汽车综合性能检测站检测线常见问题的分析与解决.docx

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汽车综合性能检测站检测线常见问题的分析与解决

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汽车技术

AUTOINDUSTRY

 

汽车综合性能检测站检测线常见问题

的分析与解决文/齐鑫

 

·称重台称重失准,有时甚至同车

 

不同次的称重数据都相差太多。

究其

 

原因是称重台下传感器后的放大器失效

 

造成的数据飘移。

更换了放大器电路板

 

后.问题就解决了。

 

·出现了单侧制动力检测数值为零

 

的情况。

分析原因可能是单侧传感器

 

脱落,或者是鼠害造成的单侧数据传输

 

线折断。

而仔细观察制动力检测过程后

 

才发现,当车轮进入轮式制动力检测台

 

后.一侧滚轮不转。

这样就使轮胎速度

 

始终保持为零,而造成制动采样数值为

 

零,并不是传感器和传输线路的问题。

 

发现原因后就很容易的找到了解决办

 

建站不断涌现.但大都没有考虑到业务法,把滚轮的动作继电器更换后问题迎

 

我要雾震黑黧?

流程的动态变化和大型车辆的迅猛发刃而解。

 

检测设备,到自主研究开发推广应用;展。

有些检测中心简单的把各个业务办·随着现代汽车技术的飞速发展,

 

从单一性能检测到综合检测,都取得了理点分布在检测中心的各个工位,虽然用于汽车舒适性、安全性的装置越来越

 

很大的进步。

我们虽然已经取得了很大各工位的工作很方便.但是给车主带来多,技术更新也越来越快。

比如车轮支

 

的进步.但与世界先进水平相比.还有了不必要的麻烦,也给检测安全带来了撑,悬架系统.ABS防抱死制动系统.

 

一定距离。

对于检测站的规划布局,设威胁。

所以为了方便车主办理业务.在后轮加装限制阀.比例阀等等。

而我国

 

备应用与维护.人员管理.制度建设等建站之初就应该规划修建业务大厅,使大多数检测站现在应用的是反力式滚筒

 

还存在着诸多问题。

汽车综合性能检测用营运车辆“一卡通”,在检测线原有制动试验技术,不能像平板制动试验的

 

中心作为道路运输车辆检验部门(A级的检测系统下,加装IC卡读卡器和计算检测结果更能够接近实际制动情况,还

 

站),承担着营运车辆的二级维护检测机上线软件。

实现车主在业务大厅交接有平板制动试验不仅可以测出车辆动态

 

和客车,危险品运输车辆的等级评定工待检车辆钥匙和办理所有业务。

这样既的制动性能,而且还能够对装有ABS防

 

作,检测任务比较重.特别在检测中也方便了车主.又方便了人员的管理,还抱死制动系统的汽车的制动情况,以及

 

遇到了很多的实际问题。

下面就具体问能保证检测线的安全和检测效率。

悬架效率等参数进行检测。

 

题进行分析和解决。

发动机分析仪

 

及时发现问题,解决设备硬发动机分析仪在使用中由于人为

方便车主业户,应用先进管件与软件故障和环境的因素.测试过程中可能会出现

 

理技术与理念动态改善办公制动台一些问题。

根据使用经验,我们对检测

业务与流程检测任务繁重,车辆较多是每个中经常遇到的故障现象.造成原因.排

 

由于我国各个城市的汽车综合性检测站都要遇到的问题。

而大型车辆对除方法予以分类简要说明如下:

 

能检测中心建设都在摸索阶段,没有统制动台的损害更是巨大,所以问题突出·分析仪主机与下位机或灯屏通讯

 

一的规划和标准。

尤其是近些年来,新的出现在制动台上。

失败;造成该问题的主要原因是系统

 

2008年第14期(,月下)《交叠世界》135

 

万方数据

 

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^汽车技术

^O而I-USTRY——

 

参数设置不正确、网线或串口线接触不很多。

其二是冷车不易启动。

软件

 

良等引起。

先检查通讯端口是否正确,·被测车辆转速达不到测功速上在实际检测工作中经常会遇到软

 

如设置正确.则可能是线路问题。

关掉限:

可能是车型库中该车型的测功速上件问题,有的经过我们和厂家的协调得

 

计算机再对所有连接线路进行详细的检限设置过高.降低此参数值即可。

如果到了解决,有的至今还存在着。

下边提

 

查.通过以上检查就可以找出故障原因被测发动机本身有故障.最高转速低,出几个重点的问题希望有关行业管理部

 

使系统恢复正常。

不能修改此参数,以免影响其他车辆的门能够重视和解决。

 

