水泥搅拌桩首件工程总结报告Word文档下载推荐.docx

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6、《公路工程质量检验评定标准》(JIGF80/1-2004)

二、工程概况

济乐高速公路LQSG-0慕段K53+342.5-K53+382.5段(桥头段和桥头过渡段)路基为软基处理,处理方式为水泥搅拌桩,本段填土平均厚度为6.95米,处理长度为40米。

水泥搅拌桩桩径0.5m,桩长10m呈等边三角形排列,其中A区桩距1.2m,B区桩距1.5m,C区桩距1.8m。

水泥搅拌桩28天桩体无侧限抗压强度大于1350Kpa7天桩体无侧限抗压强度大于700Kpa,水泥搅拌桩单桩承载力不小于120KN

区域划分

桩距

置换率

复合地基承

载力

A区

1.2m

0.157

180Kpa

B区

1.5m

0.101

150Kpa

C区

1.8m

0.070

130Kpa

我标段采用A区的9-21#〜9-35#,15根水泥搅拌桩作为首件工程(试桩),以此确定了各种技术参数和技术处理措施,为本标段的水泥搅拌桩大面积施工奠定基础。

三、施工准备

1、完成清表处理,整平场地,挖好临时排水沟搞好施工场地的排水,同时查清地下管线的位置并确定架空电线的位置、高度。

2、本项工程所需材料PC32.5水泥由物质部采购运到现场,并附有产品出厂合格证及出厂日期,再由试验室对其进行抽检,监理做平行试验,检测结果:

各项指标均符合设计及规范要求。

3、现场配置两台柴油发电机组,型号分别为SDW12OSDW150供应施工用电;

在施工作业区附近打井一眼满足施工用水。

4、搅拌桩机配置控制桩身每延米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不能用于设定操作时间、深度、喷浆量、桩位编号、复搅深度、复搅次数等参数。

5、人员配备

管理人员10人,施工人员20人,人员能够满足施工要求。

6、试桩施工机械的配置

试桩施工机械配置表

序号

名称

单位

数量

备注

1

湿体搅拌桩桩机

2

水泥用量

自动记录仪

3

发电机

4

推土机

5

搅拌机

6

压浆泵

7

拌浆桶

8

钻进深度测量仪

四、施工工艺和各种技术参数的确定

1、工艺流程图

水泥搅拌桩施工工艺流程图

2、平整碾压施工场地并形成2%勺排水横坡,使场地排水顺畅,保证施工期间的正常排水。

3、根据我标段《两阶段施工图设计》绘制桩位平面布置图,由测量班依据施工平面布置图对首件确定的桩位中心进行测放,用白灰和竹签做醒目标记,并报监理工程师复核。

本次在A区选试验桩15根,桩排成1行,桩与桩间距为120cm依次编号为9-21#〜9-35#桩。

水泥搅拌桩的桩径为0.5m,桩长为10m,每延米水泥用量:

9-21#、9-22#、9-23##########桩为45Kg;

9-24、9-25、9-26、9-33、9-34、9-35桩为50Kg;

9-27、9-28、9-29、9-30#、9-31#、9-32#桩为55Kg。

4、钻机安装调试正常就位后,使用液压装置调整钻头位置,使钻头对准桩位中心。

以水平尺调平机身,用铅锤调整钻杆的垂直度(铅锤的垂直度极限偏差值由铅垂线的长度计算得出)。

使钻孔前后、左右的垂直度偏差不超过1%每台桩机的仪表均经过标定,同时配备具有自动记录、打印处理深度、每延米水泥浆用量和复搅深度的装置。

5、浆液配制

采用PC32.5水泥,加水时采用定量容器。

为保证浆液拌合均匀性,采用二级拌合方法:

按试验配比计算出一根桩所需水泥和水的用量,水泥采用按袋计数,水根据桶内刻度计量。

在直径为1.0m,高度为1.0m,容积为0.785m3,并标有容量刻度的搅拌筒里进行第一级搅拌。

对搅拌桶内的浆液进行第一级搅拌,充分搅匀(预搅时间》4分钟)后

将其打入储浆罐内,由储浆罐内的自带搅拌机进行不间歇搅拌,再由压浆泵输送至桩机喷浆口进行施工。

同时在搅拌桶里进行下根桩的浆液的配制搅拌,如此循环进行。

水泥

浆比重为1.61,水灰比为0.7,总浆量为528L/10m(首根桩制浆量不小于一根桩的用灰量

加50kg)0

6、桩机下钻提升的技术参数

1、第一步:

正转下钻,下钻速度为w1m/min,喷浆量为5L/m,喷浆压力不大于0.05Mpa,此次喷浆量不大于单桩总量的10%

2、第二步:

钻头到达桩底后搅拌喷浆30s后(确保底部有足够的灰量)反转提升,提升速度为w0.8m/min,喷浆量为27L/m,喷浆压力控制在0.35Mpa左右,此次喷浆量为单桩总量的50%提钻至地面下0.5m。

为保证桩头质量搅拌喷浆30s后再继续下钻。

3、第三步:

正转下钻,下钻速度为w1m/min,喷浆量为21L/m,喷浆压力控制在0.3Mpa左右,此次下钻喷浆量为单桩总量的40%

4、第四步:

反转提升,提升速度为w0.8m/min;

在提升过程中距地面5m-6m处因土质塑性指数高粘性太大增加两次复搅(不喷浆),来确保水泥土的搅拌均匀性。

7、复搅结束后,钻头提离地面0.2米,钻机移位,进行下一根桩的施工。

五、质量控制

1、原材料控制

施工中按批次严格检验及控制水泥的质量。

水泥堆放场地要高出原地面,严防受潮或雨淋。

2、质量控制

(1)桩机使用前,按要求标定每台搅拌桩机的电流表、压力表、转速表、电子称、水泥浆监测记录仪和水泥浆密度记录仪等各项仪器设备的性能指标,确保其工作正常。

(2)桩位以竹签标定,石灰标明。

开钻前再次复核桩位;

钻机就位后,钻头对准

桩位中心,以水平尺调平转盘,并保证钻杆竖直,其偏差不大于桩长的1.0%,以此保证

桩位的正确性和垂直性。

(3)水泥浆液按预定配合比拌制,制浆罐采用金属制容器,且容量不小于一根桩的用灰量加50kg,以确保每根桩所需水泥浆液一次单独拌制完成;

制备好的水泥浆不得离析,停置时间不得超过2小时,否则降低等级使用。

(4)施工深度以打空软土层进入相对硬度较高的持力层50cm为原则,现场采用双

控,即以地质勘测资料和设计文件中的处理长度为基础,结合施工机械的电流变化,以确定是否打空软土层;

一般电流发生突变,即可认为进入相对硬层。

(5)钻机钻杆下沉或提升的时间有专人记录,时间误差不大于5s。

(6)供浆连续,搅拌均匀。

一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,搅拌机钻头下沉至停浆面以下0.5米,待恢复供浆后再喷浆提升。

如因故停机超过3小时,先拆卸输浆管路,清洗后备用,以防止浆液硬结堵管。

此根未完桩做报废处理或在12小时内补喷,补喷重叠长度大于1.0米。

(7)对输浆管经常检查,保证其正常使用,防止出现泄漏及堵塞;

钻头定期检查,保证其直径磨耗量不大于1cm使成桩直径有保障。

(8)水泥搅拌桩所用水泥实行总量控制,严格记录每天6:

00到次日6:

00水泥搅拌桩完成量、水泥用量和所进水泥量。

六、试桩成果

1、成桩28天后,采用开挖的方式目测检查水泥搅拌桩的均匀性、整体性及外观尺寸和质量。

2、成桩28天后,在桩长范围内钻孔取芯,水泥土搅拌均匀、纹理清晰,颜色呈灰色,芯样性质为水泥土,状态坚硬、芯样完整、连续、呈柱状,取9-28#、9-25#、9-23#、9-26#、9-29#共5个试样,做桩身无侧限抗压强度试验均符合设计要求。

检测结果表附后。

3、本次低应变检测的9-22#、9-25#、9-28#、9-32#、9-35#共5根水泥搅拌桩(试桩)

均为I类桩,桩身完整

 

4、本次检测9-23#、9-26#、9-29#共3根水泥搅拌桩单桩静载试验均满足120kN的

设计要求。

结果见下表;

单桩竖向抗压静载实验结果表

试验桩号

取大加载里(kN)

总沉降量(mm

极限承载力(Kn)

9-23

240

12.01

120

9-26

14.50

9-29

11.35

七、施工中出现的问题

水泥搅拌桩取芯发现5m-6m处成型效果差,出现搅拌不匀现象。

八、问题的分析与处理

对施工中出现的问题,通过分析,产生原因是由于,该土层塑性指数高,粘性较大,钻杆旋转速度慢,叶片少等原因,对土体的切碎率较低造成。

针对上述问题采用处理方式为:

1、对钻头增加搅拌叶片,由原来的每排两片增加为四片;

2、针对试桩取芯成型较差部分,土层塑性指数高粘性较大不易切碎的特点,增加

两次搅拌,并提高转速,使其土体能够进一步切碎并与水泥浆充分拌和,确保强度符合规范要求。

九、总结

根据首件工程出现的问题,以及对问题和施工工艺的分析,对施工工艺作了进一步改进,确定采用两喷四搅的施工工艺。

根据每根桩(45kg/m、50kg/m、55kg/m)的水泥用量检测结果,确定了每根桩水泥用量为50kg/m、水灰比为0.7以及转速、钻进、提钻速度。

本首件工程从开工准备到各工序的施工,均严格按照施工工艺及施工规范要求进行,施工进展顺利,试验成功。

从施工中获得了准确的技术参数,也摸索到了实际施工经验和注意的问题,为下步水泥搅拌桩大面积的施工提供了作业指导依据。

十、下一步工作的打算

1、制定相应的施工目标与计划,加大施工力度,确保施工进度

2、加大征地工作力度,进一步展开工作面。

3、加大对员工的职业技能、安全生产教育培训力度。

附件

1、分项工程首件检验资料

2、分项工程首件施工记录表及小票

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