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脱硝整套启动调试措施.docx

脱硝整套启动调试措施

甘肃大唐国际连城发电有限责任公司

2×330MW烟气脱硝改造工程项目

 

整套启动调试措施

 

措施批准:

措施审核:

措施编写:

 

中国大唐集团环境技术有限公司

2013年10月25日

 

1系统概述

甘肃连城项目2×330MW燃煤机组烟气脱硝工程,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,SCR烟气脱硝系统采用高灰段布置方式,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出口和预热器之间,在锅炉正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于80%。

还原剂为液氨经热媒加热蒸发而成的氨气。

反应系统主要作用是烟气和氨气充分混合后流经反应器内部的催化剂,烟气中的氮氧化物和氨气在催化剂的作用下反应生成氮气和水蒸汽,从而把氮氧化物脱除。

系统主要的设备包括烟道、烟气导向挡板和整流装置、混合器、两个反应器。

每个反应器内部安装有2层催化剂,预留增加1层催化剂的空间;每层催化剂上面有8支超声波吹灰器,另外还配有一些必要的检测装置,如SCR反应器出口的氮氧化物分析仪、氧气分析仪。

1.1主要工艺系统的描述

本设计采用选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺。

脱硝剂为纯氨。

利用催化剂,促使烟气中氮氧化物与氨气供应系统喷入的氨气混合后生成还原反应,将氮氧化物转变为氮气和水。

本工程共两套脱硝系统,全烟气脱硝效率80%。

SCR工艺系统主要包括烟气系统、SCR反应器、氨喷射系统、氨储存制备供应系统、超声波吹灰系统、蒸汽吹灰系统等

1.1.1烟气系统

脱硝系统装置布置在省煤器和空气预热器之间,不设置旁路。

1.1.2SCR反应器

本工程共配置两台SCR反应器,每台SCR反应器设计三层催化剂层(2+1层),其中中、上层为预留层。

烟气竖直向下流经反应器,反应器入口设置气流均布装置,反应器入口及出口处均设置导流板,对于反应器内部易于磨损的部位设计必要的防磨措施。

反应器内部各种加强板及支架均设计成不易积灰的型式,同时将考虑热膨胀的补偿措施。

反应器设置有足够大小和数量的人孔门。

反应器配置了可拆卸的催化剂测试元件。

SCR反应器能承受运行温度低于420℃长期运行的考验,而不产生任何损坏。

1.1.2.1反应原理

在金属催化剂作用下,以NH3作为还原剂,将NOx还原成N2和H2O。

主要反应方程式为:

(1)

(2)

(3)

1.1.2.2催化剂

催化剂的型式采用蜂窝式催化剂,以不锈钢金属网作为中心支撑体,再在外面覆盖上催化剂活性成分。

催化剂设计尽可能的降低压力损失。

催化剂模块设计有防止烟气短路的密封系统,密封装置的寿命不低于催化剂的机械寿命。

催化剂各层模块规格统一、具有互换性。

催化剂设计考虑燃料中含有的任何微量元素可能导致的催化剂中毒。

在加装新的催化剂之前,催化剂体积满足性能保证中关于脱硝效率和氨的逃逸率等的要求。

催化剂采用模块化设计以减少更换催化剂的时间。

催化剂模块采用钢结构框架,并便于运输、安装、起吊。

1.1.3氨喷射系统

氨喷射系统包括氨喷射格栅(AIG)及流量孔板、喷氨分流阀门等组成。

每台SCR反应器入口前配置一套完整的氨喷射系统,保证氨气和烟气混合均匀,喷射系统设置流量调节阀。

喷射系统具有良好的热膨胀性、抗热变形性、抗振性和耐磨性。

1.1.4氨储存制备供应系统

液氨储存、制备、供系统包括液氨卸缩机、液氨储罐、液氨输送泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽、稀释风机、混合器、氨气稀释槽、废水池、废水泵等。

此套系统提供氨气供脱硝反应使用,液氨的供应由液氨槽车运送,利用液氨卸料压缩机将液氨由槽车输入液氨储罐内,液氨储罐中的液氨通过压力和重力,输送到液氨蒸发槽内蒸发为氨气,(在冬天气温过低,液氨储罐压力不足以将液氨送至蒸发槽时,启动液氨输送泵,将液氨输送至蒸发槽。

