田东电厂关于2135MW机组脱硫设备选型的建议.docx

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田东电厂关于2135MW机组脱硫设备选型的建议

根据实际情况,合理选择脱硫装置

——田东电厂2×135MW机组脱硫设备介绍

2009年9月18日

一、田东电厂烟气脱硫项目选型的考虑原则

田东电厂是XX水利电力建设集团XX下属电厂,2台135MW火电机组,是根据当地XXXX市煤炭资源特点设计,燃烧热值约3000Cal/Kg的褐煤,含硫量1%左右,其烟气量比燃烧高热值煤的同类型锅炉要大许多,是一个资源综合利用坑口电厂。

2007年,水电集团根据中央和自治区政府节能减排的要求,决定给田东电厂安装脱硫装置。

为了保证脱硫设施运行可靠、稳定,脱硫效率满足达标排放要求,同时要结合自身实际情况,因地制宜,因厂制宜,控制投资成本、运行成本、设备维护成本等方面考虑,也要从脱硫物的处理、脱硫物堆放场地、脱硫物可能产生的二次污染以及适应环保更高要求等方面综合考虑。

水电集团组织有关工程技术人员、技经人员在全国X围内各种脱硫方法、装置进行了长达6个月的考察调研。

二、考察调研情况

通过考察调研,认为氨法具有以下优点:

1、氨法脱硫投资比其他工艺低20-30%左右。

2、氨法脱硫副产品硫铵价格高,1吨液氨可产约3.8吨的硫铵,氨法脱硫副产品的销售收入仍可以抵消脱硫成本,可基本实现收支平衡。

3、氨法脱硫成本低,氨法脱硫耗电一般为装机容量的0.5~1%。

4、氨法脱硫副产品为化肥硫酸铵,用途广泛,利用率高,基本不产生二次污染,实现变废为宝。

5、氨法脱硫装置系统较简单,不易堵塞和磨损,维护量小。

6、氨法既脱硫又脱硝,更能适应环保更高要求,氨法脱硫的同时对NOx同样有吸收作用,在脱硫过程中形成的亚硫铵对NOX还具有还原作用,所以氨法脱硫的同时也可实现脱硝的目的。

目前氨法脱硫可同时稳定脱硝30-40%左右,如要求更高脱硝率则需对系统进行改造,改造工作的难度和费用也比较低。

通过对区内外考察了解和分析,我们认为氨法脱硫在田东电厂应用还有一些优势:

1、氨法具有技术经济优势

氨法的最大特点是SO2的可资源化,可将污染物SO2回收成为高附加值的商品化产品。

副产品硫酸铵具有很好的市场前景,脱硫产物处置问题得到解决。

采用氨法烟气脱硫副产硫铵工艺,可以实现脱硫不亏损。

XX新世纪江南环保XX已建成的几套脱硫装置,可充分说明氨法脱硫的技术经济优势。

2、氨源有保障

氨的来源应该是不成问题的,XX氮肥厂的液氨产量即可满足要求,还有隆安、武鸣、黎塘等稍远的氮肥厂也可供应。

3、副产品用途广、销路宽

据与XX氮肥厂、XX农科院及几家硫铵销售商交流,认为硫酸铵销路会很好,一年几万吨还不够XX市甘蔗用肥的需求量,并表示可以利用他们现有销售网络进行销售。

如果这样,氮肥厂一方面给我们供氨,一方面又代我们销售硫酸铵,硫铵销售商亦可参与硫铵销售,流动资金可基本平衡。

我们还咨询了XX农科院土肥所的专家,专家也认为硫酸铵销路好,仅他们自己的复XX厂一年就可消化十万吨以上。

4、可享受优惠政策

火电厂氨法脱硫副产品硫酸铵是列入国家资源综合利用产品名录的,符合资源综合利用产品条件,可申请认定享受免税待遇。

5、在脱硫的同时脱硝,可免除日后再上脱硝系统的顾虑,一举两得。

6、采用氨法脱硫无废水排放,不产生二次污染。

综上所述,从运行稳定性、可靠性、脱硫效率、投资成本、运行成本、设备维护成本、脱硫副产物的处理以及适应环保更高要求等方面综合考虑,我们认为,氨法脱硫是目前田东电厂最好的选择。

