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柠檬酸废水处理工程设计

柠檬酸废水处理工程设计

 1.概述

柠檬酸是一种重要的有机物,广泛应用与人造饮料和食品工业、医药工业、化学工业和洗涤工业,用作食品和饮料的酸性调味剂、食用油的抗氧化剂、添加钙铁离子的强化剂、医药原料、金属表面的洗涤剂,还可用于水泥混凝、含SO2废气处理和食品包装薄膜的增塑剂等。

该公司在生产柠檬酸中要排放大量的废水、废气和废渣,由于投资技术以及运行成本等原因,该公司三废排放基本处于任意排放状态,严重污染环境,同时重庆田野实业公司地处长江流域,为保护环境,减少向三峡库区水体排放污染物,对该公司柠檬酸废水进行处理,要求达到GB8978-1996一级排放标准。

2.工程基本情况简介

在柠檬酸生产过程中,薯干粉原料在发酵罐与发酵菌混合,在通风和搅拌的条件下进行发酵反应。

发酵后的混合液中,大部分是溶解态的柠檬酸,并含有许多其他杂质与代谢产物,如薯干粉渣、蛋白质、菌丝体以及一些不能利用的糖类等。

将滤液加温到70℃以上再开始加碳酸钙,随着温度升高,柠檬酸钙的溶解度降低,而其他杂质逐渐呈溶解状态,此时进行抽滤,即可得柠檬酸固体。

含有其他钙盐和物质的溶液即可排出,这股废水一般称为浓糖水。

所得的柠檬酸固体还需[i]要用80℃左右的热水洗涤,以提高其纯度,所排出的洗液称为洗糖水。

洗糖水和浓糖水的COD都很高,颜色呈褐色,主要含有还原性糖、非发酵性糖、多糖及草酸钙、葡萄糖钙及蛋白质等杂质。

浓糖水和洗糖水是柠檬酸生产的主要废水,该废水虽然无毒,但有机物含量很高,须处理后排放。

本次处理工程是重庆田野实业的的生产废水处理工程,设计处理能力为:

1000m3/d,其污染物的含量和控制标准见表1。

表1 废水的污染状况及执行的排放标准

序 号

污染物

平均含量

排放标准

1

CODcr(mg/L)

12000

100

2

BOD5(mg/L)

3000

20

3

SS(mg/L)

3500

70

4

pH

6

6~9

3.工程主体工艺流程确定

在工艺流程确定的过程中,主要考虑以下几条原则:

(1)柠檬酸生产废水含有机质多,浓度,同时本工程中废水排放要求较高。

(2)柠檬酸生产废水可生化性较好,易于生物降解。

(3)本工程要求低运行成本。

根据上述原则,确定采用图1所示的处理工艺流程。

生产工艺废水通过格栅池进入污水处理段调节池,调节水质水量,气浮池在絮凝剂和物理作用下,去除废水中的悬浮物和胶体物质等污染物,降低后续处理单元的工作负荷。

进入二相厌氧反应器之前用清水将污水进行1:

1的稀释降低进入反应器的污水负荷,然后经泵定量提升进入二相厌氧反应器,在厌氧微生物的作用下,将废水中的各种复杂有机物分解转化成小分子有机物,甲烷和二氧化碳等物质,剩余污泥进入污泥沉淀池。

消化后的废水再进入延时曝气池,与污泥中的好氧微生物的进一步作用,去除剩余的有机物,部分随水流带出的悬浮物在斜管沉淀池中得以沉淀出来后废水达标排放。

厌氧接触池、延时曝气池及沉淀池的剩余污泥通过污泥泵进入污泥储存池,加入絮凝剂后,经过板框压滤机脱水处理后运走。

滤液回流到调节池进行循环处理。

整个工艺具体分为如下三个阶段:

(1)废水物理处理阶段。

废水流经格栅池、调节池、气浮池有效去除不溶性悬浮物,减轻后续生化处理的负荷。

(2)废水生化处理阶段。

经物理处理后的废水,先流入二相厌氧反应器中,进行厌氧反应处理。

水解酸化阶段作为不完全厌氧过程,并没有直接降低废水中CODCr及BOD5,而是使废水中结构复杂的大分子有机物降解转变成结构简单的小分子有机物,使它们易于生物降解。