)经氨气缓冲槽,用混合器入口控制门来控制一定的压力及其流量,然后与稀释空气在混合器中混合均匀,再送到脱硝系统。

氨气系统紧急排放的氨气则排入氨气稀释槽中,经水吸收后排入废水池,再经由废水泵送至电厂废水处理车间。

液氨的储罐和氨站的设计满足国家的有关规定。

液氨具有一定的腐蚀性,在材料、设备存在一定的应力情况下,可能造成应力腐蚀开裂;液氨容器除按压力容器规范和标准设计制造。

氨的供应量能满足锅炉不同负荷的要求,调节方便灵活,可靠;液氨储罐与其他设备、厂房等要有一定的安全防火防爆距离,并在适当位置设置室外防火栓,设有防雷、防静电接地装置;氨存储、供应系统相关管道、阀门、法兰、仪表、泵等设备选择时,其必须满足抗腐蚀要求,采用防爆、防腐型户外电气装置。

氨液泄漏处及氨罐区域应装有氨气泄漏检测报警系统;系统的卸料压缩机、液氨储罐、氨气蒸发槽、氨气缓冲槽及氨输送管道等都备应有氮气吹扫系统,防止泄漏氨气和空气混合发生爆炸。

氨存储和供应系统应配有良好的控制系统。

在场地布置上应考虑氮气瓶储存位置,容量应满足一次启动用量要求。

氨储存制备供应系统主要设备包括液氨卸料压缩机、液氨储罐、液氨输送泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽、氨气稀释槽、稀释风机、混合器、废水泵、废水池等。

1.1.4.1液氨卸料压缩机

配置两台卸料压缩机(一运一备),能满足各种条件下的要求。

卸料压缩机抽取液氨储罐中的氨气,经压缩后将槽车的液氨推挤入液氨储罐中。

选择压缩机排气量时,考虑液氨储罐内液氨的饱和蒸汽压,液氨卸车流量,液氨管道阻力及卸氨时气候温度等。

1.1.4.2液氨储罐

液氨储罐容量,按照锅炉BMCR工况,在设计条件下,每天运行24小时,连续运行7天的消耗量考虑。

液氨储罐上安装有紧急关断阀和安全阀为液氨储罐液氨泄漏保护所用。

液氨储罐还装有温度计、压力表、液位计、高液位报警仪和相应的变送器将信号送到脱硝控制系统,当液氨储罐内温度或压力高时报警。

液氨储罐有防太阳辐射措施,四周安装有消防水喷淋管线及喷嘴,当液氨储罐槽体温度过高时自动淋水装置启动,对槽体自动喷淋减温;当有微量氨气泄露时也可启动自动淋水装置,对氨气进行吸收,控制氨气污染。

