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金灶电磁炉维修资料

工作原理

这里例讲金灶KJ—10E,是广东海利公司近两年的新产品,双炉结构,左边是消毒锅,右边是烧水壶。

由于没有

现成的电路图,笔者只好按照实物绘制了电路原理图(见图1)。

该机的电磁感应加热电路与其他品牌的电磁炉(灶)

基本相同,是利用电磁感应原理将电能转换为热能的电器。

开关管IGBT(VT3,型号:

H20R1202)的饱和导通和

截止时间(占空比)受控于MCU输出的PWM脉冲信号;C8(gF/1200V)与加热线盘L2(或L3,电感量约为)组成频率约为24kHz的并联谐振电路。

当电磁炉工作时,加热线盘周围便产生高频交变电磁场,当炉面放置导磁又导电的金属锅(壶)具时,交变的磁场使锅(壶)底感应出强大的涡流而产生高热。

下面具体分析一下它的

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+300V直流高压电源是直接由220V交流市电经高压整流桥堆(B1,型号:

D15XB60H)整流、C7(4^F/400V)

滤波产生的,是加热线盘、IGBT管工作的主电源。

VIPer22A(IC2)是小功率智能开关电源集成电路,其引脚功能如图2所示。

该集成电路内置场效应开关管、60kHz脉宽调制器、智能调整电路及过流、过压、过热保护电路。

具有外围电路简洁、输入电压适应范围宽、输出电压稳定等优点。

本机由VIPer22A和Z1、C5、C4、VD1、

VD2、L1、C3等外围元件组成+18V开关稳压电源,主要是供给VT1、VT2、IC1(LM339八切换继电器和排热

电扇使用。

+5V的电源也是由+18V电源经78L05稳压,C14滤波产生的,主要是作为基准电压源和供给控制显示电路使用。

2.控制显示电路

控制显示电路是由8位MCU芯片S3F9454BZZ-DK94(IC3)、8位串入/并出移位寄存器74HC164N(IC4)、数码

管、三极管、LED、按键和电阻、电容等元件组成的,并通过8位接插件与主电路板连接。

它的引脚功能图如图

所示(详细资料

3.同步电路为了避免IGBT管在导通时被大电流冲击而损坏,要保证加到IGBT管的G极上的PWM脉冲前沿与C极上的峰值

脉冲后沿相同步,由IC1d、IC1c和外围元件组成同步电路。

在待机时,IC1d的同相端(11脚)的取样电压低于反

相端(10脚)的取样电压,13脚为低电平状态,而由IC1c、R11、R12、R13和C10等组成的锯齿波振荡器按固有频率振荡。

当电磁炉工作时,IC1d的同相端(11脚)上出现由IGBT管C极取样的脉冲,经IC1d整形,13脚输出的同步脉冲经C11送到由IC1c等组成的锯齿波振荡电路,对其频率与波形进行修正后的同步锯齿脉冲再送到脉宽调制电路IC1b的反相端(6脚)。

4.脉宽调制电路

该电路由IC1b担当。

同相端(7脚)加有由IC3的13脚输出的PWM脉冲,经积分电路形成的控制电平与反相端

(6脚)的同步锯齿脉冲进行比较。

其原理是:

当一个变化的直流控制电平(控制电平的高低与PWM脉冲的占空

比成正比例关系)与一个按锯齿脉冲规律变化的基准电平进行比较时,输出端(1脚)的跳变时间将随着直流电平

在锯齿脉冲斜坡上所对应位置发生变化而变化,从而实现脉宽调制。

5.驱动电路

由VT1、VT2及外围元件组成IGBT管的驱动电路,控制其导通和截止。

由IC1b的1脚输出的脉宽调制脉冲加到

驱动电路输入端,当IC1b的1脚的脉冲处于高电平时,VT1导通、VT2截止、IGBT管饱和导通。

当IC1b的1脚

的脉冲处于低电平时,VT2导通、VT1截止、IGBT管截止。

6.高压峰值检测保护电路

当IGBT管工作时,C极要承受+300V左右的直流电压和谐振脉冲高压。

为了防止C极上脉冲叠加后的高压超过极限值而击穿,由IC1a和R7、R6、R5、R17、C12等组成的取样检测保护电路。

当IGBT管正常工作时,IC1a反相

端4脚的取样电压低于同相端5脚的基准电压(+5V),2脚呈截止高阻状态,不影响积分电容C13上的控制电平,

电磁炉按设定的功率进行加热。

当由于某种原因(如电源插座跳火;LC并联谐振电容器C8不良、失效或变值;+

C极上激起超高的反

300V高压滤波电容C7漏电;积分电容不良、失效或变值;或是在提、放锅壶具瞬间等)在

峰脉冲,使C极的高压将要达到耐压极限值时,IC1a的4脚的取样电压高于5脚的基准电压,2脚翻转为导通低阻

状态,积分电容C13上的电压经2脚泄放,IC1b的7脚电平降低,1脚输出的PWM的脉宽变窄,IGBT管导通时间缩短,高频谐振幅度下降,从而达到IGBT管的过压保护。

当超高反峰脉冲一消失,电磁炉即恢复正常加热工作。

维修过程

在绘制电路图的过程中,笔者已对整机除集成电路外的电阻、电容、电感、三极管、二极管等元器件从外观到在线或离线都进行了检测,均未发现异常。

首先焊接引线,把主电路板移到机壳外,以便检修。

通电,随着“嘀”一

声响,显示“E1‘故障代码,这说明是电源电压过高”测得当时市电电压为222V,正常。

按压泡茶”功能键(或消毒功能键),数码管、指示灯会依次按照说明的4个状态循环显示,一放开手又显示“E1”接着测量有关接点的电

压:

测得A点电压为+302V,正常;测得B点电压为+,说明开关电源正常;测得C点电压为+,失常。

断开+5V电源输出的其中一条跨线,再次测量,还是+,从而可断定78L05已损坏。

此时心中起疑,+5V电压已大

为失常,那么控制显示电路为何还貌似正常?

回过头来细看,S3F9454B、74HC164的工作电压范围为2〜,而数

码管和LED从几个mA到20mA电流却都能发光,只是亮度不同而已,没认真对比是不易发现的。

这样一来,控制显示电路能工作也不足为奇了。

换上78L05(实测电压为+),整机功能恢复正常。

至此,检修的旅程已结束了,但笔者总觉得尚有几处电路原理还似懂非懂,上述的“纸上分析”是否正确呢?

又如

上述故障是+5V电压不正常,为什么显示“E1'故障代码呢?

锅检电路又是如何工作呢?