·接上初级点火传感器后没有转速正常测试。

·软件没有在线帮助功能。

在互联

 

信号:

造成该故障的原因可能是没有找测功机网迅猛发展的今天.网络已成为人们交

 

到初级电压信号。

对于白金式的点火系测功机由于存在集中大强度的使流的常用平台.所以检测软件必须有在

 

统,可将传感器的红鱼夹换到点火线圈用以及环境的影响,经常会出现以下线帮助功能,来方便使用者。

 

其他接线柱上.并检查黑鱼夹是否搭铁问题(以DCG-10E型汽车底盘测功机·软件升级时没有能够继承原有数

 

良好。

对于电子点火式的发动机,初级为例)。

据。

由于汽车综合性能检测站车辆检测

 

信号的位置需根据经验或参考相关材料·功率数据不能采集,而加速时任务繁重,运行一段时间后已经建立了

 

进行查找。

间.滑行距离等能正确检测。

分析原所有应检车辆完整的数据库,但是大多

 

·电瓶内阻过高并且电流测试数据因:

可能是压力传感器不工作.也可能数检测站的软件升级过程中没有能够继

 

失真:

主要是由电瓶电压传感器和电是没有预热就把设备投入使用,造成当承原有的数据库。

这些都造成了检测工

 

瓶的极柱接触不良引起的。

清理电瓶时的驱动力值F没有达到10

 

极柱上的腐蚀物.重新连接电压传感驱动力不够而不能准确测出底盘输出功·新软件在技术等级评定报告单向

 

器即可。

率。

还可能是电器工控柜的前门,主板二级维护报告单的格式转换时.存在着

 

·测试过程中的死机:

中央或分缸DCG一10AMP上电位器的放大倍数没有外检项目不能正确对应的问题.也给我

 

高压线漏电并通过次级高压传感器或标调整正确,通过调整W2。

若示值误差超们的检测工作带来了麻烦。

 

准缸传感器影响计算机。

重起计算机后差(±2.O%),则应在加力蛋J392daN附·大多数软件没有自动定时备份功

 

并让几个传感器尽量远离次级高压.如近时调节图1中的Wl使其达到要求。

能。

新软件确实提供了备份功能,但是

 

还不能解决问题,有必要更换高压线。

·底盘测功机的滚筒不能转动没有定时自动备份功能.也使我们的工

 

分析仪机柜的前门和后盖在测试时都应或转动不能达到采样转速.而造成不作效率大打折扣。

为了提高工作效率,

 

关闭,否则容易引起死机。

能检测。

分析原因和解决办法如下:

只能利用服务器上SQL—SERVER提供

 

·启动系测试过程中计算机不能控驱动力F过大而造成滚筒不能转动或的工具自动定时备份数据库。

 

制断火:

未找到正确的初级端子.因为不能达到采样点转速,可以通过调节·没有实现汽车检测真正的网络

 

有的端子能采集初级信号和感应转速,图1中的W2。

检测车间温度过低,化,没有作到信息资源共享.硬件资源

 

但不能控制断火。

根据资料找到正确的且尘埃颗粒比较多.造成了电器工控共享、软件资源共享。

全国各个检测中

 

初级端子即可。

柜内芯片接触不良而使励磁电流过心应积极在现有的基础上,利用信息高

 

·加初级传感器后发动机不能启高,驱动力过高.造成不能检测。

要速公路将全国的汽车综合性能检测站联

 

动:

测试车辆的点火系统为正极搭铁想解决此问题,我们可以重新插拔成一个广域网,使上级交通管理部门可

 

时,初级传感器会掐死点火器。

另外,CMOS74LS244和4N33光电耦合器这以即时了解各地区车辆状况。

o

 

对部分改装的电子点火器,初级信号过些芯片.就可以解决了。

作者单位:

唐山市交通运输管理处

 

高也会是初级传感器误掐。

 

O柴油车转速不稳.原因可能有三

 

个:

一是喷油系统有故障。

二是怠速或低

 

速时喷油不良。

三是外卡传感器松动。

 

O启动电压测试结束后,发动机仍

 

不能启动,原因有两个:

其一是车上

 

高压点火线绝缘性能差,为了不损坏仪

 

器.自动掐火,这时的波形特点是红点圈1

 

万方数据

 

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汽车综合性能检测站检测线常见问题的分析与解决

 

作者:

齐鑫

 

作者单位:

唐山市交通运输管理处

 

刊名:

交通世界(运输车辆)

 

英文刊名:

TRANSPOWORLD

 

年,卷(期):

2008,176(7)

 

被引用次数:

0次

 

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2011年4月21日

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