三、脱硫项目实施过程

通过考察调研,内部充分论证,我们最终选择了XX新世纪江南环保XX的氨法脱硫装置,实行EPC总承包建设模式,于2008年3月25日签订合同。

项目于2008年6月6日正式开工,2009年5月完成设备安装,2009年5月29日首次进烟气,2009年8月7日-14日通过168小时试运行。

2009年9月15日通过业主验收并移交生产。

 

168小时试运行期间技术和经济指标统计如下:

 

3.1控制指标数据统计:

表一

序号

内容

单位

最小值

最大值

平均值

设计值

1

入塔气量(干基,含O2)

万Nm3/h

90.5

108.4

92.0

103

2

出塔气量(干基,含O2)

万Nm3/h

81.4

113.0

93.13

3

入塔烟温

136.5

163.9

153

≤170

2

入塔SO2含量

mg/Nm3

4670

5675

5148

7684

3

出塔SO2含量

mg/Nm3

74

299

196

≤384

4

脱硫效率

%

95.0

99.5

96.2

≥95

5

塔进口尘含量

mg/Nm3

222

299

283

≤130

6

塔出口尘含量

mg/Nm3

31.7

67.4

53.4

<90

7

塔出口NH3含量

mg/Nm3

0

0.71

0.07

≤10

8

吸收塔压差(即系统阻力)

kPa

0.68

0.85

0.77

≤1.0

9

机组负荷(两台之和)

MW

233

270

260

270

3.2经济消耗指标数据统计(满负荷)

表二

序号

项目

168进入前累计数

168完成后累计数

168小时消耗总数

小时单耗

设计值

KW

1

工艺水用量(吨)

2314

8646

6332

37.7

≤54

2

耗电量(KWh)

419400

679500

260100

1548.2

≤1682

3

蒸汽(t)

68.95

246.02

177.07

1.05

≤1.8

4

氨消耗量

吨/小时

(以氨罐实际购进、168前后储量差计算)

42.35

43.10

415.95

2.48

≤3.946

外购416.7吨

5

氨逃逸(kg)

(以现场人工化验与校核气量计算)

10.95

0.065

≤10.3kg/h

6

氨利用率(%)

98%

7

硫酸铵产量

外售(吨)

1087.57

1584.6

9.43

系统增加量(吨)

497.0

8

NH3/S

2.04

≤2.08

 

3.3副产品硫铵质量化验分析统计表三

序号

分析项目

指标

实测值

备注

(氧化率)%

最高值

最低值

平均值

1

N%

≧20.5

21.18

20.93

21.0

100

2

H2O%

≦1.0

0.24

0.08

0.19

3

H2SO4%

≦0.2

0.17

0.08

0.13

3.4其他主要指标统计

表四

序号

项目

性质

单位

质量标准

实际值

检验方式

1

主要仪表投入率

主要

%

100

100

记录、统计

2

保护装置投入率

主要

%

100

100

记录、统计

3

热控自动投入率

主要

%

80

83

记录、统计

4

连续运行时间

主要

h

≥168

190

记录、统计

5

累计满负荷时间

主要

h

≥72

168

记录、统计

3.5运行数据分析

由运行数据知脱硫装置在运行期间,两台机组平均发电负荷为260MW,最高负荷270MW,脱硫系统基本上在满负荷工况下运行。

入塔气量平均为92万Nm3/h(干基),出塔气量平均为93.13万Nm3/h,脱硫效率96.2%。

各项运行指标均在设计值以内。

生产出成品硫铵1087.57吨。

系统内增加497.0吨硫铵。

在168h期间,由于进入脱硫塔的烟气灰含量时有增加,最高达299mg/Nm3,使浓缩液和一级吸收液的颜色略有影响,但未影响到产品的颜色。

3.6经济指标分析

工艺水量平均37.7t/h,耗电量1482KWh,小时耗氨量2.48吨,氨利用率98%,经济指标均达到设计值。

3.7主要设备运行情况

3.7.1氧化风机:

设计值单台9000Nm3/h,2台18000Nm3/h,出口压力0.15Mpa,电机额定功率400KW(单台)。

168小时试运期间,开2台氧化风机高负荷运行,氧化风流量最大18000m3/h,最小15500m3/h,电机电流均在48—50.5A,绕组温度在95—110℃,运行稳定。

启动2台氧化风机基本上能满足系统要求。

3.7.2一级循环泵:

泵设计流量600m3/h,扬程45m。

168小时试运期间,2台一级循环泵满负荷运行,分别向吸收段上、下层输送吸收液。

上层流量最大705m3/h,最小670m3/h,下层流量最大855m3/h,最小653m3/h。

整体工况运行稳定。

一级循环泵满足系统要求

3.7.3二级循环泵:

设计流量800m3/h,扬程45m

168小时试运期间,启动1台二级循环泵满负荷运行,流量最大960m3/h,最小750m3/h,电机电流20-22A,电机绕组温度100—110℃。

整体工况运行稳定。

二级循环泵满足系统要求。

3.7.4脱硫塔:

直径14m,总高95m

168小时试运期间,吸收塔满负荷运行,压差在0.7—0.8KPa,塔体及连接法兰、人孔均无泄漏。

运行稳定。

脱硫塔满足系统要求

3.7.5离心机:

HR630-NA设计参数,转鼓560/630,转速1400r/min,处理能力≥10t/h,湿料水分含量≤5%

3台离心机完全可以满足系统在任何工况下的出料要求。

3.7.6气流干燥机:

设计参数,处理能力17t/h引风机额定电流169A,

168小时试运期间,瞬间最大干燥能力12t/h,平均干燥能力8.5t/h,引风机实际运行电流130-150A。

干燥机的带电设备总运行电流在145—175A,运行正常。

气流干燥机满足生产要求。

3.7.7包装机:

设计能力300包/h,即12t/h(单台)。

168小时试运期间,包装机运行完全可以满足生产要求。

3.7.8液氨罐及其输送管道(三台,容积180m3/台)

168小时试运期间,A、B二罐投入使用,C罐备用。

氨罐及其输送管道无任何泄漏,正常运行。

此系统满足生产要求。

3.8经济消耗指标完成情况

3.8.1液氨消耗

指标:

两台机组满负荷时FGD装置连续7天运行,液氨平均消耗不超过3.946t/h,设计平均NH3/S比为2.08(摩尔比)。

测试值:

液氨消耗2.48t/h平均NH3/S2.04

液氨消耗已满足指标要求

3.8.2工艺水消耗

指标:

二台机组满负荷时FGD装置连续7天运行,最大工艺水消耗量不超过54t/h。

测试值:

37.7t/h

工艺水消耗37.7t/h已满足指标要求。

3.8.3耗电量

指标:

二台机组满负荷,FGD装置连续7天运行时,FGD的电耗(在6kV馈线处)为:

1682kW。

测试值:

1548.2kW

脱硫装置耗电已满足指标要求。

3.8.4蒸汽耗量

指标:

FGD装置用蒸汽量≤1.8t/h;

测试值:

1.05t/h

蒸汽消耗1.05t/h已满足指标要求。

3.8.5氨的回收利用率

指标:

试验验收期间脱硫装置按设计条件运行,在确保SO2脱除率的条件下,氨的回收利用率≥97%。

测试值:

98%

氨的回收利用率已满足指标要求

四、结论和建议

从脱硫装置168小时试运行各项指标来看,各项指标均达到设计和合同要求,装置运行稳定、可靠。

说明氨法脱硫工艺是成熟的,也说明当初我们选择氨法脱硫工艺是正确的。

但从过程来看,承包商仍然存在需要改进的地方:

1、设计需要进一步完善。

如管道支架、测点布置需要进一步完善。

2、设备选型要严格把关。

个别设备配套电机功率偏小,如氧化风机电机功率偏小,需要更换。

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