自动化在线检测仪表在污水处理中的应用Word格式.docx
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然后进入计量槽,计量污
水处理量。
预处理后的污水在初沉池进行一级处理,去除约
30%的
有机物;
初沉池出水进入二级处理,先在生物处理工艺的核心部分-
-曝气池,进行生物降解有机物;
曝气池的混合液输送到二沉池进行
沉淀,泥水分离。
上层澄清液作为净化后的清洁排放水;
沉淀下来
的污泥一部分回流曝气池后再生利用,一部分作为剩余污泥回流到
初沉池。
初沉池的污泥用泵输送到污泥浓缩池,进一步浓缩池,通
过污泥处理系统,把泥浆态的污泥脱水、压滤,形成干污泥饼。
工
艺流程见图
1。
图
1 污水处理厂工艺流程
3 主要应用仪表介绍
3.1 超声波液位计、液位差计、流量计
(1)格栅运行控制。
粗格栅、细格栅各安装了
1
台超声波液
位差计,通过格栅前后的液位差来反映格栅阻塞程度,并传输到
PLC
控制器,进行分析计算。
当液位差超过预设的数值,控制格栅
运行,清除垃圾,保障正常过水,且合理的减少了设备磨损。
(2)提升泵运行控制。
为实现进水提升泵的自动控制,在进
水泵井处安装了
台超声波液位计,用以测量泵井的水位,实时传
输到
控制器及上位机,进行系统分析。
根据测量值对应控制程
序,自动控制提升泵的运行组合。
这样可以根据厂外来水量准确及
时地调整泵运行状态,减少设备疲劳;
同时可以取消传统泵站三班
倒的人力资源耗费。
(3)流量及处理量实时监测。
对于污水处理厂的运行管理,
水量是一个重要的控制参数。
准确及时地掌握进水量,对工艺控制
及提高污水厂抵抗水力负荷冲击能力有重要作用。
传统的水量测量
采用堰板或文丘里流量槽等,都存在着不能实时监测、实时显示的
缺点。
琅东污水处理厂计量槽采用超声波流量计结合文丘里槽,能
在现场和上位机实时显示流量及累计处理量,达到了准确计量处理
水量,以及为运行管理提供实时流量的目的。
3.2 溶解氧计、氧化?
还原电位计、污泥浓度计
(1)曝气池溶解氧控制。
南宁市琅东污水处理厂采用的是传
统活性污泥法的
改良工艺在
4
个圆型曝气池内圈好氧区,分别
安装了测量范围是
0.05~10
mg/L
的溶解氧计,实时监控溶解氧浓
度,传输到
及上位机。
当实测浓度小于设定浓度时,自动控制
系统启动鼓风机,给曝气池充氧;
相反地,当氧气充足时,就会停
止运行鼓风机。
通过溶解氧计控制鼓风机可以精确地根据好氧菌群
对溶解氧的需求控制鼓风机的启动和停止,在保证了菌群良好生化
能力的同时节约了能耗,保护了设备,增强了好氧菌群的分解能力。
(2)曝气池好氧段与缺氧段的控制。
在每个曝气池的外圈的
好氧区与缺氧区的临界面都安装了测量范围是-500~500
mV
的氧化?
还
原电位计,通过测量的氧化
?
还原电位可以控制鼓风机的高速运行,
给外圈供氧,形成强好氧曝气阶段和缺氧阶段的交替,进而提高处
理工艺中除磷脱氮的能力。
如果没有安装氧化?
还原电位计。
那么鼓
风机的运行只能通过时间控制,这样一来就会明显降低除磷脱氮的
效果。
(3)曝气池污泥浓度控制。
曝气池的污泥浓度是一个重要工
艺参数。
在传统的污水处理厂,污泥浓度依靠实验室使用旧的试验
方法进行监测,在数据提供的及时性和精确性上,存在很大的缺陷。
难以及时进行回流污泥和剩余污泥量的工艺调整,就造成时间上和
准确度上的误差。
南宁市琅东污水处理厂在每个曝气池上都安装了
一个测量范围是为
0.5~10
g/L
在线污泥浓度测量计,很好地解决
了这个问题。
安装污泥浓度计可以随时根据精确测量的污泥浓度,
适时地调整曝气池的工艺,同时减轻了实验室工作人员的劳动强度。
3.3 电磁流量计、气体流量计
在回流污泥管道和剩余污泥管道中南宁市琅东污水处理厂
安装了
台测量范围是
0~1
200
m3/h
的电磁流量计测量回流污泥
和剩余污泥的流量。
安装流量计后,值班人员可以根据显示的流
量是否正确,从而判断回流污泥泵和剩余污泥泵工作是否正常,解
决了潜水泵无法简单判断工作是否正常的难题,而且电磁流量计还
具有安装方便,维护简单的特点。
鼓风机与曝气池间的空气管道上直接安装的
台测量范围
0~4000
m3/h(标准状况)的气体流量计。
气体流量计的安装可以使
值班人员随时了解鼓风机向曝气池提供气体的量。
4 运行管理体会
4.1 运行管理经验
南宁市琅东污水处理厂自
2000
月正式运行,在两年多
的运行管理中,总结了保证自动化检测仪表正常运行几点经验如下:
(1)保持自动化检测仪表传感器的清洁。
定期专人清洗探头,
保证数据采集准确性。
因为仪表在污水环境中工作,所以仪表的清
洁工作就显得尤为重要,特别是直接与污水接触的溶解氧计、氧化?