于是对已修好的整机进行一次测试,并模拟故障状况,看其如何进行保护,以此来验证上述分析是否正确。

如果能透彻理解了其工作原理,不仅对本电磁炉出现其他的故障会迎刃而解,而且对检修其他品牌的电磁炉(灶)也有裨益。

模拟故障状况验证保护过程

1.模拟市电电压过高过低当市电电压为220V时,测量IC3的14脚取样电压为,由计算得出250V时取样电压应

为,160V时应为。

如果直接通过调压器调整电磁炉输入电压大于250V或小于160V来验证,容易造成电磁炉损

坏。

笔者用30kQ电阻并联在R5上,接通电磁炉电源,调节调压器,使电磁炉显示“E1的临界点,测量IC3的14

脚电压为,此时电磁炉输入的交流电压为193V;接着拆下R5上的并联电阻,用20kQ电阻并联在R29上,同上述

的操作,测得显示“E2的临界取样电压为,此时电磁炉输入的交流电压为217V。

这样电磁炉在安全的交流市电电

压范围内验证了在电网电压过高过低时能有效地进行保护(临界取样电压测量值与计算值十分接近)。

2.模拟功率器件过热待机时测得IC3的15脚的取样电压为。

挑出8位插头的2插脚,使其悬空,用1只Q电位器

与2节干电池组成可调直流电压源,电位器中心引脚接至挑出的2脚。

开机,调节电位器,使2脚电压逐渐升高,模拟IGBT管温度逐渐升高。

当升高至显示“E6的临界电压值为时,让电磁炉停机,从而验证了功率器件过热保护

功能。

3.模拟炉温过高待机时测得IC3的16脚取样电压为,随着电磁炉开始正常工作,泡茶线盘温度升高,Rt2阻值下

降,取样电压也随着逐渐降低。

当降低至设置值时(温度过高),电磁炉显示“E4故障代码,进入停机保护状态。

挑出8位插头的3插脚,使其悬空,用2节的干电池和1只Q电位器组成可调直流电压,采用2中所述方法,当测

得取样电压降_至时转入600W工作,再次降到时蜂鸣器响3声嘀”,电磁炉停止工作。

消毒炉盘超温保护也用同

样方法检验。

4.模拟+18V电压失常当电磁炉正常工作时,测得IC3的17脚的电压为。

用1只100kQ电位器中心引脚串接1个

100kQ电阻后并联在R30上,开机,正常工作时,调节电位器减小并联电阻值,使17脚的取样电压逐渐升高,模

拟+18V电压过高的状况,当取样电压升高到时,显示“E1‘故障代码,电磁炉进入保护状态,停止工作。

接着拆去上述R30上的并联电阻和电位器,由1只Q电位器中心引脚串接1个Q电阻,并联在R31上,在电磁炉正常工作时,调节电位器减小并联电阻值,使17脚的取样电压逐渐降低,模拟+18V电压过低的状况,当IC3的

17脚的取样电压降至时,显示“E2故障代码,电磁炉进入保护状态,停机。

本电磁炉修复前显示的故障代码为

E1,这是由于+5V电源失常引起的。

由上述模拟故障过程得知,不仅当电网电压过高时,出现故障代码为

“E1,而且当+18V电压过高时,也显示“E1故障代码。

对于显示同一故障代码“E1,却是可能由3个原因中的之

一引起或是由它们组合作用引起的。

在市电电压或+18V电压过高时显示“E1'故障代码,还好理解,因为都由电

压过高引起的故障,那么只当+5V电压过低失常时,为什么也显示“E1呢?

究其原因,发现MCU所设置的基准

电压值是在IC3的供电电压为+5V时的值,当IC3供电电压过低时(如+),基准电压值再也不是原设置值了,也随着下降了许多,那么在市电电压或+18V电压正常时的取样电压与芯片内已偏离原设置值下降了许多的电压相

比对,MCU将做出错误的判断,显示电压过高”的“E1‘故障代码,所以在修理时,对显示的故障代码要具体分

析,各个排除。

锅检电路

锅检信号是由IC3的13脚每隔2秒钟输出频率约为24kHz的一串脉冲,同时蜂鸣器“嘀”一声短音,但IC3是哪个输入端检测锅检信号来判定有无符合要求的锅(壶)具呢?

又是如何检测呢?

由电路图分析IC3的14脚和12脚最

有可能。

时又担当检测锅检信号脉冲个数的输入端呢?

于是采用如下方法来确定,把

相连接)挑岀,使其悬空,由1节干电池供电,即电池的正端接1插脚,负端接主电路板地"端。

此时14脚上电压为(此举目的在于保证IC3的14脚的检测市电的取样电压在正常值范围内)

电磁炉接通电源,锅检功能正常,放上锅具,电磁炉即转入加热工作,由此排除14脚的可能性,恢复1插脚为原

来状态。

现在IC3只剩下12脚是锅检信号的输入端可能性最大了。

测量8位接插件5脚(与IC3的12脚相连接)

的电压值:

在待机和锅检时为,正常加热时几乎为0V。

把8位插头的5插脚挑出悬空,用1节干电池和1只Q电

位器组成可调电压源,调节电位器使中心引脚的电压为,并接至挑岀的5插脚上,电磁炉锅检功能失常,即有锅时

锅检电路依然在进行检锅,不会转为正常加热工作。

调节电位器降低电压至以下时,这时不论炉面上有无锅具,电磁炉皆处于加热状态。

MCU芯片(IC3)

当电压上升至以上时,不论炉面上有无锅具,皆处于锅检状况。

至此,可说明两个问题:

一是的12脚确是锅检信号的输入端;二是MCU芯片是根据12脚上检测的电压的高低,比对设置的基准电压值,作出有无锅具(或是否符合要求)的判定。

单凭电路图分析,电磁炉正常加热,8位接插件5脚上的电压不可能几乎为0V(应为+5V电压经R20与R21的分压值)。

这个问题令笔者迷惑了,百思不得其解。

其间也用示波器测量了有关接点的波形,但都没有答案。

是否绘制的电路图出错呢?

