钻井事故处理卡钻事故实例.docx

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钻井事故处理卡钻事故实例

一、粘吸卡钻实例

例一,胜利油田F-23井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下入深度84m。

(2)技术套管:

φ244.5mm;下入深度1970m。

(3)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深:

2994.14m。

2、事故发生经过

钻到井深2994.14m,因一档链条断,将钻具上提21m,检修链条,未及时下放活动。

待链条接好后,上提钻具由原悬重840KN提至1200KN下放到零。

循环过程发现泵压由16Mpa降至8Mpa.

3、事故处理过程

(1)注入解卡剂40M3替钻井夜时,泵压由12Mpa降至10Mpa。

15分钟后发现井口有解卡剂迫出,判断是钻具剌漏,使循环短路,经测试剌漏位置在1530m。

(2)原钻具倒扣一次倒出钻杆1651.80m,将剌漏钻杆倒出。

(3)下φ127mm公锥打捞三次,均未成功。

(4)下φ144mm公锥打捞,造扣后,上提1100KN,停止3分钟,悬重下降到1000KN,活动数次后,恢复到原悬重840KN。

开泵循环,泵压正常,事故解除。

4、分析意见

(1)在循环钻井液时,已经发现泵压由16Mpa降到8Mpa,如地面无问题,那肯定是钻具剌漏,短路循环。

在这种情况下,注解卡剂纯粹多此一举,而应测一个循环周,确实钻具剌漏位置,然后倒扣或爆炸松扣,将钻具起出。

(2)本井下三次φ127mm公锥打捞无效,而下φ114mm公锥却一次成功,这就说明该井队对鱼顶情况根本不明,接头水眼尺寸不知道,所以加犯三次同样错误。

例二,大港油田B15-2井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下入深度202.10m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ311.10mm;钻深1939m。

(3)钻具结构:

φ311.10mm钻头+φ310mm扶正器1.85m+φ203mm钻铤8.73m+φ310mm扶正器1.32m+φ198mm无磁钻铤8.61m+φ310mm扶正器1.87m+φ203mm钻铤26.25m+φ178mm钻铤104.81m+φ127mm钻杆1771.64m。

(4)钻井液性能:

密度1.15g/cm3,粘度30s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力5/11mg/cm2,含砂量1%,PH9。

2、事故经过

钻至井深1939m,接单根遇卡,甩下单根,接方钻杆循环钻井液。

上提钻柱由原悬重665KN提至1700KN下放到200KN,无效。

计算卡点为1814m,钻头位置为1929.60m。

3、事故处理过程

(1)注入原油18m3,柴油9m3,浸泡18h,上提至1480KN,将钻杆提断,鱼顶273.02m,鱼长1656.58m。

(2)下铅模打印。

(3)下套筒磨鞋修鱼顶。

(4)φ114mm母锥造扣成功,爆炸松扣,起出坏鱼头。

(5)下钻对扣,在761.53m处爆松倒扣,起出全部钻杆。

(6)下φ311.10mm钻头通井,循环。

(7)下外径φ244.5mm套铣筒155.49m,从1761.53m铣至1912.59m(最上面扶正器位置)。

(8)下入上击器对扣,震击解卡。

4、分析意见

(1)注解卡剂后,活动钻具要有一定的限制,不宜多提,可以放压。

因为此时主要靠解卡剂起作用,而不是靠拉、压的力量起作用。

如果把钻具提断,一是可能堵塞水眼,二是解卡剂排不出来,泡垮井壁,堵塞环空,这样就失去了再一次注解卡剂的可能。

(2)对于所用钻杆一定要清楚是什么钢级,什么等级,使用时间等,不能按新钻杆计算其抗拉强度。

因此,不能贸然地提到1700KN。

(3)提断钻具一般来说,鱼头是直的根本无必要打铅印,也无需修鱼头。

因为可以根据起出断口推知鱼顶状况,可以直接下卡瓦打捞筒或母锥进行打捞,这样可以缩短事故处理时间尽快恢复循环。

(4)本井只是钻铤被卡,如果处理得当就不会浪费这么多时间。

例三,青海油田L-3井

1、基础资料

(1)表层套管:

外径φ339.7mm,下深402m。

(2)技术套管:

外径φ244.5mm,下深3601.63m

(3)裸眼:

钻头直径φ215.9mm,钻深5086m。

(4)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ177.8钻铤110.82mm+φ127mm钻杆。

(5)钻井液性能:

密度2.14g/cm3,粘度58s,滤失量5ml,滤饼0.5mm,切力12/27mg/cm2,含砂量0.5%,PH11。

2、事故发生经过

本井设计井深5200m,钻至5086m接单根用去6分钟卡钻,钻头位置5076.64m,上提最大拉力2000KN,无效,循环正常,泵压21Mpa,计算卡点位置4200m。

3、事故处理过程

时值隆冬,柴达木盆地内气温很低,该井又距冷湖基地200多公里,组织拉原油很困难。

而且原油与钻井液的密度相差很大,配制解卡剂更无条件。

但盆地内有很多盐水湖,浓度高,密度大,冬季又不结冰,因此决定就地取材,用高浓度盐水浸泡。

于是注入盐水50m3,浸泡15分钟就解卡了。

4、分析意见

(1)在柴达木盆地用盐水浸泡解卡是一个创举,不但在L-3井应用成功,在J-2,E-3井等都是一次性解卡成功,深、浅井均有效。

(2)用盐水浸泡解卡要根据该井具体情况,首先要考虑井壁稳定问题,必须保证泡不垮。

(3)施工时,盐水与淡水之间必须用淡水或柴油分隔开,否则钻井液稠化后,泵送不了。

例四,江汉油田H-26井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ323.85mm;下深85m。

(2)裸眼:

钻头:

φ215.9mm;钻深2142.53m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ178mm钻铤112.35m+φ139.7mm钻杆

(4)钻井液性能:

密度1.20g/cm3,粘度28s,滤失量17ml,滤饼2mm,切力0/8mg/cm2,含砂量2%,PH8。

2、事故发生经过

钻至2142.53m水龙头冲管密封剌漏,将水龙头坐在转盘上换盘根。

换好后,开泵循款正常,但钻具被卡,卡点在表层套管鞋附近。

3、处理过程

本井浸泡解卡剂需要100m3,时值雨季道路泥泞,拉运原油难度很大,所以决定分段浸泡,实际注入原油48m3,先浸泡下部井段,4h后,一次将原油替至上部井段,浸泡2h后,由原悬重250KN提至1000KN,解卡成功。

4、分析意见

(1)坐在转盘修水龙头,严重违章。

这样一不能循环钻井液,二不能活动钻具,卡钻是必然的。

(2)本井是全井段卡钻,而80%以上是泥岩,如果单纯用压差理论来解释是说不通的。

(3)在全井卡钻的情况下,采用分段浸泡,即节约了大量的解卡剂,又可维持环空一定液柱压力。

例五、江汉油C-5井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ323.8mm;下深101.85m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深3202.31m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ177.8mm钻铤108.54m+φ139.7mm钻杆。

(4)钻井液性能:

密度1.25g/cm3,粘度28s,切力5/14mg/cm2,滤失量12ml,滤饼2mm,含砂量2%,PH8.5。

2、事故发生经过

本井在完钻后,电测,井壁取心已完成,下钻通井,准备下油层套管,由于活动钻具不及时,发生粘吸卡钻,卡点2300m。

3、事故处理过程

(1)注入原油30m3,柴油15m3,浸泡36h,无效。

(2)注入浓度12%的盐酸37m3,浸泡7h15min,钻具在全压状态下解卡。

4、分析意见

(1)江汉地区地层对盐酸和土酸的反应很灵敏,往往在泡油不起作用的进修,改用泡酸就会解决问题。

(2)泡酸工序复杂,对钻具腐蚀作用较大,排酸时也易污染环境。

例六、江汉油田S-3井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ323.85mm;下深106.5m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深2453.20m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ177.8mm钻铤101.53+φ139.7mm钻杆。

(4)钻井液性能:

密度1.26g/cm3,粘度37s,滤失量12ml,滤饼1.2mm,切力6/17mg/cm2,含砂量2%,PH9。

2、事故发生经过

钻至井深2453.20m,循环钻井液,准备起钻。

此时,绞车传动链条链片飞出,随即停机修理。

历时20分钟,钻具不能活动,被卡,计算卡点为1730m。

3、事故处理过程

(1)正常循环钻井液,准备浸泡原油,泵压8Mpa,由两台泵都发生故障,停泵修理。

泵修好后,开泵时泵压上升到15Mpa,循环不通,认为是放回水时钻井液倒返将钻头水眼堵死,绝了泡油通路。

(2)下48.3mm炸筒,准备在钻头附近爆炸,爆炸掉钻头,但下至2354m处遇阻,下不到钻头位置。

(3)从139.7mm钻杆内下带笔头的φ40.26mm油管150m加φ60.3mm油管2300m,通水眼,配水泥车循环钻井液,一直通到钻头位置。

(4)恢复循环。

(5)注入原油20m3,柴油10m3,浸泡11h20min解卡。

4、分析意见

(1)这是一次特殊而又成功的处理方法,没有倒扣的道路,而是想办法打开通路。

浸泡解卡剂解卡,一方面节约了时间,二是避免了套铣倒扣的风险性。

(2)这种办法只能是在环空不堵塞的情况下进行。

因此,处理时应争取时间在井壁坍塌之前打循环通道。

(3)任何情况下首先要防止钻井液倒流。

如停钻修泵,必须先关闭高压管线上阀门,最好钻柱内装回压凡尔,可避免人为失误。

例七、南疆油田KSH-1井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ500mm;下深280m。

(2)技术套管:

φ339.7mm;下深3570m。

(3)裸眼:

钻头直径:

φ311.1mm;钻深5015.85m。

(4)钻具结构:

φ311.1.9mm钻头+φ203mm钻铤81m+φ203mm随钻震击器+φ127mm加重钻杆+φ127mm钻杆。

2、事故发生经过及处理过程

本井在同一井段连续卡钻多次,耗时近百日。

(1)第一次卡钻:

钻至井深5014.08m,钻井液密度1.42g/cm3,井口外溢,每小时11.5m3返出钻井液密度为1.29g/cm3,关井3h,立管压力10.2Mpa。

加重钻井液密度到1.72g/cm3,井口仍有外溢,活动钻具时卡钻。

由原悬重1650KN提到2200KN,下压到400KN,解卡。

(2)第二次卡钻:

钻至5015.85m,返出钻井液,密度降到1.42g/cm3,又加重到1.76g/cm3,活动钻具时卡钻。

由原悬重1650KN上提至2400KN,下压至400KN,并转动15圈无效,处理步骤如下:

①注解卡剂12.4m3,浸泡42h,无效。

②又注解卡剂20m3,浸泡35h30min,无效。

③又注解卡剂27.5m3,同时把井内钻井液密度提高到1.85g/cm3,关井浸泡,经7.5h后,立管压力上升到3.2Mpa,计算井底压力应为94.1Mpa,平衡地层压力的钻井液密度为1.88g/cm3,共浸泡71h40min,无效。

④用测卡仪测卡点为3660m。

⑤从井深3640m处爆松倒扣成功,起出上部钻具。

⑥下244.5mm套铣筒180m,套铣至4057m。

⑦下钻对扣,提到2100KN,震击解卡。

(3)第三次卡钻:

第二次卡钻解除后,下钻通井划眼到4102.54m,上提到4088.49m,接单根只停止活动3min卡钻。

处理步骤如下:

①注入密度1.95g/cm3的解卡剂31.45m3,浸泡6天未解卡。

②从井深3650m处爆松倒扣,起出上部钻具。

③下震击器对扣,上提到1800KN,震击解卡。

(4)第四次卡钻:

下钻划眼至井深4107m,卡钻。

上提到1500KN,下压到800KN,强转解卡。

(5)第五次卡钻:

下钻划眼到井深4862m,由原悬重1500KN提到1800KN,解卡。

上提五根立柱时又卡,下压600KN解卡,上起一单根又卡,下压800KN转动解卡。

起到井深4106m,上提拉力1400KN转动解卡。

(6)第六次卡钻:

下钻划到井深4995m后起钻,起至第六柱时,由原悬重1350KN提到2120KN到300KN转动无效,卡钻。

处理步骤如下:

①从井深3655m处炸松倒扣,起出上部钻具。

②下震击器对扣,震击无效。

③下φ244.5mm套铣筒,套铣倒扣,解卡。

3、分析意见

(1)本井到了连续卡钻几乎无法前进一步的程度,究其原因在于高压盐水层没有压稳,没有认识到高压盐水层是导致卡钻的主要原因。

在钻井过程中,只要遇到高压盐水层,不论出水量大小,都必须坚决压死。

本井在专家论证后,提高了钻井液密度,最后顺利钻到6400多米。

(2)本井主要卡钻位置应在3600-4100m之间,但第一次注解卡剂12.4m3,只能泡到井深4850m。

第二次注解卡剂20m3,只能浸泡到井深4750m。

第三次注解卡剂27.5m3,也只能浸泡到井深4670m。

根本泡不到卡点位置。

第三次卡钻后,注入解卡剂31.45m3,只能浸泡到井深3700m,也泡不到卡点位置。

难怪解卡剂浸泡六天不起作用。

并由此而得出“解卡剂对本井不适用”的错误结论,以后就再没用解卡剂了,在第三次卡钻所以能震击解卡,其实还是解卡剂起了作用,已经浸泡到跟卡点不到50m,所以才能震击解卡。

(3)第三次卡钻后,由于上述错误结论不用解卡剂,而采用爆松倒扣和套铣倒扣的办法来解卡。

其实这种方法是在无奈的情况下才使用的危险作法。

但幸这个地区地层无坍塌现象,经多次套铣都未将钻头水眼堵死,还能维持循环通道,的确少见。

例八,河南油田T-787井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下深49.76m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深2203m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ215mm扶正器1.9m+φ177.8mm无磁钻铤8.96m+φ177.8mm钻铤44.98m+φ158mm钻铤55.02m+φ127mm钻杆。

(4)钻井液性能:

密度1.17g/cm3,粘度85s,滤失量35ml,含砂量0.5%。

2、事故发生经过

钻进中,绞车传动链条断停钻更换链条。

两小时后,钻具再也无法活动,卡钻。

3、事故处理过程

(1)注解卡剂14m3,在浸泡过程中活动钻具时,把钻具提断,起出后发现158mm钻铤连接强纹剌坏,落鱼84.44m,鱼顶2128.56m。

(2)下φ200mm长瓦打捞筒+安全接头+φ177.8mm上、下震击器+φ158mm钻铤六根+φ177.8mm加速器+φ127mm钻杆进行打捞。

(3)捞获后,注解卡剂10.6m3,浸泡4h,震击24次,解卡。

4、分析意见

(1)钻链剌坏,泵压应该明显下降,然而司钻却未发现,如传动链条不断继续钻进,很有可能造成干钻卡钻,那就更难处理了。

(2)第一次注解卡剂是短路上返,只对漏点上部外部起作用,漏点以下下部钻具根本泡不到,所以才能把漏关上部钻具提出。

(3)从剌漏处提脱是非常理想,否则,注多少解卡剂都是无用的。

例九、中原油田W-106井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下深150.60m。

(2)技术套管:

φ244.5mm,下深2128.14m。

(3)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深2875m。

(4)钻具结构:

φ215.9mm取芯钻头+φ189mm取芯工具8.33m+分水接头0.23m+φ155.5mm钻铤79.55m+φ127mm钻杆2491.16m。

(5)钻井液性能:

密度1.38g/cm3,粘度32s。

2、事故发生经过

钻至井深2875m,起钻。

起至井深2579.25m,因大钳打滑,换钳牙20min,未活动钻具,卡钻。

卡点在套管鞋位置(2128m)。

3、事故处理经过

(1)注原油加柴油15m3,浸泡无效。

(2)注原油加柴油17m3,浸泡无效。

(3)注原油加煤油16m3,浸泡无效。

(4)注柴油18m3,浸泡无效。

(5)注纯碱水7m3,浸泡无效。

(6)注浓度12%的盐酸7m3,浸泡无效。

(7)注密度1.40g/cm3的油基解卡剂21m3,浸泡16h40min,钻具悬重由250KN上升至840KN,自动解卡。

4、分析意见

(1)本井按计算至少应该注入解卡剂19m3,但最大注入量为18m3,一次泡不到卡点位置。

(2)无论是原油或柴油,还是碱水或酸液,其密度远低于钻井液密度。

在井下由于密度差原因因而自行上下置换,密度差越大,置换越快,而且置换作用是在圈套的环空中进行的,根本进不了钻具被粘吸的那边,这是低密度解卡剂不起作用的根本原因。

(3)本井处理卡钻事故历时70天,四次注油,一次注碱水,一次注酸液,均未见效。

而注高密度解卡剂却一次成功,还是由于它的密度高,注入的数量足,克服了前六次的缺点而带来的成功。

说明粘吸卡钻如无短路现象,最好办法就是浸泡解卡剂。

二、坍塌卡钻实例

例一,华此油田XG-2井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下深246.57m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深3307.62m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ177.8mm打捞杯+φ177.8mm回压阀+φ177.8mm钻铤129.83m+φ127mm钻杆3016.91m。

2、事故发生经过

该井带回压阀下钻,钻杆内未及时灌注钻井液下钻到井深3149m时,回压阀挤坏,钻井液倒流,环空强烈抽吸,造成井壁坍塌,井泵泵压10Mpa,井口不返钻井液,后改用小排量开泵,泵压5Mpa,井口仍然不返钻井液,测求卡点井深为500m。

3、事故处理经过

(1)用反扣钻杆倒扣至井深324.29m,倒扣困难。

(2)下外径φ193.67mm套铣筒209m,套铣。

(3)倒出钻杆161.97m,鱼顶504.26m。

(4)再下外径φ193.67mm套铣筒209m,套完209m后,发现鱼顶下移1m,铣鞋位置为714.26m。

(5)下正扣钻杆对扣,测算卡点为1700m,用小排量开泵,泵压由5Mpa降至3.5Mpa,钻井液返出井口。

增大排量,泵压升至10Mpa又降至5Mpa,排量增至30L/S,泵压6Mpa,卡点逐渐下移,由1900m移至3150m。

(6)接地面震击器,震击12次,无效。

(7)浸泡解卡剂8m3,经4h,上提1400KN,解卡。

4、分析意见

(1)无论是钻柱还是套管,如装有回压阀,必须定深定时向管内灌注钻井液,以提高回压阀或管柱的抗压强度。

(2)回压阀坏,使钻杆内喷,此时应开双泵向环空灌注钻井液,以补充下降液面。

(3)本井只是明化镇以上地层坍塌,陶组以下地层尚好,下部钻铤被粘卡,采用浸泡解卡是正确的。

(4)本井判断准确,发现鱼需下移,立即对扣开泵,顺利处理完事故。

如果稍为粗心,未发现鱼顶下移,面继续倒扣,就会处长处理时间,一旦水眼被堵,失去循环通路,处理起来难度就相当大了。

例二,胜利油田T5-8-34井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ273mm;下深31m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深1884m。

(3)钻具结构:

φ215.9mm钻头+φ177.8mm钻铤108.73m+φ127mm钻杆。

(4)钻井液性能:

密度1.12g/cm3,粘度22s。

2、事故发生经过

下钻至井深1504m,循环钻井液。

由于高压管线焊缝剌,停泵补焊。

放回水时,由于钻柱内外压力不平衡,大量钻井液回流。

经过22分钟焊好管线,司钻活动钻具,由原悬重500KN提到1000KN,下放到零,经多次活动后,逐渐增大活动范围,但仍有180KN阻力,当即强行起钻,起出四柱钻杆后,钻杆内反喷大量钻井液,又接了方钻杆循环,但钻井液只进不返。