还原电位计及污泥浓度测量计等分析仪表,为了保证仪表的正常工
作,我们定期由专人清洗,每
7
天就全面清洗
次仪表,清洗时要
求使用柔软的材料,以免损坏仪表。
(2)定期校正各种仪表。
仪表在长期运行过程中难免会
产生测量误差,这就需要定期校正,以保证仪表测量的准确性,对
分析仪表我们制订了每两月定期校正
次;
而且要求实验室工作人
员利用分析方法分析对应的检测项目,并与现场仪表监测结果比较,
如果偏差太大,那么应适时对仪表进行校正,确保准确。
(3)保证
仪表供电电压的稳定性,延长仪表的使用寿命。
瞬间的高电压冲击
往往使仪表很容易烧坏。
南宁市琅东污水处理厂运行过程中,就发
生了多次因供电电压不稳定,而使超声波液位差计和超声波液位计
的变送器损坏,从而影响了自控系统的正常工作的情况。
南宁市琅
东污水处理厂正进行技术改造避免供电电压不稳定对仪表造成的损
坏,降低运行成本,提高经济效益。
4.2 几点体会
在运行过程中,我们还有以下体会:
(1)要提高污水处理厂的经济效益和管理水平仅有以上这些
仪表是不够的,还应增加鼓风机出口压力计、初沉池污泥泵出口流
量计等监测仪表,对大鼓风机出口压力和浓缩池进口流量等参数进
行监测和调节。
(2)进口仪表的备件、部件昂贵而且购买困难,影响仪表的
使用、维修。
例如,一个因供电电压不稳定而损坏的超声波液位差
计变送器维修费需
8000
多元,更换新变送器需
15000
多元;
更换一
个氧化?
还原电位计电极需
多元,而且氧化?
还原电位计电极使
用期限一般为两年;
一般的企业很难长期支付这一昂贵费用。
进口
仪表的标准化校对困难,一般的质量检验部门都不接收污水处理仪
表的检测。
国产仪表的普及仍跟不上,价格优势不能很好的体现,
一定程度上影响了自动化检测仪表在污水处理厂中的应用。
总体来讲,自动化检测仪表在污水处理厂的应用中发挥很
大作用,但在实际应用中仍存在一些问题,我们相信今后自动化检
测仪表将会为中国的环保事业发挥更大的作用。
组合工艺处理印染废水设计
某印染有限公司是一家以染色、印花为主的加工型乡镇企业,
废水主要来源分三个部分:
①染料车间,主要由各类坯布染色后排
放的含染料的废水混合而成,其中包括整个工艺中所需前处理水;
②印花车间,半成品水洗及滚筒冲洗水等;
③各类生活用水。
印染
混合废水具有如下特点:
①废水量大,约占印染用水量的
70%~90%;
②水质复杂,色度高,有机物含量高,耗氧量大,悬浮
物多,并且含有微量有毒物质;
③受原料、季节、市场需求等变化
的影响,使水质水量变化很大。
研究所于
1996
8
月承担了该项目的设计,针对印染废水的具
体特点,采用了
O/A/O
生化组合工艺。
在进水
CODCr
为
1600
mg/L(大于设计标准)的情况下,出水各项水质指标均达到了
GB
8978—88
一级标准,取得了满意的效果。
该项目总投资
280
万元,
征用土地
3350m2,投运一年多来运行稳定、情况良好,于
1998
年
12
月通过了嘉兴市环保局验收。
1
废水处理工艺
工艺流程如下:
设计原水水量:
设计原水水质为印染混合废水:
CODCr≤800
mg/L,BOD5≤250
mg/L,色度=500(倍),
pH=8~10。
设计出水达到
GB
一级标准,即CODCr≤100
mg/L,BOD5≤30mg/L,色度=50(倍),pH=7~9,SS≤70
mg/L。
1.1
预处理部分
①格栅井。
格栅井尺寸为
1.2
m×
1.0
m。
设粗、细格
栅各一道,前道粗格栅的栅条间隙为
20
mm,后道细格栅的栅条间
隙为
10mm。
60°
角倾置,人工清渣。
②
调节池。
容积为
450
m3,地下式,水力停留时间
5h。
内设
穿孔管曝气搅拌,防止沉积,同时起到预曝气的作用并去除部分
CODCr。
③
竖流式沉淀池。
380
m3,上升流速为
0.23
mm/s,中
间设涡流反应器一个。