1.1.4.3液输送泵

氨区设计要求通风,无法保证氨区气温在一个合适的范围。

连城冬季气温较低,气温过低时,液氨储罐的压力低,易导致液氨无法靠液氨储罐压力和自重输送至蒸发槽,特加设液氨输送泵,保证在严寒冬天氨区也能正常运行。

1.1.4.4液氨蒸发槽

两台机组共设置两台液氨蒸发槽,单台容量为两台机组的100%,本期脱硝工程,按照一运一备运行。

液氨蒸发器采用水作为加热液氨的热媒,所需要的热量由蒸汽提供,蒸汽加热水,控制一定的温度,热媒通过循环再加热液氨。

当液氨蒸发槽液氨液位过高时,则切断液氨进料。

当液氨蒸发槽水温过低时,切断液氨,使氨气至缓冲槽维持适当温度及压力,蒸发槽装有安全阀,防止设备压力异常过高。

1.1.4.5氨气缓冲槽

从蒸发槽蒸发的氨气流进入氨气缓冲槽,氨气缓冲槽入口装有压力控制阀将氨气压力控制在一定范围,再通过氨气输送管线送到锅炉侧的脱硝系统。

氨气缓冲槽能为SCR系统供应稳定的氨气,避免受蒸发槽操作不稳定所影响。

缓冲槽上设置有安全阀保护设备。

1.1.4.6氨气稀释槽

氨气稀释槽的液位由满溢流管线维持,稀释槽设计连结由槽侧进水。

液氨系统各排放处所排出的氨气由管线汇集后从稀释槽底部进入,通过分散管将氨气分散进入稀释槽水中,利用大量水来吸收排放的氨气。

1.1.4.7稀释风机

喷入反应器烟道的氨气为空气稀释后的含5%左右氨气的混合气体。

风机满足脱除烟气中NOx最大值的要求,并留有一定的余量。

稀释风机按两台100%容量(一运一备)设置。

1.1.4.8氨气/空气混合器

每台SCR反应器配置一台氨气/空气混合器,确保氨与空气混合均匀。

1.1.4.9氨气泄漏检测器

液氨储存及供应系统周边设置8个氨气检测器,#3SCR、#4SCR区分别设置一个氨气检测器,以检测氨气的泄漏,并显示大气中氨的浓度。

当检测器测得大气中氨浓度过高时,在机组控制室会发出警报,操作人员采取必要的措施,以防止氨气泄漏的异常情况发生。

电厂液氨储存及供应系统采取必要措施与周围系统作适当隔离。

1.1.4.10氨气排放系统

在氨制备区设置排放系统,使液氨储存和供应系统的氨排放管路为一个封闭系统,将经由氨气稀释槽吸收成氨废水后排放至废水池,经由废水泵送至电厂废水处理系统。

1.1.4.11氮气吹扫系统

液氨储存及供应系统保持系统的严密性,防止氨气的泄漏和氨气与空气的混合造成爆炸。

在氨系统的卸料压缩机、储氨罐、氨气蒸发槽、氨气缓冲槽等设置氮气吹扫管线。

在检修或液氨卸料之前通过氮气吹扫管线对以上设备分别要进行严格的系统严密性检查和氮气吹扫,防止氨气泄漏和系统中残余的空气混合造成危险。

1.1.5吹灰系统

根据本工程灰的特性,设置吹灰及控制系统。

吹灰系统细配置如下:

项目

单位

数据

吹灰器型式

超声波

吹灰介质/压力

压缩空气/4-6bar

声压级/频率

150dB/150Hz

吹灰器台数

16

1.2还原剂无水氨的特性

烟气脱硝反应所用的还原剂为氨气,氨气是靠存储在液氨存储罐的液氨进入蒸发器加热蒸发而成的。

无水氨(anhydrousammonia),在GB12268-90《危险化学品》名录中规定为危险品,危险物编号为23003。

在GB536-1988《液体无水氨》中的6.1条指出液氨是强腐蚀性有毒物质。

而在GB18218-2000《重大危险源辨识》中把氨归为有毒物质,在生产场所如果存储量大于40t就是重大危险源,在存储区如果存储量大于100t也是重大危险源。

有鉴于此,在此重点介绍一下无水氨的特性。

1.2.1物理特性

●无水氨,又名液氨,为无色气体,有刺激性恶臭味。

分子式NH3,分子量17.03,相对密度0.7714g/ml;熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,自燃点651.11℃;蒸汽密度0.6,蒸汽压1013.08kPa(25.7℃);水溶液呈强碱性。

●氨散逸后的特性:

无水氨通常存储的方式是加压液化,液态氨变为气态氨时会膨胀850倍,并形成氨云;另外,液氨泄入空气中,会形成液体氨滴,放出氨气,其比重比空气重,虽然它的分子量比空气小,但它会和空气中的水形成水滴的氨气,而形成云状物。

所以当氨气泄漏时,氨气并不自然的往空气中扩散,而会在地面滞留,带给附近民众及现场工作人员带来伤害。

1.2.2燃烧爆炸性及腐蚀性

●气态氨气和空气混合物的爆炸极限浓度是16~25%(V/V),最易引燃浓度是17%,氨气和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧和爆炸;按照GB50160《石油化工企业设计防火规范》中的有关的规定,爆炸浓度下限≥10%的气体为乙类火灾危险的可燃气体,所以氨气属于乙类火灾危险气体。

如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。

与硫酸或其它强无机酸反应放热,混合物可达到沸腾。

氨泄漏时,会对现场工作的人员及居住在附近社区的居民造成相当程度的危害。

●液态氨将会侵蚀某些塑料制品、橡胶和涂层。

●氨不能与下列物质共存:

乙醛、丙烯醛、硼、卤素、环氧已烷、次氯酸、硝酸、汞、氯化银、硫、锑、双氧水等。

1.2.3对人体的危害

●人体若与氨接触,对皮肤和眼睛有强烈的腐蚀作用,刺激粘膜和眼睛,使眼睛暂时或永久失明,产生严重疼痛性灼伤,并导致头痛、恶心、呕吐等。

●严重时,会导致呼吸系统积水(肺或喉部水肿),可能导致死亡。

●长期暴露在氨气中,会伤肺,导致产生咳嗽或呼吸急促的支气管炎,甚至窒息。

1.3主要的设计参数

1.3.1煤质分析

脱硝SCR系统按以下煤质分析设计:

项目

单位

设计煤种

校核煤种1

校核煤种2

收到基低位发热值

MJ/kg

20.64

23.87

19.33

Qnet.var

(kcal/kg)

4935

5701

4617

工业分析

全水份Mt

%

19.56

8.5

16.4

空气干燥基基水份Mad

%

9.41

1.57

7.10

收到基灰份Aar

%

20.23

13.39

17.07

干燥无灰基挥发份daf

%

36.75

32.90

35.82

元素分析

收到基碳Car

%

53.56

63.51

52.94

收到基氢Har

%

2.74

3.85

2.94

收到基氧Oar

%

8.38

9.68

9.70

收到基氮Nar

%

0.62

0.59

0.58

全硫St,ar

%

0.83

0.48

0.37

可磨性系数HGI

76

61

64

冲刷磨损指数Ke

4.68

1.48

灰分析

SiO2

%

49.42

50.54

48.82

Al2O3

%

24.38

20.88

24.7

Fe2O3

%

6.94

6.10

9.40

CaO

%

9.9

10.90

6.29

MgO

%

1.05

2.03

2.58

Na2O

%

0.51

0.48

0.3

K2O

%

1.23

1.22

1.6

TiO2

%

1.16

0.96

0.88

SO3

%

4.2

5.54

3.57

MnO2

%

0.11

0.03

0.06

灰变形温度DT(t1)

1130

1230

1130

灰软化温度ST(t2)

1140

1260

1170

灰熔化温度FT(t3)

1150

1300

1250

1.3.2脱硝系统入口烟气参数

项目

单位

数据(湿基,过量空气系数为1.2)

设计煤质

校核一煤质

校核二煤质

烟气流量(BMCR)

Nm3/h

979821

1010999

1033576

烟气温度(BMCR)

368

368

368

CO2

Vol%-w

14.61

14.55

14.64

O2

Vol%-w

3.21

3.28

3.22

N2

Vol%-w

72.62

74.08

72.77

H2O

Vol%-w

9.47

8.05

9.33

SO2

Vol%-w

0.08

0.04

0.03

1.3.3纯氨分析资料

脱硝系统用的反应剂为纯氨,其品质符合国家标准GB536-88《液体无水氨》技术指标的要求,如下表:

指标名称

单位

合格品

备注

氨含量

%

99.6

残留物含量

%

0.4

重量法

水份

%

油含量

mg/kg

重量法

铁含量

mg/kg

密度

kg/L

0.66

25℃时

沸点

标准大气压

压力

MPa

2.5

1.3.4脱硝工艺用吸收剂

本脱硝工程氨的消耗量(两台炉)如下表

小时耗量

日耗量

年耗量

160kg/h

3.84t/d

960吨/年

注:

脱硝工程日耗量按24h计,年耗量按6000h计。

2编写依据

2.1《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号;

2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》1996年版;

2.3《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》1996年版;

2.4《电力建设工程调试定额》电建[1996]868号;

2.5《电力建设施工及验收技术规范—锅炉机组篇》DL/T5047-95;

2.6《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-2002;

2.7《防止电力生产重大事故的二十五项重大要求》国电发[2000]589号;

2.8《火电机组达标投产考核标准》国电电源[2001]218号;

2.9《液体无水氨》GB536-88;

2.10《石油化工企业设计防火规范》GB50160;

2.11《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-92;

2.12制造和设计的图纸、设备安装及使用说明书;

