ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:21 ,大小:374.45KB ,
资源ID:6137107      下载积分:1 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-6137107.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(中铁十九局提高冬季施工混凝土性能文档格式.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

中铁十九局提高冬季施工混凝土性能文档格式.docx

1、活动频率6次/月序号姓名行政职务小组分工职称任务TQC培训时间1陈保忠总工组长工程师统筹协调72小时2谢昌龙安质科长组员助工3闫晶晶技术员方案策划,编写成果4宋扬现场实施48小时5张中强6李春研实验员7徐文军拌和机操作手工人三、选题理由新建铁路长春至吉林城际客运专线设计时速250km/h,标准高,对箱梁质量要求高,冬季施工混凝土性能成为一个关键点。由于工期紧,冬季施工时间较长,而且吉林当地地区气温较低,施工期间白天温度在-10以下,冬季施工难度大。市场的要求,本着对业主负责,对公司负责的态度,积极改进施工方法,优化施工方案,履行对业主的承诺,争创优质工程,树立企业形象。四、现状调查QC小组为了

2、了解冬季施工混凝土性能,由总工陈保忠带队,对到达现场混凝土性能状况进行了抽查,抽查方法为在混凝土浇筑过程中,分两次进行抽查,现场测定观察混凝土各项指标,并将抽查结果汇总如下表:表4.1 现状调查表位置混凝土状态抽检日期抽检人2#制梁台座良好2009年11月3日陈保忠、谢昌龙5#制梁台座砼成团、和易性差谢昌龙、闫晶晶1#制梁台座2009年11月9日闫晶晶、宋扬3#制梁台座松散、离析894#制梁台座2009年11月14日106#制梁台座1112砼入模温度不足132009年11月22日141516172009年11月26日181920212009年11月30日222324由上表可以看出,混凝土性能不

3、良出现13次,占总检测数量的54.2%。其中主要混凝土性能不良原因为混凝土和易性差、成团;离析、松散;入模温度不足三点原因,各原因出现频数汇总如下表:表4.2 混凝土性能不良原因频次统计表项目频数累计频率77%砼离析、松散92%100%QC小组依据上表绘制了饼分图:由上图可以明显看出,混凝土和易性差、成团是冬季施工混凝土性能不良的主要原因。五、确定目标由现状调查可以看出,在调查的24次中,混凝土性能不良共13次,其中混凝土和易性差、成团是主要原因,如解决了这个问题,性能不良点将仅剩3点,占总调查的24次的12.5%,由于不可能完全让混凝土和易性差、成团现象消失,按消失80%考虑,混凝土性能不良

4、系数=5/24=20%,所以将 冬季施工混凝土性能不良系数降低至不大于20% 确定为活动目标。六、原因分析针对在日常检查过程中发现的问题,结合相关专业的知识,QC小组利用头脑风暴法对造成混凝土和易性差、成团的原因进行了系统的分析,并将结果汇总,并绘制了鱼刺图,如下图:七、要因确认表7.1 要因确认表末端因素负责人确认方法确认情况要因确认操作手未参加过拌和机操作学习现场调查拌和站操作手均参加过专业培训、并获得操作资格证书,我们认为这不是要因。否操作手未严格按照操作规程操作对操作室进行随机抽查,并未发现违反操作规程现象,我们认为这不是要因。操作手脱岗、找人顶替对操作室进行随机抽查,并未发现操作手脱

5、岗现象,我们认为这不是要因。水泥受潮、结块现场观察,水泥没有受潮、结块现象,我们认为这不是要因。细骨料进场未做检验查询实验室检测记录实验室细骨料进场检测实验报告与物质进料单相符,我们认为这不是要因。粗骨料进场未做检验拌和用水被污染、杂质超标现场对蓄水池中水进行指标检验,拌和用水符合要求,我们认为这不是要因保温棚内骨料受热不均匀对保温棚内骨料进行检查,发现骨料中夹杂冻块,并且室内温度高于5,我们认为这是要因。是细骨料比例大、导致混凝土成团进行配比实验对目前配合比进行检验,当前配合比满足施工要求,我们认为这不是要因。配合比未按实际情况更新检查拌和站配合比记录对操作室内施工配合比进行检查,发现连续5

6、天施工配合比无变化,我们认为这是要因水泥在拌和机中与热水、产生假凝现象对施工现场混凝土进行观察,发现确有假凝现象,我们认为这是要因拌和机搅拌时间短、搅拌不均匀对操作时要求进行符合,搅拌时间仍按常温施工进行施工,我们认为这是要因。称量设备长时间未校检查看校检记录通过对称量设备的校检记录的查看,显示称量设备按期校检,我们认为这不是要因。拌和机功率不足、无法均匀拌和通过观察,拌和机功率满足拌和要求,我们认为这不是要因。混凝土运输车保温差、混凝土冻结现场混凝土运输车均用毛毡包裹,保温性能良好,我们认为这不是要因。操作手长时间在低温条件下作业、易产生错误操作对操作室进行温度测量,操作室内无取暖设施,温度

7、长期处于零下状态,我们认为这是要因。灰尘长期积累、与骨料混在一起、导致骨料含泥量超标对骨料仓内环境进行观察,室内卫生良好,我们认为这不是要因。八、制定对策QC通过对上述17条末端原因进行分析,共得出5条要因,并且按“5W1H”原则分别针对每条要因制定了解决对策,并制定了对策表如下:表8.1 制定对策表要因对策目标措施地点时间改变保温棚内加热方式使仓内骨料均匀受热、消除骨料中夹杂冻块。1、在骨料仓地面上布设蒸汽管道,变火炉加热为地热加热。2.在地面上铺设一张钢板,使骨料均匀受热骨料仓2009.12.82009.12.101、对实验员进行教育2、制定相应的奖罚措施确保施工配合比每日更新1、对梁场实

