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现场遇到的问题及解决方法

XX阜宁华强纸业4300/1200复卷机调试报告

总述:

本次出差根本情况描述:

因情况紧急,出差前对欧陆590完全陌生。

由于出厂调试时,本人在XX出差,未能参与,回来后一直忙于其他任务,疏于对欧陆590的调试准备。

致使在现场调试过程中碰到许多问题都是使用手册不熟练的问题。

后经本人和X奔的现场努力,逐一解决,但到最后因前底辊通信卡故障,导致无法完成最终的调试。

因为前底辊的通信时而正常,时而故障,在前底辊装置正常的情况下,复卷机控制系统可以正常运行,各项功能均可正常实现。

一:

调试步骤

1:

查线,接线,特别是电机线型号,功率对应电机线的截面积。

作为现场调试人员一定要牢记,而且熟练。

核对原理图,接线图。

2:

看欧陆590的技术手册,调试电机在本控模式下运行。

〔1〕590P的电机参数快速设置:

通电后按M键直到出现DIAGNOSTS〔诊断〕后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE〔配置调速器〕,按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE〔组态有效〕,按M键进入菜单,将DISBALE〔不允许〕改成ENABLE〔允许〕,此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS〔电枢电压〕,按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT〔电枢电流〕,按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT〔励磁电流〕,按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE〔励磁控制方式〕,按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL〔电压控制〕改成CURRENT CONTROL〔电流控制〕,按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT〔速度反应选择〕,按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS〔电枢电压反应〕、ANALOG TACH〔测速反应〕或ENCODER〔编码反应〕,选择反应方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反应方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE〔组态有效〕,按M键进入,把ENABLE〔允许〕改成DISABLE〔不允许〕,此时面板不再闪烁。

按E一直退到底。

参数保存:

按M键直到出现DIAGNOSTS〔诊断〕后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。

按E键一直退到底。

(2)按照原理图接好线后,接好相关短接线:

A6,B3和TH+,TH-和B8,B9,C9,C5。

此时要将远控模式取消掉,〔Par-----AUXI/O------TECoption-------networkstates------remsequenceenable〕在本控模式下既可以进展控制了。

(3)欧陆590没有类似Abb的电机辨识,他可以进展励磁优化。

这点注意。

3:

建立通信连接

(1)按照下表参数设置通信参数后,按照以下进展正确组态,设定完正常PLC通信参数,按照原理图接好调速装置的端子线,即可正常通信。

组态图见程序。

特别注意:

setupPar-----AUXI/O------TECoption-------networkstates------remsequenceenable要进展设置,否那么无法远控。

(2)

4:

修改复卷机程序,相关参数计算:

参照复卷机软件计算,计算复卷机相关参数,在程序中更改。

5:

改屏:

将10寸屏改为6寸屏,修改相关按键功能,调整位置。

6:

下载程序,在操作屏上进展空车实验。

检测各局部的功能实现,发现问题,并及时修改。

7:

空车实验没问题后,开场帯纸试车。

8:

培训现场工人,使之操作熟练,

9:

现场观察,调整相关参数,并预留相关资料。

二:

调试过程中碰到的问题以及解决方案

复卷机现场调试遇到的问题及解决方法

1、编码器问题:

本次使用的是欧姆龙编码器,需要接1K欧的上拉电阻。

本次编码器线由于现场协调原因,并经与公司协调,所用的线为普通单屏蔽电缆,非规定的双绞双屏蔽电缆。

在调试过程中,在接地良好后,无严重干扰问题。

2、接地线的问题:

由于现场协调等客观原因,现场电工往往不能按照咱们的要求做,这样所做地线不能满足需要,且地线太细,为10平方电线,后经调整,改为90平方电缆,并将地线连接到车间钢柱上,这也是一种不错的接地方案。

3、通信线的问题:

本次所用的欧陆590直流装置,直接将DP电缆的发送和接收接到装置的通信卡上,而非通过DP头,操作屏和PLC接上DP头,这样按照通信方案实例上的接法接好后即可。

按照通信手册说明,通信网络末端的590装置需要加电阻,比拟麻烦,现有一方案,可以很好地解决这个问题:

将三个590装置放在通信网略中间,将PLC和操作屏置于两端,这样只需将DP头上的终端电阻打到ON上即可。

4、前底辊装置通信卡不正常的问题:

现象:

前底辊通信卡出现通信指示灯时正常,时不正常的现象。

而且当通信指示灯正常时,PLC等所有通信正常,此时复卷机各项功能在空车状态下均可以实现,当其不正常时通信无法实现。

疑心是硬件组态出了问题,因在出厂调试时前底辊装置通信正常,不敢断定是否是通信卡硬件故障。

解决方案:

将前后底辊的通信卡交换,上述情况出现在后底辊,前底辊正常。

此时本可以确定是通信卡的问题,但由于现场经历缺乏,没有直接处理。

换通信卡后,一切正常。

5、本控模式下,出现RUN后,报FASTSTOPLOW故障,因为B8没有给高电平,将装置置于了急停位。

B8为程序性急停,高电平有效。

出现这种情况的原因是:

由于装置收到内部程序性急停信号,致使装置处于停顿锁定状态,无法启动。

 

二次XX阜宁解决急停问题调试报告

因第一次调试,现场生产的纸幅低于正常生产纸幅,致使顶芯无法结实顶紧纸幅,而且,因厂方原因,在出纸三天后,浆池坍塌,纸厂被迫停工,故当时试车时车速只能开到500米,当时试验各项正常,因为当时车速较低,抱闸即可实现快速停车,而当纸厂正常生产后,复卷机电控系统的设计缺陷显现出来。

断纸后,无法紧急快速停车。

现场碰到的问题及解决方法:

1:

C3问题:

C3应该与C9并联,提供24V电压,以利于启动,运行。

其也可提供正常停顿的停车方式。

C3正常停车方式:

2:

急停问题:

本次出现问题:

当复卷机高速运行时,突然断纸,按下急停,复卷机不能很快停下来,造成复卷即退纸辊成品纸X的浪费;原因分析:

按下急停后,由于原程序中没有将急停加进去,最终程序为:

加了急停之后,出现断纸等紧急情况时,按下急停,装置将按照程序性急停方式停车:

具体如下:

要注意停车时间的设定。

3:

停顿问题:

当成品纸卷满足要求需要停顿时,如果直接按下停顿按钮,机械抱闸与程序停顿均同时动作,此时因前后退纸辊不同步,易造成断纸,这样还需要重新引纸,给操作造成不便。

解决方法:

除非是自动断纸需要停车,否那么,可以在纸卷将要满足要求时:

给定速度为0,让复卷机从最高车速降到0,这样的过程中不会出现断纸。

在速度降到零后,按下停顿的操作方式最能提高效率。

4:

抱闸问题:

前后退纸辊的抱闸都比拟松,通过调整,紧固即可。

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