2.13烟气脱硝工程合同附件技术规范。

3调试目的

脱硝系统在安装完毕,且完成各个单体、分系统调试后,需进行整套启动试运行,以对设计、施工和设备质量进行动态检验。

检验脱硝系统的设计是否合理,是否能够达到设计的脱硝效率。

调试使整个脱硝系统安全稳定地通过168小时满负荷试运行,发现并解决系统可能存在的问题。

使之投产后能安全稳定运行,尽快发挥投资效益,为环保作贡献。

4调试应具备的条件

4.1系统设备包括催化剂均已安装完毕,并经监理验收合格,文件包齐全。

4.2现场设备系统命名、挂牌、编号工作结束。

4.3脱硝系统的保温、油漆工作已经完成,各工序验收合格。

4.4试转现场周围无关脚手架拆除,垃圾杂物清理干净,沟洞盖板齐全。

4.5试转现场通道畅通,照明充足,事故照明可靠投入。

4.6氨卸载和存储系统静态调试已经结束,满足热态试运的要求。

4.7喷氨系统静态调试已经结束,满足热态试运的要求。

4.8液氨储罐已经储存足够的液氨,满足脱硝系统整套启动的需要。

4.9脱硝系统内的所有安全阀均已校验合格,满足试运要求。

4.10在分系统调试期间发现的缺陷均已处理完毕,并验收合格。

4.11反应器的声波吹灰器已经安装完毕,静态调试已经完毕,满足热态试运的需要。

4.12液氨存储和氨气制备区域的喷淋水系统已经调试完毕,具备随时投入的条件。

4.13液氨存储和氨气制备区域的氨气泄漏检测装置工作正常,已把氨气泄漏的报警值设定完毕。

4.14氨系统已用氮气置换完毕,具备随时投入使用的条件。

4.15脱硝反应器出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪已经完成静态调试,并经标定合格,满足热态试运的条件。

