小型混凝图搅拌机电气控制实训汇编.docx

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小型混凝图搅拌机电气控制实训汇编

 

电气控制技术设计及实践能力训练报告

 

题目:

小型混凝土搅拌机电气控制设计

(系数0.95)

 

班级:

电传1202

姓名:

李xx

学号:

20120321117

指导教师:

xx

2015年9月日

一、设计要求(工艺要求)

1、工艺流程:

(1)料斗上完料后,按下按钮SB1,使电机M1正转,料斗上升。

上升至A点时,碰撞行程开关SQ1,料斗停止上升并启动电机M2,使料斗翻转。

料斗中的物料倾倒至搅拌机内,同时碰撞SQ3,料斗转回来。

(2)碰撞SQ3之后,另一路开始通水,用时间继电器KT1,来控制通水水量。

(3)料斗反转翻回,碰到SQ2时,料斗下降,降回原处。

(4)碰到SQ2后,搅拌机(M3)启动,开始搅拌,用KT2来控制搅拌时间。

时间到时,搅拌机自动停止搅拌。

(5)人工按下SB6,使搅拌机反转出料。

2、流程示意图:

 

A

翻转倒料

搅拌机

 

二、设计方案

1、方案一:

(1)料斗上完料后,按下按钮SB1,使电机正转,料斗上升。

上升至A点时,碰撞行程开关,停止上升,同时发出一个信号,使料斗翻转约60度,将物料倒出。

后料斗电机反转,下放料斗,碰到行程开关,停止下降,开始下次上料。

(2)在按下SB1的同时,进水管收到信号,通过电磁阀进水,同时使时间继电器上电,延时x秒后,进水停止。

(3)进水完成后,搅拌机收到信号启动,开始搅拌。

用时间继电器控制搅拌机,搅拌完成好,电机M2,反转出料。

2、方案二:

(1)料斗上完料后,按下按钮SB1,使电机M1正转,料斗上升。

上升至A点时,碰撞行程开关SQ1,料斗停止上升并启动电机M2,使料斗翻转。

料斗中的物料倾倒至搅拌机内,同时碰撞SQ3,料斗转回来。

(2)碰撞SQ3之后,另一路开始通水,用时间继电器KT1,来控制通水水量。

(3)料斗反转翻回,碰到SQ2时,料斗下降,降回原处。

(4)碰到SQ2后,搅拌机(M3)启动,开始搅拌,用KT2来控制搅拌时间。

时间到时,搅拌机自动停止搅拌。

(5)人工按下SB6,使搅拌机反转出料。

3、方案对比:

(1)方案一使用了两个电机,分别供给料斗上升下降和搅拌机控制机,没有考虑到料斗翻转也需要一个电机来驱动。

所以设计方案二时,加了一个电机供料斗翻转使用。

(2)通水过程,方案一并没有考虑好如何完成此过程。

方案二,在碰撞SQ3后,用电磁阀控制通水,用一个中间继电器的辅助触点实现这一过程,更加合理。

(3)在搅拌机反转出料过程中,方案一用时间继电器控制搅拌机停止搅拌及出料过程,在工业实践中不合理。

方案二改为人工控制出料。

综上,方案二较方案一有以上改动,使设计更加合理。

三、电路设计(满分5分)

1、电路图设计

1)、电路图:

 

2)、工作原理:

a)按下SB3→KM1线圈吸合、常开闭合形成自锁、常闭断开形成互锁→M1正转,料斗上升

b)碰到SQ1→KA1线圈吸合、常开闭合、常闭断开→M1停止正转,同时KM3吸合致M2正转料斗翻转

c)碰到SQ3KA4线圈吸合、常开闭合、常闭断开→KM4吸合致M2反转料斗翻回,同时开始通水→KT1吸合→时间到时停止通水

d)碰到SQ2→KA3线圈吸合、常开闭合、常闭断开→KM2吸合致M1反转料斗下降,同时KM5吸合致搅拌机M3正转开始搅拌→KT2吸合→时间到时停止搅拌

e)按下SB6→KM6线圈吸合、常开闭合形成自锁、常闭断开形成互锁→M3反转出料

3)、本设计的特点:

本设计便于操控和发生故障时的检查,安全系数高,不易发生危险

2、元件清单

1)交流接触器:

2)熔断器:

3)按钮:

4)中间继电器:

5)时间继电器:

(6)空气开关

3、机柜设计

1)、机柜的选择及型号:

机柜材料选用304不锈钢机柜,表面处理为纳米粉末喷塑,机柜尺寸为:

宽:

800mm、深:

300mm、高:

600mm,选用型号为KL接线箱

2)、机柜控制面板设计:

机柜控制面板材料选用红色胶木板,面板尺寸为:

长:

560mm、宽:

780mm、厚:

15mm,面板在机柜中用螺丝固定。

3)、电气元件布置图设计:

4)、电气接线图设计:

5)、实物图:

四、电路安装接线与调试(满分4分)

1、电气施工组织设计:

(简写电气施工方案,施工要满足《电气施工规范》GB50303—2002的要求。

第一步:

安装机柜面板。

根据电气元件布置图中各个电气元件的位置,把机柜面板用螺丝固定在机柜上。

第二步:

安装固定电气元件。

将对应的电气元件安装在机柜面板上各自的位置上,固定,保证不松动。

第三步:

电气接线。

根据电气接线图压接导线,同时用套管给导线端编码。

第四步:

电路连接检查。

电气元件用导线连接好后,进行电路检查。

第五步:

通电调试。

电路检查无误后安通电步棸通电,安设计试验不走进行调试。

第六步:

故障排除。

当发现故障后及时排除电路故障。

2、按电气元件布置图、电气接线图安装并接线:

(记录时间、人员、安装内容等。

(1)时间:

2015年9月22日----2015年9月23日

(2)人员:

李荟馨、曹文帅

(3)安装内容:

按照电气接线图安装接线

3、电路检查

1)、电阻法检查:

a)在电源切断情况下,将万用表打到电阻档,测量N线和电气原理图上所有的“2”线,若万用表发出“嘀”的声音,则说明N和2为通路;否则为断路。

b)在电源切断情况下,将测量电源插头各点间电压,找到N点。

c)合上电源开关,将万用表打到电压档,测量U和V、U和W、V和W间电压,示数为380V。

d)再合上空开,将万用表打到电压档,测量保险丝的输出电压,示数为380V,则说明保险丝没断。

e)测量所有的2和W项之间的电压,,电压为220V。

2)、兆欧表检查:

先将被测设备电源切断,再将两表笔短接,看兆欧表示数是否为0,为0证明兆欧表良好。

然后测量U和N、V和N、W和N之间的电压,示数应为无穷大,说明无短路。

4、通电调试操作步骤及注意事项

1)、操作步骤

a.电路检查完成后,插上电源,合上开关,合上空开。

b.按下SB3→KM1线圈吸合、常开闭合形成自锁、常闭断开形成互锁→M1正转,料斗上升

c.碰到SQ1→KA1线圈吸合、常开闭合、常闭断开→M1停止正转,同时KM3吸合致M2正转料斗翻转

d.碰到SQ3KA4线圈吸合、常开闭合、常闭断开→KM4吸合致M2反转料斗翻回,同时开始通水→KT1吸合→时间到时停止通水

e.碰到SQ2→KA3线圈吸合、常开闭合、常闭断开→KM2吸合致M1反转料斗下降,同时KM5吸合致搅拌机M3正转开始搅拌→KT2吸合→时间到时停止搅拌

f.按下SB6→KM6线圈吸合、常开闭合形成自锁、常闭断开形成互锁→M3反转出料

2)、注意事项

(1)不允许带点插拔

(2)注意用电安全

(3)接线要接紧,不能被拽掉

(4)裸露导线,不能裸露过长

(5)通电时,不要把手落在任何金属上。

3)、通电试验过程小结

第一次通电试验过程中:

a.电机M1、M3正反转正常,但是电机M2没有反应。

后来经过检查,是因为时间继电器只安装好了底座,没有安装继电器头,此时KT2的常闭触电始终没有闭合,所以M2不动作。

b.安装上时间继电器,通电后保险丝烧断,说明电路中存在严重短路,查明原因,发现是时间继电器坏了。

c.而且,经过老师指正,我们的线路接线存在问题,正反转应接在工作台的接线端子上,不该在最下面的端子上接线,会导致接头松动。

第二次通电试验过程中:

通电调试前,我们找到了两个好的时间继电器,顺利调试成功。

5、故障排除

1)、故障现象:

a.按下SB6后,电机M3(搅拌机)无法反转。

b.通电调试后,发现电机M2不转。

c通电调试后,电机M2无法反转。

2)、故障检查:

a.通过用万用表测量电机M3反转支路上的电压,发现41到51之间的电路存在问题。

逐个检查线路后发现是将KM5常闭触点上一根线的线端截断了,塞到接线端处。

b.用观察法,发现KM3线圈上少一根2线。

c.对照电气接线图查线路,发现交流接触器KM3和KM4线路正常,在检查到KA4时发现KA4常开触点上方的线被拔掉塞到线槽中了。

3)、故障排除:

a.把截断的线头剪短一点,重新接好,通电之后电机M3可以正常反转。

b.将拔下来的2线重新安装好,电机M2正常转动。

c.将KA4常开触点接好后,电机M2正常转动。

五、相关技术资料(满分1分)

1、使用说明书

(1)不允许带点插拔

(2)注意用电安全

(3)接线要接紧,不能被拽掉

(4)裸露导线,不能裸露过长

(5)通电时,不要把手落在任何金属上。

2、常见故障与处理方法

1)故障一

故障现象:

按下起动按钮,接触器不动作,或在正常工作情况下自行突然分开。

产生原因:

(1)供电线路断电;

(2)按钮的触头失效;(3)线圈断路。

处理方法:

(1)检查控制线路电源。

(2)检查按钮触头及引出线,若按下点动按钮接触器动作正常,一般都是起动按钮触头有问题。

(3)检查线圈引出线有无断线和焊点脱落。

若是线圈内部断线,需拆开线圈外层绝缘进行修复;若是外层引线脱焊,焊好断线,并把绝缘修复即可;若是线圈内层断线一般不再修复,直接换上新线圈。

2)故障二

故障现象:

按下起动按钮,接触器不能完全闭合。

 

产生原因:

(1) 按钮的触头不清洁或过度氧化;

(2) 接触器可动部分局部卡阻;(3) 控制电路电源电压于额定值85%;(4) 接触器反力过大(即触头压力 弹簧和反力弹簧的压力过大);(5) 触头超行程过大。

 

检修方法:

(1) 清洁按钮触头;

(2) 消除卡阻;(3) 调整电源电压到规定值;(4) 调整弹簧压力或更换弹簧;(5) 调整触头超行程距离。

六、设计总结(满分5分)

通过本次实训,我收获颇丰。

最初决定选择“电机与电气控制实训”,是为了想要在大学的最后时光提高自己的设计能力、团队协作能力和动手能力,以弥补错过实验室的遗憾。

第一天,我和同组伙伴曹文帅,虽不在同班,但是两人对于保质保量快速地完成此次实训达成了共识。

幸运的是,我们都对“电器控制和plc”这门课十分感兴趣,课程学的比较扎实。

我们积极讨论实训题目,选定了“小型混凝土搅拌机电气控制设计”这个题目。

随后,我们对题目进行探讨,设计出了第一个方案,但是深入分析后,发现我们所想的和工业现场有很大的出入。

经老师指点后,我们定下了最终设计方案。

在实训过程中,我们学习了很多技能,学会了如何使用CAD画图。

CAD是一个非常实用的软件,比我们之前所学习过的EWB更加通用。

最终画出的元件布置图虽然老师觉得不太合适,但我们还是坚持了自己的选择,尽管接线时会遇到很大阻碍。

“有志者,事竟成”,我们最终完成了实训,回头看才发现再困难的任务只要胆大心细都可以完成。

在整个实训阶段,非常感谢耿欣老师对我们的耐心指点,我们发现、改正、总结了许多错误,这将为我们在未来深入学习或是工作中带来宝贵的经验。

同时也感谢蒋政言同学帮助我们组修正画图当中遇到的问题,最后感谢我的伙伴曹文帅同学,有了大家的帮助,我们才顺利完成此次实训。

 

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