8、验室实验员进行一次专门教育,强调配合比更新的重要性。2、制定奖罚措施,对配合比不更新现象进行严惩。梁场会议室2010.12.8采用二次投料方法进行投料消除假凝现象在投料操作中采用二次投料的方式进行施工,先投入骨料与水搅拌,后投入水泥。拌和站操作室2010.12.82009.12.10增加拌和时间保证混凝土拌和均匀为保证混凝土均匀拌和,增加搅拌时间为常温的1.5倍。在操作室内增设取暖设施改善拌和机操作手工作环境在操作室内配设电暖气进行取暖2010.12.9九、对策实施对策实施一:原设计骨料仓内加热方式为每个骨料仓生6个火炉进行加热。现改为蒸汽管道加热方式进行加热,具体方法如下:图9.1封闭的骨料

9、仓1、先对保温仓内的地面重新施工一层混凝土地面并沿中心向两边设置1%排水坡,在新浇筑混凝土地面内预埋蒸汽加热管道,并与蒸养锅炉连接,对骨料仓内砂、石料进行加热。图9.1 封闭的骨料仓2、为保证骨料受热均匀,在地面上铺一块钢板。砂、石料进场后运至保温棚内储存。3、骨料仓内设固定温度计,随时检查室内温度,保证仓内温度达到0以上。图9.2 骨料仓加热管道布置示意图效果检验:采用蒸汽管道加热后,骨料仓内砂石料夹杂冻块现象消失,得到了预期的效果。对策实施二:图9.3 专题会议现场1、2009年12月8日,在梁场会议室,由项目总工陈保忠主持召开了一次关于实验人员职责的专题会议。参会人员包括制梁场全体及拌和

10、站全体操作手,会上总工陈保忠着重强调了配合比对施工质量的影响,阐述了质量责任终身制的相关内容,使参加会议人员的质量意识得到了一定的提高,并且提出了梁场实验室必须每天更新施工配合比的要求。2、会上制定了实验室管理奖罚措施,对不及时更新配合现象,每次发现罚款1000元,罚款直接从工资中扣除。在日常抽查过程中,配合比不更新现象彻底消失,达到了预期效果。对策实施三:图9.4 封闭的上料机为防止温度过高的水与水泥接触后产生“假凝”现象从而影响混凝土的和易性,在投料操作中采用二次投料的方式进行施工,先投入砂石料与水进行搅拌,待拌和物温度一致后,再投入水泥、矿粉等进行搅拌。现场混凝土“假凝”现象消除,达到了

11、预期的效果。对策实施四:给每个操作手重新下技术交底,将常温时的确定搅拌时间90S增加1.5倍至135S。现场抽查拌和机操作手操作,每个操作手都按照交底进行操作,达到了预期效果。对策实施五:在每个操作室内增设一台电暖气进行取暖,并且每名操作手配发一套军用棉衣、棉裤。对策实施后,操作间内温度达到2,配合棉衣棉裤,操作手作业环境已经得到彻底改善,达到了预期效果。十、效果检验QC小组利用2009年12月10日2009年12月31日对对策实施后的混凝土性能进行了随机抽查,具体情况见下表:表10.1效果检查表2009年12月15日2009年12月18日2009年12月21日2009年12月26日2009年

12、12月31日由上表可以看出,对策实施后在20次随机抽检过程中,混凝土性能不良情况仅出现3次,占抽检总数的15%。QC小组依据上表绘制了饼分图。由图可知,通过QC小组活动,达到了预先制定的目标。图10-2 效果检验对比图冬季施工混凝土性能的提高,使箱梁混凝土在低温条件下的施工时的各项指均标达到标准,确保了箱梁的主体质量,并且使箱梁的外观质量也得到了一定的提高。与此同时,我单位的冬季施工方案也得到了业主的认可,在业主下发的冬季施工要求中提到“请各单位借鉴十九局施工方法进行施工”字样。1、社会效益通过本次QC活动,完善了箱梁冬季施工混凝土拌和的施工方案,确保了冬季施工箱梁的主体质量。该方案得到了业主

13、的认可,得到了业主的好评。使企业的信誉得到了提高。为工程报忧创造了有利条件。2、技术效益通过QC活动,使冬季施工混凝土各项指标均达到了验收标准的要求,基本上消除了混凝土和易性差、成团现象,形成了一套行之有效的冬季施工混凝土拌和方案,为今后项目提供了可靠的技术经验。十一、巩固措施1、通过总结,形成了冬季施工混凝土拌和技术总结,并且发至1#拌和站、3#拌和站,组织其他拌和站人员学习技术总结,把QC成果推广至全标段拌和站。2、编写冬季施工混凝土拌和作业指导书,将改进后的施工方法详细写入其中,作为指导施工的依据。(见附图1)十二、总结和下一步打算1、小组自评通过小组活动后,小组成员各方面的能力均得到很大提高。表12.1 小组成员自我评价表小组自我评价表活动前活动后QC应用能力4.5团队协作能力质量意识专业知识能力问题解决能力3.5图12-1 小组成员能力对比图2、活动总结通过QC小组活动,全面提高了小组人员的素质,激发了我们的创造性思维,把一些以往施工中的经验用在创新中,小组成员一直保持着团结协作的精神也是成功的重要组成部分。3、下一步打算本次QC活动结束了,本小组将把“加强混凝土拌和机冬季维护”作为下一次性活动的课题。

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2