集泥方式为重力排泥。
通过泵前加药(铁系混
凝剂)强化一级处理,可去除
50%~60%的CODCr,并且使色度大大
降低。
设我院研制的中文智能
pH
在线监控仪一台,使
值控制在
8~9,可得到稳定的加药去除效果,确保后续
生化工艺处于
良好状态。
1.2
生化处理部分
①
一好氧池。
水力停留时间
2.5
h,穿孔管鼓风曝气,内置弹
性立体填料
m3,设计气水比
20∶1,容积负荷为
2.0
kgCODCr/(m3·
d),CODCr
去除率为本段进水的
40%。
兼氧池。
分两段,前段水力停留时间
h,后段水力停留
时间
h。
采用我院设计制造的长轴生化搅拌机作底部水力搅拌,
内置弹性立体填料共
600
m3,增加了污泥浓度。
去除率为本段
进水的
15%,此段主要起水解酸化作用,提高
B/C。
二好氧池。
5.0h,穿孔管鼓风曝气,内置弹
400m3,设计气水比
25∶1,容积负荷
1.0kgCODCr/(m3·
d),
70%。
1.3
后处理部分
气浮池的停留时间为
h,采用
30%出水作回流溶气水,型式为
竖流式,CODCr
30%。
通过气浮去掉二好氧池出
水中被剥落的生物膜和其他
SS,气浮污泥回流至二好氧池。
气浮池
进水采用中文智能
在线监控仪作
监控,使出水
值稳定达标。
2
工程调试运行
本工程
1997
月初开始生物驯化和设备调试。
工程调试接种
微生物取自杭州印染厂二沉池干污泥。
一好氧、兼氧、二好氧采用
先间歇培养后用印染废水连续驯化的方式培养微生物,好氧池半个
月,兼氧池一个月后,微生物培养驯化基本完成。
1997
月开始在初沉池进行加药试验,经一周后出水水质
稳定达标。
18
日--19
日经嘉兴市环境保护监测站进行
连续两天采样监测,结果见表
采样时
间
采样点
PH
值
SS(mg/
L)
色度
(倍)
CODCr(m
g/L)
BOD5(mg/L)
日
9:
20
进水
10.68
686
160
1570
276
出水
7.69
34
8
76.7
10.7
11:
10.10
644
100
1960
857
7.71
40
61.3
10.5
13:
9.71
600
1710
704
7.65
26
60.7
9.45
15:
9.78
594
123060.7
203
7.78
22
72.0
14.5
19
6.92
256
1390
675
7.72
32
60.0
10.2
7.12
428
2000
730
7.59
62.0
9.22
表
环保监测结果
9.61
481
1840
64.7
8.69
10.32
1000
1540
120
7.79
46
16
78.70
14.4
从表
可见,治理设施出口各主要污染物指标八次监测均达到
设计标准,出水水质较稳定,主要污染物的去除率均较高(平均去除
率
95.99%,BOD5
97.91%,SS
94.44%,色度为
93.48%)。
验收后二年来,处理设施一直稳定运转。
3
经济分析
电费:
按
100
kW
计,功率系数取
0.8,电费为
0.86
元
/(kW·
h),则
651.2
元/d,即
0.826
元/m3
废水。
药剂费:
铁系混凝剂按
0.15%投加,350
元/t
药剂,计
0.525
聚合碱或酸按
元/d
计,为
0.10
PAM
0.02
共计:
910
0.645
人工费:
共
人,平均每人每天工资
25
元,则
元/d,
0.05
④
固定资产折旧为
0.15
⑤
维修费、污泥装运费等为
⑥
处理成本为
1.721
废水(直接成本
1.521
废水)。
4
结果讨论
4.1
处理工艺机理分析
O/A/O
生物处理工艺综合了厌(兼)氧、好氧和
A—B
法处理工艺
的优点,克服了各自的缺点,使得三种工艺相得益彰,达到了环境
目标和能源目标的统一。
突破了传统的
工艺生物吸附—氧化概念。
首先在形式
上,将仍属活性污泥法范畴的传统