同进水相比,水解酸化阶段其CODcr并没有降低,而是pH值降低,挥发有机酸升高,BOD5/CODCr值提高。

因此,二相厌氧工艺的引入,使废水中难降解的污染物变为易降解的污染物,改变了废水的可生化性,为后续好氧生物降解提供了保证。

在这一过程中,采用了自行设计的二相厌氧器。

在设计中利用了水力自流作用,使废水进出反应器时,无需外加动力。

采用二相厌氧—好氧组合工艺处理高浓度柠檬酸有机废水,要保证最后出水水质,仍是好氧阶段起决定性的作用。

在该项工程中,好氧处理采用了延时曝气法,选用了供氧能力大、氧利用效率高的导流式机械曝气机进行阶段曝气,曝气机的开启与停止,均是根据废水中的DO浓度自动实行在线控制,取得良好效果。

通过现场测定,曝气池内残余溶解氧在1.5~2.5mg/l之间。

经二沉后的废水达标排放。

(3)二次沉淀阶段。

向好氧反应器处理排出的废水中投入微量絮凝剂,使废水中的悬浮物在絮凝剂的作用下,经斜管填料进行最后沉淀。

4.主要构筑物简介

(1)沉淀调节池 

采用钢筋砼平流式沉淀池一座,地下式,置于厂区绿化带下,既不影响厂区美观,又具保温功效,同时由于生产排水不均匀,可兼有调节池功能。

水力停留时间8h,尺寸为:

13.5×6.0×5.0m。

(2)气浮池

采用钢筋砼平流式气浮池一座,地上式,置于平台基础之上,可使污水靠重力自流进入厌氧池节省动力费用,对不溶性悬浮固体的去除效率很高。

尺寸为:

5.5×2.0×3.0m。

(3)二相厌氧反应器 

采用钢筋砼结构,中温消化。

产酸反应器有效容积为:

1875m3,COD容积负荷率6.4kgCOD/(m3·d),BOD5容积负荷率2.89kgBOD5/(m3·d);产甲烷反应尺寸为:

3500m3,COD容积负荷率2.4kgCOD/(m3·d),BOD5容积负荷率3.2kgBOD5/(m3·d)。

               

(4)延时曝气池

采用矩形钢筋砼结构,有效容积1351m3。

污泥负荷率(NS)为:

0.1kgBOD5/(kgMLVSS·d),采用4廊道曝气,水力停留时间为16.2h。

采用清华同方生产的导流式机械曝气机8台,4用4备。

单台溶氧量8kgO2/h,配套电机4Kw。

工程运行时采用阶段曝气,曝气机的开启与停止,均是根据废水中的DO浓度自动实行在线控制。

(5)二沉池

采用斜管填料沉淀池,水力停留时间1.5h。

5.主要技术经济指标

(1)人员编制

由于本工程基本无需人员操作,现实行三班一人制,即一共三班,每班一人,主要工作为检查各机械设备的运行情况。

(2)总投资概算

废水处理站工程总投资:

261.9万元。

其中:

土建构筑物:

166.2万元;设备:

73.3万元;间接费用:

22.4万元。

根据以上总投资,折合单位废水投资为2619元/(m3·d)。

(3)运行费用

a.动力费:

废水处理站总装机容量为110kW,实际工作容量为70kW。

每m3废水处理费用为:

70×0.5×24/1000=0.88元/m3。

b.人工费:

操作人员以6人计,每人月工资500元,人工费为:

(6×500)/(30×1000)=0.1元/m3废水。

以上上二相费用合计为:

0.98元/m3废水。

6.工程运行结果

工程经四个月调试后,国家法定环境监测单位对工程出水进行监测,结果为:

CODcr86.4mg/l;BOD519.8mg/l;SS66.2mg/l;ph7.43;色度5倍。

7.环境效益

经处理后,每年可少向环境排放污染负荷为:

CODcr:

(12000-100)×10-6×1000×300=3570t;

BOD5 :

(3000-20)×10-6×1000×300=894t;

SS:

(3500-70)×10-6×1000×300=1029t。

柠檬酸综合废水的处理工艺

1废水水质与水量

  某柠檬酸厂生产过程中排放多股废水(浓糖水、洗糖水、洗滤布水等),主要含有大量的可溶性有机物(糖类、脂肪酸、蛋白质、淀粉等),其可生化性很好、不含有毒有害物质、呈现黄色。

该厂柠檬酸产量为6×104t/a,其废水水质、水量见表1。

 

表1柠檬酸综合废水水质、水量

水量(m3/d)

COD(mg/L)

BOD(mg/L)

pH

温度(℃)

SS(mg/L)