于是重新对照电路板检查了电路图,电路图没错呀。

只是在查对中发现了一个现象,即是R21的接地处安排得比较特殊,不是就近焊接在8位接插件的5脚附近地”

端,而是线路板上一条走线直达高压整流桥堆B1的附近,R21的一脚就焊接在极近位置上(在绘制电

路图时笔者也曾经发现了这一现象,当时没在意。

),同时也注意到作为供给控制显示电路的+5V电源的地线”

可谓是漫漫乡间小路”从高压整流桥堆“-端延伸过来,加上供给VT1、VT2、IC1(LM339)、排热电扇、切换继电器等的+18V的电源的地线”也从此小路通过,尤其是VT3的地线”也通过此小路上特设的一座独木桥①

X33mm的一条跨线,这样一来电磁炉在待机或锅检时,+5V电源地”端与高压整流桥堆“-端之间的电压差只

有。

但当电磁炉炉面上放有符合要求锅具的瞬间,这条“小路”上的压降达,+5V电源地”端为正,整流桥堆“-”

为负,相当于+5V电源地”端相对桥堆“-端垫高了,因此,8位接插件5脚与+5V电源地”(MCU的地”几乎是等电位0V(垫高的电压与R20、R21的分压值相抵消,MCU的12脚的取样电压几乎为0V),电磁炉即转入正常加热工作。

这实质上是利用“地线”来检测电流的变化,从而判定有无符合要求的锅具。

笔者在破解此迷时,心里暗暗佩服设计师利用此法的巧妙!

它既简化了电路,又提高了可靠性,同时也联想到在制作音响电路时一再强调的一点,接地和处理好地线具有何等的重要性了

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几点建议

1.电路板用焊接引线的方法,移到机壳外进行检测修理,便于操作。

2.接假负载法。

拆去加热线盘接线,用60〜100W灯泡接在加热线盘的接线端上,接着开机观察灯泡发亮状况来

判断故障的情况,如果不亮或一亮一灭,说明机内无短路故障;灯泡发亮,则说明机内存在短路。

在修理或检测的过程中接假负载来试机,可防止故障的进一步扩大。

3.如果要调换相关的集成电路,脱卸下原集成电路后,最好能焊上相对应的集成电路插座,这样方便调换对比,有利于测试分析。

4.在带电检测的过程中要注意防止触电,因为此类电路大多是由220V市电直接整流、滤波和用开关电源芯片来产

生各种直流电压供电路使用,虽说是地线”(电路板上人为的地”端),但对于市电网来说,同样存在触电的危险

性,不要随意触摸。

修理时最好用带双联开关,电流10A以上的专用排插。

平时使用时,也最好用带开关,电流

10A以上的排插,不用时由开关切断电源,不要用插拔插头的方法,因插拔过程中,往往容易因接触不良打火,引起高压或大电流冲击而损坏用电器,现实中也不乏此类现象,往往有人诉说:

昨天还用得好好的,怎么今天插上就不能用了。

附待机时各IC引脚、接口的电压值和有关接点的波形图(见图4),供检修时参考。

金灶S-130电磁炉不加热

金灶S-130电磁炉不加热,报警。

拆机检修发现LM339第6脚接地电阻烧焦,翻阅大量电磁炉资料,试用5K电阻代换,通电试机正常。

金灶KJ-12E电磁炉间歇加热维修一例

此机故障为灯闪,查供电不足,换7805后解决此故障,但是就出现了间歇

加热的毛病,故障原因是控制板上的R11开路所致,此电阻阻值为10R。

后正常。

金灶电磁炉好像有通病,我还修过一台,那台机的型号是KJ-120。

也是这么小的电阻坏了,故障现像一样。

但是位置在主板上。

这两个电阻所连接的电路都是将整流桥负极的信号送到CPU。

金灶-KJ-08H电磁炉不加热

金灶-KJ-08H电磁炉不加热,有检锅的声音,锅有一动一动的,三十秒就停机,测过大功率电阻正常、换过功率管、LM339,故障依旧;后查电容坏,此电容坏的多.

金灶电磁炉KJ-10E显示E6故障

E6是炉面温度过高,应该是超温或者是传感器开路查是一个温度传感器坏了。

该电路很简单。

就是一个热敏电阻和一个上拉电阻组成。

金灶牌电磁炉故障代码

金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码

E1电源电压过高

E2电源电压过低(风扇开路也会)

E3炉盘温度传感器开路

E4炉面温度过高

E5IGBT传感器开路

E6炉内温度过高

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