工艺改为生物膜法(接触氧
化),增加了
MLVSS,提高处理效率,缩短水力停留时间,减少投资;
其次在微生物降解机理上,将通常与吸附段伴存的污泥再生池省去,
使得微生物再生在生物膜这一微生态系统内得以实现;
再是在功能
上,革新了传统
法只适于高效处理高浓度易生物降解有机废水,
而对可生化性差的工业废水无能为力的概念,本工艺丰富了
B
段的
内容,采用
A/O
克服了上述弱点。
最后,本工艺保留了
法的优
点,通过人为地制造浓度梯度,产生高效率的有机物去除效果。
通过分格(兼氧分二格)分段的方法,使不同格段具有不同的
优势微生物种群,其表现出来的优点为:
处理有机物的种类更加多
样化,对各有机物的去除更为彻底。
③对
工艺的改进。
这里的“A”是指兼氧水解(酸化)。
首先
传统的
法由于
A
段前置,为了达到除磷脱氮的效果,最后的好
氧处理出水必须有几倍于处理水量的水回流至
段,导致建设费用
较大。
本工艺在第一个
O/A
中已达到了去除磷、氮的效果;
其次传
统的
法为了达到较好的出水,在
O
段必须有足够长的泥龄,同
时在
段为了保持较高的
MLVSS
而必须添加营养,O/A/O
工艺很好
地解除了上述限制,解决了矛盾,因为有了“二氧化”的把关,第
一个好氧池可以大大缩短泥龄;
最后,更重要的是水解(酸化)—好
氧处理技术,较大地提高了
B/C
比,有效去除难降解有机物,缩短
了常规反应时间。
4.2
组合工艺参数选择
组合工艺从根本上说,是根据生物可降解性的不同,把
废水中含有的不同性质有机物在空间上放在不同格段处理而达到经
济目的。
虽然除此之外还有其他的作用和要求,但应该以此为主要
设计依据,其他要求为辅或作为验算依据。
在第一好氧段,以进水中易降解
COD
数据为设计依据,按照好
氧处理要求选择设计参数,达到基本去除易降解
的要求。
兼氧
段,宜根据进水中难降解
数据,按照兼氧理论中水解段要求选
择设计参数,达到大分子化为小分子、提高废水可生化性的目的。
第二好氧段,根据兼氧段出水和排放标准,按照好氧处理要求选择
设计参数,一般宜设计成延时曝气形式。
4.3
监控系统
采用自动监控系统,对泵、阀实现自动监控,运行过程基本无
须人工干预。
由于
影响生物结构和处理效果,工程采用我院研制
的中文智能型
在线监控仪,在加药、加酸、加碱控制
在所要
求的范围内。
在
Y/Δ
启动控制之外,监控系统对
台风机实施了风
压监控和自动卸压装置,使风机空载关停,改善风机使用条件,这
些都对
生化组合工艺的稳定运行提供了有效保障。
4.4
其他
本工程利用脱水活性污泥接种的方式启动,与传统的活性污
泥法和
SBR
法相比,启动周期大大缩短。
生化组合工艺处理
保证了运行效果(出水水质)稳定,总有机物去除率达
95%以上,具
有极强的抗冲击负荷能力,微生物恢复期较短。
采用气浮池去除好氧池出水中含有的被剥落和淘汰的生物膜
等固体悬浮物,半年的稳定运行表明:
与二沉池相比,气浮物具有
明显的优越性,它占地面积小,建设费用省,去除
SS
效果好,有效
地克服了二沉池污泥膨胀等缺点。
各段实际运行的有机物(CODCr)去除效率:
一好氧
45%,兼氧
15%,二好氧
75%,达到了预计处理效率。
从经济分析看运行费用基本与应收排污费持平,但取得了较
好的环境效益和社会效益。
5
结论
组合工艺不仅具有较高的有机物去除效率,而且容易
得到较好的出水水质,在有脱氮除磷要求时可同时得到去除氮磷的
实际运行表明:
组合工艺使较大部分好氧污泥在工艺
内部消化,大大减少了剩余污泥量,可以不必建单独的好氧污泥装
置。
组合工艺很好地体现技术经济的优点,减少了建设费
用和运行成本(与其他工艺相比,减少了停留时间,即减少了电耗)。
实践证明,O/A/O
组合工艺对处理有机物成分复杂的废水,
特别是对既含有易降解有机物又含有难降解有机物这一类具有一定
可生化性但可生化性较差的混合废水的处理,提供了一条经济有效
的思路