色度(倍)

7000

10000

6000

3~5

60~70

1000

250

2工艺流程

  柠檬酸废水采用以预处理、厌氧UASB为主体,三级好氧为后处理的工艺流程(见图1)。

2.1预处理

  废水首先通过预处理除去固体物质、降低水温、均化水质。

预处理构筑物包括初沉池、调节池、冷却塔,经预处理后废水水温降至37℃左右,达到中温厌氧发酵所需的要求,同时它还能保证处理系统运行的稳定性。

2.2UASB反应器

  建有2座UASB反应器,总体尺寸为40m×24m×12.8m,有效区高度为9.8m。

每座反应器的总体积为6144m3(为目前我国最大的单体单室反应器),有效体积率也高达76%。

实际运行的水力停留时间为32h,容积负荷为8kgCOD/(m3·d),COD去除率为92%~93%,这在我国大型的UASB反应器中也是较高的[1、2]。

2.3中沉池

  由于厌氧出水中带有一定的污泥,而好氧进水要求污泥含量较低,因此在UASB反应器后建一座中沉池用来去除大部分的厌氧污泥。

2.4曝气沉淀池

  柠檬酸废水中含有大量的Ca2+(厌氧出水Ca2+高达700~900mg/L),如不去除会对好氧设备及构筑物产生较大影响,曝气沉淀池就是针对去除Ca2+而设计的。

在池中Ca2+因适量曝气形成钙盐沉淀或被污泥吸附最终通过排放污泥将其去除。

设有两座曝气沉淀池,总尺寸为18m×9m×8m,其对Ca2+的去除率达到30%以上,同时对COD的去除率为40%~50%。

2.5一体式氧化沟

  一体式氧化沟由厌氧段、兼氧段、好氧段、沉淀区、污泥回流区组成,在沟内完成废水中剩余有机污染物的水解、氧化及污泥回流过程,降低水中的污染物含量。

氧化沟尺寸为65m×30m×8m,其出水COD在100mg/L左右,COD去除率达60%以上。

2.6滴滤床

  氧化沟的出水只能接近排放要求,因此须再加一级滴滤床进行深度生物处理以确保废水的达标排放。

设计两座直径为16m的滴滤床,经终沉池沉淀后的出水COD为80~90mg/L。

3运行情况

  整个废水处理系统自1999年12月投入运行以来,处理效果一直很稳定,运行情况见表2、图2。

 

表2废水处理系统运行情况

处理单元

原水

初沉池

UASB反应器

曝气沉淀池

一体化氧化沟

滴滤床

COD(mg/L)

9000

10000

700

400

120

90

pH

4.5

4.5

7.1

7.8

8.0

8.0

SS(mg/L)

400

1000

200

100

50

4.

色度(倍)

180

200

20

50

30

25

温度(℃)

65

70

34

30

30

25

  几个月的运行表明,整个废水处理系统对COD的去除率较高(99%以上),同时具有较高的耐冲击能力。

4污泥处置

  初沉池污泥主要由柠檬酸钙、玉米渣、菌丝体等组成,厌氧污泥的产量很低(0.05~0.1kgSS/kgCOD),所产的污泥大部分留在反应器内,少部分在中沉池沉淀,极少部分进入好氧系统中。

污泥经浓缩后用板框压滤机脱水,干污泥可利用。

厌氧污泥为均匀颗粒(粒径为1~3mm),脱水非常容易且不需添加絮凝剂。

曝气沉淀池的污泥含有大量的钙盐且污泥量较大,氧化沟的污泥量较少,滴滤床的污泥量更低,这些好氧污泥经浓缩后用带式压滤机进行脱水后外运填埋。

5经济分析

  整个污水处理系统的总运行功率约为400kW,运行费用约为0.8元/m3。

厌氧过程中沼气的产率为0.6m3/kgCOD,满负荷运行时沼气产量为29000~34000m3/d(1m3废水产4~5m3沼气),沼气的热值在35MJ/m3以上。

目前设计了一台4t/h的燃气锅炉(蒸汽用于生产上加热)和一台1.68×107kJ/h的直燃机(用于生产上溴化锂制冷)专门对沼气进行利用,由其回收价值每年可达200余万元,超过了废水处理系统的电耗费用。

另外,还有部分沼气供给食堂替代燃煤。

锅炉及溴化锂直燃机不运行期间(或用气量小于产气量时)安全自动燃烧系统自动启动进行高空焚烧。

 

 

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