动前风管法兰缝隙较大
活动后风管外观整齐美观
十一、巩固措施
1、通过本次QC活动的实施,我们积累了控制钢板风管法兰角施工质量的宝贵经验,并将认真总结经验,将施工中有效的施工技术措施编制到作业指导书中,后续施工严格按照QC小组活动的要求,严把质量关,明确责任,奖罚分明,不断改进。
2、加强自检和互相监督,做到及时、认真、全面,对碰到的各种问题及时反映,及时解决,及时整改。
3、将本项目QC小组成功的经验和教训及数据资料汇报给公司,总结整理,更好的指导以后的工程项目。
QC小组现场调查措施落实效果
十二、体会和今后打算
通过本次QC质量控制活动,不但使钢板风管法兰角处质量有了明显的提高,而且钢板风管整体制作安装质量达到了“鲁班奖工程”的要求,促使我们建立了一个完整的QC质量管理体制,小组的成员质量意识有了很大提高,增强了分析问题解决问题的能力,增强了克服困难的信心,增强了团队合作精神,同时培养了一批技术过硬素质高的施工队伍,今后我们要继续开展这种活动。
小组自我评价打分表
自我评价(每项满分5分)
活动前(分)
活动后(分)
质量意识
个人能力
QC知识
解决问题信心
团队精神
xmx786制表时间:
2013年12月25日