安康供电局度继电保护工作总结.docx

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安康供电局度继电保护工作总结

 

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2006年度工作总结暨2007年度工作思路

2006年安康供电局继电保护工作在省公司和我局各级领导的高度重视和大力支持下,经全体保护专业人员和技术监督网人员的辛勤工作,紧紧围绕我局和专业年度工作思路、工作重点,通过深入开展“十八项反措”检查,紧紧围绕330KV金洲变投运验收,合理安排各项改造验收、定检和消缺工作,经过全体保护专业人员的共同努力,保证了电网安全、稳定、可靠运行。

一、基本情况:

1、继电保护专业基本情况。

继电保护专业人员共有14人,保护专责工程师1人、整定计算工程师2人,保护班11人。

文化程度:

本科7人,大专7人;其中工程师3人,技师2人,助理工程师8人,平均专业工龄5.7年。

2、设备状况:

管辖32所变电站的继电保护及自动装置,其中330KV变电站1座、110KV变电站20座(无人值班站9座、综自站5座、常规站6座)、35KV变电11座(无人值班站6座、常规站5座)。

330KV保护共26台,110KV保护共137台,独立的自动装置25台;35KV~10KV保护共292台;全线快速保护28套(高频保护9套,光纤保护19套),母差保护9台,故障录波器14台。

其中一类设备427台,占88.9%;二类设备52台,占11.1%;三类设备0台。

装置微机化率:

110KV为96.1%,35KV及以下75.3%。

3、2006年继电保护及自动装置动作情况统计(截止12月1日)

从2006发生的各类故障分析来看,主要为7、8月份雷雨季节区域性瞬时性故障为主。

电压等级

330KV

110KV

35~10KV

保护

总动作次数

32

30

242

正确动作次数

32

30

242

正确动作率

100%

100%

100%

重合闸装置

总动作次数

10

24

207

正确动作

10

24

207

成功次数

100

24

145

成功率

100%

100%

70%

录波器

录波完好次数

5

26

/

录波不完好次数

0

0

/

录波完好率

100%

100%

/

4、2006年继电保护及自动装置各项指标完成情况

序号

名称

指标完成情况

1

继电保护设备完好率

99.8%

2

330KV保护正确动作率

100%

3

110KV保护正确动作率

100%

4

10-35KV保护正确动作率

100%

5

全网继电保护正确动作率

100%

6

录波器录波完好率

100%

7

母差保护投入率

88.8%

8

高频、光纤保护投入率

100%

9

保护计划校验完成率

63%

二、2006年主要工作回顾

2006年通过深入开展“十八项反措”自查和整改,全力围绕330KV金洲变投运验收,利用基建改造项目对保护进行更新换代,在春、秋检期间合理安排定检和消缺工作,及时对保护定值进行计算和更改,经过全体保护专业人员的共同努力,保证了电网安全、稳定、可靠运行。

1、紧紧围绕330KV金洲变的建设和投运,全力以赴,做好金州变验收投运工作

2006年上半年330kV金州变投运,安康电网结构发生较大变化,保护配置及全网定值也随即发生变化。

保护专业提前着手,加强电网运行和二次设备配置改造的研究。

、制定了全网安全自动装置配置方案,得到省调中心的认可,并批准执行。

、对全网保护定值进行整定计算和校核工作,合理安排定值更改计划,在金州变投运前完成定值更改工作。

、编写验收作业指导书,派技术能力强的人员在金州变约2个月的全程介入验收,严格遵守施工单位的现场安全管理制度,按照验收大纲和细则有序进行工程跟踪验收,为330kV金州变按期顺利投运奠定坚实基础。

2、加强违章分析和查处力度,杜绝习惯性违章。

为了提高大家对违章行为的认识,避免工作当中的习惯性违章行为,保护专业归纳整理了工作当中经常出现的一些违章行为:

19条严重违章行为和27条违章行为,与其他专业汇编成“调度违章警戒100条”小册,讲解了什么是违章行为,以便控制和杜绝违章,更好的开展反违章活动,使违章消灭在萌芽之中,确保人身和设备的安全。

3、深入开展“十八项反措”的自查和整改工作

年初根据《十八项电网重大反事故措施》要求,逐条对照检查,将自查结果和整改方案进行汇总上报,并监督实施和执行。

在330KV金州变、110KV小河变等工程审图和验收中,坚持按照“十八项反措”进行检查验收,确保了新投变电站没有“反措”问题的遗留。

4、结合电网改造和装置更换,及时进行定值计算和更改工作。

、2006年电网建设和保护改造等很多工作,整定计算人员进行了大量的保护整定计算和定值校核工作,并继续开展定值的“四查”工作。

截止11月共下发定值通知单192份。

、结合330KV金州变的建成投运,整定计算人员对全网的110KV线路保护定值进行重新计算,并制定合理的定值更改计划,于金州变投运时全部更改完毕,减少了保护定值不配合的时间。

⑶、结合110KV小河变、沙沟口变的建成投运,110KV关庙、花园、江南、恒口安全自动装置的安装,35KV神河等6座无人值班站改造,整定计算人员对全站保护进行了定值计算。

5、主要工作完成情况

、35KV五里、老县变无油化改造保护校验;

、110KV蜀河变1号主变更换及10KV保护改造验收;

、110KV江南变故障录波器、110KV旬阳变旬金I、II、III线路保护更换;

、110KV关庙变无人值守改造和关金I、II线路保护改造;

、35KV神河、双河、西营、赵湾、茅坪、卡子6座无人值班改造;

、110KV关庙、花园、江南、恒口变安全自动装置安装调试;

、110KV紫阳、瀛湖全站保护定期校验;

、330KV金州变、110KV小河变、沙沟口变、35KV谭坝、包家山变新投运验收;

、110KV恒口、江北全站保护校验及综自联调。

6、消缺和定检工作分析

、2006年完成86台保护,16套安全自动装置检验工作,保护计划校验完成率63%。

未完成定期检验工作的主要原因为改造新建工程验收工作多,人员少且劳动强度大。

、消除各类保护装置缺陷42项,I类缺陷消缺率100%,II、III类缺陷消缺率95%,

类缺陷消缺率73%。

主要缺陷为:

操作箱元件损坏4次,装置AC电源损坏6块,模数VFC板故障1块,插件接触不良1次,录波器元件故障5次,管理板通讯芯片故障2次,其它外部二次回路引起的装置异常6次,装置液晶面板“花屏”12台。

从统计中,装置AC电源损坏、录波器元件故障、液晶面板“花屏”占前三位。

7、技术监督管理工作

2006年我局继电保护技术监督工作稳步推进,通过大力宣传和认真贯彻《陕西电力系统继电保护工作规范化管理程序及标准化作业指导书》的有关规定,充分发挥了继电保护技术监督网的作用。

日常技术监督方面,通过合理安排定检、消缺工作,结合“十八项反措”学习领会深度,坚持专业月度分析和季度总结,及时组织大家学习事故快报和专业期刊上一些技术方案,极大的提高了业务素,使技术监督工作更上一个台阶。

精心安排全局200余人参加省公司组织的“继电保护工作规范化管理及作业指导书”网络答题大赛,一方面使继电保护技术监督和规范化管理工作深入人心,另一方面更好促进继电保护工作的顺利开展。

8、存在的主要问题

、旬阳变110KV母线保护由于整套装置元件老化,无法进行维修,目前已退出运行,需进行整套装置大修更换。

、5台110kV电磁式主变保护,投运超过13年,部分元件老化,需进行更新换代。

、汉阴变、旬阳变、白河变10kV各馈路保护为电磁式线路保护,运行多年,部分元件老化。

、部分变电站故障录波器运行多年,元件老化,运行不稳定。

、随着大量小水电的并网,小电源从各变电站,不同电压等级接入主网,给系统安全稳定运行和保护整定计算带来了一定的困难。

2006年保护专业整体工作任务较重。

变电站电压等级由最高110KV提高到330KV,保护类型多元化,增加了断路器保护、同期装置、稳控装置等,但同时极大的提高了大家的业务素质。

三、2007年继电保护专业工作思路、目标及措施:

1、指导思想

紧紧围绕我局和省公司保护处2007年整体工作思路和目标,落实继电保护专业管理,杜绝继电保护责任事故,实现全年生产无事故年,提高电网继电保护和安全自动装置设备运行指标,保证电网安全、稳定运行。

2、工作目标

1、杜绝继电保护“误整定、误接线、误碰”的“三误”事故;不发生设备一类障碍;杜绝人员责任事故发生,确保全年无事故。

2、继电保护定值整定正确率100%

3、全网保护装置正确动作率99.5%

4、110KV保护装置正确动作率98.5%

5、母差保护、高频保护、光纤保护投入率100%

6、继电保护设备完好率100%

7、故障录波完好率98.5%

8、全年保护计划校验完成率100%

9、Ⅰ、Ⅱ类消缺率100%

3、工作重点及措施

2007年继电保护工作的重点是:

加快改造步伐,提高设备健康水平;加强二次系统研究,完善二次系统配置;深化工作规范化管理,继续开展对标活动;搞好人员培训,鼓励科技创新。

、加快老旧保护改造步伐,提高设备健康运行水平。

继续110KV江北、汉阴、旬阳、白河等变电站的保护改造更换工作。

组织好新建35KV公馆、110KV中厂、镇坪、向阳、铁佛等变电站的验收工作,对110KV蜀河、麻柳、江南等变电站的增容改造工作积极参与调试和验收。

不断通过基建、改造工程淘汰旧设备,更新新装置,以提高设备的健康运行水平

、加强对二次系统的研究,根据安康电网发展“十一五”规划以及电网运行方式、光纤通讯设施的延展,结合保护新技术、新设备的发展,积极探索保护配置关系的研究,为协调、指导新建和改造项目提供科学、统一的设计原则,避免保护选型不当。

同时研究110KV及以下系统保护的配置、接地点的设置以及整定原则的优化,研究小电源上网,电网安全自动化装置的布点和配置原则,进一步完善安康安全自动装置的布点和功能配置。

进行电网及主设备故障特点的研究,进行防止发生继电保护装置异常时不正确动作的研究,并制定相关事故应急措施。

、强化继电保护工作规范化管理程序执行力度,使《陕西电力系统继电保护工作规范化管理程序》的深入人心,强化保护检验、基建、消缺、运行等工作的全过程管理,提高设备运行水平。

加强继电保护技术监督工作,防止发生继电保护人员“三误”事故;加强继电保护的检验,提高继电保护的正确动作率,防止发生二次系统故障导致的电网事故和设备事故。

、利用岚皋变电站培训基地,增设继电保护实训设备和装置,定期对人员进行理论和实际的培训工作,培养一部分业务尖子的授课能力,带动大家的学习新知识的热情,进一步提高保护专业人员的业务素质,提高运行和检修人员的业务技术水平。

在工作种鼓励科技创新,研究变电站二次防雷措施,完善保护和安全自动装置的防雷设备。

4、对省调中心保护处工作的一些建议:

、由省调中心保护处筹划一次2007年全省继电保护技术竞赛,更好的激励大家岗位成才。

、组织编写个别新设备技术规范:

如继电保护故障信息系统技术规范,新设备技术条件规范等。

一份耕耘,一份收获,2007年安康供电局全体继电保护专业人员团结一致,发扬奉献精神,积极投身电网改造,为全面提高安康电网继电保护动作正确率和运行可靠率,确保电网安全、稳定的运行而奋斗!

安康供电局调度中心

二○○六年十二月三日

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