ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:114.20KB ,
资源ID:3640402      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-3640402.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(水泥搅拌桩首件工程总结报告Word文档下载推荐.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

水泥搅拌桩首件工程总结报告Word文档下载推荐.docx

1、6、 公路工程质量检验评定标准 (JIGF80/1-2004)二、 工程概况济乐高速公路LQSG-0慕段K53+342.5-K53+382.5段(桥头段和桥头过渡段)路基 为软基处理,处理方式为水泥搅拌桩,本段填土平均厚度为6.95米,处理长度为40米。 水泥搅拌桩桩径0.5m,桩长10m呈等边三角形排列,其中A区桩距1.2m,B区桩距1.5m, C区桩距1.8m。水泥搅拌桩28天桩体无侧限抗压强度大于1350Kpa 7天桩体无侧限抗 压强度大于700Kpa,水泥搅拌桩单桩承载力不小于120KN区域划分桩距置换率复合地基承载力A区1.2m0.157180 KpaB区1.5m0.101150 K

2、paC区1.8m0.070130 Kpa我标段采用A区的9-21#9-35#,15根水泥搅拌桩作为首件工程(试桩),以此确 定了各种技术参数和技术处理措施,为本标段的水泥搅拌桩大面积施工奠定基础。三、施工准备1、 完成清表处理,整平场地,挖好临时排水沟搞好施工场地的排水,同时查清地 下管线的位置并确定架空电线的位置、高度。2、 本项工程所需材料P C32.5水泥由物质部采购运到现场,并附有产品出厂合格 证及出厂日期,再由试验室对其进行抽检,监理做平行试验,检测结果:各项指标均符 合设计及规范要求。3、 现场配置两台柴油发电机组,型号分别为 SDW12OSDW150供应施工用电;在 施工作业区附

3、近打井一眼满足施工用水。4、搅拌桩机配置控制桩身每延米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作 的按钮和开关不能用于设定操作时间、深度、喷浆量、桩位编号、复搅深度、复搅次数 等参数。5、 人员配备管理人员10人,施工人员20人,人员能够满足施工要求。6、 试桩施工机械的配置试桩施工机械配置表序号名称单位数量备注1湿体搅拌桩桩机台2水泥用量自动记录仪3发电机4推土机5搅拌机6压浆泵7拌浆桶个8钻进深度测量仪四、施工工艺和各种技术参数的确定1、工艺流程图水泥搅拌桩施工工艺流程图2、平整碾压施工场地并形成2%勺排水横坡,使场地排水顺畅,保证施工期间的正 常排水。3、根据我标段两阶段施工图设计绘制桩

4、位平面布置图,由测量班依据施工平 面布置图对首件确定的桩位中心进行测放,用白灰和竹签做醒目标记,并报监理工程师 复核。本次在A区选试验桩15根,桩排成1行,桩与桩间距为120cm依次编号为9-21 # 9-35 #桩。水泥搅拌桩的桩径为0.5m,桩长为10m,每延米水泥用量:9-21 #、9-22#、9-23# # # # 桩为 45Kg; 9-24、9-25、9-26、9-33、9-34、9-35 桩为 50Kg; 9-27、9-28、9-29、 9-30#、9-31 #、9-32 #桩为 55 Kg。4、钻机安装调试正常就位后,使用液压装置调整钻头位置,使钻头对准桩位中心。 以水平尺调平机

5、身,用铅锤调整钻杆的垂直度(铅锤的垂直度极限偏差值由铅垂线的长 度计算得出)。使钻孔前后、左右的垂直度偏差不超过1%每台桩机的仪表均经过标定, 同时配备具有自动记录、打印处理深度、每延米水泥浆用量和复搅深度的装置。5、浆液配制采用P C32.5水泥,加水时采用定量容器。为保证浆液拌合均匀性,采用二级拌合 方法:按试验配比计算出一根桩所需水泥和水的用量,水泥采用按袋计数,水根据桶内 刻度计量。在直径为1.0m,高度为1.0m,容积为0.785m3,并标有容量刻度的搅拌筒里 进行第一级搅拌。对搅拌桶内的浆液进行第一级搅拌,充分搅匀 (预搅时间4分钟)后将其打入储浆罐内,由储浆罐内的自带搅拌机进行不

6、间歇搅拌,再由压浆泵输送至桩机 喷浆口进行施工。同时在搅拌桶里进行下根桩的浆液的配制搅拌,如此循环进行。水泥浆比重为1.61 ,水灰比为0.7,总浆量为528L/10m(首根桩制浆量不小于一根桩的用灰量加 50 kg) 06、 桩机下钻提升的技术参数1、第一步:正转下钻,下钻速度为w 1m/min,喷浆量为5L/m,喷浆压力不大于 0.05Mpa,此次喷浆量不大于单桩总量的 10%2、第二步:钻头到达桩底后搅拌喷浆30s后(确保底部有足够的灰量)反转提升, 提升速度为w 0.8m/min,喷浆量为27L/m,喷浆压力控制在0.35Mpa左右,此次喷浆量 为单桩总量的50%提钻至地面下0.5m。