4.16脱硝系统的其它所有仪表均调校完毕,能满足系统热态运行的需要。

4.17脱硝系统的所有联锁保护在各个分系统调试时已试验合格。

4.18通讯设施齐全。

4.19氨存储和制备区域已安排好专人值班,以防止无关人员进入该区域内。

4.20公用系统投入运行(包括压缩空气系统、消防水系统、生活水系统等)。

4.21有关脱硝系统的各项制度、规程、图纸、资料、措施、报表与记录齐全。

5调试项目及调试工艺

5.1整套启动前的阀门传动及联锁保护试验

在整套启动前,要对各个设备的联锁保护进行传动,确保各报警、联锁、保护动作正常准确。

5.2烟气脱硝系统整套启动前的检查

5.2.1脱硝系统所有设备已准确命名并已正确悬挂设备标识牌。

5.2.2检查以下脱硝辅助系统能正常投运

◆脱硝压缩空气系统能够为整个脱硝系统供应合格的压缩空气。

◆液氨存储和蒸发系统区域的喷淋水系统(水源来自消防水)可随时投入使用。

◆液氨存储和蒸发系统区域的淋浴和洗眼器的生活水供应正常。

◆液氨存储和蒸发系统区域的氮气吹扫可正常投入使用,氮气储备充足。

5.2.3SCR反应系统的检查

◆反应器系统的保温、油漆已经安装结束,妨碍运行的临时脚手架已经拆除。

◆反应器及其前后烟道内部杂物已经清理干净,在确认内部无人后,关闭检查门和人孔。

◆反应器的声波吹灰器冷态试运已经合格,转动部分润滑良好,动力电源已送上。

◆反应器出口的氮氧化物分析仪、氨气分析仪、氧量分析仪已经调试完成,可以正常工作。

◆反应器系统的相关监测仪表已校验合格,投运正常,CRT参数显示准确。

5.2.4液氨卸载和存储系统的检查

◆系统内的所有阀门已经送电、送气,开关位置准确,反馈正确。

◆液氨存储系统已经存储足够的液氨,液氨存储罐的液位不能超过规定的液位高度。

◆卸料压缩机各部位润滑良好,安全防护设施齐全,可以随时启动进行正常的卸氨。

◆四个氨气泄漏检测装置工作正常,高限报警值已设定好。

◆氨气稀释槽已经注好水,水位满足要求。

◆废水池的废水泵试运合格,可以正常投用。

◆液氨卸料和存储系统的相关仪表已校验合格,已正确投用,显示准确,CRT相关参数显示准确。

5.2.5喷氨系统的检查

◆系统内的所有阀门已经送电、送气,开关位置正确,反馈正确。

◆液氨蒸发器内部杂物已经清理干净,并把人孔门关闭。

◆氨气缓冲槽内部杂物清理干净,并把人孔门关闭。

◆喷氨系统的氨气流量计已经校验合格,电源已送,工作正常。

◆喷氨系统相关仪表已校验合格,已经正确投用,显示准确,CRT相关参数显示准确。

◆喷氨格栅的手动节流阀在冷态时已经预调整好,开关位置正确。

◆稀释风机试运合格,转动部分润滑良好,绝缘合格,动力电源已经送上。

可以随锅炉一齐启动。

5.2.6脱硝系统相关的热控设备已经送电,工作正常。

5.2.7脱硝废水池来的废水排往主机综合处理。

5.3脱硝系统的正常启动

5.3.1机组的启动

投入SCR反应器后要及时投入吹灰器,防止可燃物沉积在催化剂的表面上。

在启动吹灰器前要注意压缩空气的压力,只有压缩空气压力达到要求后,才能达到理想的吹灰效果。

吹灰时必须保证压缩空气的最低压力必须达到0.4MPa以上。

在锅炉点火启动后,就可以对喷氨系统进行检查,准备氨气的制备,以便脱硝系统入口温度满足喷氨条件后就可以往系统喷氨。

5.3.2喷氨格栅调试

喷氨格栅必须保证在烟道入口和反应器横截面上有相同的NH3/NOx比率分布。

根据每个喷嘴上游的烟气流速和NOx浓度选择喷嘴直径,确保相应的氨加入量。

在脱硝装置运行初期,当装置通烟满负荷运行时,需进行以上喷嘴尺寸调整。

喷氨格栅调试阶段不通氨气。

调试程序如下:

由喷射管上游的测点测量烟气流速、温度及NOx含量。

在同一时间,将一个皮托管、一个感温元件及一个NOx分析探头同时插入导管,以获得同步测量数据。

基于以上测量结果,计算各个喷嘴的孔径,与上游的NOx流量相匹配。

逐个卸下喷射管道,并依照计算尺寸调整或重装喷嘴。

喷射管重新安装以后,根据喷射管的平均相对流速进行分配管流量调节,以补偿不通分支管上的压力损失。

测量在反应器最下一层催化剂以下横截面内各区域NOx的浓度,如有差别,需要调整喷嘴尺寸和阀门开度。

通过调整烟道入口截面各区域(对应反应器出口截面)的氨加入量,以消除出口各区域NOx浓度的差别。

5.3.3氨气的制备

投入液氨蒸发系统,相关操作见液氨蒸发系统调试措施。

5.3.4SCR系统的首次投运(以一号机为例,使用氨蒸发系统A)

1)如果脱硝反应器入口的烟气温度满足喷氨条件下(>306℃)持续10min以上,且稀释风机运行正常则可以向系统喷氨;

2)打开氨气供应控制平台的以下手动门

3)打开氨气缓冲槽出口的手动阀,把氨气供应至喷氨流量调节阀前;

4)再次检查确认以下条件是否全满足:

脱硝反应器入口的烟气温度在306℃以上之间,且持续10min以上;反应器出口的氮氧化物分析仪、氧量分析仪已经工作正常,CRT上显示数据准确;已有稀释风机正常运行,风机出口风压正常。

5)上述条件满足后,打开SCR系统喷氨气动阀;

6)手动缓慢调节每个反应器的喷氨流量调节阀,先进行试喷氨试验,当调节阀打开后,要确认氨气流量计能够准确的测量出氨气流量。

否则,要暂停喷氨,把氨气流量计处理好后再继续喷氨。

首次喷氨时,脱硝效率暂时控制在30~40%。

7)根据SCR出口氮氧化物的浓度及氨气浓度,缓慢的逐渐开大喷氨流量调节阀,控制NOx的脱除率在40~50%。

如果在喷氨过程中反应器出口NOx含量无变化或者明显不准时,就需要暂停喷氨,解决问题后,才能继续喷氨。

8)脱硝效率稳定在60~70%,全面检查各个系统

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