于是又继续起钻,井下情况越来越恶化,在上提拉力1300KN的情况下,起出钻杆33柱,最后上提拉力达1400KN,钻具卡死,钻头位置在478m处。

3、事故处理过程

(1)倒扣,一次倒出8根立柱,落鱼长266m,鱼顶在井深212m。

(2)下反扣钻杆带安全接头倒扣,因下钻时用转盘给反扣钻杆上扣,将安全接头和公锥甩入井中。

(3)打捞安全接头和公锥一次成功。

(4)再下反扣钻杆倒扣,倒出175m,落鱼51m,鱼顶427m。

(5)下外径φ244.5mm钻头,扦眼到鱼顶。

(6)下外径φ219mm套铣筒,套铣到钻头。

(7)下钻杆对扣,捞出全部落鱼。

4、分析意见

(1)地面管线容量应为0.5m3左右,放回水时超过此量,肯定会使钻柱内液体倒流。

此时应关闭立管阀门或开泵循环,无论如何不能让钻井液倒流。

倒流的结果,一是堵塞钻头水眼;二是环空液面下降,引起松软围岩的坍塌,造成卡钻事故。

如果高压管线在无法工作的情况下,应使低压管线及时向环空补充钻井液,维持环空液柱压力,防止坍塌卡钻。

(2)凡是严重坍塌必然迫使钻井从钻杆内反喷,此时循环钻井液如发生只进不出,就不应该把更多的钻井液憋入地层,因为憋入多少就会从地层中吐出多少,使钻杆内反喷更历害。

同时把坍塌的岩屑挤压的更结实,钻具浮动更困难。

正确的处理方法是立即向环空灌入钻井液,以维持环空液柱压力减轻或遏止坍塌的继续发展,同时强行起钻。

本井在起出四柱钻杆后,对接方钻杆开泵循环丧失了可以起出钻具的机会,犯了一个非常严重的错误。

(3)下反扣钻具绝不允许用转盘上扣,因为如用转盘上扣,转盘以下钻具正好倒扣,如带有反扣安全接头就更加危险,本井就是例子。

例三,胜利油田B17-17井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ339.7mm;下深1880.39m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深1485.34m。

(3)钻井液性能:

密度1.20g/cm3,粘度45s。

2、事故发生经过

钻至1485.34m发生井漏有进无出,起前三柱时,井口钻井液灌不满,起第四柱时,可以灌满,共漏失钻井液200m3。

起完第十柱钻杆观察井口,液面不降,随后接方钻杆小排量循环,20分钟后,钻井液未返出井口,钻具卡死。

3、事故处理过程

(1)原钻具倒扣,一次倒出钻杆322.40m。

(2)用反扣钻杆反扣套铣筒,内装反扣公锥套铣倒扣,历时30天,起下钻38次,将事故处理完。

4、分析意见

(1)在设计中未设计将漏层封掉。

(2)井漏就起钻,同时开双泵向环空灌注钻井液,如无钻井液也可用清水代替,是完全可以起出全部钻具,本井的错误就在于中途循环丧失了时机。

(3)井口液面下降,正是有砂桥的象征,此时应该加速起钻,但本井却错误地认为是漏失停止的象征,以至事故恶化。

(4)处理事故的方法是正确的,但平均一次只能倒出一根立柱速度太慢,这有可能是套铣筒选择不当,长度不够。

本井上部地层安全可用200-300m长筒套铣,但在最后一根立柱时要特别小心,因为套通后有可能再次发生井漏。

例四,胜利油田T3-9-204井

1、基础资料

(1)表层套管:

φ305mm;下深32m。

(2)裸眼:

钻头直径:

φ215.9mm;钻深1601m。

(3)钻井液性能:

密度1.14g/cm3,粘度21s。

2、事故发生经过

钻至井深1601m起钻,起至第39柱时,钻杆内反喷钻井液,当即接方钻杆循环,泵压上升到5Mpa,井口不返钻井液,活动钻具时阻卡严重,直至卡死。

钻头位置在井深521m,经检查,原来灌注钻井液的胶管掉入出口槽内钻井液根本未灌入环空。

3、事故处理过程

首先向环空内灌满钻井液,并上下活动钻具。

经8小时后,上提拉力到930KN钻具解卡。

4、分析意见

(1)表层套管下的大小,灌钻井液不及时,很容易引起上部地层垮塌。

(2)灌钻井液

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