7、为保证桩头质量搅拌喷浆 30s后再继续下钻。3、第三步:正转下钻,下钻速度为w 1m/min,喷浆量为21L/m,喷浆压力控制在 0.3Mpa左右,此次下钻喷浆量为单桩总量的 40%4、第四步:反转提升,提升速度为w 0.8m/min ;在提升过程中距地面5m-6m处因 土质塑性指数高粘性太大增加两次复搅(不喷浆) ,来确保水泥土的搅拌均匀性。7、 复搅结束后,钻头提离地面 0.2 米,钻机移位,进行下一根桩的施工。五、 质量控制1 、原材料控制施工中按批次严格检验及控制水泥的质量。水泥堆放场地要高出原地面,严防受潮 或雨淋。2、质量控制( 1)桩机使用前, 按要求标定每台搅拌桩机的电流表、

8、压力表、转速表、 电子称、 水泥浆监测记录仪和水泥浆密度记录仪等各项仪器设备的性能指标,确保其工作正常。( 2)桩位以竹签标定,石灰标明。开钻前再次复核桩位;钻机就位后,钻头对准桩位中心,以水平尺调平转盘,并保证钻杆竖直,其偏差不大于桩长的 1.0%,以此保证桩位的正确性和垂直性。( 3)水泥浆液按预定配合比拌制,制浆罐采用金属制容器,且容量不小于一根桩 的用灰量加50 kg,以确保每根桩所需水泥浆液一次单独拌制完成;制备好的水泥浆不 得离析,停置时间不得超过 2小时,否则降低等级使用。(4)施工深度以打空软土层进入相对硬度较高的持力层 50cm为原则,现场采用双控,即以地质勘测资料和设计文件

9、中的处理长度为基础,结合施工机械的电流变化,以 确定是否打空软土层;一般电流发生突变,即可认为进入相对硬层。( 5)钻机钻杆下沉或提升的时间有专人记录,时间误差不大于 5s。(6)供浆连续,搅拌均匀。一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,搅拌机钻头下沉 至停浆面以下0.5米,待恢复供浆后再喷浆提升。如因故停机超过 3小时,先拆卸输浆 管路,清洗后备用,以防止浆液硬结堵管。此根未完桩做报废处理或在12小时内补喷, 补喷重叠长度大于1.0米。(7) 对输浆管经常检查,保证其正常使用,防止出现泄漏及堵塞;钻头定期检查, 保证其直径磨耗量不大于1cm使成桩直径有保障。(8) 水泥搅拌桩所用水泥实行总量控制,

10、严格记录每天 6: 00到次日6: 00水泥 搅拌桩完成量、水泥用量和所进水泥量。六、试桩成果1、成桩28天后,采用开挖的方式目测检查水泥搅拌桩的均匀性、整体性及外观尺 寸和质量。2、成桩28天后,在桩长范围内钻孔取芯,水泥土搅拌均匀、纹理清晰,颜色呈灰 色,芯样性质为水泥土,状态坚硬、芯样完整、连续、呈柱状,取9-28#、9-25#、9-23#、 9-26#、9-29#共5个试样,做桩身无侧限抗压强度试验均符合设计要求。检测结果表附 后。3、本次低应变检测的9-22#、9-25#、9-28#、9-32#、9-35#共5根水泥搅拌桩(试桩)均为I类桩,桩身完整4、本次检测9-23#、9-26#

11、、9-29#共3根水泥搅拌桩单桩静载试验均满足 120kN的设计要求。结果见下表;单桩竖向抗压静载实验结果表试验桩号取大加载里(kN)总沉降量(mm极限承载力(Kn)9-2324012.011209-2614.509-2911.35七、 施工中出现的问题水泥搅拌桩取芯发现5m-6m处成型效果差,出现搅拌不匀现象。八、 问题的分析与处理对施工中出现的问题,通过分析,产生原因是由于,该土层塑性指数高,粘性较大, 钻杆旋转速度慢,叶片少等原因,对土体的切碎率较低造成。针对上述问题采用处理方式为:1、 对钻头增加搅拌叶片,由原来的每排两片增加为四片;2、 针对试桩取芯成型较差部分,土层塑性指数高粘性较

12、大不易切碎的特点,增加两次搅拌,并提高转速,使其土体能够进一步切碎并与水泥浆充分拌和,确保强度符合 规范要求。九、 总结根据首件工程出现的问题,以及对问题和施工工艺的分析,对施工工艺作了进一步 改进,确定采用两喷四搅的施工工艺。根据每根桩(45kg/m、50kg/m、55kg/m)的水泥 用量检测结果,确定了每根桩水泥用量为 50kg/m、水灰比为0.7以及转速、钻进、提钻 速度。本首件工程从开工准备到各工序的施工,均严格按照施工工艺及施工规范要求进 行,施工进展顺利,试验成功。从施工中获得了准确的技术参数 ,也摸索到了实际施工经 验和注意的问题,为下步水泥搅拌桩大面积的施工提供了作业指导依据。十、 下一步工作的打算1、制定相应的施工目标与计划,加大施工力度,确保施工进度2、加大征地工作力度,进一步展开工作面。3、加大对员工的职业技能、安全生产教育培训力度。附件1、分项工程首件检验资料2、分项工程首件施工记录表及小票

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2